王同賓 1;程崢明 1;郭俊祥 2;張慶國 1;朱長軍 1;王喆 1
1.首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司;2.首鋼技術研究院
摘要:氯元素在鐵前系統入爐料的主要以兩種賦存狀態:一是以有機態存在于煤的鏡質組分中或煤的結構大分子中;二是以 C1 -離子與金屬離子形成化合物狀態存在,如 KCl、NaCl 等。氯元素在鋼鐵流程中對鐵前生產系統、煤氣管道系統、固廢資源化過程中都會帶來不同程度的影響。氯元素在生產全固廢膠凝材料的固廢資源化途徑中,主要由脫硫石膏帶入,氯離子對鋼筋腐蝕,主要體現在對鋼筋鈍化膜損壞,加速腐蝕速度。
關鍵詞:氯;來源;遷移轉化;控制措施
近年來,鋼鐵行業生產的原燃料條件發生了很大變化。低品位、復雜鐵精粉的用量增加,導致燒結礦的低溫還原粉化指標下降,各企業普遍使用燒結含氯抑制劑技術以改善燒結礦質量;高爐噴吹煤粉量增加,為提高并改善煤粉在高爐內的燃燒性能,噴煤多使用含氯添加劑技術;煉鐵優質焦煤減少,進口礦使用量增加。上述因素使進入高爐的氯元素明顯增多,氯對高爐冶煉過程的影響日益增加。另一方面,多數大中型高爐均采用干法除塵技術,這一技術對煤氣中氯元素的過濾作用有限,從而增加了煤氣中氯元素對高爐設備的影響。本文分析了首鋼京唐生產過程中氯的來源、遷移及影響研究,重點闡述了氯元素對鋼鐵生產過程的影響,并提出有效降低氯元素對鋼鐵生產過程影響的研究方向[1-2]。
1 氯元素對焦化系統的影響
焦化全過程氯元素,主要來自于原料煤、焦化廢水處理過程投加的鹽酸(HCl),這兩部分氯大多會轉化到焦化廢水中。
1.1 收入項
主要來自于原料單品種煤、焦化廢水處理過程投加的鹽酸(HCl)。其中,單品種煤中氯含量如下圖 1所示。
其中氯含量占比>0.07%的有 11 種煤,其中氯含量占比<0.03%的有 6 種煤。
按單種煤中氯含量測算一二期煤中氯總量約 379 噸;按配合煤中氯含量測算一二期煤中氯總量 387 噸。帶入氯元素的比例如下圖 2。
一期焦化氯元素帶入比例排序前五為,古冶→介離張→寨崖底→康圖拉→南關。
二期焦化氯元素帶入比例排序前五為,古冶→屯蘭→西曲→三給→馬鎮。
計算加入的鹽酸中帶入的氯元素。一期鹽酸使用量約 61t,二期鹽酸使用量約 135t,總氯含量約 60t。
1.2 支出項
氯元素支出轉化到焦化廢水、產水中。其中,焦化廢水中的氯總量為 425 噸,產水中的氯總量為 11 噸。
1.3 收支平衡計算
月均進入水處理系統的氯總量約 443t,其中,煤中氯元素占比 86.5%,31%濃度鹽酸中氯元素占比 13.5%;
收入中的氯元素總量,有 97.47%轉化到焦化廢水,2.63%轉化到產水中,如圖 4 所示。
1.4 氯元素對焦化系統影響
1)焦化廢水中高含鹽量及高氯離子含量,對于鋼鐵、水泥等材質腐蝕嚴重。設備、電極、填料、水泵、管道、閥門、儀表等腐蝕損壞及性能惡化嚴重,長期腐蝕損害基本無法修復。
2)焦化廢水中高含鹽量及高氯離子含量,導致濃水中的含鹽量及氯離子含量進一步升高,從而導致后續沖渣系統的廢渣氯離子含量高,對廢渣進一步回收利用產生影響;不僅對后續系統產生腐蝕損壞和污堵結垢,導致綜合利用難度不斷加大,也會導致濃水減量化及零排放處理技術難度和投資規模不斷加大。同時,高含鹽量對生化系統、深度處理系統都有不同程度影響,如導致生化系統微生物體系發生抑制及轉變,深度處理系統膜法處理單元滲透壓增大,清洗恢復效果及使用壽命受到嚴重影響等。
1.5 措施
