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永通高爐快速開(kāi)爐實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-07-16  作者:徐德強(qiáng) 申海峰  瀏覽次數(shù):3652
 
核心提示:摘 要:永通高爐長(zhǎng)期燜爐22天又5.5小時(shí),通過(guò)前期科學(xué)的燜爐計(jì)劃和停爐后細(xì)致的檢修準(zhǔn)備,加之復(fù)風(fēng)時(shí)的及時(shí)有效調(diào)整,做到了停爐、開(kāi)爐過(guò)程安全、有序、科學(xué)、高效,高爐復(fù)風(fēng)后48小時(shí)爐況恢復(fù)正常,實(shí)現(xiàn)了快速開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)。 關(guān)鍵詞:燜爐;停爐;快速;開(kāi)爐
 永通高爐快速開(kāi)爐實(shí)踐

 

徐德強(qiáng)  申海峰

  要:永通高爐長(zhǎng)期燜爐22天又5.5小時(shí),通過(guò)前期科學(xué)的燜爐計(jì)劃和停爐后細(xì)致的檢修準(zhǔn)備,加之復(fù)風(fēng)時(shí)的及時(shí)有效調(diào)整,做到了停爐、開(kāi)爐過(guò)程安全、有序、科學(xué)、高效,高爐復(fù)風(fēng)后48小時(shí)爐況恢復(fù)正常,實(shí)現(xiàn)了快速開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)。

關(guān)鍵詞:燜爐;停爐;快速;開(kāi)爐

1  

永通高爐爐容588m3,于2022年1月29日18:35因環(huán)保因素計(jì)劃燜爐,休風(fēng)時(shí)料面深度約6米,計(jì)劃燜爐22天,實(shí)際燜爐22天又5.5小時(shí),2022年2月21日0:06順利復(fù)風(fēng)。此次燜爐采用全焦?fàn)F爐技術(shù),是永通公司史上燜爐時(shí)間最長(zhǎng),爐況恢復(fù)周期最短的一次,燜、開(kāi)爐技術(shù)含量大,燜爐操作科學(xué)、安全,開(kāi)爐過(guò)程快速有序。燜爐期間進(jìn)入爐內(nèi)作業(yè),對(duì)爐喉水冷鋼磚及無(wú)冷區(qū)耐火磚襯整體更換,檢修工藝安全可靠。送風(fēng)前首次使用致裂器貫通鐵口與風(fēng)口,鐵口埋氧槍。送風(fēng)48小時(shí)開(kāi)14個(gè)風(fēng)口送風(fēng)(共16個(gè)風(fēng)口),風(fēng)壓、風(fēng)量恢復(fù)至正常時(shí)的90%,因鐵水處理困難,導(dǎo)致開(kāi)風(fēng)口速度放緩,耽誤爐況恢復(fù)。開(kāi)爐后爐況穩(wěn)定順行,是永通公司開(kāi)爐史上又一突破。

2   燜爐前的準(zhǔn)備工作

2.1燜爐前輔助崗位準(zhǔn)備工作

(1) 27日白班(休風(fēng)前48小時(shí))清理爐頂各平臺(tái)的積油、雜物等易燃物,并準(zhǔn)備好滅火器材。

(2) 27日白班(休風(fēng)前48個(gè)小時(shí))卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)開(kāi)空4個(gè)料倉(cāng),聯(lián)系上輔料。高爐停爐所用螢石、硅石、白云石、錳礦提前備好,并取樣分析,輔料上倉(cāng)后,要調(diào)試好流量及稱(chēng)量,確保配料準(zhǔn)確。

(3) 28日白班(休風(fēng)前24小時(shí))對(duì)水系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查、檢漏,確保無(wú)漏水現(xiàn)象。爐皮漏點(diǎn)檢查,并做好標(biāo)記,待休風(fēng)后處理。

(4) 28日白班(休風(fēng)前24小時(shí))停配碎鐵,清理干凈料倉(cāng)。休風(fēng)前4個(gè)小時(shí)水渣上倉(cāng),為休風(fēng)后封料面做準(zhǔn)備。

