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降低轉(zhuǎn)爐渣中鐵含量的實(shí)踐研究

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-12-13  作者:張祥遠(yuǎn)  瀏覽次數(shù):4013
 
核心提示:【摘要】通過分析影響渣中鐵含量的因素,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐操作工藝和終點(diǎn)控制目標(biāo),特別是留渣控制、鋼水終點(diǎn) C含量控制、終點(diǎn) T 控制和縮短一提至出鋼時(shí)間等措施,渣中總鐵含量由原先的 22.7 %降低至 20.3 %,鋼鐵料耗降低了 2.2 kg/t。 【關(guān)鍵詞】轉(zhuǎn)爐;鐵含量;實(shí)踐
 降低轉(zhuǎn)爐渣中鐵含量的實(shí)踐研究

張祥遠(yuǎn)

(福建三鋼閩光股份有限公司,福建三明 365000)

【摘要】通過分析影響渣中鐵含量的因素,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐操作工藝和終點(diǎn)控制目標(biāo),特別是留渣控制、鋼水終點(diǎn) C含量控制、終點(diǎn) T 控制和縮短一提至出鋼時(shí)間等措施,渣中總鐵含量由原先的 22.7 %降低至 20.3 %,鋼鐵料耗降低了 2.2 kg/t。

【關(guān)鍵詞】轉(zhuǎn)爐;鐵含量;實(shí)踐

引言

鋼鐵料耗是衡量煉鋼成本的一項(xiàng)重要指標(biāo)之一。轉(zhuǎn)爐煉鋼過程的金屬損失有爐渣帶走的金屬損失、噴濺損失、化學(xué)氧化損失和煙氣帶走的金屬損失等,相比之下,爐渣帶走的金屬損失占比較大。常規(guī)采取少渣冶煉可降低鋼鐵料耗,但若渣中的鐵含量較高,少渣冶煉亦無法使鋼鐵料耗降低。根據(jù)物質(zhì)守恒定律,推進(jìn)影響爐渣中鐵含量因素的分析,采取有針對性的降低渣中鐵含量的工藝優(yōu)化措施,有助于降低煉鋼生產(chǎn)成本,且意義重大。

1 主要設(shè)備及工藝參數(shù)

1.1 主要設(shè)備

福建三鋼閩光股份有限公司煉鋼廠二系統(tǒng)擁有 3 座 120 t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐(實(shí)際有效容積120.98 m3),2 座 130 tLF 爐(第 3 座正在建設(shè)中),1 座 130 tVD 爐,2 臺七機(jī)七流方坯連鑄機(jī),斷面是 160 mm×160 mm,1 臺六機(jī)六流連鑄機(jī),斷面是 160 mm×160 mm 或 165 mm×285mm,還有 1 臺大方坯連鑄機(jī)正在建設(shè)中。基本工藝路線是轉(zhuǎn)爐—精煉(過 LF 爐或 VD 爐)—連鑄,滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下具備年產(chǎn) 500 萬噸粗鋼的能力。其中鐵水不經(jīng)鐵水預(yù)處理,因成分不達(dá)標(biāo)需勾兌后入爐或者直接采取一罐到底方式組織生產(chǎn)。

1.2 工藝參數(shù)

福建三鋼煉鋼廠二煉鋼轉(zhuǎn)爐約有 50 %的普鋼生產(chǎn)比例,主要以 400 系列和 500 系列的螺紋建材為主。表 1 為氧槍和主要冶煉參數(shù)情況,長期統(tǒng)計(jì)當(dāng)前平均入爐鐵水溫度為 1336.9 ℃。

