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湛鋼1#550m2燒結機厚料層生產實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-12-22  作者:李明 趙利明 匡朝輝  瀏覽次數:3743
 
核心提示:摘要:厚料層燒結具有改善燒結礦質量、降低工序能耗、改善各項燒結指標等優點?;诤窳蠈訜Y的可行性分析,湛鋼 1#550m2 燒結機通過設備改造、操業參數優化、技術水平提升等措施,成功實現 900mm 以上厚料層燒結的生產實踐。實施厚料層燒結后,從厚料層對生產過程、產品質量及能源消耗的影響進行分析,燒結成品率提高了 0.55%,噸礦工序能耗降低 2.88kgce,取得了良好經濟效益。 關鍵詞:厚料層燒結;成品率;節能降耗
 湛鋼1#550m2燒結機厚料層生產實踐

李明 趙利明 匡朝輝

摘要:厚料層燒結具有改善燒結礦質量、降低工序能耗、改善各項燒結指標等優點?;诤窳蠈訜Y的可行性分析,湛鋼 1#550m2 燒結機通過設備改造、操業參數優化、技術水平提升等措施,成功實現 900mm 以上厚料層燒結的生產實踐。實施厚料層燒結后,從厚料層對生產過程、產品質量及能源消耗的影響進行分析,燒結成品率提高了 0.55%,噸礦工序能耗降低 2.88kgce,取得了良好經濟效益。

關鍵詞:厚料層燒結;成品率;節能降耗

厚料層燒結是 20 世紀 80 年代發展起來的燒結技術,得到了廣泛應用和發展。生產實踐證明,厚料層燒結具有改善燒結礦質量、降低工序能耗等優點。目前,寶山、馬鋼、天津聯合特鋼等眾多國內鋼鐵企業實現了 900mm 以上厚料層燒結,取得了良好的經濟效益。寶鋼湛江鋼鐵有限公司(以下簡稱湛鋼)1#550m2 燒結機原設計料層厚度為 800mm,但燒結機欄板預留了 150mm 抬升空間,以備增加燒結料層厚度。在 2019 年 4 月年修期間,經過設備改造,燒結臺車欄板提升至950mm,經過一系列技術探索和生產實踐,自 7 月份起,燒結料層厚度不斷提升,并在 9 月份達到了 900mm 以上,且各項燒結指標得到明顯改善。

一、厚料層燒結可行性分析

為保證厚料層燒結的順利實施,在設備欄板改造前,從燒結設備、工藝、原料條件等方面,對厚料層燒結的可行性進行深入技術分析。

(一)設備能力分析

1. 主排能力分析

燒結機共配置 2 臺主排風機,單臺風機設計流量 25500m3 /min,設計全壓19.0kPa。在料層厚度為 800mm 時,燒結過程負壓基本在 18kPa 左右,風門開度保持在 55% 以下,燒結主排能力相對富余,為進一步提高料層厚度創造了良好條件。

2. 設備漏風率分析

在設計之初,采用了各種降低漏風的新技術,燒結漏風率一直維持在較低水平。同時,在一燒結年修期間,對燒結漏風點進行了集中整治,燒結漏風率良好。

(二)工藝操作分析

燒結使用的礦粉主要是巴西粉和澳洲低價礦粉,具有較好的粒度組成,混勻礦平均粒度基本在 3.0mm 以上。其中,勻礦中黏附粉(-0.25mm)比例基本在15% 以下,具有較好的制粒效果。

原料系統采用兩段混合、兩段加水的方式。加水均采用程序自動控制,可根據制粒效果對一、二混加水的總量和比例進行調整,并在混合料中添加生石灰,有效保證了混合料的制粒效果和制粒強度,進一步改善了原始料層的透氣性,為厚料層燒結奠定基礎。

二、厚料層燒結技術措施

厚料層燒結雖然能大幅度改善燒結質量,降低過程能耗,帶來良好的經濟效益,但在實際生產過程中,厚料層同樣會給燒結過程帶來不利因素。如果操作不當,會造成燒結質量劣化,影響高爐穩定順行。對此,可采取以下措施:

(一)合理控制燒結負壓

提高燒結主排風門開度,增大燒結負壓,可增加燒結料層單位面積的抽風量,保證燒結過程有效進行。但是,過分增加抽風能力,也會對燒結過程帶來負面影響,一方面會造成燒結電耗增加;另一方面,由于抽風作用的加強,燒結料層會被進一步壓實。因此,根據主排設計能力及燒成控制要求,將燒結過程負壓控制在 18~19kPa 之間。

(二)降低燒結料層阻力

針對燒結過程中的原始料層、燃燒帶、干燥預熱帶、過濕帶對燒結料層阻力的影響進行分析和研究,造成燒結料層阻力增大的原因在于:一是料層升高,造成物料壓實及過濕帶變寬;二是粉焦粒度控制偏粗,造成燒結燃燒帶變寬,惡化燒結熱態透氣性。針對以上問題,以改善燒結料層的透氣性、增加單位面積的有效抽風量為目的,提出以下改善措施:

1. 改善燒結原始料層透氣性

根據物料條件及時調整一、二混添加水量和比例,保證混合料具有良好的制粒效果。目前,由于燒結精粉比例的提高,燒結混料水分控制在 7.5%~7.6%,較之前高 0.1%~0.2%。同時,二混添加水量由之前的 5~6t 提升至目前的 7~8t。

提高生石灰配比。由于單純的黏附粉成球后完全靠毛細力維持,在燒結過程中一旦失去水分,很容易破碎。提高生石灰配比,可有效提高成球強度,有利于料溫增加,降低過濕層的影響,進而改善燒結原始料層的透氣性。在原燃料相同的情況下,料層提高后,噸礦生石灰單耗可升高 1 ~2kg。

對通氣棒進行改型。原有通氣棒的尺寸和間距與新的料層厚度不匹配,不能保證透氣的均勻性。因此,對通氣棒的數量、間距進行調整,通氣棒由原來的 3 排增至6 排,每排 12 或 13 根,在垂直方向上交叉布置。

2. 改善燒結過程透氣性

一是根據混合料制粒效果,嚴格控制混合料水分上限,減少過濕層厚度,改善燒結過程的透氣性。二是嚴格控制粗粉焦粒度,粉焦粒度過粗會導致燃燒帶變寬,進而增加燒結過程中的料層阻力,惡化燒結透氣性,將粉焦粒度控制在 1.4 ~1.5mm。三是針對粉焦和煤執行不同的破碎標準,要求煤和焦分開,單獨破碎和配入,嚴禁混料破碎混進同一個槽,保證不同燃料配比下燃燒帶熱量的穩定。四是適當降低點火溫度,料層提高后機速減慢,燒結料面在點火爐內停留時間延長。為避免料面點火過融,惡化燒結表面透氣性,燒結點火溫度由之前的1150℃ ~1200℃降低至 1100℃ ~1150℃。

三、厚料層燒結生產實踐效果

由于湛江一、二燒結除了燒結機欄板高度存在差異之外,其他設備、原燃料條件和操作人員均相同。因此,將一燒結厚料層生產實踐效果與二燒結進行對比,從厚料層對生產過程、產品質量及能源消耗的影響來分析,具體指標分析如表 1 所示。

圖片1 

(一)過程參數變化

從表 1 可以看出,料層提高,且料層裝入密度有所上升。尤其在 7 月份,差異達到了 0.05t/m3 ,后期,經過強化混合料制粒效果,裝入密度差異逐步縮小,9 月份差異降低至 0.02t/m3 。同時,隨著燒結料層厚度的增高,一燒結主排入口負壓相對二燒結有所升高,但差異不大,均遠低于設計全壓 19.0kPa。層厚提高導致垂直燃燒速度明顯加快,經分析,主要是一燒結負壓增加所致。

(二)燒結質量影響

由表 2 可以看出,料層厚度提高后,燒結利用系數一直保持在 31.5t/(m2 ·d)以上,較二燒結高出 1.79t/(m2 ·d)。料層厚度提高后,燒結質量明顯改善,其中,燒結礦強度比二燒結提高 0.94%,成品率提高 0.55%,這主要是由于料層提高后,強度較低的表層燒結礦相對減少,燒結過程蓄熱能力強,燃燒帶溫度升高,礦物結晶充分,進而改善了燒結礦強度,提高了成品率。燒結料層提高后,一燒結燒結礦的平均粒度較二燒結有所降低,可能是燒結垂直燃燒速度過快所致,燒結礦粉率差異主要和篩網篩分效率有關。

圖片2 

(三)能耗影響

由表 3 可以看出,一燒結料層厚度提高后,由于料層自動蓄熱作用,燒結各項能耗指標改善明顯。其中,一燒結整體工序能耗相對二燒結降低了 2.88kgce/(t·s),固體燃料單耗較二燒結降低了1.93kg/(t·s),COG 單耗較二燒結降低了 0.58m3 /(t·s),蒸汽回收較二燒結提高了 2.87kg/(t·s)。

圖片3 

四、結語

湛鋼一燒結機欄板改造完成后,經過一系列技術措施和工藝優化,燒結料層厚度穩步提升,月均值達到了 900mm 以上。通過對比二燒結生產實績表明,燒結料層提高后,燒結過程生產平穩,燒結礦的質量及能耗指標明顯改善。其中,成品率提高了 0.55%,噸礦工序能耗降低了 2.88kgce,創造了良好的經濟效益,達到了預期效果。

通過跟蹤燒結數據發現,一燒結料層提高后,燒結的垂直燃燒速度加快,燒結礦的平均粒度有所降低。對此,需進一步深化研究,消除厚料層燒結帶來的不利影響。目前,燒結料層厚度已達到了 900mm 以上,但距離改造欄板高度 950mm 仍存一定差距,仍有較大進步空間。

參考文獻

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