崔文月, 席 勝, 王 輝
(唐山中厚板材有限公司, 河北 唐山 063600)
摘 要:唐山中厚板材有限公司 2 號(hào)高爐受環(huán)保限產(chǎn)影響,于 2021 年 1 月 27 日采用降料面方式燜爐,燜爐后應(yīng)用噴涂技術(shù)為爐墻造襯,開爐前的準(zhǔn)備工作充足、到位,并成立工作組對(duì)各種設(shè)備實(shí)施試車,通過(guò)制訂試車方案和應(yīng)急處置措施來(lái)保證設(shè)備正常運(yùn)行,同時(shí)采用帶風(fēng)裝料技術(shù)和鐵口預(yù)埋風(fēng)氧槍技術(shù),并結(jié)合各種調(diào)劑手段做出適時(shí)調(diào)整。實(shí)踐表明,高爐開爐雖在前期有些許波折,但總體比較順利,且在不到 2 d 的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)全風(fēng)口作業(yè),并在短時(shí)間內(nèi)將高爐各項(xiàng)指標(biāo)提升至較高水平,為實(shí)現(xiàn)高爐提產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:降料面燜爐;噴涂;帶風(fēng)裝料;風(fēng)氧槍
0 引言
唐山中厚板材有限公司 2 號(hào)高爐爐容為 1 780 m3,采用皮帶上料、串罐式無(wú)鐘爐頂、軟水密閉循環(huán)冷卻、布袋除塵和 TRT 調(diào)壓系統(tǒng);擁有 24 個(gè)風(fēng)口、2 個(gè)鐵口及 3 座頂燃式熱風(fēng)爐;爐渣處理系統(tǒng)采用底濾法。于2021 年 1 月 10 日停爐大修,為縮短大修工期,采用爐缸到爐腰整體澆筑和爐身噴涂技術(shù),并按期于 2 月27 日開爐投產(chǎn)。投產(chǎn)后的指標(biāo)提升很快,但由于全年一直處于環(huán)保限產(chǎn)的狀態(tài)下,2 號(hào)高爐一直處于燜爐—開爐循環(huán)狀態(tài),且總燜爐時(shí)間超過(guò) 130 d,導(dǎo)致爐缸狀態(tài)受到較大的影響,尤其在 2022 年 1 月 1 日開爐后,爐況恢復(fù)比較緩慢,遂公司決定對(duì) 1 月 27 日的燜爐采用降料面方式,同時(shí)利用此次機(jī)會(huì)對(duì)爐缸以上部分進(jìn)行噴涂造襯,以延長(zhǎng)高爐壽命。經(jīng)過(guò)周密的計(jì)劃和完善的準(zhǔn)備,2 號(hào)高爐只用了不足 2 d 的時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口作業(yè),并在短時(shí)間內(nèi)將高爐各項(xiàng)指標(biāo)提升至較高水平。
1 開爐前的準(zhǔn)備工作
1.1 爐缸以上部分的噴涂
噴涂前因爐墻上的黏結(jié)物比較多,如果清理不徹底會(huì)影響噴涂效果,在車間與施工單位的密切合作下,清理工作完成得比較徹底,而且此次噴涂制作的鋼筋骨架不同于原先骨架,采用在冷卻壁上先打孔的方式,孔的深度 10 mm,直徑 8 mm,橫向間距 500 mm左右,縱向間距 700 mm 左右,然后將鋼筋短棒插入洞內(nèi)再焊接,最后在短棒的橫向和縱向上焊接鋼筋形成網(wǎng)狀,所用鋼筋均采用直徑為 7 mm 的盤條鋼,鋼筋網(wǎng)距冷卻壁 70~80 mm。如此制作的優(yōu)點(diǎn)比較多:鋼筋網(wǎng)的根部焊接更加牢固,不易脫落;鋼筋網(wǎng)骨架比較粗壯,不容易斷裂;此種網(wǎng)孔比較大的鋼筋網(wǎng)比表面積更小,整體有利于噴涂料與爐墻的黏結(jié)。
1.2 噴涂后的物料清理
噴涂爐墻前,為防止黏結(jié)料和反彈料落入爐缸后與焦炭混合而導(dǎo)致開爐后影響爐缸熱量的蓄積,遂在爐缸料面上嚴(yán)密地覆蓋了一層石棉布。待清理黏結(jié)物和反彈料時(shí),非常容易將其與爐料分離,同時(shí),為保證爐缸焦炭的透氣性,爐前人員在有限的時(shí)間內(nèi)將爐缸內(nèi)的焦炭盡最大可能地對(duì)外清理,最終將料面降至風(fēng)口中心線以下 1 m 左右,極大地保證了風(fēng)口前端焦炭的活躍性。
