李林 范予晨 王萌璽 李小麗
(中國重型機械研究院股份公司,陜西 西安71000)
摘 要:鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠1臺321m2帶式焙燒機,年產球團礦200萬噸,采用SDS干法脫硫+SCR脫硝工藝,2022年6月投入運行,達到超低排放標準。本文論述球團帶式焙燒機煙氣脫硫脫硝選擇SDS干法脫硫+SCR脫硝工藝路線及運行實踐。
關鍵詞:帶式焙燒機;煙氣脫硫脫硝;工藝選擇;運行實踐
1前言
鞍鋼股份煉鐵總廠1臺帶式焙燒機,1988年投產,年產球團礦200萬噸。主抽煙氣煙氣量855600Nm3/h,溫度90~105℃,含濕量8%,O2含量~20%。經1臺336m2雙室四電場電除塵器,顆粒物排放濃度小于20mg/Nm3、采用低硫燃料情況下SO2濃度~180 mg/Nm3、NOx濃度~280 mg/Nm3,但也經常出現SO2、NOx超標情況,造成球團經常被迫減產,更不滿足〔2019〕35號《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》,帶式球團焙燒機顆粒物排放濃度限值為10mg/Nm3,二氧化硫排放濃度限值為35mg/Nm3,氮氧化物排放濃度限值為50mg/Nm3,基準氧含量18%的超低排放標準要求。為此,球團帶式焙燒機需增加脫硫脫硝設施。
2 球團煙氣條件
321m2帶式焙燒機主抽煙氣,廢氣成分主要包括 SO2、NOx、顆粒物、O2等,考慮到未來鐵礦石、煤氣等高硫的使用情況,此次按如下煙氣參數設計脫硫脫硝設施:
表2-1球團生產工藝煙氣參數
序號 |
煙氣參數 |
單位 |
數值 |
1 |
帶式焙燒機 |
M2 |
321 |
2 |
年產量 |
萬t/a |
200 |
3 |
煙氣量 |
Nm3/min |
14260 |
4 |
排煙溫度 |
℃ |
90~105 |
5 |
排煙壓力 |
Pa |
0~500 |
6 |
煙氣含氧量 |
% |
19.8 |
7 |
顆粒物濃度 |
mg/Nm3 |
50 |
8 |
SO2濃度 |
mg/Nm3 |
515 |
9 |
NOx濃度 |
mg/Nm3 |
460 |
10 |
煙氣含濕量 |
% |
8 |
11 |
年生產運行時間 |
h |
8400 |
3 脫硫脫硝工藝選擇
3.1 脫硫工藝選擇
目前應用較為廣泛的的脫硫工藝有濕法、半干法、干法三種。由于濕法脫硫受現有球團場地限制布置不下,球團只能在半干法、干法兩種脫硫工藝中選擇。
半干法主要有旋轉噴霧(SDA)、循環流化床(CFB)兩大工藝。 旋轉噴霧(SDA)脫硫技術其脫硫過程為氧化鈣加水配置成固含量為 20%~25%的氫氧化鈣漿液,通過霧化器高速 旋轉霧化成 30~80 微米的霧滴噴入吸收塔內,塔內的氫氧化鈣漿液霧滴(吸收劑)迅速吸收煙氣中的 SO2,達到脫除 SO2 及其他酸性介質的目的。同時,煙氣熱量瞬間干燥噴入塔內的液滴,形成干固體粉狀料,由袋式除塵器捕集。脫硫工藝流程簡單,吸收塔為空塔結構。
循環流化床(CFB)脫硫技術其脫硫過程為煙氣在底部通過文丘里管進入循環流化床吸收塔內。在文丘里管出口擴管段設一套噴水裝置。在自然界垂直的氣固兩相流體系中,在循環流化床狀態下可獲得相當于單顆粒滑落速度數十至上百倍的氣固滑落速度。由于二氧化硫與氫氧化鈣的顆粒 在循環流化床中的反應過程,是一個外擴散控制的化學反應過程,通過氣固間大的滑落速度,強化了氣固間的傳質、傳熱速率和氣固混合,從而滿足了二氧化硫與氫氧化鈣高效反應的條件要求。 吸收塔的流化床中巨大表面積的、激烈湍動的顆粒,為注水的快速汽化和快速可控的降溫提供了根本保證,從而創造了良好的化學反應溫度條件,使二氧化硫與氫氧化鈣的反應轉化為瞬間完成離子型反應。通過顆粒的激烈湍動導致顆粒之間不斷的碰撞, 使脫硫劑氫氧化鈣顆粒的表面得到不斷的更新,以及脫硫灰的不斷再循環使用,從而大大提高了氫氧化鈣的利用率。半干法工藝煙氣最佳溫度在130℃,由于受球團煙氣溫度90~105℃此項目無法采用半干法脫硫工藝。