(5) 28日白班(休風(fēng)前24小時(shí))噴煤系統(tǒng)改為全精煤冶煉,且提前計(jì)算好總煤量,確保在休風(fēng)前將煤倉(cāng)、煤罐噴空。

(6) 28日白班(休風(fēng)前24小時(shí))準(zhǔn)備好堵風(fēng)口(如:耐火磚、磚套、堵泥、河沙、黃油等)各項(xiàng)用具。

(7) 29日白班(休風(fēng)前8小時(shí))動(dòng)力系統(tǒng)除塵布袋反吹一遍,休風(fēng)前卸凈重力除塵器和干除塵的除塵灰。

2.2 燜爐前的操作制度調(diào)整

(1) 休風(fēng)前保持爐況順行,風(fēng)壓不超300kpa,做好外圍設(shè)備檢查、維護(hù),杜絕減、慢風(fēng)現(xiàn)象發(fā)生,保持良好的操作爐型。

(2) 27日白班(休風(fēng)前48小時(shí))開(kāi)始配用錳礦、螢石,改善渣鐵流動(dòng)性,全面活躍爐缸。

(3) 27日白班(休風(fēng)前48小時(shí))控制鐵水含硅0.6~0.8%,含硫0.025~0.045%,上部調(diào)劑適當(dāng)放開(kāi)邊緣,裝制調(diào)整為礦最大角度32°,焦最大角度33°,并確保鐵水溫度≥1480℃,嚴(yán)格控制爐溫下限,保證充沛的爐缸溫度。

(4) 28日白班(休風(fēng)前24小時(shí))停配焦丁,優(yōu)化休風(fēng)前原、燃料結(jié)構(gòu),入爐堿度核算按爐溫上限計(jì)算為1.05~1.10,加強(qiáng)爐況調(diào)劑,確保爐渣具有良好流動(dòng)性。

(5) 28日中班16:00(休風(fēng)前26小時(shí))調(diào)整鐵口角度,鐵口角度由11°提至13°,有利于將爐缸中的渣鐵排放干凈。

(6) 28日中班21:00(休風(fēng)前21小時(shí))逐步減輕焦炭負(fù)荷,降煤比,略減礦批。

(7) 29日夜班7:00(休風(fēng)前11小時(shí))改全焦冶煉。10:30(休風(fēng)前8小時(shí))停煤,并做好全焦料銜接,根據(jù)負(fù)荷變化逐步停氧。

(8) 休風(fēng)前最后一爐鐵打開(kāi)鐵口后,卷?yè)P(yáng)機(jī)按通知備料,最后一次下料按礦石組織,爐頂溫度按200~250℃控制,利于爐頂點(diǎn)火。

(9) 準(zhǔn)備充足鐵水罐,確保按時(shí)出凈渣鐵準(zhǔn)時(shí)休風(fēng),提前聯(lián)系殘鐵罐,休風(fēng)后及時(shí)放干凈貯鐵式大溝內(nèi)渣鐵。

(10) 燜爐前的爐況調(diào)整比較關(guān)鍵,根據(jù)實(shí)際爐況的變化及時(shí)調(diào)整參數(shù),保持兩股氣流穩(wěn)定,爐溫穩(wěn)定,料速均勻穩(wěn)定,風(fēng)口圓周工作合理均勻。休風(fēng)前參數(shù)調(diào)整見(jiàn)下表1。

表1  休風(fēng)前操作參數(shù)調(diào)整表

日期

時(shí)間

料制

礦批kg

負(fù)荷

氧量N.m3/h

風(fēng)壓kPa

風(fēng)量N.m3/h

風(fēng)溫°

頂溫°

1月27日

 

OO31.5333230328.52CC312332292272252

18600

4.25

6000

290

96000

1150

220

1月28日

8:00

OO303323282CC312332292272252

18600

4.21

6000

290

96000

1150

220

 

21:00

同上

18000

4.03

6000

285

95000

1150

220

 

0:00

同上

17000

3.8

4000

275

93000

<1150

220

 

