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內(nèi)蒙古亞新2#高爐重負(fù)荷非計(jì)劃休,風(fēng)快速恢復(fù)實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-02-21  作者:姜永龍 魏繼華 張明華 曹澤民  瀏覽次數(shù):1612
 
核心提示:摘 要 :2#高爐于8月13日23:34緊急休風(fēng)。因暴雨天氣造成供水系統(tǒng)無(wú)法正常供應(yīng)水,截至8月23日6:59送風(fēng),累計(jì)非計(jì)劃休風(fēng)長(zhǎng)達(dá)224.6個(gè)小時(shí)。復(fù)風(fēng)時(shí)因組織得力,技術(shù)措施到位,過(guò)程控制較好,無(wú)懸料、難行現(xiàn)象,未燒壞一個(gè)風(fēng)口,復(fù)風(fēng)后29小時(shí)46分風(fēng)口全開(kāi),逐步恢復(fù)全風(fēng)富氧操作,實(shí)現(xiàn)了快速恢復(fù)爐況的預(yù)期目的。 關(guān)鍵詞 :非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng);重負(fù)荷;氧槍?zhuān)婚_(kāi)爐無(wú)難行;快速恢復(fù);風(fēng)
 內(nèi)蒙古亞新2#高爐重負(fù)荷非計(jì)劃休,風(fēng)快速恢復(fù)實(shí)踐

姜永龍   魏繼華   張明華   曹澤民

(亞新鋼鐵集團(tuán)隆順公司  包頭市   內(nèi)蒙古自治區(qū)  014000)

摘 要 :2#高爐于8月13日23:34緊急休風(fēng)。因暴雨天氣造成供水系統(tǒng)無(wú)法正常供應(yīng)水,截至8月23日6:59送風(fēng),累計(jì)非計(jì)劃休風(fēng)長(zhǎng)達(dá)224.6個(gè)小時(shí)。復(fù)風(fēng)時(shí)因組織得力,技術(shù)措施到位,過(guò)程控制較好,無(wú)懸料、難行現(xiàn)象,未燒壞一個(gè)風(fēng)口,復(fù)風(fēng)后29小時(shí)46分風(fēng)口全開(kāi),逐步恢復(fù)全風(fēng)富氧操作,實(shí)現(xiàn)了快速恢復(fù)爐況的預(yù)期目的。

關(guān)鍵詞  :非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng);重負(fù)荷;氧槍?zhuān)婚_(kāi)爐無(wú)難行;快速恢復(fù);風(fēng)

1  概況

2#高爐于8月13日23:34因暴雨天氣且當(dāng)時(shí)積水嚴(yán)重,即將沖擊配電室,面臨緊急斷電風(fēng)險(xiǎn),高爐緊急休風(fēng),出鐵不是很干凈,渣鐵熱量充沛。且后續(xù)供水系統(tǒng)無(wú)法正常供應(yīng)水,造成高爐非計(jì)劃休風(fēng)224.6小時(shí),且全爐噴煤干焦負(fù)荷4.31,焦比380 kg/tfe,燃料比505-512kg/tfe,休風(fēng)時(shí)料線2.4米。三座高爐全面停產(chǎn)。面對(duì)如此嚴(yán)峻形勢(shì),集團(tuán)公司總工程師姜永龍,結(jié)合集團(tuán)其他單位使用新式氧槍開(kāi)爐情況,對(duì)此次開(kāi)爐提出了決定性的指導(dǎo)意見(jiàn),并全程參與,最終實(shí)現(xiàn)了較好的結(jié)果。

2#高爐非計(jì)劃休風(fēng)224.6小時(shí),通過(guò)開(kāi)爐前徹底處理風(fēng)口、鐵口,為復(fù)風(fēng)做好了準(zhǔn)備。送風(fēng)后補(bǔ)加焦炭合計(jì)68噸,正常料焦比576——489——456——430kg/tfe,開(kāi)爐過(guò)程【Si】最高1.16%,平均低于1.0%,熱量前期不足,但后續(xù)逐漸上升。同時(shí)配料過(guò)程要貫徹爐渣堿度和【Si】的匹配,重視上部布料矩陣。恢復(fù)過(guò)程無(wú)懸料難行、快速恢復(fù)爐況起到了決定性的作用。

