雷建梅 姚立全 楊紅明
(山西建龍實業(yè)有限公司)
摘要:針對山西建龍265燒結(jié)機(jī)臺車出現(xiàn)篦條大面積脫落的問題,組建活動圈從臺車結(jié)構(gòu)、爐篦條的結(jié)構(gòu)尺寸和臺車隔熱套裝配以及工藝條件等方面進(jìn)行了原因分析,切實減少了爐篦條掉落次數(shù),提高了燒結(jié)生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī);篦條;隔熱套
1 前言
山西建龍265燒結(jié)機(jī)投產(chǎn)于2018年8月份,隨著爐篦條、隔熱套、臺車梁的磨損并且2023年將燒結(jié)機(jī)檢修周期延長至90天,爐篦條與隔熱套掉落現(xiàn)象增加,2023年4月-8月平均月掉落篦條次數(shù)16.4次,每兩天就要添加爐篦條,不僅工人勞動強(qiáng)度增加,而且生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性差,燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量受到影響。若掉落的篦條流轉(zhuǎn)到其它工序點造成皮帶機(jī)撕裂,或堵倉口下料,會造成更大的事故,于是成立攻關(guān)圈切實減少篦條掉落次數(shù)。
2 篦條掉落的原因分析
2.1篦條、隔熱套脫落
在燒結(jié)機(jī)臺車運(yùn)行的過程中,篦條、隔熱套故障的幾率較大。這兩個零部件是燒結(jié)機(jī)臺車上易損部件,損壞的方式多是斷裂與脫落。出現(xiàn)損壞的主要原因有以下兩點:一是燒結(jié)機(jī)臺車受熱膨脹導(dǎo)致爐篦條起拱。篦條“小腿”中整個篦條中最細(xì)的地方。一旦篦條出現(xiàn)起拱,“小腿”就很有可能出現(xiàn)斷裂。當(dāng)“小腿”發(fā)生了斷裂的燒結(jié)機(jī)臺車運(yùn)行到回程段后,篦條就很可能出現(xiàn)掉落的現(xiàn)象。嚴(yán)重的是如果臺車的一排篦條脫落四、五根,那么這一排篦條運(yùn)行幾圈就會出現(xiàn)傾斜,當(dāng)這一輛臺車運(yùn)行到機(jī)頭和機(jī)尾星輪處,在翻轉(zhuǎn)過程中極易全部掉落。二是在燒結(jié)機(jī)臺車正常使用的過程,篦條和隔熱套有一定的使用壽命,篦條和隔熱套的疲勞損壞造成篦條掉落。三是臺車梁被高溫煅燒后,燒結(jié)機(jī)臺車的機(jī)頭與機(jī)尾星輪處發(fā)生振動,將隔熱套與篦條振落。
2.2 循環(huán)利用除塵灰的影響
265燒結(jié)除利用自身內(nèi)部環(huán)境除塵灰外,還利用了高爐環(huán)境灰與煉鋼灰、回轉(zhuǎn)窯除塵灰,除塵灰配比達(dá)3.5%。這些除塵灰的循環(huán)利用,使大量的K、Na、Pb、Zn等有害元素富集,在焙燒過程中容易結(jié)瘤,燒結(jié)過程控制不好,這些有害元素粘接在爐篦條上,加劇了燒結(jié)機(jī)篦條的糊堵。篦條糊死后,大量的高溫?zé)犸L(fēng)集中從兩節(jié)臺車之間的縫隙通過,造成臺車篦條端部、小隔熱套外側(cè)以及臺車邊梁嚴(yán)重受損,小隔熱套在翻轉(zhuǎn)過程中容易掉落,篦條也隨之掉落大煙道或小格層。
2.3 現(xiàn)場監(jiān)護(hù)不及時
在回轉(zhuǎn)過程中篦條傾斜、“小腿”缺失、掉落篦條,篦條間松動,需要及時整理并補(bǔ)齊篦條,若機(jī)頭未及時整理并補(bǔ)齊篦條,易造成燒結(jié)料落入大煙道,料面形成風(fēng)洞,影響燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。
2.4 臺車梁磨損
燒結(jié)機(jī)臺車大梁磨損后,臺車在機(jī)頭和機(jī)尾星輪處發(fā)生振動,隔熱墊在此處發(fā)生不規(guī)則的位移,臺車篦條之間的間隙變大,隔熱件脫落后,臺車篦條活動間隙增大,篦條端部在此處發(fā)生疊加,篦條傾斜,最終出現(xiàn)篦條脫落。