3:00

同上

17000

3.56

2000

265

93000

1100

250

 

5:00

同上

17000

3.29

2000

270

93000

1100

250

 

7:00

同上

16000

2.94

停氧

260

93000

1050

250

 

8:00

同上

16000

2.88

 

265

93000

1000

280

 

10:30

同上

16000

2.88

停煤

255

93000

945

280

 

11:00

同上

16000

2.88

 

250

92000

950

300

 

2.3燜爐料的選擇

本次停爐休風(fēng)為了配合更換爐喉水冷鋼磚及無(wú)冷區(qū)高鋁耐火磚襯,料線(xiàn)降至爐身中部(零位以下約6米),考慮降料面后高爐的熱損失較大,燜爐時(shí)間較長(zhǎng),燜爐料全爐焦比2.56t/t.Fe,燜爐料體積481.6m3,燜爐料總負(fù)荷0.64,休風(fēng)時(shí)要求凈焦到達(dá)爐缸,通過(guò)白云石,錳礦、瑩石、硅石調(diào)整爐渣成份(爐溫按1.5,堿度按0.85計(jì)算) 。1月29日中午12:00點(diǎn)開(kāi)始下?tīng)F爐料(提前6個(gè)小時(shí)),18:35順利休風(fēng)燜爐。燜爐料單詳見(jiàn)下表2及燜爐料參數(shù)表3。 

表2  燜爐料單

組別

裝料制度

批數(shù)

體積m3

負(fù)荷

R2

料批組成(kg/批)

4

OR+CC+CC

6

161

1.5

0.90

焦批

8000

礦批

12000

螢石

400

錳礦

400

硅石

300

白云石

500

3

OR+CC+CC

6

112

1.25

0.85

焦批

8000

礦批

10000

螢石

400

錳礦

400

硅石

300

白云石

600

2

CCR

6

52

 

0.85

焦批

5000

礦批

 

螢石

400

 

 

硅石

 

白云石

800

1

CC

20

161

 

 

焦批

5000

螢石

1000

 

 

 

表3  燜爐料參數(shù)

全爐參數(shù)

全爐終渣成分%

總負(fù)荷

總鐵量kg

總焦比kg

總渣量kg

總渣比

裝料體積m3

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

R2

鎂鋁比

0.64

94819

2552.2

54104.7

570.61

481.69

37.36

32.78

15.38

11.47

0.88

0.74

 

(1) 凈焦CC↓20批(共40車(chē)),焦批5000 Kg,同時(shí)按每4車(chē)焦炭后配一車(chē)1000Kg螢石組織。

(2) 空焦料CCR↓6批,焦批5000 Kg,白云石800Kg/批,螢石400Kg/批。

(3) 負(fù)荷料6批,CC↓+CC↓+OOR↓,負(fù)荷1.25,焦批8000Kg(CC+CC),礦批10000Kg:燒結(jié)75%:球團(tuán)25%,螢石400kg/批,白云石600Kg/批,硅石300 Kg/批,錳礦400Kg/批。

(4) 負(fù)荷料下至休風(fēng)(估6批),CC↓+CC↓+OOR↓,負(fù)荷,1.5,焦批8000kg(CC+CC),礦批12000kg:燒結(jié)75%:球團(tuán)25%,螢石400kg/批,白云石500Kg/批,硅石300 Kg/批,錳礦400Kg/批。

(5) 燜爐料體積481.6m³,料線(xiàn)6米左右,燜爐料總負(fù)荷0.64,全爐焦比2552kg/tfe,出鐵量95t。

表4 燜爐料成份分析%

名稱(chēng)

TFe

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

MnO

S

CaF2

R

 

燒結(jié)

55.47

5.56

10.89

1.62

2.12

0.256

0.031

 

1.95

1.78

球團(tuán)

63.28

5.8

0.78

0.82

1.6

0.148

0.008

 

0.14

2.2

錳礦

8.92

26.66

6.85

4.46

4.67

60

 

 

 

2.0

硅石

 

98

 

 

 

 

 

 

 