2  休風(fēng)后采取的措施和復(fù)產(chǎn)的準(zhǔn)備工作

1. 休風(fēng)后組織爐前堵風(fēng)口并砌筑風(fēng)口,表面抹泥,在泥面抹黃油,防止風(fēng)口有漏風(fēng)現(xiàn)象。

2. 水系統(tǒng)查漏,休風(fēng)2小時(shí)后逐步減少冷卻水流量,降低壓力,降低熱損失,保爐缸熱量。

3. 休風(fēng)爐頂點(diǎn)火后,首先爐頂檢修完工后,開(kāi)始料面封料,改變傳統(tǒng)的用干水渣封料面換成焦炭焦丁封;

4. 休風(fēng)后全面進(jìn)入檢修狀態(tài)及檢修完各崗位聯(lián)動(dòng)試車(chē),完全具備復(fù)產(chǎn)條件,確保復(fù)產(chǎn)期間無(wú)設(shè)備事故。

5. 復(fù)產(chǎn)前風(fēng)口全部扒開(kāi),清理風(fēng)口前的粘渣鐵物及燒損焦炭。從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況看,除4#、5#、6#風(fēng)口有粘渣鐵不好扒,其中4#風(fēng)口動(dòng)氧燒殘?jiān)F外,其余風(fēng)口區(qū)域比較干凈,且焦炭粒度較好。所有風(fēng)口清理完渣鐵和碎焦,用新焦炭和工業(yè)鹽填滿(mǎn)夯實(shí)。處理完風(fēng)口,留下1#、2#、3#、14#、15#、16#用炮泥堵好。其余風(fēng)口裝好進(jìn)風(fēng)裝置,并用磚泥混堵好風(fēng)口,保證不能被吹開(kāi),且風(fēng)口要好開(kāi)。

6. 復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵是鐵口和風(fēng)口必須燒通,不但要通氣還必須要透液。因此繼續(xù)使用埋氧槍的方法,改變了以前燒鐵口上方的風(fēng)口與鐵口之間通氣的方法,8月22日7:00開(kāi)始埋氧槍操作,具體操作如下:

⑴、壓縮空氣與氧氣分別引入到爐前準(zhǔn)備好的混合氣包,確保空壓風(fēng)壓力≥0.8MPa,氧壓≥1.0 MPa,氧氣管路必須安裝止回閥和控制閥;

⑵、氧槍上提前插入熱電偶,插入點(diǎn)至鐵口通道1.3—1.4米處的位置。

⑶、打開(kāi)鐵口,用氧點(diǎn)燃爐缸焦炭,點(diǎn)燃后用80鉆頭清理鐵口通道殘?jiān)F,清理后立即堵住鐵口,打泥量以堵滿(mǎn)通道為標(biāo)準(zhǔn),1、2分鐘退炮,利用開(kāi)口機(jī)把氧槍送入爐缸1米左右(氧槍通過(guò)鐵口通道進(jìn)入1米),緩慢送氣。通過(guò)氣壓表觀察是否通氣2-3Kg,熱電偶溫度指數(shù)是否有下降來(lái)證明是否埋成功。

⑸、氧槍埋好后前期一定注意氧含量≤50%,后期可以逐步增加氧氣量。

  ⑹、8:39埋好第一支氧槍?zhuān)?:15左右頂溫開(kāi)始有上升趨勢(shì),10:40左右西北、西南倆點(diǎn)頂溫300℃以上,用3噸焦蓋住料面,11:06  16#中小套水溫差高(3.5°、6.1°),拔出氧槍無(wú)渣鐵流出,卸下小套,扒出前端紅焦,前端大約30-40Cm上下一個(gè)通道(不是垂直的),填入新焦炭夯實(shí)用泥堵好風(fēng)口安裝好送風(fēng)裝置,再次埋氧槍操作。21:00左右1#風(fēng)口中小套出現(xiàn)同16#中小套一樣的現(xiàn)象,以同樣的辦法處理1#套。次日1:40又一次埋好氧槍?zhuān)敝?:59送風(fēng),開(kāi)爐送風(fēng)后拔出氧槍流出微量渣鐵堵口。與后期1#爐使用氧槍流出大量渣鐵比較,2#高爐通過(guò)爐頂溫度判斷雖然鐵口、風(fēng)口、爐頂已形成煤氣通路,擴(kuò)大了爐缸空間,但是沒(méi)發(fā)揮到極致。

