胡紹磊 單良杰 孫岳琦 付經舟
(鞍鋼股份鲅魚圈鋼鐵分公司煉鐵部 遼寧省營口市鲅魚圈區 郵編 115007)
摘要:自2008年投產以來。我部受生產原料煤質量下降影響,煤粉顆粒雜物過多,沖擊嚴重加大了布袋系統內部材料的磨損,由于煤粉設備是易燃易爆區域,泄漏后污染外排,有嚴重的安全隱患。極易發生火災及爆炸事故。影響高爐生產及不利于煤粉安全生產,也不能保證相關維修職業身體健康,增加企業環保壓力,需要攻關改進。
關鍵詞:煤粉;布袋箱;磨損;火災
1 工作原理:
煉鐵煤粉機組由四臺HP1063磨煤機組成。每臺小時產量約45噸。24小時生產,機組年產量約95萬噸。每臺配套一組處理風量145000m3/h的布袋反吹系統。布袋設備正常工作時,含塵氣體與煤粉顆粒由進風口進入灰斗,一部分較粗的塵粒由于慣性碰撞或自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分塵粒隨氣流上升進入袋室,經濾袋過濾后,塵粒被滯留在濾袋的外側,凈化后的氣體由除塵布袋內部進入上箱體,再由閥板孔、排風口排入大氣,從而達到收塵的目的。隨著過濾的不斷進行,收塵器阻力也隨之上升,當阻力達到一定值時,清灰控制器發出清灰命令,首先將提升閥板關閉,切斷過濾氣流;然后,清灰控制器向脈沖電磁閥發出信號,隨著脈沖閥把用作清灰的高壓逆向氣流送入袋內,濾袋迅速鼓脹,并產生強烈抖動,導致濾袋外側的粉塵抖落,達到清灰的目的。由于設備分為若干個箱區,所以上述過程是逐箱進行的,一個箱區在清灰時,其余箱區仍在正常工作,保證了設備的連續正常運轉。
序號 |
項目 |
單位 |
參數 |
1 |
處理風量 |
m3/h |
145000 |
2 |
過濾風速 |
m/min |
<0.7 |
3 |
清灰方式 |
|
離線分室清灰 |
4 |
過濾面積 |
m2 |
3800 |
5 |
設備阻力 |
Pa |
<1500 |
6 |
入口含塵濃度(標況) |
g/Nm3 |
400~600 |
7 |
出口含塵濃度 |
mg/Nm3 |
<50 |
8 |
分室數 |
室 |
12 |
9 |
排數 |
排 |
2 |
10 |
濾袋規格 |
mm |
Φ130×6000 |
11 |
袋籠規格 |
mm |
Φ126×6000 |
12 |
濾袋材質 |
防靜電復合薄膜濾料,克重550g/m2 |
|
13 |
濾袋數量 |
條 |
|
14 |
進氣溫度 |
℃ |
≤130℃ |
15 |
漏風率 |
% |
≤2 |
16 |
設備耐壓 |
Pa |
-20000 |
17 |
脈沖閥數量 |
- |
按實際需要量計 |
18 |
星形卸灰閥排灰能力 |
t/h |
≥ 35 |
19 |
脈沖閥規格 |
- |
DC24V,3″ |
20 |
外形尺寸 |
mm |
210-220mm |
2 設計關鍵:
1.防燃結構設計:在收塵器內易積灰處加設防塵板,消除收塵器內部所有積灰面,抑制了煤粉的自燃。為了防止收塵器內部結露及堵料,利用廠里廢氣對收塵器進行蒸汽保溫,并在灰斗上加設料位計、振動器,御防灰斗內部積灰。
2.采用大口徑脈沖閥進行多點高壓脈沖清灰,清灰強度大,清灰徹底。
3.采用導流管,清灰時,經導流后的壓縮氣體均勻地進入各布袋,使得清灰更為均勻。
4.采用帶防爆鎖的可調式防爆安全閥,可根據具體情況來調整卸爆壓力,這種形式的防爆裝置密封性能好,且釋爆壓力設置更加合理、便捷。
5.首次提出在收塵器各室的出口調整過濾氣流,當收塵器內各箱體因風量分配不均而出現負荷偏置以致阻力上升時,可以很方便地通過調整提升閥門的開度來達到氣流均布的目的。調整時,人可在不停機的情況下在室外進行操作,方便、靈活。
6.采用改進型的淺斗式回轉下料器,使得下料更為連續、流暢。
7. 在實際生產中制訂有煤粉制備系統安全生產操作規程;需要各方面技術的力量應全面保證,只要嚴格遵守操作規程,謹慎操作,并不斷總結經驗,避免發生事故。
8. 在生產中一方面應注重防止布袋結構內煤粉雜物、煤粉堆積自燃的情況發生,更應嚴格防止明火引入布袋收塵器內,避免發生火災爆炸事故。