1.6

螢石

 

12.1

 

 

 

 

0.01

85.2

 

1.7

 

3. 休風(fēng)停爐操作

29日12:00下休風(fēng)料定風(fēng)量操作、控制頂溫下料。隨著休風(fēng)料的入爐,風(fēng)量逐漸增大,煤氣利用逐漸變差,頂溫中心和邊緣溫度逐步升高,控制風(fēng)量以穩(wěn)定煤氣流為主,爐內(nèi)操作根據(jù)實(shí)際情況用風(fēng)溫調(diào)節(jié)爐溫趨勢(shì),確保爐溫充沛。保持一定的風(fēng)量,既得滿(mǎn)足一定的料速,又得控制好壓差,保證氣流不過(guò)吹。下休風(fēng)料時(shí)按300℃-350℃控制頂溫下料,嚴(yán)格控制荒煤氣溫度不超260℃。18:35順利停爐,料面按要求降至6m左右,停爐過(guò)程控制有效,頂溫在預(yù)定范圍波動(dòng),爐況穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)安全停爐,具體控制過(guò)程見(jiàn)下表5。

表5 下休風(fēng)料及降料面過(guò)程控制表

時(shí)間

料制

裝制

批數(shù)

礦批t

負(fù)荷

R2

風(fēng)壓kPa

風(fēng)量N.m3/h

風(fēng)溫℃

料線(xiàn)mm

12:00

R182CC312332292272252

CC↓CC↓+R↓

10

 

 

 

255

9.3

950

1500

13:20

 

打水控制頂溫,頂溫按300℃-350℃控制下料,荒煤氣溫度≤260℃

 

235

9.2

920

2400

13:40

R182CC不變

CC↓+R↓

6

 

 

 

230

9.2

920

2600

14:20

OO283302262CC不變

CC↓CC↓+OO↓

6

10

1.25

0.85

210

9.2

930

3700

14:40

OO273292252CC不變

料線(xiàn)逐步降至4000mm,礦角減一度,風(fēng)量按8.5萬(wàn)/h控制

 

195

8.6

940

4800

15:50

同上

CC↓CC↓+OO↓

6

12

1.5

0.90

185

8.5

920

5000

18:00

 

 

 

 

 

 

90

7.0

1030

6000

注:17:20最后一爐鐵打開(kāi)鐵口出鐵,透風(fēng)后噴鐵口,18:23堵口,裝有水炮泥滿(mǎn)炮膛。

4. 燜爐后工作安排

4.1 燜爐后密封工作

(1) 休風(fēng)后迅速將風(fēng)口小套與直吹管全部卸下,用泥堵至風(fēng)口二套中間,大套砌磚,填河沙,抹黃泥,再用黃油密封,確保不進(jìn)風(fēng)。

(2) 高爐進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)用盲板加鉛油封死,避免因熱風(fēng)圍管及熱風(fēng)總管降溫過(guò)快而造成耐材破損。

(3) 29日22:35(休風(fēng)后4小時(shí))將提前準(zhǔn)備好的水渣(約11.8t)用布料溜槽均勻步在料面上進(jìn)行上部密封。30日10:45(休風(fēng)后16小時(shí))再上一車(chē)水渣(約6t)進(jìn)行密封。

(4) 30日10:35(休風(fēng)后40小時(shí)),為減少爐頂放散閥的自然抽力,爐頂放散閥關(guān)至1/3開(kāi)度。30日0:00(休風(fēng)后5.5小時(shí))倒流閥關(guān)至1/3開(kāi)度,6:40(休風(fēng)后11小時(shí))關(guān)閉倒流閥。

(5) 爐頂上、下料罐所有閥門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài),人孔保持敞開(kāi)。

