楊五存 劉飛 史湘東 裴春玲
(天津鐵廠有限公司 河北 涉縣 056404)
摘 要:針對天鐵180噸轉爐冶煉周期長,產能低,能耗高的問題,對供氧強度、出鋼口直徑、出鋼溫度和廢鋼加入量等煉鋼工序進行改進優化。結果表明,工序改進優化后,冶煉周期明顯縮短,月產能最高可達42萬噸;工序成本逐月下降,并穩定在400元/噸以內,降本增效效果顯著,為企業帶來可觀的經濟效益。
關鍵詞:轉爐煉鋼;降本增效;供氧強度;出鋼口
隨著供給側結構改革的不斷深入,鋼鐵行業節能降耗的需求日益明顯。轉爐煉鋼作為最主要的煉鋼方法,其鋼產量約占我國鋼鐵總產量的70%以上,通過優化轉爐工藝參數等措施,有效控制轉爐冶煉成本,提高生產經濟效益成為鋼鐵企業生存和發展的唯一出路。
近幾年,國內轉爐圍繞著降本增效的目標,實施強化生產、優化工藝、改進備等措施,取得了部分研究進展[1-5]。首秦金屬材料有限公司積極調整爐料結構,降低入爐原料成本,并對爐況實行精細化管理,保持爐內長期順穩[6];遷安軋一鋼鐵有限公司進行燒結礦直接加入轉爐冶煉實踐,最大程度的利用含鐵輔料,提高煉鋼效率,減少廢鋼使用量,降低生產成本[7];柳鋼進行配加廢鋼生產實踐,利用實際生產數據,分析配加廢鋼后的降燃燒比效果,降低噸鋼生產成本[8];漣源鋼鐵有限公司優化裝入制度,通過鐵水、廢鋼、礦石等資源的合理搭配,依靠自動煉鋼模型計算礦石加入量,合理調整礦石加入方式、氧槍槍位等保證冶煉過程的平穩進行,鋼鐵料成本明顯降低[9]。
1 煉鋼工藝調整
天鐵熱軋煉鋼系統裝備主要包括,一座1300燉的混鐵爐和一座倒灌站為煉鋼供應鐵水。兩座鐵水脫硫設施對鐵水硫含量進行控制,為下一道工序提供優質的鐵水,減輕煉鋼的負荷。兩座180噸頂底復吹轉爐,進行冶煉(粗煉)作業。兩座LF精煉爐和一座三車五位RH精煉爐,對粗煉的鋼水進一步凈化,不斷提高鋼水質量和鋼水純凈度,為冶煉高附加值產品提供了設備的保障。為積極應對鋼鐵行業的各種挑戰,改善轉爐冶煉周期長,產能低,能耗高的問題,天鐵于2019年2月開始著手進行工序優化,主要包括以下幾個方面,如圖1所示:
(1)提高供氧強度,縮短吹氧時間;
(2)調整出鋼口直徑,保證合理出鋼時間;
(3)做好鋼包烘烤,降低出鋼溫度;
(4)提升廢鋼加入量,降低鐵耗。
圖1 天鐵轉爐煉鋼工藝優化措施
氧氣頂底復吹轉爐吹煉過程控制的目的是使操作穩定,縮短冶煉時間,降低各種能耗,提高終點命中率,從而達到“高產、優質、低耗和省力”的目的[10-11]。具體地講,吹煉控制要求盡可能快的形成堿性渣,快速降低碳和成渣速度加快,在盡可能少加入輔助材料消耗的條件下,保證鋼水充分脫硫、脫磷。合理的氧槍設計使吹煉過程中噴濺和溢渣減少,爐齡增長,金屬收得率高,產品各項指標更符合要求,能源消耗少。
天鐵熱軋180噸頂底復吹轉爐原氧槍噴射角度為15度,流量為38000m3/h。吹煉過程存在吹氧時間長較約為15-16min,終點爐渣TFe高,噴濺嚴重,鋼水回收率低,工序成本高等問題。針對此情況,根據該鋼廠的鐵水條件和設備狀況,將氧槍噴頭噴射角度調整為13.5度,流量調整為43500m3/h。
改進后的氧槍噴頭氧氣流量增加,噴孔夾角變小,喉口直徑變大,說明新的噴頭供氧強度增加,熔池攪拌能力增強,沖擊深度增強,使得爐內反應提前。根據天鐵干法除塵冶煉工藝,前期90秒不允許加入任何物料的特點,槍位采用低—高—低的槍位控制。即前期槍位稍低,控制在1400mm,促進爐內反應快速化渣提溫脫磷;4min后提槍至1700mm,消除前期泡沫渣,然后根據爐渣情況逐步降槍至1600mm,中期槍位按照1600mm控制,主要控制爐渣化透化好,利用物料調節和槍位小幅波動減少返干和噴濺;后期根據化渣情況,氧槍降至1200mm,增加熔池攪拌,降低爐渣氧化性。新舊噴頭的槍位控制如圖2所示:
圖2 新舊噴頭槍位控制
經過現場試驗,冶煉效果明顯見好,吹氧時間縮短1.5分鐘左右,終點FeO降為16%左右,轉爐內冶煉反應快、攪拌強、操作平穩,鋼水成份均勻。統計數據顯示返干時間縮短了0.43min,轉爐噴濺率由舊噴頭的42.6%降低至新噴頭的8.9%,噴濺率降低明顯。噴頭改變前后轉爐噴濺情況如圖3所示:
圖3 噴頭改變前后轉爐噴濺情況
出鋼口作為鋼水由轉爐進入鋼包的唯一通道,每爐鋼出鋼前期,出鋼口內部耐材受高溫鋼水的摩擦沖刷和氧化侵蝕,使轉爐出鋼口內耐材減少,出鋼口內徑慢慢變大;出鋼快結束時,隨著鋼水出完,流出的爐渣又在出鋼口內壁堆積,如此反復,轉爐出鋼口內慢慢形成又厚又硬的爐渣,起到保護出鋼口的作用,當出鋼口壽命達到后通過擴孔機鉆孔更換出鋼口[12-13]。
天鐵熱軋原出鋼口直徑為160mm,出鋼時間最長達到了10min以上,因前期出鋼時間過長,出鋼過程中鋼水靜壓力和沖刷力使得出鋼口內部粗糙,造成生產節奏慢、鋼水溫降大、出鋼口壽命短、轉爐小面侵蝕過快等問題。通過分析,將出鋼口直徑由160mm逐步擴大到210mm,來實現減少出鋼時間。試驗結果表明,出鋼口直徑擴大,岀鋼時間縮短,新出鋼口出鋼時間在5分半左右,出鋼口的形狀保持較好,壽命大幅提升,壽命由180次提高到350次以上。
對鋼包烘烤系統進行改造,將普通式燒嘴改造為蓄熱式燒嘴。規范在線烘烤技術,加強監督和檢查,保證鋼包烘烤時間,確保出鋼時鋼包包襯溫度在950℃以上。規定鋼包就位后,轉爐必須2min內出鋼,以減少鋼包等待造成的溫度損失。
通過加大鋼包管理力度,鋼包溫度大于950℃的比例達到了90%以上。另外出鋼口優化和氧槍的優化,使得整體溫度損失相應減少,出鋼溫度由1670℃降低到1630℃,從而使得爐況明顯好轉,爐型保持良好,爐齡由8000爐提升到13000爐。
1.4提升廢鋼加入量,降低鐵耗
無論短期經濟利益看,還是從長期經濟效益和社會效益看,提高廢鋼比都是歷史發展的必然,同時也是公司發展的最佳選擇[14-15]。天鐵經過現場調查,通過單獨加大廢鋼斗的尺寸,不能滿足廢鋼的加入量。通過反復討論,決定除了對廢鋼斗加大增加廢鋼加入量外,對工序進行改造,增加廢鋼的加入點。在混鐵爐區域,采用向鐵包內加入鋼筋壓塊方法,主要利用天車進行具體操作;倒灌站采用加入破碎料的方法,主要是在吊包口加設溜管和除塵設備,利用鏟車向鐵包內加入;在爐后區域同樣加入除塵家口和溜管,加入潔凈廢鋼,通過多工序的廢鋼加入,滿足了廢鋼加入量的要求,一直以來鐵耗保持在950kg左右,廢鋼加入量維持在15t左右。通過調整輔料加入量,保證爐渣堿度R在3.2左右,廢鋼加入量調整為40-50t,鐵耗降低到800kg以下。
2降本增效效果
轉爐渣中TFe含量過高會導致在冶煉過程中嚴重侵蝕爐襯,降低爐齡;鐵損增加,石灰消耗增加,從而增加冶煉成本。煉鋼工序改進優化后,TFe含量逐月下降,TFe含量由22%降低到16%左右,鋼水回收率提高2%。TFe含量變化情況如圖4所示:
圖4 TFe含量變化情況
2.2制造成本降低
通過工序優化,冶煉節奏加快,生產連續順行,冶煉指標大大好轉,煉鋼冶煉制造成本得到有效的控制,工序優化前煉鋼制造成本最高685元/噸,優化后制造成本穩定在400元/噸左右,最低達到394元/噸。煉鋼工序優化前后制造成本情況如圖5所示:
圖5 煉鋼工序優化前后成本
2.3產能提高
煉鋼系統生產順利,操作穩定,冶煉周期明顯縮短,產能得到了很大的釋放。優化前月產能最高達到28萬噸,優化后最高月產能達到了42萬噸。煉鋼工序優化前后月產能情況如圖6所示:
圖6 煉鋼工序優化前后月產量
3 結論
天鐵通過對轉爐煉鋼工序進行改進優化后,取得了顯著成效,主要包括以下內容:
(1)對供氧強度、出鋼口直徑、出鋼溫度和廢鋼加入量等煉鋼工序進行改進優化后,使得吹氧時間縮短、出鋼時間合理、出鋼溫度降低、鐵耗降低。
(2)煉鋼工序成本逐月下降,并穩定在400元/噸左右,有效控制企業生產成本,實現企業生產的低成本化。
(3)轉爐煉鋼過程平穩運行,冶煉周期明顯縮短,產能得到釋放,企業生產能力提高,從而帶來客觀經濟效益。
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