需要特別注意的是,對于煤的揮發分高低及煤粉細度的控制應有一個綜合的認識,煤粉揮發分較高對煤粉燃燒有利,但揮發分高、細度細的煤粉著火點低、容易自燃,有些水泥廠的煤粉揮發分達到33~35%、細度達到篩余4%時,煤粉極易自燃,因此,多次發生燃爆事故。因此,建議煤粉揮發分可控制在30%左右、細度篩余6~10%、水分1~1.5%,既能滿足燒成系統的工藝要求,降低煤粉制備電耗,又能有效防止燃爆事故發生。
需要在實際生產中,維修需要遵循煉鐵部的煤粉制備系統安全生產操作規程;根據系統的工藝要求,制度作業,才能有效防止燃爆事故發生。還需要發動員工進行管理維護,實行專人管理與員工維護相結合。嚴格執行操作管理制度,充分發揮除塵器的效能。實踐證明,如果除塵器管理不當,即使好的除塵器,也收不到預期的效果。就布袋除塵器而言,如果管理不善,在運行期間不能保證清灰,除塵效率就大大降低,以至于布袋除塵器失靈。所以在布袋除塵器投產時,就要向操作人員講明除塵器維護管理的重要意義。只有發動員工把除塵器維護管理工作做好,充分發揮設備的效能。選擇了合適的除塵器,如不進行科學的維護和管理,除塵器就不可能長期的正常運轉。只有 對除塵器進行認真的維護和管理,才能使除塵器處于好的運轉狀 態,并可延長其使用壽命。
3 理論指標與環境條件
對比現有技術更新材料的強度的辦法,需要滿足一定的生產指標與環境條件:
溫度:煤磨袋收塵器對于進口風溫有較嚴格的限制,既要防止超溫引起煤粉燃爆,又要防止低溫引起結露,合適的使用溫度范圍是55~75℃。
阻力損失:收塵器阻力有濾袋阻力及風道、閥門阻力兩種,其中濾袋阻力隨過濾收塵清灰過程中發生的變化,總體的阻力損失約為1500~1800Pa。
過濾風速:過濾風速是袋收塵器的重要技術參數,直接影響到收塵器的運行效果和濾袋使用壽命。一般在含塵濃度高時,過濾風速應取較低速,反之應取較高速;粉塵顆粒細時,過濾風速應減小;因過濾風速高會加重濾袋負擔,增加系統阻力,最終導致濾袋壽命縮短,清灰效率低;風速過低時則會增加過濾面積,導致設備規格加大。在一般情況下,煤磨袋收塵器的過濾風速可選擇在0.8~1m/min左右。
過濾面積及濾袋數量:根據處理風量及風速可以推算出過濾面積及濾袋數量,選配出相應的收塵器型號規格。
壓縮空氣耗氣量:根據清灰周期、每室配置的脈沖閥數、脈沖閥噴吹氣量大致核算,收塵器設備選型樣本中也給出了耗氣量數據。當配備空壓機站壓縮空氣時,耗氣量應富余50%;采用獨立空壓機供氣時,則耗氣量應富余100%。
4 改造過程分析:
2019-2020年由于結構老化,系統內部磨損嚴重。特別是由于噴吹生產原煤因為成本的原因,在原煤中加入了10%以上的焦粉,使整個中速磨在研磨煤粉的生產過程中,生產的煤粉氣流顆粒直接沖擊在布袋箱迎風板處,在煤粉和焦粉顆粒旋流交替摩擦作用下,板材損耗極大,每次維修不足3個月就迅速磨損變薄、竄風,結構強度降低,磨損劇烈,停機檢查發現,煤粉和焦粉顆粒旋流吹壞結構,磨損造成局部潰縮變形,板材破損吹漏,布袋箱漏風失效,煤粉灰塵外逃,污染大氣環境。必須停機維修焊補后方能正常生產。由于煤粉區域是易燃易爆環境,極易發生火災及爆炸事故。影響生產及不利于煤粉穩定生產。原設計煤粉布袋箱體迎風板,材料為Q235鋼板,由于鞍鋼噴吹生產原煤因為成本的原因,在原煤中加入了10%焦粉,使整個中速磨在研磨煤粉的生產過程中,生產的煤粉氣流顆粒直接沖擊在布袋箱迎風板處,在煤粉和焦粉顆粒旋流交替摩擦作用下,板材損耗極大,不足3個月就迅速磨損變薄、竄風,結構強度降低,磨損劇烈,造成局部潰縮變形,板材破損吹漏,布袋箱漏風失效,煤粉灰塵外逃,污染大氣環境。必須停機維修焊補后方能正常生產。
因此需要設計制作一種裝置,滿足鲅魚圈煤粉設備在生產高負荷磨損狀態下,能夠可靠延長設備的使用壽命、促進設備整體安全,降低維修生產成本,提高機器性能、完善系統設計。保證高爐連續噴煤。為了不改變原布袋箱體結構的功能基礎上,增加迎風板處對煤粉的抗磨性,對內外表面結構進行耐磨材料加固、安裝抗磨損材料將摩擦顆粒和金屬板壁隔離,降低摩擦機會,大大提升布袋箱體迎風板的整體使用壽命。