4.2 燜爐后冷卻系統(tǒng)控制

(1) 關(guān)閉所有爐外噴淋水和漏水冷卻壁及爐喉鋼磚供水,關(guān)閉爐頂氣密箱供水,嚴(yán)禁往爐內(nèi)漏水。

(2) 打開(kāi)熱風(fēng)閥、燃燒閥排污口,同時(shí)必須查漏,發(fā)現(xiàn)漏水的務(wù)必更換。

(3) 29日20:20(休風(fēng)后2小時(shí))開(kāi)路停一臺(tái)泵,20:45開(kāi)路泵全停(風(fēng)口小套全卸下)。

(4) 30日2:00(休風(fēng)8小時(shí)后)閉路系統(tǒng)停一臺(tái)泵,流量控制到正常水量一半1034m3/h。

(5) 30日8:30(休風(fēng)14小時(shí)后),控制風(fēng)口大、中小套及爐底冷卻供水壓力181kPa-61kPa,閉路供水流量1034--568m3/h,控制不斷水。

4.3 燜爐后建立巡檢臺(tái)賬

(1) 休風(fēng)燜爐后建立完整的巡查記錄臺(tái)賬,每?jī)尚r(shí)對(duì)所有爐體密封點(diǎn)檢查確認(rèn),定期補(bǔ)油,確保無(wú)漏風(fēng)現(xiàn)象。

(2) 每?jī)尚r(shí)檢查一次冷卻系統(tǒng)控制執(zhí)行情況,保證無(wú)漏水。

(3) 每?jī)尚r(shí)對(duì)爐頂溫度變化情況進(jìn)行記錄。

(4) 每四小時(shí)對(duì)料面著火及料面深度變化情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)記錄。

(5) 每四小時(shí)對(duì)爐內(nèi)CO含量測(cè)量一次,為進(jìn)入爐內(nèi)檢修作業(yè)做好準(zhǔn)備工作。

4.4 燜爐后檢修作業(yè)

根據(jù)燜爐后檢修工作安排,爐喉水冷鋼磚及無(wú)冷區(qū)耐火磚襯損壞嚴(yán)重,需要全部拆除,重新砌磚。燜爐后通過(guò)對(duì)爐內(nèi)CO含量值連續(xù)監(jiān)測(cè),雖在逐步降低,但是仍不具備進(jìn)入爐內(nèi)作業(yè)條件。2月3日在人孔大平臺(tái)下方,東、南、西、北四個(gè)方向開(kāi)4個(gè)人孔,用風(fēng)扇向爐內(nèi)鼓風(fēng),達(dá)到稀釋、降低爐內(nèi)CO含量的目的。2月5日具備作業(yè)條件,開(kāi)始安裝作業(yè)吊盤(pán),為確保爐內(nèi)作業(yè)人員安全,檢修前用河沙對(duì)料面再覆蓋一次,在施工吊盤(pán)下方安裝兩個(gè)風(fēng)扇向爐外抽風(fēng),爐頂大人孔用風(fēng)扇向爐內(nèi)鼓風(fēng),大放散全開(kāi),并用便攜式煤氣報(bào)警器連續(xù)監(jiān)測(cè),專(zhuān)人監(jiān)護(hù),保證施工人員安全。2月10日更換水冷鋼磚、無(wú)冷區(qū)磚襯及爐體灌漿工作結(jié)束,2月17日進(jìn)入爐內(nèi)撿拾掉落料面的碎鋼磚,2月18日料面鋪18根枕木,點(diǎn)燃烘烤新砌磚襯。

圖片1 

5. 開(kāi)爐前的準(zhǔn)備工作

5.1制定詳細(xì)的開(kāi)爐方案

   高爐長(zhǎng)期燜爐22天后開(kāi)爐,在永通公司尚屬首次。公司高度重視,制定了詳細(xì)的開(kāi)爐方案,成立以經(jīng)理為總指揮的開(kāi)爐指揮部,分工藝組、設(shè)備電氣組、開(kāi)爐協(xié)調(diào)組、安全環(huán)保監(jiān)督組、后勤外圍保障組五個(gè)專(zhuān)業(yè)組將開(kāi)爐方案每一項(xiàng)工作落實(shí)到人,送風(fēng)復(fù)產(chǎn)前的準(zhǔn)備,復(fù)風(fēng)條件的確認(rèn),復(fù)風(fēng)具體操作以及復(fù)風(fēng)安全環(huán)保措施等都做了詳細(xì)規(guī)定,確保每一項(xiàng)工作都有安排、有落實(shí)。

