高 欣 翟玉兵 劉占平
(河北新金鋼鐵有限公司燒結(jié)廠)
摘要:介紹了在冶金鋼鐵行業(yè)中產(chǎn)生的各種固體工業(yè)廢物在燒結(jié)生產(chǎn)工序的應(yīng)用情況。在燒結(jié)工序中配加煉鋼污泥、煉鋼除塵灰、煉鐵除塵灰、冶金鋼渣、氧化鐵皮及石灰篩下物,可有效替代同類別外礦粉,極大的降低了燒結(jié)鐵料消耗,降低了燒結(jié)鐵料成本,在生產(chǎn)過程中有效的增加了燒結(jié)液相組成,平衡了生產(chǎn)指標(biāo),一定程度的改善了燒結(jié)質(zhì)量,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:冶金工業(yè)固廢;燒結(jié)配礦;成本效益;綜合利用
1 引言
隨著黨的二十大成功召開,習(xí)近平總書記在二十大報(bào)告中提出,要推動(dòng)綠色發(fā)展,促進(jìn)人與自然和諧共生,要深入積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的終極目標(biāo);新金鋼鐵有限公司在2023年同樣制定了雙碳目標(biāo),環(huán)境創(chuàng)A工程推進(jìn)。
在鋼鐵生產(chǎn)過程中,會(huì)產(chǎn)生一定數(shù)量的冶金廢棄物,根據(jù)鋼鐵行業(yè)不同生產(chǎn)工藝流程,產(chǎn)生不同的冶金廢棄物,但極有少數(shù)能在本工藝中進(jìn)行回收利用,其他相當(dāng)一部分堆積,造成資源浪費(fèi)也污染了環(huán)境。
冶金廢棄物中有煉鋼污泥、煉鋼除塵灰、煉鐵除塵灰、冶金鋼渣和石灰篩下物等;
新金鋼鐵公司煉鋼濕法除塵產(chǎn)生的污泥通過管道通到燒結(jié)混料滾筒加水處,充分利用污泥的溫度和黏性,有利于提高燒結(jié)造球性能,提高混合料料溫;而煉鋼干法除塵粒度超細(xì),含鐵品位高,通過罐車運(yùn)輸?shù)角驁F(tuán)使用,可有效降低膨潤土消耗;
煉鐵除塵灰則具有含碳量高的特性,通過分類供燒結(jié)使用,既能有效進(jìn)行回收利用,統(tǒng)一能降低燒結(jié)固體燃料消耗,降低燒結(jié)成本。
2 新金鋼鐵生產(chǎn)工序中鋼渣、除塵灰及污泥的基本成分及其他情況
2.1來源
在鋼鐵冶煉生產(chǎn)中,經(jīng)過選礦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、選渣及軋鋼等生產(chǎn)工序,含鐵廢料主要有燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、選渣過程中產(chǎn)生的粉塵、除塵灰、鋼渣、污泥、軋鋼氧化鐵皮及石灰篩下物。
2.2煉鐵工序
(1)煉鐵除塵灰主要來自高爐原燃料上料工序,其中有上料除塵灰、槽下除塵灰、重力灰;上料除塵灰包含上料一次除塵灰和二次除塵灰,在上料過程中吸收焦炭、球團(tuán)和塊礦的煙塵,經(jīng)過除塵收集后統(tǒng)稱為高爐一次、二次除塵灰,其化學(xué)成分主要為高含碳量,粒度超細(xì)的特性。其主要成分見表一和表二:
表一 高爐上料一次除塵灰主要化學(xué)成分 % |
|||||||
TFe |
S |
C |
FeO |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
Zn |
10.57 |
0.75 |
70.57 |
1.62 |
1.13 |
6.88 |
4.49 |
0.24 |
表二 高爐上料二次除塵灰主要化學(xué)成分 % |
|||||||
TFe |
S |
C |
FeO |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
Zn |
52.78 |
0.12 |
12.36 |
0.36 |
0.47 |
7.89 |
3.4 |
0.023 |
(2)煉鐵槽下除塵灰,來自煉鐵卷揚(yáng)系統(tǒng)中給高爐本體供料時(shí)產(chǎn)生的煙塵,經(jīng)過除塵收集的含鐵除塵灰,其與上料除塵灰有一定差別,見表三:
表三 高爐槽下除塵灰主要化學(xué)成分 % |
|||||||
TFe |
S |
C |
FeO |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
Zn |
52.07 |
0.45 |
15.84 |
6.03 |
5.84 |
5.23 |
1.73 |
0.45 |
(3)高爐重力除塵灰,主要來源于高爐內(nèi)部爐塵產(chǎn)生的煙塵,其含碳量較高;見表四:
表四 高爐重力除塵灰主要化學(xué)成分 % |
|||
TFe |
S |
C |
Zn |
45.44 |
0.62 |
22.4 |
0.48 |
由于煉鐵除塵灰均具有粒度偏細(xì),運(yùn)輸困難,已造成揚(yáng)塵進(jìn)而污染環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn),因此通過改善運(yùn)輸工具,使用罐車全密封運(yùn)輸,在除塵器放灰處增加加等措施,從根本上減少了環(huán)境污染;
根據(jù)高爐各種工序產(chǎn)生的除塵灰主要成分,進(jìn)入燒結(jié)工序中,使用單獨(dú)料倉進(jìn)行分類使用,有效的進(jìn)行了回收,并利用煉鐵除塵灰含碳量高的特點(diǎn),一定程度的降低了燒結(jié)固體燃耗,真正實(shí)現(xiàn)了廢棄物的綜合利用。
2.3煉鋼工序
(1)煉鋼污泥是轉(zhuǎn)爐吹煉過程中產(chǎn)生的煙氣經(jīng)過濕法除塵所得的產(chǎn)物,其成分見表五:
表五 煉鋼污泥主要化學(xué)成分 % |
|||||||
TFe |
S |
C |
FeO |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
Zn |
56.93 |
0.33 |
1.65 |
49.7 |
9.42 |
1.1 |
0.28 |
0.89 |
(2)煉鋼除塵灰分為干法除塵、二次和三次除塵灰,干法除塵灰顆粒較細(xì),溫度在120-130噸左右,二次和三次除塵灰含CaO含量偏高;見表六:
表六 煉鋼干法除塵主要化學(xué)成分 % |
|||||||
TFe |
S |
C |
FeO |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
Zn |
55.93 |
0.26 |
0.79 |
22.68 |
10.93 |
1.33 |
0.38 |
0.67 |
煉鋼二次、三次除塵主要化學(xué)成分 % |
|||||||
TFe |
S |
C |
FeO |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
Zn |
20.1 |
0.58 |
2.84 |
4.14 |
30.9 |
3.47 |
1.88 |
0.36 |
(3)煉鋼鋼渣,是經(jīng)破碎磁選出帶鐵篩下粉和塊,然后進(jìn)棒磨機(jī)磨成粉,再過一道磁選,將帶鐵細(xì)粉分離出來即成鋼渣粉,其成本見表七:
表七 鋼渣粉主要成分 % |
||||||||
TFe |
S |
FeO |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
MgO |
TiO2 |
Zn |
32.2 |
0.18 |
49.7 |
33.09 |
13.1 |
3.91 |
6.29 |
1.37 |
0.89 |
(4)氧化鐵皮,是煉鋼和軋鋼的廢棄物,經(jīng)過篩分得到,其含鐵品位高,可降低一定的燃料消耗,作用較大;其成分見表八:
表八 氧化鐵皮主要成分 % |
||||||||
TFe |
S |
FeO |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
MgO |
TiO2 |
C |
72.2 |
0.03 |
59.13 |
2.45 |
3.57 |
0.47 |
0.45 |
0.14 |
0.17 |
2.4其他工序
(1)燒結(jié)自產(chǎn)除塵灰,燒結(jié)內(nèi)部有機(jī)尾除塵灰、振篩除塵灰、原料除塵灰、成品除塵灰,其含鐵品位高,有害元素相對少,內(nèi)部循環(huán)利用,其成分見表九:
表9 高爐重力除塵灰主要化學(xué)成分 % |
|||
TFe |
S |
C |
Zn |
45.68 |
0.31 |
2.1 |
0.29 |
(2)石灰篩下物,石灰石篩下物是白灰爐工序上料后經(jīng)過篩分不合格粒度以下并經(jīng)過磨機(jī)后的產(chǎn)物,其含鈣量達(dá)到50%左右,細(xì)度在75%以上,一定程度的替代了白灰粉在燒結(jié)生產(chǎn)中的使用,降低了燒結(jié)成本;
3 工業(yè)廢棄物的循環(huán)綜合利用技術(shù)研究
鋼鐵工業(yè)廢棄物的循環(huán)綜合利用是燒結(jié)生產(chǎn)及時(shí)的必要趨勢,作為鋼鐵正常工序的“垃圾站”,燒結(jié)的整個(gè)生產(chǎn)工序?qū)U棄物的利用擁有天然優(yōu)勢,通過不同化學(xué)成分和物理特性,進(jìn)而在配礦中不同的配比,合理進(jìn)行搭配,既對固廢等的有效回收利用,同時(shí)也能降低燒結(jié)成本,提高整個(gè)生產(chǎn)工序效益,有著舉足輕重的作業(yè)。