1.3 烘爐和裝料
2 號(hào)高爐于 3 月 11 日 19:53 開始送風(fēng)烘爐,操作人員嚴(yán)格按照施工單位所給的烘爐曲線烘爐,于14 日 16:00 準(zhǔn)備降溫時(shí)開始打壓試漏,試漏結(jié)束進(jìn)入涼爐階段,由于開爐時(shí)間過(guò)于緊迫,遂決定在涼爐過(guò)程中插風(fēng)氧槍(于 14 日 20:49 在二場(chǎng)插入風(fēng)氧槍,于 15 日 00:37 在一場(chǎng)插入風(fēng)氧槍)和裝料(于 15 日01:03 開始裝料,見表 1)。當(dāng)時(shí)在裝料時(shí)兩場(chǎng)的風(fēng)氧槍已插好,二場(chǎng)方向爐內(nèi)料面已出現(xiàn)火苗,裝料過(guò)程中火苗時(shí)有時(shí)無(wú),待料面覆蓋風(fēng)口區(qū)域后,料面中心出現(xiàn)穩(wěn)定氣流,從爐內(nèi)攝像可以直觀地看出,爐料中的粉末被部分吹出。04:05 涼爐結(jié)束,在爐內(nèi)繼續(xù)裝料,在爐前開始堵風(fēng)口,同時(shí)對(duì)檢查出的爐皮漏點(diǎn)實(shí)施補(bǔ)焊措施,于 07:00 具備送風(fēng)條件。
1.4 設(shè)備試車
設(shè)備試車的重要意義不言而喻,是高爐開爐成功與否的先決條件。試車前由設(shè)備、工藝、安全等部門聯(lián)合組成設(shè)備試車小組,并共同制訂試車方案和應(yīng)急處置措施。
1)單體設(shè)備試車:對(duì)所屬設(shè)備逐一進(jìn)行單獨(dú)試車,出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)安排處理,處理好后重新試車,直至試車成功。單體設(shè)備試車成功后,在確保安全和不影響其他設(shè)備的情況下至少運(yùn)行 8 h,并做好相關(guān)記錄。
2)系統(tǒng)聯(lián)合試車:?jiǎn)误w設(shè)備試車成功后可進(jìn)行該系統(tǒng)的聯(lián)合試車,且連續(xù)運(yùn)行不小于 8 h,同時(shí)做好相關(guān)記錄。
3)帶負(fù)荷聯(lián)合試車:從裝料開始就進(jìn)入帶負(fù)荷聯(lián)合試車階段,裝料整個(gè)過(guò)程由試車小組現(xiàn)場(chǎng)保駕,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,并做好記錄,對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行處理的同時(shí)對(duì)同類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行集體排查,直至上料完畢,帶負(fù)荷聯(lián)合試車正式結(jié)束。
2 開爐過(guò)程
開爐過(guò)程整體比較順利,送風(fēng)前期由于風(fēng)量小、爐缸熱量不足而引起爐缸活躍性差,導(dǎo)致料尺行走不順暢,直至 16 日 02:00 塌料以后,懸料現(xiàn)象減少,隨著爐前出鐵的好轉(zhuǎn)和捅開風(fēng)口數(shù)目的增多,爐況逐步好轉(zhuǎn),現(xiàn)對(duì)具體調(diào)整過(guò)程進(jìn)行闡述。
2.1 送風(fēng)制度