5.2開(kāi)爐前設(shè)備檢查和試車(chē)

(1)開(kāi)爐送風(fēng)前充分調(diào)試設(shè)備、試車(chē)和各種能源介質(zhì)的再確認(rèn)。

(2)熱風(fēng)爐、干除塵確保各個(gè)閥門(mén)開(kāi)關(guān)靈活、工作可靠,確保無(wú)跑風(fēng)、無(wú)泄漏。

(3)送風(fēng)風(fēng)機(jī)提前8小時(shí)試運(yùn)行,透平機(jī)、BPRT系統(tǒng)和吸附制氧系統(tǒng)都要具備投用條件。

(4)上料系統(tǒng)提前5天聯(lián)動(dòng)試車(chē),確保信號(hào)正常、探尺準(zhǔn)確、皮帶開(kāi)啟正常,各倉(cāng)稱(chēng)量、布料器及角度校對(duì)無(wú)誤。

(5)高爐閉路和開(kāi)路供水系統(tǒng)運(yùn)行正常,滿(mǎn)足供水要求。沖渣泵試運(yùn)行正常,壓力、水量滿(mǎn)足沖渣要求。

(6)開(kāi)爐前對(duì)高爐各個(gè)系統(tǒng)、設(shè)備進(jìn)行全面不間斷聯(lián)動(dòng)試車(chē),過(guò)程統(tǒng)一指揮,專(zhuān)人操作,確認(rèn)到位,嚴(yán)格按照正常生產(chǎn)時(shí),設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行驗(yàn)收,確保送風(fēng)時(shí)運(yùn)行正常無(wú)誤。

(7)燜爐期間3座熱風(fēng)爐均處于停燒狀態(tài),熱風(fēng)爐熱損失較大,為了復(fù)風(fēng)后有較高的風(fēng)溫使用,2月17日21:00(送風(fēng)前3天)1#2#爐用天然氣烘爐,為復(fù)風(fēng)后快速提高爐缸溫度創(chuàng)造條件。

5.3開(kāi)爐前處理鐵口、風(fēng)口及埋氧槍

此次開(kāi)爐首次應(yīng)用了致裂器對(duì)鐵口進(jìn)行預(yù)處理,大大縮短了鐵口與風(fēng)口的貫通時(shí)間,用致裂器定向致裂,可快速打通鐵口與鐵口上方風(fēng)口的通道,減少送風(fēng)前期風(fēng)口窩渣鐵風(fēng)險(xiǎn)。致裂器工作原理:致裂器前置儲(chǔ)液管內(nèi)充裝液態(tài)CO2,啟動(dòng)加熱裝置瞬間產(chǎn)生大量熱量,液態(tài)CO2瞬間氣化,體積急劇膨脹,產(chǎn)生強(qiáng)大推力,從而得到定向致裂目的。

(1) 19日14:00(復(fù)風(fēng)前34小時(shí))回裝3#-14#風(fēng)口及直吹管,摳凈風(fēng)口內(nèi)的殘?jiān)斯ぬ突蛴醚鯕鉄範(fàn)t內(nèi)大塊焦炭散落為止,然后用有水泥填實(shí)。堵風(fēng)口,采用先堵有水炮泥,中間加磚套,后再加有水泥的方法,確保不吹開(kāi),回裝及堵風(fēng)口過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行“掏凈、填滿(mǎn)、堵嚴(yán)、上緊、驗(yàn)收”十字方針。

(2) 20日9:30(復(fù)風(fēng)前14.5小時(shí))預(yù)處理鐵口,頭鉆用80mm鉆頭鉆進(jìn)1000mm后用氧氣燒鐵口,燒進(jìn)深度3000mm,見(jiàn)焦炭吹出。