(一)對內外表面增加多組外部框架分層,加強結構強度,防止潰縮變形。
(二)在重點氣流沖擊板體表面上增加菱形龍骨并外涂耐磨材料。在磨損位置設計增加了多處框架結構,保證耐材整體強度。
(三)板壁內外涂抹耐磨材料,涂抹一層15-20mm厚耐磨材料,高于龍骨5mm。(如下圖1)抹平并40小時干燥定型,使材料達到預計的耐磨強度。
圖1 板壁內外涂抹耐磨材料方法施工案例
(四)耐磨材料中增加混合多種高強度金屬合金絲、進一步提高板體表面耐磨材料的抗磨性。
(五)結構加強,每隔500mm增加50角鋼加固,增加結構強度,防止板材變形,耐材開裂。
圖2 板壁內壁涂抹耐磨材料后的施工照片
圖3 板壁外壁涂抹耐磨材料后的施工照片
改造后的板壁(如圖2、圖3)表面被耐磨材料覆蓋,保護、可以杜絕顆粒塵流沖刷壁板,抑制布袋箱板壁磨損穿孔引起的停產事故,杜絕此類事故。安裝了這種保護裝置后,有效降低了更換箱體備件的維修成本,提高了布袋箱設備的開動率。降低維修成本,提高設備開動率,減少職業疾病的危害,減少生產損失。
5 改造方案簡介
2020年,我們利用以往的經驗,希望采用簡單方案,可以滿足煤粉生產高負荷磨損狀態下的使用壽命,在不改變原布袋箱體結構的功能基礎上,采納了對內外表面結構進行加強的耐磨材料加固方案。
設計安裝抗磨損材料將摩擦顆粒和金屬板壁隔離,降低摩擦機會,大大提升布袋箱體迎風板的整體使用壽命。可以延長設備的使用壽命一倍以上、增加迎風板處對煤粉的抗磨性。
我們制作一種裝置,希望滿足鲅魚圈煤粉設備在生產高負荷磨損狀態下,能夠可靠延長設備的使用壽命、促進設備整體安全,降低維修生產成本,提高機器性能、完善系統設計。保證高爐連續噴煤。為了不改變原布袋箱體結構的功能基礎上,增加迎風板處對煤粉的抗磨性,對內外表面結構進行耐磨材料加固、安裝抗磨損材料將摩擦顆粒和金屬板壁隔離,降低摩擦機會,大大提升布袋箱體迎風板的整體使用壽命。
第一步對內外表面增加多組外部框架分層,加強結構強度,防止潰縮變形。
第二步,在重點氣流沖擊板體表面上增加菱形龍骨并外涂耐磨材料。在磨損位置設計增加了多處框架結構,保證耐材整體強度。
第三步,板壁內外涂抹耐磨材料,涂抹一層15-20mm厚耐磨材料,高于龍骨5mm。(如下圖1)抹平并40小時干燥定型,使材料達到預計的耐磨強度。
效益計算:
按事故成本計算,漏粉停機一次處理檢查調整時間為5個小時,影響高爐停止噴煤4個小時以上,造成焦比上升,按2018年度一座高爐每天產鐵9000噸計算,每小時產鐵375噸,全焦冶煉與焦炭加噴煤冶煉,每噸鐵多用0.14噸焦炭,每小時共用焦炭為0.14×375=52.5噸,焦炭平均價格為1350.53元∕噸,計每小時損失成本大約為1350.53×52.5=70902.825元.4小時損失成本大約28.36萬。如果按照每年一座高爐平均事故為1次。兩座高爐平均淌煤停機事故為2次計算。公式:28.36萬元×2座×1次=56.72萬元 年產生效益為56.72萬元。
6 整改及思考
通過對煤粉系統的應用環境的剖析得知。一個良好的持續性的維修需要可控量化寬松的生產使用環境,平穩的運行環境、可靠可控的磨損,合理安排的使用按點檢標準定期檢查制度,形成的穩定開放的檢修環境,都是保證磨煤機布袋系統安全長壽使用的必要條件。同時考慮設備高溫使用環境,應該避免并且減少雜物進入布袋結構,避免火災,與不必要的停機檢查,提高整體生產效率。抑制火災保證設備使用安全。
7 結束語
通過布袋系統使用狀態分析,分析布袋結構失效的原理,了解到布袋系統作為磨煤機系統設備中的重要零部件,需要控制產能,穩定溫度,選擇正確的風量,監控出入口的健康狀態,都是保證磨煤機布袋系統健康長壽使用的必要條件。也將對節能減排,提高設備使用效率發揮重要的作用。保證磨煤機布袋系統正常生產,穩定高爐運行。
參考文獻:
[1] 脈沖布袋除塵器環境國家條件 HCRJ 013—1998
[2] 脈沖噴吹類袋式除塵器 JB/T 8532—1997