7. 開(kāi)爐料根據(jù)休風(fēng)時(shí)間與以往燜爐料(2021年因煉鋼影響多次長(zhǎng)時(shí)間燜爐順利恢復(fù))的經(jīng)驗(yàn),提前同領(lǐng)導(dǎo)合議補(bǔ)焦量及送風(fēng)后的爐料結(jié)構(gòu)、爐溫、堿度的核算確定。

3  開(kāi)爐工作

1、 爐內(nèi)風(fēng)溫及風(fēng)、氧操作:

于8月23日6點(diǎn)59分鐵口上方6個(gè)風(fēng)口送風(fēng)。風(fēng)量650m3/min左右,由于休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng),送風(fēng)初期風(fēng)溫150℃左右,風(fēng)溫低,爐缸無(wú)熱量;此時(shí)風(fēng)口狀態(tài)不好,變化大或明或暗,料不動(dòng),直至倆次換爐8:20風(fēng)溫才到600℃后,8:37塌料,西尺(鐵口側(cè))不明,東尺3650mmm。為使?fàn)t料加速燃燒反應(yīng)開(kāi)始富氧3.0%以下。10:12經(jīng)多次換爐風(fēng)溫達(dá)730℃,每次換爐風(fēng)溫能提高50℃左右,風(fēng)量萎縮至580m3/min,此時(shí)風(fēng)量萎縮有風(fēng)溫的作用及塌料后下料的原因,減風(fēng)3KPa,塌料后壓量關(guān)系平穩(wěn),觀察10分鐘左右加風(fēng)至650m3/min,隨后壓量關(guān)系一直平穩(wěn),根據(jù)下料后頂溫回升下料。12:08風(fēng)溫840℃,壓力79 m3/min,風(fēng)量630 m3/min平穩(wěn),12:12塌料風(fēng)量憋至470 m3/min,壓力82 M3/min,此時(shí)停止下料,風(fēng)量緩慢開(kāi)始回升,12:24壓力75M3/min,風(fēng)量631 m3/min,繼續(xù)趕料線操作,13:00料線趕至3米。15:20左右風(fēng)溫達(dá)900℃以上,開(kāi)始噴煤1-2噸(1# 、2# 、15# 、16#4個(gè)風(fēng)口)。此后隨開(kāi)風(fēng)口數(shù)量加風(fēng),保持風(fēng)速≤170m/s,于24日12:45加全風(fēng)。

2、料制、負(fù)荷調(diào)整:

此次開(kāi)爐料制:C:382 362 332 302  O: 37.52 34.52 31.52 角差:+0.25料線當(dāng)時(shí)3.4米,按正常計(jì)算虧尺2.1米應(yīng)該減去4.5°,當(dāng)時(shí)風(fēng)壓低故縮了5°。爐況恢復(fù)沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題,煤氣利用逐步上行到44%。后隨開(kāi)風(fēng)口加風(fēng),擴(kuò)礦批增加布料平臺(tái)變焦5礦4。

送風(fēng)后加凈焦10噸,錳礦1噸、白云石1噸,然后上5批正常料(礦批5T,焦比580Kg、R21.08左右、Si:1.2-1.5、錳礦150Kg,硅石50Kg),后再加焦20T+8批正常料(礦批5T,焦比580Kg、R21.12左右、Si:1.0、錳礦150Kg,硅石30Kg),根據(jù)出鐵Si:1.0左右,渣鐵流動(dòng)性基本可以的情況,重負(fù)荷料未過(guò)渡完,加焦15噸,爐溫按0.8控制,R2:1.15--1.18提負(fù)荷至3.44,焦比490Kg,開(kāi)爐料共加焦45T及停爐前17T焦+蓋面焦6噸,共計(jì)68噸。(附表)

批數(shù)

礦批

焦批

負(fù)荷

焦比

爐   料   結(jié)   構(gòu)

5

 

2000

 

 

1噸錳礦+1噸白云石

5

5200

2000

2.92

576

燒結(jié)3750+球團(tuán)1250+錳礦150+硅石50(Kg)

10

 

2000

 

 