干法主要有SDS及活性焦吸附法兩大工藝。 SDS干法脫硫技術適合硫含量低的煙氣脫硫,副產物為硫酸鈉,國內焦爐已大量應用此技術。活性焦吸附法用于燒結系統SO2濃度在1500mg/Nm3應用,副產品為硫酸,但活性焦工藝投資及運行成本遠高于SDS,另外受廠地限制。
此項目最終選擇采用SDS脫硫。
SDS干法脫硫反應原理:SDS干法脫硫工藝通過高效的SDS干法脫硫劑噴射及均布裝置,脫硫劑超細碳酸氫鈉粉在煙道內被熱激活,比表面積迅速增大,與煙氣充分接觸,發生物理、化學反應,煙氣中的SO2等酸性物質被吸收凈化。
碳酸氫鈉(小蘇打,NaHCO3)作為煙氣脫硫的吸附劑,通過化學吸附脫除煙氣中的酸性污染物,同時還可以通過物理吸附脫除一些有機和無機微量物質,此工藝將NaHCO3細粉直接噴入溫度高于140℃煙氣中,在大于140℃高溫下NaHCO3分解生成Na2CO3、H2O和CO2,反應方程式如下:
2NaHCO3→Na 2CO3+H2O +CO2
通過形成Na2CO3,形成更大的晶界/作用區。產生Na2CO3時,不會存在晶格,因此,Na2CO3的出現是非常活躍的,當煙氣溫度高于140℃,Na2CO3會立刻與煙氣中的酸性污染物發生反應。
由于新生成的Na2CO3在反應瞬間有高度的反應活性,煙道氣溫度確保≥140℃,可自發的與煙氣中的酸性污染物進行下列反應生成Na2SO4,實現脫除SO2的效果:
SO2+2NaHCO3→Na2SO3+2CO2+H2O
SO3+2NaHCO3→Na2SO4+2CO2+H2O
HF+NaHCO3→NaF+CO2+H2O
HCL+NaHCO3→NaCL+CO2+H2O
少部分SO2發生下列反應:
SO2+2NaHCO3+0.5O2→Na2SO4 +2CO2+H2O
3.2 脫硝工藝選擇
目前行業普遍采用SCR脫硝,在脫硫工藝后增加SCR脫硝,反應原理:SCR脫硝即為選擇性催化還原反應,選擇性是指在催化劑的作用和在氧氣存在條件下,NH3優先和NOx發生還原脫除反應,生成N2和H20,而不和煙氣中的氧進行氧化反應。脫硫后的煙氣通過煙道進入SCR反應器,供氨系統向煙氣中噴入氨氣。在180℃~260℃的溫度區間,煙氣中的NOx在SCR反應器中催化劑的催化作用下將與氨氣發生化學反應生成N2和H2O。
在SCR脫硝反應器內,NO與NO2通過以下反應被還原:
4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O
4 工藝路線設計
4.1 GGH 加熱工藝:
GGH主要用于脫硝煙氣溫度確保260℃的工藝,先對煙氣進行GGH換熱至230℃,達到SDS干法脫硫的反應溫度窗口,脫硫除塵后的煙氣加熱至260℃,進行SCR脫硝。
工藝路線:煙氣(90~105℃)→GGH換熱(90~105→230℃)→SDS脫硫(230→220℃)→布袋除塵(220→210℃)→煙氣加熱(△t=50℃)→SCR脫硝(260→250℃)→GGH換熱(250→119.6℃)→引風機(119.6℃)→煙囪。
加熱煙氣的溫升為50℃,加熱爐運行加熱量14973000Kcal/h,BFG耗量23078 Nm³/h(77.30GJ/h)。
4.2 GGH換熱器:
序號 |
項目 |
參數 |
備注 |
一 |
運行方式 |
|
|
1 |
型式 |
