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方大九鋼3號高爐降料面停爐操作及技術措施

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-01-24  作者:黃衛 徐彬 彭秋生  瀏覽次數:2258
 
核心提示:摘要:對九江萍鋼3號高爐降料面停爐操作進行了總結,并闡述了安全快速停爐的各項技術措施。停爐過程中,采用了爐內爆震預控技術、煤氣高效回收、高風量與高頂壓的綜合使用等技術,順利地首次實現煤氣全回收,準確將料面降至風口以上2.0米位置,整個過程歷時12h36min,認為在降料面的前期應盡量維持較高風量,并適當富氧;根據料面降低位置及時調整爐頂壓力,可以維持在相對較高的水平。 關鍵詞:中型高爐;降料面停爐;煤氣全回收;爐頂溫度
 方大九鋼3號高爐降料面停爐操作及技術措施

黃衛 徐彬 彭秋生

(九江萍鋼鋼鐵有限公司)

摘要:對九江萍鋼3號高爐降料面停爐操作進行了總結,并闡述了安全快速停爐的各項技術措施。停爐過程中,采用了爐內爆震預控技術、煤氣高效回收、高風量與高頂壓的綜合使用等技術,順利地首次實現煤氣全回收,準確將料面降至風口以上2.0米位置,整個過程歷時12h36min,認為在降料面的前期應盡量維持較高風量,并適當富氧;根據料面降低位置及時調整爐頂壓力,可以維持在相對較高的水平。

關鍵詞:中型高爐;降料面停爐;煤氣全回收;爐頂溫度

九鋼3號高爐(1780m³)采用軟水密閉循環冷卻方式。第二代爐齡于2013年2月9日點火開爐,停爐前2022年6月TE0912-2(插入深度150mm)最高溫度達到550.5℃,2022年7月TE0906-2(插入深度150mm)最高溫度達到828.8℃,同時從2019年起風口以上冷卻壁水管陸續出現破損,截止2022年7月25日停爐前,共破損46根水管,涉及22塊冷卻壁,不僅影響高爐的正常操作和主要經濟技術指標的優化,而且還存在重大的安全風險。因此,決定對3號爐進行停爐大修。

1  停爐操作

7月25日13:30,3號高爐開始下休風料,18:00進行預休風,為降料面進行各項準備工作,預休風前料面按6.0米控制。21:30復風降料面,于26日5:36順利停爐。

⑴停爐前的準備工作。停爐前的操作思路主要是確保爐況穩定順行,主要包括制度調整、參數調整和預休風檢修。

①爐況調整。為了保證順利完成高爐降料面工作,爐況調整思路主要是確保爐況穩定順行,清除爐墻粘結物和爐缸順利放殘鐵。參數控制鐵水[Si]0.4-0.6%、[S]0.020-0.030%,物理熱1500-1520℃,預休風前6天高爐主要操作參數見表1。

表1 九鋼3號高爐主要操作參數

日期

風壓,KPa

風量,m³/min

頂壓,KPa

壓差,KPa

風溫℃

富氧

率,%

[Si] ,%

[S],%

[Ti],%

R2

7月20日

400

3983

232

168

1146

2.16

0.44

0.03

0.15

1.21

7月21日

398

3991

232

166

1152

2.35

0.45

0.03

0.15

1.20

7月22日

396

3886

232

164

1152

2.29

0.45

0.03

0.15

1.20

7月23日

392

3975

225

167

1146

1.98

0.47

0.03

0.15

1.19

7月24日

390

3999

225

165

1148

1.93

0.41

0.03

0.14

1.17

7月25日

386

3964

221

165

1134

1.75

0.58

0.03

0.16

1.14

②制度調整。18日,高爐停止使用1.0%的高鈦球,高爐鈦負荷由12kg/t降低到8.8kg/t,[Ti]由0.23%降低到0.18%。19日,上部長期疏松邊沿的料制,礦石矩陣由36/2 34/3 31/3 28/2改為34/3 31/4 28/3,以發展邊沿氣流沖刷爐墻粘結物。24日,高爐開始降低焦炭負荷,由4.80逐步降到4.10,配料堿度R2由1.22逐步降到1.12,以改善渣鐵流動性。停爐前一天,停止使用焦丁。