圖片1 

其它鐵水有關(guān)成分見表 2 所示。

圖片2 

2 影響渣中鐵含量的因素分析

目前福建三鋼煉鋼廠轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,影響渣中鐵含量波動的因素主要包括:(1)原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性,特別是廢鋼的裝斗重量和鐵水中 C、Si 含量的波動,給爐前的熱值判斷帶來一定影響,造成終點(diǎn)的長時(shí)間補(bǔ)吹或者過氧化;(2)生產(chǎn)組織的不穩(wěn)定性,包括鋼、鐵水的銜接異常,造成爐內(nèi)熱量的損失、高溫出鋼帶來的渣中鐵含量的損失;(3)推進(jìn)快節(jié)奏高效生產(chǎn)的情況下,采取大渣量操作、追求過高的脫磷率控制、不合時(shí)宜的一提直接出鋼操作等,造成渣中鐵含量的損失[1]

針對上述存在的問題,通過進(jìn)一步規(guī)范廢鋼裝斗重量要求,并采取鋼筋切頭上料倉的方式,配合礦石使用綜合調(diào)整冶煉過程中的熱量控制來解決;同時(shí)結(jié)合大數(shù)據(jù)分析,開展試驗(yàn)探討渣中鐵含量的具體影響因素,固化 SOP 冶煉操作模式以引導(dǎo)生產(chǎn)。

2.1 終點(diǎn)C含量控制的影響

隨著二煉鋼系統(tǒng)品種開發(fā)的不斷推進(jìn),冶煉品種日益增多,終點(diǎn) C 控制一般要求 0.03 %~0.13 %。在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的情況下,除部分低碳鋼種以外,煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間目標(biāo)終點(diǎn) C 含量一般控制在 0.06 %以上。根據(jù)同期同鋼種生產(chǎn)的 3000 爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn):不同的終點(diǎn) C 含量控制下的渣中鐵含量波動較大,特別是出現(xiàn)低碳或者過氧化出鋼時(shí),具體見表 3。從實(shí)際跟蹤數(shù)據(jù)來看,終點(diǎn) C 含量控制在 0.07 %~0.09 %的范圍內(nèi),渣中的鐵含量相對較低,故將爐長經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中終點(diǎn)控制目標(biāo)由 0.08 %~0.10 %變更為 0.07 %~0.09 %。

圖片3 

2.2 終點(diǎn)T控制的影響

以 400 系列普鋼生產(chǎn)為例,隨著鐵水一罐到底比例逐步提升至 65 %以上,入爐鐵水的富余熱值需要配加鋼筋切頭或者礦石來平衡。往往終點(diǎn)出現(xiàn)溫度大于 1660 ℃以上時(shí),需要打氮?dú)庋a(bǔ)吹以降低鋼水溫度,保證鑄機(jī)的穩(wěn)態(tài)化控制,同時(shí)也帶來爐渣發(fā)泡、渣中鐵含量的大幅增加等問題,對比渣樣數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)渣中鐵上升 2.11 %。在鋼包加蓋的情況下,終點(diǎn)溫度一般控制在1630 ℃~1645 ℃即可,盡可能避免高溫出鋼或者補(bǔ)吹打氮?dú)獠僮鳎膳浼硬糠值V石輔助降溫[2]

2.3 爐渣發(fā)泡性帶來的影響

為保證冶煉前期快速成渣和脫磷效果,除測量槍位、測量爐襯厚度或者補(bǔ)爐情況外,一般采用留渣操作模式。從以往的經(jīng)驗(yàn)分析,引起爐渣發(fā)泡的因素主要包括:(1)留渣量過多;(2)吊槍操作不當(dāng)或者終點(diǎn)壓槍時(shí)間不足。對不同的留渣量冶煉終點(diǎn)情況進(jìn)行跟蹤發(fā)現(xiàn),爐渣發(fā)泡性(流動性)越好,對應(yīng)的爐渣中的鐵含量亦呈現(xiàn)上升趨勢,常規(guī)要求在保證脫磷需求的情況下,根據(jù)熱值情況要嚴(yán)格落實(shí)“留半渣”操作以防范爐渣發(fā)泡,不允許全留渣操作,具體見表4所示。