于 08:52 對(duì) 2 號(hào)高爐進(jìn)行堵 16 號(hào)、17 號(hào)、18 號(hào)、 19 號(hào)、20 號(hào)和 21 號(hào) 6 個(gè)風(fēng)口送風(fēng),起步風(fēng)量為 1 000 m3 /min,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速可達(dá) 240 m/s,視爐前出鐵和爐況走勢(shì),逐步從兩側(cè)捅風(fēng)口,風(fēng)量也隨送風(fēng)風(fēng)口的數(shù)目變化而加大(其中捅開 13 號(hào)風(fēng)口時(shí)的風(fēng)量比較小,主要是因?yàn)閼伊隙鴾p風(fēng)所致),基本保持標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速在210 m/s 左右,以實(shí)現(xiàn)吹透中心的目的,具體捅風(fēng)時(shí)間如表 2 所示。
2.2 出鐵制度
此次開爐采用鐵口預(yù)埋風(fēng)氧槍技術(shù),主溝采用干式主溝,原計(jì)劃提前 24 h 預(yù)埋風(fēng)氧槍,但由于送風(fēng)時(shí)間的確定比較晚,2 號(hào)鐵口于 14 日 20:49 埋入,1 號(hào)鐵口于 15 日 00:37 埋入,兩場(chǎng)的燃燒狀態(tài)比較好(見圖1),且因?yàn)榻盗厦鏁r(shí)用 1 號(hào)鐵口出鐵,所以在 2 號(hào)鐵口處殘余渣鐵比較多。到 15 日 03:17 發(fā)現(xiàn) 2 號(hào)鐵口的風(fēng)氧槍溫度較高,說(shuō)明熔化的渣鐵已淹沒風(fēng)氧槍,遂拔槍出鐵,出鐵 2 min 后鐵口大噴,于 03:22 堵口后再次預(yù)埋風(fēng)氧槍。13:31 拔出 2 號(hào)場(chǎng)風(fēng)氧槍,出鐵 9 min 后鐵口大噴堵口,開口時(shí)間主要根據(jù)爐前主溝和下渣溝的清理進(jìn)度來(lái)定,確保條件允許的情況下盡可能地排除爐內(nèi)的涼渣涼鐵。15:49 拔出 1 號(hào)鐵口的風(fēng)氧槍,待出凈后堵口,但由于爐缸狀態(tài)較差,爐況走勢(shì)不好,渣鐵的流動(dòng)性差,于 21:20 再次為 2 號(hào)鐵口插入風(fēng)氧槍,23:57 拔槍后,渣鐵流動(dòng)性良好,隨出鐵爐況狀態(tài)好轉(zhuǎn),此后正常堵開口,并于 19:27 將鐵水入罐。
17 日 14:00 嘗試打開 1 號(hào)鐵口,但鐵口深度燒至 3.5 m 時(shí)鐵水仍不能順利流出,當(dāng)時(shí)判斷 1 號(hào)鐵口區(qū)域的涼渣鐵較多,且熱量嚴(yán)重不足,遂直接堵 口改為 2 號(hào)場(chǎng)繼續(xù)出鐵。直至 19 日 21:20 打開 1 號(hào)鐵口,鐵水流動(dòng)性和物理熱都無(wú)問(wèn)題后,正式改為兩場(chǎng)作業(yè)。
2.3 裝料制度
送風(fēng)前的裝料制度主要是根據(jù)料線的變化而逐步變化的(見表 3),送風(fēng)開爐后,當(dāng)料線趕至 5 m 左右時(shí),料制基本采用開放兩道氣流的方式,有 83批開始走正常料,焦比 655 kg/t,礦批 21 t,錳礦配加3%,螢石 15 kg/t。到 15 日晚上,由于料尺行走不順暢,有頻繁懸料現(xiàn)象,料制一度走礦一檔焦三檔,但隨著爐前出鐵的好轉(zhuǎn)和爐況的改善,料制隨風(fēng)量和料線的變化逐步由礦一焦三走回至礦四焦五,同時(shí)將小焦角 15°逐漸抬至 19°,成功取消中心加焦,并視爐況走勢(shì)微調(diào)礦焦圈,在保持料柱透氣性的同時(shí),配合負(fù)荷料調(diào)整兩道氣流的合理分布,提高煤氣利用率。
2.4 冷卻制度
烘爐前高爐高低壓工業(yè)水和軟水各停 1 臺(tái)泵,尤其是軟水流量一度壓至 1 500 m3 /h,烘爐前 4 h 將高壓工業(yè)水的泵啟全,送風(fēng)前 4 h 將低壓工業(yè)水和軟水的泵啟全,將軟水總流量控制在 2 500 m3 /h,軟水溫度控制在 43 ℃±1 ℃,待風(fēng)口捅全、風(fēng)量加至 3 500 m3 /h 以1-1 1 號(hào)鐵口1-2 2 號(hào)鐵口上后,軟水流量加全至 4 000 m3 /h,如此控制主要是為了在前期減少爐內(nèi)熱量的損失,待爐況正常后又能及時(shí)保證冷卻強(qiáng)度,以保護(hù)設(shè)備設(shè)施。