1) 優化煤種或者配比。尋找新的煤種,替代氯離子、含鹽高煤種,或者減少其配入比例,以降低配合煤的氯離子、鹽含量。
2) 在進口煤運輸過程中禁止采用海水噴灑抑塵措施,減少額外加入氯元素影響。
1.6 小結
1) 焦化系統氯元素,86.5%來自于原料煤,13.5%來自于焦化廢水處理過程投加 31%濃度的鹽酸(HCl),最終有 97.47%轉化到焦化廢水。
2) 氯元素對生化系統、深度處理系統均有不同程度影響,同時焦化廢水中氯離子對設備腐蝕、后續渣的處理增加難度。
3) 需要從源頭控制焦化系統氯元素,如進一步優化煤種或者配比,嚴格控制額外加入的氯元素等措施。
2 氯元素對煉鐵系統的影響
2.1 高爐氯元素的分布情況
收入項:由入爐的燒結礦、堿性球、澳礦、焦炭、焦丁、噴吹煤帶入,結合高爐入爐料 Cl 含量收入情況進行測算。
目前,高爐工序對 Cl 負荷占比最大的為燒結礦(氯含量 0.019%,帶入 Cl 負荷 0.123kg/t,占 72.78%);其次為堿球(氯含量 0.004%,帶入 Cl 負荷為 0.033kg/t,占 19.53%),第三位澳礦所帶入(氯含量 0.008%,帶入 Cl 負荷為 0.006kg/t,占 3.55%)。
支出項:主要由鐵水、爐渣、旋風灰、干法灰、爐前灰、高爐煤氣帶出,支出項中的氯元素帶出分布情況如圖 6 所示。
其中高爐鐵水、高爐煤氣未檢測氯元素,在分布圖中未做考慮。在支出項中,主要為除塵灰帶出氯元素,旋風灰占 20.20%,干法灰占 78.26%。
2.2 燒結氯元素分布情況
收入項:按照燒結礦配料中礦粉和固廢等燒結料中 Cl 含量收入情況進行測算,按照帶入氯元素比例排序前五名分別為:焦化酚氰廢水 24.69%→秘魯球團粉 17.23%→高爐旋風除塵灰 14.11%→環境除塵灰 7.85% →麥克粉 6.19%→高爐返礦 5.87%。
支出項:主要包括燒結礦、電場灰、煙氣。大部分氯元素進入脫硫灰和電場灰,分布比例如圖 6 所示。
其中,煙氣進入脫硫脫硝系統凈化后符合超低排放標準,粉塵濃度小于 10mg/m3,按煙氣量 300 萬 m3/h 計算,入口煙氣中帶入有害元素約 99%留在脫硫灰中[3]。
2.3 球團氯元素分布情況
按照球團礦堿度=1.2,SiO2=2.2-2.3%的堿性球和堿度=0.15-0.20,SiO2=3.1%的酸性球團礦,不同類型球團的料比結構見下表。
球團目前使用的原料中,秘魯球團粉的氯元素含量為 0.034%,新老區混合粉,其中,老區為 0.058%,新區為 0.018%。
收入項:按照各物料的消耗量及氯含量進行分析。其中 98.6%氯元素均是由秘魯細粉帶入,海南精粉和膨潤土、消石灰帶入比例不到 2%。
支出項:主要包括球團礦、電場灰、煙氣。支出氯元素主要是脫硫灰和電場灰,球團煙氣進脫硫脫硝系統凈化后,符合超低排放標準,粉塵濃度為小于 10mg/m3,煙氣量為 180 萬 m3 /h,即 99%以上有害元素留在脫硫灰中。
根據支出項分析,Cl 的 50.74%、K 的 21.79%、Na 的 12.37%進入脫硫灰,Cl 的 33.24%、K 的 72.82%、Na 的 84.13%均留在球團礦中,其他剩余部分均留在電場灰。
反應機理:氯元素由入爐料帶入高爐后,在爐內高溫和強還原雙重作用下,氯元素以 HCl 氣體狀態進入高爐煤氣,氣態 HCl 粘附在焦炭和鐵礦石表面,堵塞焦炭和鐵礦石氣孔和裂隙,促使焦炭反應性降低,反應后強度提高,惡化球團礦還原粉化性;煤氣中 HC1 氣體吸收水分后生成鹽酸,加速管網煤氣管道和 TRT葉片腐蝕過程。