3.1煉鐵除塵灰在燒結(jié)工序的應(yīng)用
根據(jù)以上信息,煉鐵除塵灰具有含碳量高的主要特點(diǎn),對于燒結(jié)生產(chǎn)中,如果可以有效并充分的利用好,可大大降低燒結(jié)燃料消耗。
煉鐵除塵灰通過罐車運(yùn)輸?shù)綗Y(jié)原料場,通過氣體輸送到獨(dú)自的罐倉,然后經(jīng)過卸灰閥給料到電子皮帶秤,按一定的配比進(jìn)行配加,但煉鐵槽下除塵灰的粒度偏細(xì),在生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)噴灰現(xiàn)象,給生產(chǎn)波動(dòng)帶來了較大影響,針對此類問題,通過對卸灰閥進(jìn)行技改升級,加長卸灰閥外部刮皮,對卸灰口進(jìn)行收口,并對不同配比進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)踐,最終在配比穩(wěn)定在0.8-1%,在有效利用了內(nèi)部廢棄物的同時(shí),也降低了燒結(jié)燃耗和成本,可謂一舉三得。下面是煉鐵除塵灰在使用后的生產(chǎn)指標(biāo)及成本對比:
配加煉鐵除塵灰實(shí)驗(yàn)前后燒結(jié)指標(biāo) (凈礦) |
||||||||||||
物料 |
配比 |
產(chǎn)量 |
燃料配比 |
燒結(jié)礦成分 |
燃料消耗 |
成本 |
轉(zhuǎn)股強(qiáng)度 |
|||||
TFe |
FeO |
CaO |
SiO2 |
Ai2O3 |
Zn |
|||||||
上料除塵灰/槽下除塵灰 |
1.2 |
7120 |
4 |
54.5 |
8.2 |
11.3 |
5.91 |
2.2 |
0.02 |
45.1 |
948.38 |
75.7 |
1 |
7119 |
4.1 |
54.45 |
8.1 |
11.42 |
5.92 |
2.18 |
0.019 |
45.3 |
949.96 |
75.6 |
|
0.8 |
7125 |
4.2 |
54.55 |
8 |
11.51 |
5.86 |
2.19 |
0.019 |
45.8 |
951.53 |
7.59 |
|
0 |
7122 |
4.5 |
54.58 |
7.8 |
11.25 |
5.9 |
2.18 |
0.021 |
46.3 |
963.14 |
76.1 |
|
重力除塵灰 |
0.5 |
7121 |
4 |
54.51 |
8.1 |
11.35 |
5.93 |
2.21 |
0.022 |
45.7 |
953.22 |
75.8 |
0 |
7129 |
4.3 |
54.46 |
8.2 |
11.41 |
5.87 |
2.2 |
0.02 |
46.4 |
958.29 |
76 |
由上表可以看出,配加0.8-1%的煉鐵上料/槽下除塵灰,0.5重力除塵灰,燃料配比明顯降低了0.2-0.3%,對燒結(jié)降低燃料消耗是有利的,但由于除塵灰含碳量不穩(wěn)定,當(dāng)配加含量偏高時(shí)亞鐵含量不太穩(wěn)定。
整體上配加煉鐵除塵灰可有效降低燒結(jié)燃耗和成本,且對強(qiáng)度影響不大,從整體實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)反饋可以看出對生產(chǎn)工序是無害的。
3.2煉鋼除塵灰及污泥在燒結(jié)工序中的應(yīng)用
相比于煉鐵除塵灰,煉鋼除塵灰整體工序量相對偏低,其中主要特點(diǎn)時(shí)含鈣量和含鋅量偏高,對燒結(jié)生產(chǎn)工序中堿度和有害元素的增加是不利的,因此采取單獨(dú)使用,且小量配吃,并且定期化驗(yàn)化學(xué)成分,減少對燒結(jié)生產(chǎn)影響;
煉鋼污泥在燒結(jié)中的應(yīng)用較廣,從表五可以看出,煉鋼污泥具有含鐵品位高,有溫度,在燒結(jié)過程中起到放熱的作業(yè),可降低一定的燃耗,通過從污泥狀態(tài)、運(yùn)輸方面和使用方面整體考慮,在污泥的使用上,采取通過管道直接打到燒結(jié)混料滾筒污泥池,減少運(yùn)輸污染和資源浪費(fèi),通過污泥水往混料滾筒打水,安裝自動(dòng)測水和管道泵,減少污泥堵塞管道的情況,即可以提高混合料料溫,又可充分利用污泥的放熱作用,杜絕污泥落地,減少了對環(huán)境和場地的污染,達(dá)到有效利用。
3.3鋼渣粉的應(yīng)用