圖片4 

轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)采用壓槍操作,一方面降低氧槍槍位以加大射流沖擊深度,促進(jìn)熔池的攪拌效果,另一方面增強(qiáng)C-O 反應(yīng),進(jìn)一步降低爐渣中的鐵含量。跟蹤數(shù)據(jù)表明,壓槍時(shí)間達(dá)到60 s以上后,渣中鐵含量下降不再明顯,但是冶煉后期長時(shí)間的壓槍操作,在低碳的情況下容易發(fā)生C-Fe反應(yīng),進(jìn)而損傷爐襯。因此,壓槍時(shí)間一般要求控制在60 s~90 s即可。

2.4 補(bǔ)吹時(shí)間控制的影響

由于現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)尚未投用副槍系統(tǒng)和二級計(jì)算模型,而是根據(jù)倒?fàn)t后的成分分析和溫度測量進(jìn)行補(bǔ)吹操作,以達(dá)到成分合格、滿足鋼水上臺溫度的要求。去年以來的生產(chǎn)數(shù)據(jù)終點(diǎn)平均倒?fàn)t C 控制在 0.098 %,按固定 30000 Nm3 /h的氧流量補(bǔ)吹 24 s,基本可以確保終點(diǎn)出鋼 C控制在 0.07 %~0.09 %目標(biāo)范圍內(nèi),故盡可能縮短補(bǔ)吹時(shí)間以減少鋼水過氧化是降低渣中鐵含量的有效方法,確定補(bǔ)吹時(shí)間≤25 s 為“點(diǎn)吹命中”;同時(shí)爐長經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中變更“倒?fàn)t后補(bǔ)吹時(shí)間≤25 s 比例”由 83 %提高至 87 %以上。針對個(gè)別爐次熱值明顯不足的情況,采取提高單爐鐵水耗或者配加石墨球輔助提溫,以進(jìn)一步提高“點(diǎn)吹”出鋼命中率。

2.5 一提至出鋼時(shí)間控制的影響

實(shí)際生產(chǎn)過程中,終點(diǎn)提槍以后,隨著搖爐過程中溫度的降低,觀察發(fā)現(xiàn)一提至出鋼超過270 s 時(shí)爐內(nèi)會出現(xiàn)“返干”現(xiàn)象,爐渣流動性變差,甚至粘黏結(jié)塊,造成渣中鐵含量的大幅上升;在兼顧產(chǎn)品質(zhì)量的情況下應(yīng)盡可能縮短鋼水在爐內(nèi)的停留時(shí)間,以減少“返干”現(xiàn)象,在成分、溫度適宜的條件下直接出鋼。為進(jìn)一步提高一提直接出鋼命中率和脫磷效果,根據(jù)現(xiàn)有的渣料制度調(diào)整石灰和輕燒白云石的使用量(見表 5),以確保終渣堿度達(dá)到 2.6~2.8(調(diào)整前普鋼堿度控制在 2.5 左右)[3-5]。針對沒留渣爐次,石灰和礦石的使用量可酌情增加,旨在提高終點(diǎn)成分與溫度命中率。

圖片5 

3 效果分析

對影響渣中鐵含量的因素進(jìn)行分析后確定終點(diǎn)控制范圍,從冶煉留渣量控制著手,通過濺渣后開展“目測觀察+爐渣稱重”試驗(yàn),得出不同終點(diǎn) C 要求下的留渣模式:(1)冶煉終點(diǎn) C 控制要求在 0.06 %~0.09 %的鋼種,轉(zhuǎn)爐留渣量控制在 1/3,控制量約 3 t~4 t;(2)冶煉低碳鋼種,如終點(diǎn) C 控制要求在 0.03 %~0.045 %的鋼種,出鋼后直接將爐渣濺干,再搖爐至 175°以上進(jìn)行倒渣,留渣量控制在 1~2 t 即可,為防范爐渣發(fā)泡,冶煉全程不吊槍操作,且壓槍時(shí)間按90 s 控制,其冶煉槍位和流量控制如圖 1 所示;(3)針對冶煉中高碳鋼或者終點(diǎn) P 要求 20 以內(nèi)的鋼種,轉(zhuǎn)爐留渣量控制在 1/2,控制量約 5 t~6 t。從實(shí)際冶煉操作來看,明顯的提升了爐前開吹點(diǎn)火的成功率和穩(wěn)定性,因留渣不當(dāng)造成的爆發(fā)性噴濺比例直接降低至 2.7 ‰,且未出現(xiàn)終渣發(fā)泡的情況。