2噸錳礦+2噸白云石

8

5200

2000

2.92

576

燒結(jié)3750+球團(tuán)1250+錳礦150+硅石50(Kg)

5

 

3000

 

 

 

6

6980

2280

3.44

489

燒結(jié)5100+球團(tuán)1700+錳礦150+硅石30(Kg)

9

8200

2500

3.69

456

燒結(jié)6000+球團(tuán)2000+錳礦150+硅石50(Kg)

22

9180

2650

3.89

430

燒結(jié)6750+球團(tuán)2250+錳礦150+硅石50(Kg)

12

10180

2950

3.88

431

燒結(jié)7500+球團(tuán)2500+錳礦150+硅石50(Kg)

 

3.爐前及開(kāi)風(fēng)口操作:

爐前提前做好了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。為能及時(shí)排凈冷渣冷鐵,而前期渣鐵量少,采取了傳統(tǒng)旱溝的出鐵作業(yè)方式,渣鐵分離不好而放干渣,減少低溫渣鐵在爐內(nèi)的停留時(shí)間。保證爐況恢復(fù)的前期的爐缸狀態(tài),為爐內(nèi)快速恢復(fù)爐況創(chuàng)造了良好的操作條件。搶抓渣鐵清理,及時(shí)打開(kāi)鐵口,反復(fù)疏通渣鐵流動(dòng)通道;如鐵口糊住不流也通不開(kāi),及時(shí)堵住,清理現(xiàn)場(chǎng)具備條件后再次打開(kāi)鐵口。14:25出鐵時(shí)渣鐵流動(dòng)性好,爐溫可以。根據(jù)爐況15:19出鐵過(guò)臨時(shí)蔽渣器, 15:30開(kāi)13#風(fēng)口(復(fù)風(fēng)后開(kāi)的第一個(gè)風(fēng)口),后根據(jù)爐況、爐溫、渣鐵流動(dòng)性陸續(xù)開(kāi)風(fēng)口逐步加風(fēng),此次開(kāi)爐未燒一個(gè)風(fēng)口,于24日12:45分開(kāi)全風(fēng)口,用時(shí)29個(gè)小時(shí)46分全風(fēng)富氧作業(yè)。中間開(kāi)了8個(gè)風(fēng)口時(shí),風(fēng)口工作狀態(tài)良好,渣鐵流動(dòng)性好,于16:49分過(guò)正式蔽渣器。開(kāi)爐期間雖然爐前渣鐵排放工作量大,但組織安排恰當(dāng),幾乎無(wú)影響。(附表)

出渣、鐵表

出鐵時(shí)間

渣鐵情況

爐溫

S

備      注

7:38—7:45

渣流了一主溝

 

 

有渣無(wú)鐵流動(dòng)性差,流了一主溝

8:05—8:40

少量渣

 

 

 

8:53—9:01

渣流到了干渣坑

 

 

渣堿1.05

9:21—9:40

鐵流到了干渣坑

 

 

下到干渣坑,無(wú)渣

10:02—10:15

見(jiàn)渣鐵

 

 

少量渣

10:40—10:55

少量渣鐵

 

 

剛下到干渣坑,流動(dòng)性一般

11:30—11:39

見(jiàn)渣鐵

 

 

渣鐵流動(dòng)性可

12:10—12:18

少量渣鐵

 

 

少量渣鐵

12:56—13:02

渣鐵量可以

0.25

0.288

少量渣鐵

13:31—13:50

鐵多渣少

0.74

0.122

 

14:25—14:30

渣鐵流動(dòng)性好

1.16

0.078

下渣溝翻,堵口清理,

15:19-15:39

10噸鐵左右

0.93

0.060

過(guò)臨時(shí)蔽渣器(6個(gè)風(fēng)口)

16:20-16:47

20噸鐵左右

0.83

0.070

過(guò)臨時(shí)蔽渣器,物理熱1400℃

17:49-18:26

20噸鐵左右

1.04

0.065

過(guò)正式蔽渣器堿度1.12,9個(gè)風(fēng)口送風(fēng)

4  結(jié)語(yǔ)

此次無(wú)計(jì)劃休風(fēng)復(fù)產(chǎn)順利恢復(fù)總結(jié)如下:

1. 各個(gè)崗位檢修設(shè)備調(diào)試到位,各項(xiàng)措施到位,多方密切配合,沒(méi)有因設(shè)備故障而影響復(fù)產(chǎn)工作。

2. 復(fù)產(chǎn)鐵口埋氧槍實(shí)施爐缸燒氧增加了爐缸熱量,使渣鐵滲透性好,為渣鐵順利外排創(chuàng)造了條件,爐頂溫度上升給高爐提前引煤氣創(chuàng)造了條件,增強(qiáng)了煤氣利用率,杜絕了燒風(fēng)口對(duì)爐缸工作狀態(tài)的影響,降低熱損失,加快了恢復(fù)爐況的進(jìn)程。

3. 非計(jì)劃休風(fēng)的復(fù)產(chǎn)具有良好的透氣性是個(gè)難點(diǎn),考慮到休風(fēng)前未加入休風(fēng)料休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng),爐缸熱量損失大,寄希望于送風(fēng)后爐料下達(dá)過(guò)程很長(zhǎng),能夠提供熱量的一是風(fēng)溫,更重要的是煤氣利用。而前期風(fēng)溫不理想,風(fēng)量低,從而埋氧槍利于煤氣利用的提高,同時(shí)與富氧操作配合調(diào)劑提高了爐缸的熱狀態(tài),給冷渣鐵排放創(chuàng)造了條件,加快了開(kāi)風(fēng)口的進(jìn)程。

4. 送風(fēng)后爐缸急需熱量,以盡快提高爐缸的熱狀態(tài),在條件允許下盡早提風(fēng)溫,合理使用噴煤、富氧是很關(guān)鍵的,精心操作。在堵的風(fēng)口沒(méi)有完全擁開(kāi)前,要考慮鼓風(fēng)動(dòng)能的影響,避免爐缸狀態(tài)初期欠佳,鼓風(fēng)動(dòng)能過(guò)大造成燒漏風(fēng)口,造成不可估量的損失而極大影響恢復(fù)進(jìn)程。故開(kāi)風(fēng)口遵循:渣鐵有一定的熱量,流動(dòng)性好;能及時(shí)排放出渣鐵;已開(kāi)風(fēng)口有涌渣或水溫差偏高,不得擁旁邊風(fēng)口的原則。加風(fēng)以穩(wěn)為基礎(chǔ),控制合理風(fēng)速,及時(shí)調(diào)整。

5. 非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)恢復(fù)爐況就是選擇合適的爐溫、堿度提高爐缸的熱量,經(jīng)過(guò)多次考量,精確操作參數(shù),與復(fù)產(chǎn)制定了詳盡的預(yù)案及恢復(fù)過(guò)程中合理的持續(xù)跟進(jìn)調(diào)整效果好,避免了爐溫、堿度大幅度波動(dòng)給渣鐵排放不暢,從而影響爐況恢復(fù)。

6. 送風(fēng)初期爐缸熱量不足,及時(shí)打開(kāi)鐵口排凈涼渣鐵時(shí)爐況能否順利恢復(fù)的關(guān)鍵,突發(fā)情況的應(yīng)對(duì)措施,利用半旱溝方式,便于爐前清理主溝,降低了爐前勞動(dòng)強(qiáng)度。能使?fàn)t前按爐內(nèi)要求及時(shí)打開(kāi)鐵口排凈渣鐵,有效的消除風(fēng)口燒損,爐料的下降空間,爐前根據(jù)鐵量和流動(dòng)性選用臨時(shí)蔽渣器和正式蔽渣器時(shí)機(jī)合適;各項(xiàng)工作配合準(zhǔn)備到位,加快了爐況恢復(fù);

7. 在恢復(fù)爐況中布料制度應(yīng)合理疏導(dǎo)中心氣流和穩(wěn)定邊緣氣流,對(duì)爐況的快速與穩(wěn)定有著較大的促進(jìn)作用。

8. 不足之處:與1#爐相比較氧槍使用后期不好,雖然開(kāi)爐氧槍起到了至關(guān)重要的作用,但前期燃燒爐缸時(shí)間短,使用埋氧槍的技術(shù)掌握不到位造成倆次拔槍?zhuān)瑺t缸熱量差,送風(fēng)前期風(fēng)口或明或暗、生降多。第一爐鐵時(shí)間長(zhǎng),而渣鐵量少。                          

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