回轉換熱式煙氣換熱器 |
|
2 |
臺數 |
1臺 |
|
3 |
運行方式 |
連續 |
|
驅動方式 |
中心驅動 |
|
|
4 |
布置方式 |
垂直 |
|
5 |
旋轉方向 |
逆/順時針 |
|
6 |
電壓等級 |
AC10000/380V/220V |
|
7 |
泄漏率% |
≤1.5%(低泄露風機運行時) ≤3%(低泄露風機不運行時) |
運行一到三年不增加0.5% |
8 |
安裝地點 |
室外 |
|
9 |
氣流布置 |
原煙氣(低溫煙氣)由下向上;凈煙氣(高溫煙氣)由上向下 |
|
10 |
吹掃介質: |
壓縮空氣 |
|
二 |
運行參數 |
|
|
1 |
原煙氣側GGH入口煙氣參數 |
|
|
1.1 |
煙氣流量(原煙氣入口) (標態,實際氧) |
855600Nm3/h |
|
1.2 |
煙氣溫度 |
90℃ |
|
1.3 |
煙氣成分 |
|
|
|
O2(標態,干基) |
19.8VOL% |
|
|
H2O(標態,干基) |
8~10 VOL %(每項技術設計均按照不利因數考慮) |
|
|
SO2(標態,干基,實際氧) |
≤515mg/Nm3 |
|
|
NOx(標態,干基,實際氧) |
≤460mg/Nm3 |
|
|
粉塵濃度(標態,干基,實際氧) |
≤50mg/Nm3 |
|
2 |
原煙氣側GGH出口煙氣溫度 |
230℃ |
|
3 |
凈煙氣側GGH煙氣參數 |
|
|
3.1 |
煙氣流量(GGH凈煙氣側入口) (標態,實際氧) |
91.5萬Nm3/h(未包含系統泄漏進入的空氣) |
|
3.2 |
凈煙氣GGH入口煙氣溫度 |
250℃ |
|
3.3 |
凈煙氣側GGH出口煙氣溫度 |
約119.6℃ |
|
4 |
GGH已處理煙氣側壓降 |
1000pa |
雙側總阻力保證值≤1800Pa |
5 |
GGH未處理煙氣側壓降 |
800pa |
|
6 |
投資估算 |
913萬元 |
|
4.3 除塵器工藝:
采用長袋低壓脈沖布袋除塵,除塵器具體參數及配套設備:
標況風量 |
855600Nm3/h |
工況風量 |
1545100m3/h |
溫度 |
220℃ |
過濾面積 |
36209㎡ |
全過濾風速 |
0.71m/min |
凈過濾風速 |
0.73m/min |
倉室 |
44個 |
煙氣介質 |
球團含塵煙氣 |
過濾方式 |
負壓外濾式 |
濾袋總數 |
10296條 |
濾袋規格 |
φ160×7000mm |
濾料 |
50%PTFE+50%PI復合纖維 |
進口含塵濃度 |
<1500mg/Nm3; |
出口含塵濃度 |
≤10mg/Nm3 |
運行阻力 |
≤1200pa |
清灰方式 |
離線脈沖清灰 |
脈沖閥規格 |
3.5寸 |
脈沖閥數量 |
792個 |
清灰壓力 |
0.2MPa~0.4MPa |
脈沖耗氣量 |
6~9Nm3/min |
除塵器耐壓 |
-7000Pa |
除塵器漏風率 |
≤2% |
占地尺寸 |
11.26*59.76m |
5 工藝流程圖
6 小結
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠1臺321m2帶式焙燒機,采用SDS干法脫硫+SCR脫硝工藝,2022年6月投入運行,CEMS出口顆粒物排放濃度5.9—6.3mg/m3,平均為6.1mg/m3,SO2濃度平均5mg/m3,NOX濃度平均14mg/m3,氨排放濃度平均0.89mg/m3,達到超低排放標準。
參考文獻
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