圖片6 

同時(shí),明確訂立終點(diǎn) C 控制目標(biāo)為 0.07 %~0.09 %、調(diào)配過程熱值以達(dá)到終點(diǎn) T 控制在1630 ℃~1645 ℃、力爭一提至出鋼的時(shí)間控制在 240 s 以內(nèi)等,多措并舉以達(dá)到降低渣中鐵含量的攻關(guān)目標(biāo)。對比工藝控制優(yōu)化前、后的普鋼冶煉數(shù)據(jù),如表 6 所示。

圖片7 

從表 6 可以看出,冶煉控制工藝和目標(biāo)調(diào)整后,總體的補(bǔ)吹時(shí)間相差 2.3 s,但點(diǎn)吹合格率可達(dá) 83.5 %,大大減少鋼水過氧化的概率,平均終點(diǎn) C 控制水平可達(dá)到 0.076 %,較之前提高了0.011 %。在提高鐵水耗至 880 kg/t 以上組織生產(chǎn)期間,平均終點(diǎn) C 控制水平可達(dá)到 0.085 %,同時(shí)也有效減少了對爐襯的侵蝕程度。

冶煉終點(diǎn)提槍后,進(jìn)一步細(xì)化測溫、取樣環(huán)節(jié)的時(shí)間控制,特別是在終渣異常的情況下,配加礦石輔助化渣和降溫,平均一提至出鋼的時(shí)間由原先的 285 s 縮短至 247 s,有效地避免了爐內(nèi)出現(xiàn)“返干”的情況,渣中總鐵含量由原先的22.7 %降低至 20.3 %,達(dá)到預(yù)期攻關(guān)效果。因調(diào)整石灰和輕燒白云石等渣料使用,實(shí)際生產(chǎn)過程中石灰的使用量略有增加,但過程返干現(xiàn)象得到明顯緩解,有效的減少吹煉過程的金屬損耗,鋼鐵料耗降低了 2.2 kg/t [6]。

4 結(jié)論

(1)通過對影響渣中總鐵含量的因素分析,進(jìn)一步確定 1/2 留渣量控制、終點(diǎn) C 控制、終點(diǎn)T 控制、一提至出鋼的時(shí)間控制,有利于降低渣中鐵含量。

(2)通過優(yōu)化冶煉控制、推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以規(guī)范操作,渣中總鐵含量由原先的 22.7 %降低至 20.3 %,鋼鐵料耗降低了 2.2 kg/t,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

參考文獻(xiàn)

[1]朱苗勇.現(xiàn)代冶金學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2009:171.

[2]楊劍洪, 韋軍尤,劉遠(yuǎn),等. 降低 150t 轉(zhuǎn)爐鋼鐵料耗的實(shí)踐[J].柳鋼科技,2013(04):1-4.

[3]張海誠,李連盈,王偉男.降低轉(zhuǎn)爐終渣∑FeO 含量的措施[J].河北冶金,2016(8):60-63.

[4]丁立豐,范立新.300 噸大型轉(zhuǎn)爐終渣 TFe 含量影響因素探討[J].冶金管理,2019(07):6+124.

[5]于國慶.轉(zhuǎn)爐終渣∑FeO 控制的工藝優(yōu)化與實(shí) 踐[J].福建冶金,2023,52(03):27-30.

[6]吳春紅, 張鄒華,廖得橋,等. 降低鋼鐵料消耗生產(chǎn)實(shí)踐[J]. 江西冶金,2017, 37(004):28-31.

 

 
 
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