2.4 對煉鐵系統影響
氯元素由入爐料帶入高爐后,在爐內高溫和強還原雙重作用下,氯元素以 HCl 氣體狀態進入高爐煤氣,氣態 HCl 粘附在焦炭和鐵礦石表面,堵塞焦炭和鐵礦石氣孔和裂隙,促使焦炭反應性降低,反應后強度提高,惡化球團礦還原粉化性;煤氣中 HC1 氣體吸收水分后生成鹽酸,加速管網煤氣管道和 TRT 葉片腐蝕過程。
燒結、球團中的氯元素,主要以 KCl、NaCl 形態存在,在燒結球團或者熱造塊過程中易造成糊堵篦條,影響透氣性等,從而對燒結、球團過程和質量帶來負面影響。
2.5 措施
1)優化燒結配料結構。配礦結構方面,減少秘魯球團粉配比或開發其他磁鐵礦在燒結配礦中應用,以減少氯帶入比例(電場灰中的鉀元素,主要以 KCl 形態存在,在燒結、球團過程中易造成糊堵篦條,影響透氣性等)。
2)深度處理焦化酚氰廢水,降低氯離子濃度(目前 3400mg/l),從而有效降低帶入燒結脫硫灰中氯含量;針對焦化廢水,可采取蒸鹽或高級氧化裝置等深度處理方式。
3)將秘鐵老區海水洗礦改為淡水洗礦,可有效降低氯含量,從而有利于改善球團礦還原膨脹率,降低高爐氯負荷,更有利于高爐順穩,同時提高燒結球團脫硫灰回收及利用。
4)建設除塵灰水洗提鉀項目。以燒結、球團電場灰、干法灰等含氯除塵灰為原料,通過水洗提取鉀、鈉鹽(氯鹽易溶于水),通過球團秘魯粉淡水洗礦、焦化深度處理酚氰廢水、旋風灰開路循環、降低返礦比例等上述措施,球團電場灰中鉀、鈉含量、燒結電場灰中鉀、鈉元素含量均有不同程度下降,但依然偏高。
2.6 小結
1)氯元素在煉鐵系統中,主要由秘魯粉、焦化廢水、固廢等帶入,在爐內易造成焦炭和鐵礦石氣孔堵塞并造成裂隙,惡化焦炭反應性與反應后強度、降低燒結礦、球團礦低溫還原粉化性等指標,從而對高爐長期順穩造成負面影響。
2)氯元素的源頭控制,建議從配料結構、改善焦化廢水處理方式、改造秘魯鐵礦水洗方式等,從而減輕氯元素對煉鐵系統影響。
3)氯元素的末端治理,建議建設水洗提鉀鈉產線,對氯含量較高的除塵灰等進行水洗,從而為后續資源化利用創造條件。
3 氯元素對煤氣管道系統的影響分析
3.1 煤氣中的氯元素影響
高爐煤氣中的氯主要是由入爐料帶入高爐,在爐內高溫和強還原雙重作用下,氯元素以 HCl 氣體狀態進入高爐煤氣,煤氣中 HC1 氣體吸收水分后生成鹽酸,加速管網煤氣管道和 TRT 葉片腐蝕過程。
目前,關于高爐煤氣中氯化氫氣體精確定量分析相關報道相對較少,通過采用儀器檢測煤氣中氯含量約 60%以 NH4Cl 形式存在,40%以 HCl 形式存在,管道內(高爐 TRT 前)氯濃度在 300ppm -1000ppm 之間波動。首鋼京唐高爐煤氣處理工藝流程如圖 7 所示。
3.2 高爐煤氣系統主要設備設施
高爐煤氣系統包括高爐煤氣管道、煤氣閥門、煤氣冷凝水排水器、管道波紋管補償器、煤氣柜等。材質主要為碳鋼或不銹鋼,Cl 離子溶于冷凝水后,在一定溫度下均會發生腐蝕現像,尤其是不銹鋼材質在 Cl 離子環境中極易發生腐蝕,主要以點蝕、孔蝕、縫隙腐蝕為主,且隨著氯離子含量增大而加劇。
3.3 高爐煤氣處理情況
高爐 TRT 后,設有噴堿(氫氧化鈉溶液)、脫水設施,將高爐煤氣中含氯離子較多的酸性水溶液中和后脫除,同時降低高爐煤氣溫度,能有效防止高爐煤氣管道及附屬設施腐蝕。噴堿脫水設施前,高爐煤氣冷凝水的 PH 值約 2~4,噴堿脫水設施后高爐煤氣的 PH 值約 7~9、高爐煤氣溫度在 50℃以下、氯離子含量在100mg/L 以下(工業循環冷卻水處理設計規范要求≤700mg/L),未發生過管道腐蝕泄漏煤氣問題。
