楊耀明
(湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司,湖南 湘潭 411101)
摘 要:對湘鋼 3 號高爐成功實施取消中心加焦布料模式調(diào)整進(jìn)行總結(jié),重點對取消中心加焦的具體方法進(jìn)行闡述,取消中心加焦的前提條件是爐況穩(wěn)定順行、爐缸活躍、中心氣流強(qiáng);取消中心加焦過程要盡量維持爐況穩(wěn)定,在減少中心焦量的同時適當(dāng)疏松邊緣,逐步減少中心焦量和外抬小焦角角度,進(jìn)而取消中心加焦布料模式;3 號高爐于 2005 年 2 月大修開爐,開爐時使用中心加焦布料模式,因鋼材市場形勢不好,鋼材價格下降,成本壓力增大,加之爐缸有兩處爐皮開裂,3 號高爐于 2011 年嘗試取消中心加焦,進(jìn)而降低消耗,減少爐缸鐵水環(huán)流對炭磚的沖刷;經(jīng)過多次嘗試,最后成功取消中心加焦,燃料比由 550 kg/t 降至 530 kg/t以內(nèi)。
關(guān)鍵詞:高爐;中心加焦;燃料比
湘鋼 3 號高爐有效容積 1 080 m3 ,設(shè)一個鐵口、一個渣口、20 個風(fēng)口;爐缸使用西格里炭磚,采用陶瓷杯技術(shù);冷卻系統(tǒng)采用板壁結(jié)合工業(yè)水循環(huán)冷卻;裝配爐頂料面紅外檢測裝置、爐頂煤氣分析裝置,采用小車上料,PW無鐘并罐爐頂,配套 TRT 余壓發(fā)電系統(tǒng);三座內(nèi)燃式熱風(fēng)爐,服役兩代爐齡,平均風(fēng)溫為 1 040 ℃。第二代爐齡于2005年2月7日建成投產(chǎn),采用中心加焦布料模式,投產(chǎn)第四天利用系數(shù)達(dá)到 2.0t/(m3 ·d),冶煉強(qiáng)度一直處于較高水平,最高月利用系數(shù)達(dá)到2.81 t/(m3 ·d);但消耗和同類型高爐相比一直偏高,隨著鋼材價格下降,成本壓力增大。3號高爐于2011年6月開始嘗試取消中心加焦,降低消耗;經(jīng)過多次嘗試,最后把中心加焦取消,燃料比由 550 kg/t 降至 530 kg/t 以內(nèi)。但公司使用低品位礦后,高爐渣比增加,為確保爐況順行,高爐被迫于 2012 年 2 月恢復(fù)中心加焦模式;隨著入爐品位回升后又于 2012 年5月取消中心加焦,消耗回到530 kg/t以內(nèi)。
1 中心加焦技術(shù)的應(yīng)用
中心加焦技術(shù)具有很好的抗波動能力,尤其是原燃料變差時有利于爐況順行,但也存在消耗高、爐缸環(huán)流強(qiáng)度大、爐頂溫度高等缺點[1,2] 。3 號高爐開爐以來一直使用中心加焦技術(shù),燃料比長期維持在550 kg/tFe左右。隨著鋼材市場壓力增大,降消耗成為主要目標(biāo),加之高爐進(jìn)入爐役晚期,爐缸區(qū)域爐殼于4# 風(fēng)口區(qū)域垂直開裂1米,10# 風(fēng)口區(qū)域垂直開裂3米,急需高爐改變生產(chǎn)模式,減弱爐缸環(huán)流沖刷,減弱爐缸應(yīng)力,增加爐缸透液透氣性以確保爐缸安全。高爐多次嘗試取消中心加焦,均引起爐況波動,最后回歸中心加焦模式。取消中心加焦前,高爐長期使用裝料制度為O:43.53 40.5 437.53 35 232.52 C:40.5 2 37.5 2352 32.5 211 4。
2 取消中心加焦過程及效果
2.1 取消中心加焦過程
3號高爐中心加焦經(jīng)歷了取消→恢復(fù)→取的過程,主要經(jīng)歷了如下幾個階段,其變化見表1。
2.1.1 第一階段:減少中心焦量,小焦角外移
從 2011 年 1 月開始,3 號高爐中心焦量由4 圈逐步減少至 1 圈,同時縮小平臺寬度,對邊緣進(jìn)行疏導(dǎo),確保煤氣通道,裝料制度變化由 O:43.53 40.5 437.53 35 232.52 C:40.5 2 37.5 2352 32.5 211 4逐步過度到 O:43.53 40.5 437.53 35 232.52 C:40.5 2 37.5 2352 32.5 211 4。
隨著中心焦量的減少,邊緣氣流通道不足導(dǎo)致多次出現(xiàn)邊緣局部氣流管道;調(diào)整上部, 將焦前礦拿掉,同時角度整體內(nèi)移,取得較好效果,裝料制度如下:O:43.53 37 4343 30.5 2C:39.5 2 37 234230.5 2152。 爐況穩(wěn)定后,繼續(xù)抬焦炭角度,6月份完成取消 中心加焦,后期裝料制度基本穩(wěn)定在 O:39.53 374352 32 2 C:39.5 2 37 2352 32 2272,第一階段調(diào)整基本完成,燃料比由以前的546 kg/t降至528.66 kg/t。