(3) 20日12:00(復(fù)風(fēng)前12小時(shí))用致裂器處理鐵口。用致裂器處理鐵口6次,每次崩過(guò)后,用揚(yáng)灰測(cè)試鐵口有吸風(fēng)現(xiàn)象,說(shuō)明鐵口與上部已貫通。

(4) 20日16:00(送風(fēng)前8小時(shí))成功埋氧槍?zhuān)鯓尣暹M(jìn)深度2500mm(正常鐵口深度2000mm),氧槍與鐵口接觸面用石棉繩纏緊再用有水炮泥密封嚴(yán)實(shí),通入壓縮空氣和氧氣,空:氧=0.3:0.2Mpa,氧氣與空氣管道上安裝壓力與流量計(jì),過(guò)程可控。在一定的配比下,保證氧槍前端著火,充分點(diǎn)燃爐缸焦炭,利于加熱爐缸底部。過(guò)程中注意觀(guān)察,防止氧槍過(guò)燒,造成鐵口孔道燒損。另外氧槍富氧過(guò)程也要時(shí)刻觀(guān)察各風(fēng)口聯(lián)通的情況,并分析是否有效富氧,是否達(dá)到加熱爐缸的目的。

(5) 20日17:30(復(fù)風(fēng)前6.5小時(shí))處理1#2#15#16#風(fēng)口,拉下風(fēng)口小套,從風(fēng)口前端向下燒,大量燒氧氣,燒至風(fēng)口前端焦炭下塌,保證鐵口與風(fēng)口貫通,風(fēng)口前焦炭充分燃燒。

(6) 20日20:00(復(fù)風(fēng)前4小時(shí))安裝1#2#15#16#風(fēng)口及直吹管,風(fēng)口前端圓周空腔填有水泥,每個(gè)風(fēng)口內(nèi)再裝填助燃工業(yè)鹽一袋(50kg)。

6. 復(fù)風(fēng)開(kāi)爐操作

2月21日0:06送風(fēng)。由于此次燜爐時(shí)間長(zhǎng)達(dá)22天,點(diǎn)火時(shí)采用鐵口上方4個(gè)風(fēng)口送風(fēng)(1#2#15#16#),初始送風(fēng)面積為0.0382m²,點(diǎn)火風(fēng)量為500m³/min,風(fēng)溫840℃左右,送風(fēng)風(fēng)口明亮后,風(fēng)壓逐步加至85kPa,風(fēng)量700m³/min。20日21:50(第一次插氧槍5.5小時(shí)后)拔氧槍?zhuān)鞒錾倭吭?1日4:36(送風(fēng)后4.5小時(shí))拔第二次氧槍?zhuān)F口噴火,無(wú)渣鐵,用氧氣燒鐵口后流出渣鐵,渣鐵量約7t。復(fù)風(fēng)后渣鐵粘稠、熱量低、流動(dòng)性差。為了補(bǔ)充長(zhǎng)時(shí)間燜爐損失的熱量,復(fù)風(fēng)后補(bǔ)凈焦54t,后續(xù)下1.39負(fù)荷料。爐況恢復(fù)期間,積極組織爐前出鐵,減少風(fēng)口前窩渣鐵風(fēng)險(xiǎn),也為凈焦下達(dá)爐缸爭(zhēng)取時(shí)間。直至21日22:45凈焦進(jìn)入爐缸,熱量回升后才開(kāi)始開(kāi)風(fēng)口。22日12:00因堵不住鐵口被迫減風(fēng),風(fēng)壓由225kpa減至90kap。截止23日2:30已開(kāi)14個(gè)風(fēng)口送風(fēng),因公司鐵水消耗能力不足,不能繼續(xù)開(kāi)風(fēng)口、加風(fēng),嚴(yán)重影響爐況恢復(fù)進(jìn)程,后續(xù)根據(jù)鐵水消耗能力的不斷緩解,爐況逐步恢復(fù)正常。復(fù)風(fēng)料組成及開(kāi)風(fēng)口情況見(jiàn)下表6。

 

表6  開(kāi)爐料組成及開(kāi)風(fēng)口情況

日期

時(shí)間

礦批kg

焦批kg

負(fù)荷

批數(shù)