20日,捅開長期堵死的12、13號風口,實現全風口送風作業,進風面積由0.2493㎡提高到0.2701㎡,風速為260-270m/s,鼓風動能為115-125KJ/s;全開風口后可以有效地清理長期堵風口區域上方爐墻的粘結物。

③預休風檢修。25日18:00-21:30安排預休風檢修,進行各項停爐前工作的實施與確認。休風后快速更換破損的風口小套,及時關閉漏水的冷卻壁,并準備好水管,復風后閉水區域爐殼外部打水冷卻。將爐頂原有的8個水噴頭更換為6個霧化噴頭,保留2個原有噴頭,以確保打水量。檢查2號探尺齒輪箱,確保能夠放到24.0米。

⑵降料面停爐過程。主要包括降料面和爐外渣鐵排放。

①停爐料的組成見表2

表2 九鋼3號高爐停爐料組成表

料段

負荷

批數

礦石配比

體積(M3)

煤比

焦比

鎂鋁比

生鐵含錳

核算堿度

核算爐溫

渣比

濕焦批

礦批(t)

第Ⅰ段

2.8

20

77%機燒+15%銅陵球+8%聯達球+0.65硅石+0.3t白云石

724.6

45

606

0.59

0.65

1.05

1

428

13.3

35

第Ⅱ段

1.8

15

75%機燒+15%銅陵球+10%聯達球+0.70硅石+0.6t白云石

469.2

0

942

0.56

0.65

0.94

1.5

449

13.59

23

第Ⅲ段

蓋面焦

凈焦50噸

78.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②爐頂煤氣成分及溫度控制基準

整個降料面停爐過程中,嚴格控制煤氣中含H2量和O2量,要求H2<10%,最高不大于12%;O2<2%,當爐頂溫度300℃時為1.8%,600℃以上時為0.8%,[1]。為了確保爐頂設備安全和爐況的穩定順行,要求爐頂溫度控制在 200℃-400℃,最高不得超過 400℃,最低不得小于200℃,氣密箱溫度<70℃、布袋入口溫度<260℃。具體操作見表3。

 

表3 九鋼3號高爐停爐主要操作操作參考表

目標H2<10%,條件H2<10%,最高不大于12%,O2<1.0%。

措施 漏水情況必須確認

爐頂溫度升高,H2<10%,最高不大于12%,O2<1.0%。

增加爐頂打水量,如果水量開到最大則減風。

爐頂溫度升高,H2>10% ,最高不大于12%,O2<1.0%。

減風減水

爐頂溫度升高,風量降低,水量最大或H2>10%(最高不大于12%),O2<1.0%。

降低風溫

H2>10%(最高不大于12%),爐頂溫度可以接受,O2<1.0%。

減打水量

爐頂煤氣中出現氧氣或崩料,O2<1.0%。

減風

懸料,O2<1.0%。

坐料并重新送風

如休風后,應盡量不打水,爐頂溫度應低于315℃,O2<1.0%。

減打水量

③降料面過程。25日預休風檢修完成后,21:30開始送風降料面,因預休風前已經逐步降低料面,復風后探尺起始位置8.6米。在降料面過程中,風量降低與爐頂打水保持動態匹配,嚴格控制煤氣中O2和H2含量,通過煤氣在線和取樣分析相結合,實時調整風量與打水量,以確保爐頂煤氣成分和溫度符合目標要求。因3號高爐只有兩個機械探尺且沒有雷達探尺,料面深度采取理論計算與探尺實測相結合的方式,根據歷次降料面經驗結合正常生產的噸鐵風耗及燃料比,降料面過程的噸焦耗風量取3500m³。

在降料面初期盡量使用較大的風量(3300-3500m³/min),同時適當進行富氧(4000-5000m³/h),保持與風量配比的頂壓,有利于加快冶煉進程縮短降料面時間。隨著降料面進行,爐內料柱高度逐步降低阻損減小,容易出現管道行程等異常爐況,并且為了控制頂溫超標而不斷增加打水量,會大幅度增加爐內發生爆震的概率,因此在H2接近10%時,合理的控制是逐步降低風量并減少打水量。同時為防止O2超標,在O2接近0.95%料面降至爐身下部時,停止富氧。由于環保壓力不允許進行放散降料面,同時如果大量充N2雖然可以確保煤氣成分合格,但此時煤氣熱值幾乎為零,可能會造成燒結、加熱爐、發電等煤氣用戶熄火,引發較大的安全隱患,另外剩余焦炭還可以回收重新入爐,因此降料面目標為降到風口以上2.0m(21.0m)。26日4:10放探尺測料面為18.7m,這次放尺造成探錘掉無法再使用。5:30理論計算料面已經降到21.0米,5:36按程序休風。休風后實測料面21.5m,達到目標料線。操作參數見表4。