3.4 小結
1)煤氣中的氯元素遇水反應生成鹽酸,對煤氣管道和 TRT 葉片造成腐蝕。
2)京唐公司的高爐煤氣有噴堿、脫水處理設施,煤氣管網中氯離子含量遠低于設計規范要求,保障了管網安全。
3)針對煤氣中的氯元素控制可從源頭控制,從而確保燃氣設施安全穩定運行,降低燃氣設施檢維修費用。
4 氯元素對固廢資源化系統的影響分析
目前,京唐公司在固廢資源化應用方面,主要是采取高爐水渣、鋼渣、脫硫石膏等固廢資源進行細磨深加工,生產全固廢膠凝材料,作為水泥替代品或者生產預制件,應用于建材行業。根據建筑工業行業標準 JG/T486-2015(混凝土用復合摻合料)規定,作為摻合料的膠材中氯離子含量≤0.06%。
4.1 氯元素分布分析
全固廢膠凝材料,主要原料為高爐水渣、鋼渣以及脫硫石膏,收入項根據原料配比,脫硫石膏帶入氯元素含量達到 76.55%,其次為水渣和鋼渣占 23.45%。支出項產品主要為全固廢膠凝材料,副產物為魚籽鐵(粒子鋼,產出比為 0.4%,氯元素含量 0.0004%),因此氯元素支出按照全固廢膠材計算。
4.2 氯元素影響
以硅酸鹽水泥為凝膠主體的混凝土中,孔隙液通常是氫氧化鈣的飽和溶液,鋼筋在這種高堿性環境下,表面能生成一層致密保護膜。氯離子對鋼筋腐蝕,主要體現在對鋼筋鈍化膜損壞。鋼筋鈍化膜破壞時需要將鋼筋表面 Fe2+轉變成為Fe(OH)3,而氯離子起催化作用,Fe2+與氯離子結合生成 FeCl2,在鋼筋表面供氧充分條件下,FeCl2 會生成 Fe(OH)2 并進一步生成 Fe(OH)3,此時結合的氯離子被釋放出,循環往復[4]。
4.3 措施
1)提高脫硫石膏品質。將現有脫硫石膏調整為低氯石膏,如磷石膏(氯含量 0.024%),預計可降低現有膠材氯含量到 0.06%。
2)優化現有配比結構。如增加水渣比例,降低鋼渣比例,控制脫硫石膏比例等措施,降低帶入氯元素含量。
3)開發固廢資源化利用新途徑。如利用鋼渣、水渣生產摻合料、鋼渣生產盾粉應用于化工行業等,從而減小或轉移氯元素的影響。
4.4 小結
1)氯元素在建材行業控制標準要求≤0.06%,氯離子對鋼筋腐蝕,主要體現在對鋼筋鈍化膜損壞。
2)采用鋼渣、水渣、脫硫石膏等固廢資源生產全固廢膠凝材料,氯元素主要來源于脫硫石膏。
3)為減小氯元素對建材行業的影響,可優化現有用料結構或者開發新途徑。
5 結論
(1)焦化系統氯元主要來自于原料煤,以及焦化廢水處理過程投加的鹽酸(HCl),最終轉化到焦化廢水;氯元素對生化系統、深度處理系統均有不同程度影響,同時焦化廢水中氯離子對設備腐蝕、后續渣的處理增加難度。
(2)煉鐵系統氯元素主要來自于秘魯粉、焦化廢水、固廢等物料,在爐內高溫和強還原雙重作用下,氯元素以 HCl 氣體狀態進入高爐煤氣,氣態 HCl 粘附在焦炭和鐵礦石表面,堵塞焦炭和鐵礦石氣孔和裂隙,促使焦炭反應性降低,反應后強度提高,惡化球團礦還原粉化性。
(3)高爐煤氣中的氯元素主要以 HCl 氣體形態存在,遇水反應生成鹽酸,對煤氣管道和 TRT 葉片造成腐蝕,但高爐煤氣經噴堿、脫水處理后,煤氣管網中氯離子含量遠低于設計規范要求,保障了煤氣管網安全。
(4)氯元素在生產全固廢膠凝材料的固廢資源化途徑中,主要由脫硫石膏帶入,氯離子對鋼筋腐蝕,主要體現在對鋼筋鈍化膜損壞,加速腐蝕速度。
參考文獻:
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