2.5 操作不當(dāng)引起的篦條掉落
為降低原料庫存,加快資金周轉(zhuǎn),現(xiàn)各種原料庫存處于極低位,且料種更換頻繁,因此給燒結(jié)機(jī)控制帶來較大麻煩。燒結(jié)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中易出現(xiàn)生、過燒現(xiàn)象,終點命中率低,篦條不斷在高低溫下變換,燒損較大,導(dǎo)致變形、掉落。
3 解決措施
3.1 制定巡檢機(jī)制與摸索裝篦條方式
臺車轉(zhuǎn)動一周1.5小時,每轉(zhuǎn)動四周巡檢一次,六個小時觀察一次篦條,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋和處理。對傾斜的篦條進(jìn)行整理并視情況加新篦條,專人監(jiān)護(hù),責(zé)任到人。
由于篦條備件緊缺,檢修過程中,新舊篦條搭配安裝,采用4根舊篦條+1根新篦條改善篦條間隙逐步依次排開,有效防止篦條重疊歪斜。
前期裝篦條方式 后期裝篦條方式
3.2 調(diào)整篦條尺寸與改變隔熱套形狀
為解決篦條起拱各小腿斷裂現(xiàn)象,對篦條部分尺寸結(jié)合公司內(nèi)部機(jī)修車間進(jìn)行現(xiàn)場勘測與調(diào)整:1)將篦條中部寬度縮短2mm;2)篦條上下端間距加長了2mm;3)篦條頂部長度縮短4mm;4)篦條底部厚度加寬4mm,頂部厚度加寬了10mm。調(diào)整后篦條起拱或者塌腰現(xiàn)象明顯減少或消除,掉落篦條的數(shù)量大幅降低。
山西建龍臺車和隔熱套搭接式,即隔熱套直接搭放在臺車橫梁。這種結(jié)構(gòu)隔熱套更換方便,但缺點是隨著臺車各部件的燒損會出現(xiàn)隔熱套大面積掉落問題。265燒結(jié)目前已運(yùn)行五年多,隨著臺車體橫梁的不斷燒損氧化,即使新安裝的隔熱套也會在臺車翻轉(zhuǎn)時掉落。為此結(jié)合生產(chǎn)實際,對隔熱套的外形進(jìn)行改進(jìn),將隔熱套外側(cè)厚度縮短2mm,將臺車梁與隔熱套內(nèi)側(cè)兩邊間隙縮短2mm,隔熱套內(nèi)側(cè)寬度縮短4mm。
3.3 焊接磨損的臺車大梁
檢查燒結(jié)機(jī)大梁磨損情況,聯(lián)系維修工采用鋼筋進(jìn)行補(bǔ)焊打磨,恢復(fù)大梁尺寸,確定大梁與隔熱墊間距,杜絕隔熱墊松動及篦條掉落。
3.4 優(yōu)化工藝操作
通過定期對篩分系統(tǒng)檢查維護(hù),對環(huán)冷機(jī)卸礦曲軌、下料溜槽進(jìn)行改造(切割曲軌,調(diào)整臺車卸料角度)有效地控制了卸料量大小,燒結(jié)礦下料穩(wěn)定,鋪底料粒度基本穩(wěn)定在10-20mm,降低了篦條與隔熱套的燒損。另外,基于目前原料供應(yīng)條件,通過設(shè)置終點提前預(yù)警,控制風(fēng)量,穩(wěn)定終點溫度在400-480℃,減少了篦條過度燒損現(xiàn)象。對高鉀含量的煉鋼除塵灰、回轉(zhuǎn)窯灰定量使用,要求不超過3kg/m,并將回轉(zhuǎn)窯灰分到360燒結(jié),大大減少了篦條低熔點物質(zhì)含量,篦條發(fā)白現(xiàn)象也降低。
4 結(jié)論
對篦條尺寸、隔熱套形狀、臺車梁的維護(hù)、操作方式的改變,目前月掉落篦條次數(shù)下降至10次,作業(yè)率有所提高,篦條損耗降低,僅篦條費用月降低7.68萬元。同時,消除了燒結(jié)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中緊固篦條帶來的安全隱患,員工勞動強(qiáng)度降低。
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