這次取消中心加焦過程歷時6個月,中間出現(xiàn)過反復(fù),總結(jié)了幾條規(guī)律:(1) 取消中心加焦的前提條件是爐況穩(wěn)定順行、爐缸活躍,中心氣流強(qiáng),高爐整體受熱、受憋能力要強(qiáng);尤其是單鐵口高爐,因其出鐵間隔時間長,如果出鐵前壓力波動大,會給后面取消中心過程帶來不利影響。(2) 在取消中心加焦過程中,盡量保持原燃料穩(wěn)定,尤其是焦炭質(zhì)量要穩(wěn)定。 (3) 高爐煤氣流主要指中心氣流和邊緣氣流, 高爐的穩(wěn)定需要兩道氣流平衡,任何一方過強(qiáng)或過弱都會導(dǎo)致氣流失衡,進(jìn)而影響爐況順行。中心加焦的高爐氣流表現(xiàn)為中心焦炭料柱較大,中心氣流呈現(xiàn)大而不強(qiáng)、流速低的狀況,大量煤氣從中心流出,導(dǎo)致煤氣利用差;取消中心加焦過程就是減少中心焦量,改善料柱整體透氣性,讓中心氣流變少、變強(qiáng),讓更多礦石平臺有煤氣流通過,改善高爐間接還原,進(jìn)而改善煤氣利用,降低燃料比[3] 。(4) 中心減焦過程要緩慢,至少間隔2個冶煉周期;待風(fēng)量、壓差恢復(fù)調(diào)整之前并穩(wěn)定后,才可進(jìn)行下一步調(diào)整,待中心焦量減至 1 圈后可適當(dāng)抬焦炭角度。(5) 抬焦炭角度不能太大,可一次抬 2°,同時增加焦炭環(huán)數(shù),確保中心氣流變化不大,減焦和抬角度不可同時進(jìn)行。(6) 在減焦和抬焦炭角度的同時,根據(jù)爐況表現(xiàn)可適當(dāng)疏松邊緣,增加邊緣氣流通過量,給煤氣流一個通道,否則影響爐況順行。隨著中心焦量的減少,減少的焦炭會平均分布在礦下,改善整個料柱的透氣性,改善煤氣利用的同時更有利于爐況順行[4] 。(7)一旦出現(xiàn)爐況難行、懸料等情況需要立即退回,保持爐況穩(wěn)定,減少損失。
2.1.2 第二階段:入爐品位大幅下降,恢復(fù)中心加焦布料模式
2011 年下半年,高爐入爐品位由 58% 逐步下降至55%(見圖1),渣比上升,高爐風(fēng)量萎縮,高爐順行狀況變差,加之爐缸開裂嚴(yán)重,高爐被迫堵一個風(fēng)口作業(yè)(爐皮開裂上方);從2012年2月開始,裝料制度逐步退回中心加焦模式,確保了爐況穩(wěn)定順行,但消耗也隨之上升。
2.1.3 第三階段:再次取消中心加焦
隨著入爐品位的上升,順行問題解決,高爐于 2012 年 5 月再次取消中心加焦。因為有了第一次取消中心加焦經(jīng)驗,這次比較容易,只用了3個月就取消了中心加焦。這次取消過程和2011年上半年有一些區(qū)別,因為 10# 風(fēng)口爐皮開裂加劇,由 3 米裂縫增加到 6 米,高爐被迫堵10# 風(fēng)口,風(fēng)口面積和上次相比小了(見表 2),風(fēng)速更高,動能更強(qiáng),焦炭小角度由上次的25° 抬至34°,焦炭由5環(huán)減至4環(huán),礦下焦炭更多,料柱透氣性更好;所以風(fēng)量不但沒下降,反而上升。爐況抗波動能力增強(qiáng),在修補(bǔ)砂口時高爐可2個半小時不出鐵,只需停氧即可;而且高爐爐頂溫度降低,保護(hù)了爐頂設(shè)備,高爐定修周期由以前的3個月延長至4個月以上。
2.2 取消中心加焦須堅持的幾個原則
(1) 逐步減少中心焦量,通過減少中心焦量可增加礦下透氣性,收攏中心;(2) 疏松邊緣,中心通道壓縮后,要給氣流預(yù)留通道;否則邊緣容易出氣流 , 從而影響爐況順行[5]。 (3) 取消中心加焦過程要保證爐缸活躍性,爭取取消過程風(fēng)量不萎縮,如風(fēng)量下降過多,則往回退,先保爐況順行。(4) 外抬中心焦角過程可適當(dāng)增加小焦角焦炭量,確保中心通道。(5) 取消中心加焦過程可適當(dāng)縮小風(fēng)口面積,確保中心吹透。
2.3 效果分析
取消中心加焦能改善煤氣利用,可降低燃料比15~20 kg/t,結(jié)果見表2。
在取消中心加焦期間降低了爐頂溫度,延長爐頂檢修周期 (見圖 2、圖 3) 高爐檢修周期由以前的2~3個月延長至4月以上。
5 結(jié) 論
(1) 中心加焦高爐在取消中心加焦時須具備爐況順行穩(wěn)定、爐缸活躍、中心氣流強(qiáng)等條件,強(qiáng)行取消中心加焦容易導(dǎo)致高爐波動。為了不影響產(chǎn)量和消耗,取消中心加焦過程應(yīng)盡量緩慢進(jìn)行,逐步改善料柱透氣性。
(2) 取消中心加焦可降低燃料比15~20 kg/t,有效的降低高爐燃料成本。
(3) 非中心加焦高爐減弱了鐵水環(huán)流對爐缸側(cè)壁侵蝕,延長了高爐使用壽命。湘鋼3號高爐在爐缸大面積開裂的情況下確保了安全停爐。
參考文獻(xiàn):
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