表4 九鋼3號高爐停爐主要操作操作參考表

時間(hh:mm)

風量   (m³/min)

風量(m3)

累計風量   (m³)

風壓   (Kpa)

風溫(℃)

頂壓(mpa)

頂溫     A       ℃

頂溫     B       ℃

頂溫     C       ℃

頂溫     D      ℃

平均頂溫

布袋入口溫度

打水流量(t/h)

十字測溫流量(t/h)

右探尺(米)

最深料線

理論計算料線

22:10

3385

101550

101550

245

1043

140

243

232

219

313

252

243

90

 

 

0

8.6

22:40

3381

101430

202980

244

1034

145

288

285

364

355

323

275

106

 

9.88

9.88

9.9

23:10

3330

99900

302880

249

1015

155

283

276

330

351

310

270

108

 

 

0

11.2

23:40

3050

91500

394380

225

935

150

306

286

328

372

323

281

108

 

12.8

12.8

12.3

0:10

2950

88500

482880

215

860

154

338

303

300

351

323

282

108

 

 

0

13.3

0:40

2860

85800

568680

210

836

153

357

320

300

332

327

285

108

 

 

0

14.1

1:10

2860

85800

654480

175

800

113

392

340

304

333

342

298

108

 

 

0

15.03

1:40

2780

83400

737880

150

818

92

395

308

286

348

334

294

112

 

15.5

15.5

15.7

2:10

2720

81600

819480

133

817

75

413

326

280

337

339

297

113

 

 

0

16.6

2:40

2550

76500

895980

113

811

55

420

331

280

332

341

296

115

 

 

0

17.3

3:10

2550

76500

972480

111

802

50

435

350

305

360

363

300

115

 

17.6

17.6

17.9

3:40

2300

69000

1041480

95

795

45

222

226

209

232

222

208

115

 

 

0

18.5

4:10

2300

69000

1110480

92

786

41

288

201

183

288

240

222

88

 

18.7

18.7

19.2

4:40

2300

69000

1179480

96

776

47

336

316

280

315

312

269

115

 

 

0

19.8

5:10

2300

69000

1248480

93

765

48

341

302

313

363

330

281

115

 

 

0

20.5

5:40

2300

69000

1317480

0

755

8

423

427

430

430

428

 

 

 

 

0

21.2

整個降料面過程共耗時12h36min,累計消耗風量131.75萬m³,爐頂共打水880t,全程回收煤氣,共177.86萬m³。整個停爐過程煤氣流比較穩定,壓量關系比較平穩,無明顯爆震發生。整個過程如圖1

圖1 九鋼3號高爐停爐過程圖

 

圖片1 

④爐外渣鐵排放。預休風結束后,21:30復風降料面,23:00打開東鐵口出鐵,第一爐鐵水[Si]0.82%,物理熱1469℃,前期因風壓、頂壓都比較高,出鐵流速比較正常,隨著風壓、頂壓和煤氣利用率降低,鐵水物理熱和流速都逐步降低,26日1:03來風堵口。2:30先后打開東西兩邊鐵口出鐵,鐵水流速比較慢,一直出至休風。整個降料面過程共出鐵595噸,實際出鐵量與停爐料的理鐵基本一致。降料面停爐過程出鐵參數見表5。

表5 九鋼3號高爐停爐出鐵主要參數表

出鐵情況

打開時間

來渣時間

堵口時間

鐵量(t)

Si       (%)

Mn      (%)

S      (%)

堿度

鐵水溫度℃

鐵口

23:00

23:20

1:03

350

0.824

0.66

0.031

1.1

1469

2:30

2:55

 

145

0.885

0.62

0.024

1.1

1458

西

2:40

3:20

 

100

 

 

 

 

 

2  停爐主要技術措施

⑴爐內爆震預控。盡可能減少或杜絕爐內爆震是整個降料面停爐的關鍵所在,為有效抑制爐內爆震,關鍵是控制煤氣成分,要求H2<10%,O2<1.0%,其中O2含量關系到整個煤氣管網的安全尤為重要。