2.5 熱制度和造渣制度
此次爐況恢復(fù)前期拔風(fēng)氧槍[1]時(shí),由于出鐵時(shí)間過(guò)短且渣鐵量比較少,所以未對(duì)渣鐵成分進(jìn)行分析,也未測(cè)其物理熱;直至 15 日 23:57 拔槍后,出鐵前期鐵量大渣量小時(shí),才能取樣、測(cè)溫。從圖 2 中可以直觀看出,15 日(趨勢(shì)圖中橫坐標(biāo)里的第 1 次鐵)爐溫處于合適水平,但由于爐況走勢(shì)不好,一直處于崩滑料階段,以至于 16 日(趨勢(shì)圖中橫坐標(biāo)里的第 2 次到第14 次鐵)02:35 開口后爐溫上行,但物理熱下行,隨后崩滑料進(jìn)入爐缸,同時(shí)為疏導(dǎo)氣流采取礦一焦三料制,以及捅風(fēng)口加風(fēng),爐溫呈下行趨勢(shì),但鐵水物理熱基本能保持在 1 440 ℃左右。其中爐渣堿度有較大的變化,主要是因?yàn)榭战怪械娜軇┒际情g隔幾批焦才下一批,而且由于爐缸狀態(tài)比較差,導(dǎo)致渣成分不均勻而出現(xiàn)渣堿波動(dòng)。
直至 16 日下午,隨著爐況的好轉(zhuǎn),崩滑料次數(shù)減少,料制上開始逐步抑制兩道氣流,提高煤氣利用,風(fēng)溫也逐步上控,綜合反應(yīng)后爐溫反彈,出鐵狀態(tài)也得到改善,但由于燒結(jié)礦中鈦含量偏高,從渣鐵流動(dòng)性方面考慮,將 w(Si)和 w(Ti)之和作為鐵水化學(xué)熱評(píng)判指標(biāo),同時(shí)視爐況走勢(shì)逐步降低焦比和擴(kuò)大礦批,并上調(diào)爐渣堿度,在保證生鐵質(zhì)量的前提下下控爐溫。因負(fù)荷料到達(dá)爐缸以及崩滑料基本消失,煤氣利用得到極大改善,鐵水物理熱并未因爐溫的下降而下降,反而較之前有所升高,為爐缸的活躍打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),且爐缸活躍對(duì)氣流的初始分布有積極作用,爐況逐步進(jìn)入良性循環(huán)狀態(tài),此時(shí),操作人員針對(duì)各種負(fù)荷料的反應(yīng)時(shí)間匹配適當(dāng)?shù)拿毫亢透谎趿浚员惚3譅t內(nèi)熱量水平處于合適范圍內(nèi)。
3 結(jié)論
1)充分、到位的開爐前準(zhǔn)備工作及各項(xiàng)應(yīng)急措施將可能影響爐況恢復(fù)的情形扼殺在搖籃里,為快速恢復(fù)爐況奠定基礎(chǔ)。
2)帶風(fēng)裝料可將爐料中的粉末吹出,保持中心和邊緣通道的通暢,且相比于無(wú)風(fēng)裝料,可保持爐料有一定的松散度,提高料柱的整體透氣性。
3)此次鐵口預(yù)埋風(fēng)氧槍時(shí),料面位置低,2 號(hào)鐵口插入 3 h 后可從料面上看到高溫氣流,隨后的裝料并未影響到料面氣流的穩(wěn)定,而且隨著料線逐步變淺,偏向 2 號(hào)鐵口的氣流逐步向中心發(fā)展,以至于送風(fēng)后中心氣流穩(wěn)定旺盛,此舉不僅保證了煤氣流的安全性,也使開爐前的準(zhǔn)備時(shí)間得到合理壓縮。
4)送風(fēng)后的各項(xiàng)調(diào)劑及時(shí)、到位,操作人員對(duì)爐況的把握和綜合分析比較全面、透徹,最終將爐況恢復(fù)時(shí)間壓縮至最短。
5)美中不足的是由于原料條件限制引起燒結(jié)礦的鈦含量較高,爐況恢復(fù)過(guò)程中,爐溫較高時(shí)鈦的還原率較高,導(dǎo)致鐵中鈦含量偏高,對(duì)活躍爐缸有一定的影響,所幸操作人員對(duì)該問(wèn)題發(fā)現(xiàn)及時(shí),在控制爐溫方面采用 w(Si+Ti)來(lái)綜合判定,最后未對(duì)爐況恢復(fù)造成較大影響。
參考文獻(xiàn)
[1] 王拓,夏萬(wàn)順,于浩平.河鋼邯鋼 1 號(hào) 3 200 m3 高爐全焦開爐實(shí)踐[J].山西冶金,2022(4):69-71.