在2018年,鋼渣車間新上棒磨機(jī)后,更加有效的優(yōu)化了鋼渣粒度組成,通過更好的選渣工藝,將煉鋼的鋼渣廢物進(jìn)行綜合利用,先后經(jīng)過棒磨機(jī)破碎和磁選機(jī)選鐵,選出了燒結(jié)可以使用的鋼渣粉,在混合料中按1-2%配比進(jìn)行混勻使用,取得了明顯的效果,特別是在燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)緊張的情況下,礦種臨時(shí)供應(yīng)不足的時(shí)候,應(yīng)用鋼渣粉,可以有效改善燒結(jié)透氣性,平衡燒結(jié)堿度,降低燒結(jié)成本,很好的減少了鋼渣廢棄物的排放,減少環(huán)境污染,同時(shí)能給鐵前創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。
3.4氧化鐵皮的應(yīng)用
新金鋼鐵從燒結(jié)生產(chǎn)以來就在混勻礦中配加一定量的氧化鐵皮,一方面氧化鐵皮具有高品位的優(yōu)勢,可以一定程度的提高燒結(jié)礦品位,并能代替少量高品位礦種;另一方面,氧化鐵皮最為煉鋼和軋鋼工序篩下物,其TFe高達(dá)59.13%,比磁鐵礦的亞鐵還要高出一倍,因此在燒結(jié)過程中起到氧化放熱的作業(yè),很大程度的降低了燒結(jié)燃耗,新金燒結(jié)根據(jù)氧化鐵皮循環(huán)料的數(shù)量,配比基本穩(wěn)定在1.5-2%左右,噸耗達(dá)到17kg/t。
3.5燒結(jié)自產(chǎn)除塵灰及石灰篩下物的應(yīng)用
燒結(jié)自產(chǎn)除塵灰包括燒結(jié)機(jī)尾除塵灰、振篩除塵灰、原料除塵灰和成品除塵灰,使用罐車運(yùn)輸和氣力輸送,送往料倉均勻配加,自燒結(jié)生產(chǎn)來,自產(chǎn)除塵灰全部用于內(nèi)部循環(huán)消耗,減少除塵灰污染。
石灰篩下物可有效降低燒結(jié)對白灰的使用,可增加燒結(jié)混合料的透氣性,但因其為未煅燒的石灰石,在燒結(jié)過程中起到吸熱的作用,會(huì)一定程度的增加燒結(jié)燃料消耗,因此綜合評價(jià),燒結(jié)在使用過程中穩(wěn)定配加在0.5-1%,做到不會(huì)影響燒結(jié)過程的前提下,同時(shí)降低燒結(jié)輔料成本,同步下每增加1%石灰篩下物可降低燒結(jié)礦成本2.5元/噸。
4 經(jīng)濟(jì)效益簡要分析
綜合上述可得,在針對不同的鋼鐵工業(yè)廢棄物,進(jìn)行不同的配加方式,從采取優(yōu)化生產(chǎn)操作和改善運(yùn)輸?shù)却胧罅坎⒂行У睦酶鞣N廢棄物,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
4.1燒結(jié)配加0.8-1%高爐上料除塵灰,0.5重力除塵灰,同比一共可代替0.6%燃耗,等同于可降低0.6kg/t燃料,同時(shí)受益于除塵灰價(jià)格廉價(jià),同比可降低鐵料成本16.68元/噸,按年產(chǎn)200萬噸計(jì)算,年可創(chuàng)造效益1501.6萬元;
4.2用氧化鐵皮代替高品位外礦粉,綜合單價(jià)差按400元/噸計(jì)算,年可創(chuàng)造效益823.5萬元;
4.3用石灰篩下物代替白灰粉,綜合單價(jià)差按460元/噸計(jì)算,年可創(chuàng)造效益510.5萬元。
4.4使用鋼渣粉可代替低品位外礦粉,綜合單價(jià)按390元/噸計(jì)算,年可創(chuàng)造效益950萬元;
5 結(jié)論
5.1在鋼鐵行業(yè)廢棄物應(yīng)用的過程中,會(huì)出現(xiàn)一系列的生產(chǎn)波動(dòng)問題,比如在停機(jī)檢修時(shí)間,不能使用罐車運(yùn)輸?shù)搅蟼},造成環(huán)境嚴(yán)重污染;還有在使用過程中,因除塵灰粒度較細(xì)造成噴灰發(fā)生,給生產(chǎn)帶來波動(dòng)等等,但是通過優(yōu)化工藝,設(shè)備改造和提升管理不同的措施,有效的克服了帶來的各項(xiàng)問題,使生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)而可以穩(wěn)定使用,形成良性循環(huán)。
5.2在現(xiàn)在的雙碳目標(biāo)下,繼續(xù)穩(wěn)定并改造使用各項(xiàng)廢棄物,不但可以有效回收變廢為寶,降低環(huán)境污染,又可以很好降低鋼鐵成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)給社會(huì)創(chuàng)造了效益。