①改進提高爐頂打水系統霧化效果,使水霧化后充分與煤氣接觸,有效地降低爐頂溫度,同時大大減少水滴與炙熱的焦炭接觸,從而大大減少了H2的產生量,有效控制產生爆炸性氣體。另外也減少了原來比較集中水柱跟融熔狀態的渣鐵接觸,可以有效預防重新在爐腹部位粘結物。

②確定合理的降料面目標。傳統打水降料面在降到爐身下部后,都是采取放散煤氣。由于近期環保嚴格管控不允許進行放散煤氣降料面停爐,特別是料面降到爐腹接近風口區域時,必然會出現O2造成不能繼續回收煤氣,雖然可以大量充N2雖然可以確保煤氣成分合格,達到全程回收煤氣的目標,但此時煤氣熱值幾乎為零,進入管網后會造成燒結、加熱爐、發電等煤氣用戶熄火,給其他系統造成較大的安全隱患。因此此次降料面目標定為降到風口以上2.0米。從開始降料面即采取煤氣在線和取樣分析相結合,嚴格控制煤氣中的O2<1.0%,當O2超標達到1.0時,休風停止降料面。整個降料面過程的H2和O2見表6和圖2

表6 九鋼3號高爐停爐煤氣成分表

煤氣取樣成分分析(%)

時間

H2

CO2

O2

CO

N2

22:05

2.77

7.54

0.92

30.09

56.16

23:05

4.8

5

0.75

34.08

50.72

0:05

7.15

4.06

0.96

34.16

49.91

1:05

8.06

3.17

0.89

33.76

50.12

1:45

8.69

4

0.81

32.24

50.07

2:30

9.5

4.16

0.95

27.89

51.68

3:23

9.2

4.62

0.95

27.04

52.8

4:15

6.06

4.14

0.88

27.4

57.61

4:50

7.2

3.6

0.4

24.2

62

5:10

4.27

7.2

0.4

16.4

71.33

5:30

3.47

8

0.98

11

76.13

圖2 九鋼3號高爐停爐煤氣成分趨勢圖

圖片2 

⑵料面深度判斷實測和計算相結合。3號爐只有兩個機械探尺,只有一個可以放到24.0米,而且在料面降到爐深下部以后,每次放尺時間長、料面溫度高,以往每次幾乎降料面到后期,探尺錘都掉了,造成無法放尺和判斷料面深度。這次采取實測和計算相結合來判斷料面深度,根據以往幾次降料面經驗,初期噸焦耗風量選取為3200m³,根據實測料面深度不斷修正耗風量,逐步調整到3200m³/t,26日4:10放尺后出現故障,檢查發現為探尺錘掉,后面完全依靠計算判斷深度,5:30計算料面已降到21.2米,達到目標。

3  停爐總結

⑴合理安排停爐料。通過總結歷次停爐經驗和參考武鋼、漣鋼高爐降料面方案,合理安排停爐料的負荷、堿度、蓋面焦,確保了整個停爐過程(包括爐缸放殘鐵)渣鐵熱量充沛、流動性良好。

⑵停爐全過程回收煤氣。本次降料面通過改造爐頂打水霧化效果、煤氣在線與取樣檢測相結合、嚴格控制煤氣成分和精心操作等預控措施,降料面全程煤氣成分合格、無明顯爆震,達到全過程回收煤氣,增加回收煤氣170余萬立方,實現安全、環保目標的同時增加了經濟效益。

⑶維持較大風量和較高頂壓快速停爐。整個降料面過程中,高爐維持較大風量和較高頂壓,特別是初期適當富氧,有力加快冶煉進程,最終本次降料面共歷時12h36min,順利將料面降到風口上沿2.0米,實現了快速停爐。

⑷爐墻表面清理效果良好。通過提前捅開風口全風口作業、疏導邊緣氣流沖刷爐墻、改造爐頂打水等措施,盡量減少爐墻粘結物。停爐后進入爐內觀察,爐墻表面整體較干凈,基本上沒有粘結物,這樣不僅有利于安全停爐,也加快高爐檢修進度。

參考文獻

[1]  周傳典,等.高爐煉鐵生產技術手冊, 2002版 2018重印,冶金工業出版社.

 
 
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