風(fēng)壓kPa

風(fēng)量N.m3/h

風(fēng)溫℃

熱量℃

開(kāi)風(fēng)口數(shù)

21日

0:06

 

6000

 

9

40

3.5

 

 

4

 

7:30

8000

6000

1.39

26

81

4.3

838

1170

 

 

22:45

8000

5000

1.67

6

107

4.1

867

1303

5

22日

0:30

 

 

 

 

122

4.9

881

1266

6

 

2:50

 

 

 

 

152

5.8

905

1394

7

 

3:50

8000

4500

1.85

6

150

5.9

902

 

 

 

5:35

8000

4200

2.00

5

166

6.6

889

 

8

 

7:15

9000

4200

2.24

8

171

6.0

933

1376

 

 

8:40

 

 

 

 

192

6.6

936

1453

9

 

9:30

10000

4200

2.49

22

212

7.3

952

 

10

 

12:00

12:00因堵不住鐵口,減風(fēng)至90kpa,13:30過(guò)撇渣器

 

15:30

11000

4200

2.74

5

230

7.4

930

1500

11

 

16:15

12000

4200

2.99

5

250

7.8

954

1481

12

 

18:00

13000

3900

3.47

13

270

9.1

867

1593

13

23日

2:30

15000

4200

3.74

48

275

9.4

902

1521

14

 

7:20

16000

4200

3.90

 

275

9.4

943

1508

 

 

7. 結(jié)論

永通高爐燜爐22天又5.5小時(shí),21日0:06復(fù)風(fēng),爐況恢復(fù)期因堵不住鐵口減風(fēng)一次,后續(xù)爐況恢復(fù)順利。此次開(kāi)爐實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)產(chǎn)是永通公司煉鐵技術(shù)的重大突破,一些開(kāi)爐復(fù)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)以及更換爐喉鋼磚與磚襯作業(yè)工藝值得學(xué)習(xí)總結(jié):

(1) 公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織、科學(xué)安排,制定燜、開(kāi)爐方案。

(2) 燜、開(kāi)爐料單制定合理,休風(fēng)料執(zhí)行到位,布料規(guī)律,按要求下達(dá)指定位置,下休風(fēng)料過(guò)程控制穩(wěn)定、安全,為復(fù)風(fēng)順利創(chuàng)造了有利條件。

(3) 燜爐后,高爐密封工作嚴(yán)密可靠,從回裝風(fēng)口、直吹管時(shí)扒出的整塊大粒焦炭可以判斷風(fēng)口密封工作較好,有利于促進(jìn)開(kāi)爐進(jìn)程。

(4) 檢修期間各項(xiàng)工作進(jìn)度安排合理、安全。進(jìn)入爐內(nèi)更換爐喉鋼磚及無(wú)冷區(qū)磚襯工作,嚴(yán)格按照工藝要求執(zhí)行,檢修質(zhì)量良好,施工安全,均按預(yù)期時(shí)間完成了檢修任務(wù)。

(5) 首次使用致裂器,大大縮短了鐵口與風(fēng)口貫通時(shí)間,加快了恢復(fù)進(jìn)程。

(6) 鐵口埋氧槍時(shí)間滯后,造成復(fù)風(fēng)后爐缸熱量不足,影響爐況恢復(fù)進(jìn)程,應(yīng)復(fù)風(fēng)前24-48小時(shí)埋氧槍充分加熱爐缸,提高爐缸熱量,有利于復(fù)風(fēng)后快速恢復(fù)。

(7) 復(fù)風(fēng)前期,渣鐵溫度低、流動(dòng)性差,爐前操作、出鐵組織有力,能保證按時(shí)打開(kāi)鐵口出鐵,及時(shí)排出涼渣、涼鐵,減少了風(fēng)口前窩渣鐵風(fēng)險(xiǎn),避免了發(fā)生事故,造成爐況反復(fù)。

(8) 開(kāi)爐前試車(chē)到位,準(zhǔn)備充分,開(kāi)爐過(guò)程中未因設(shè)備原因造成減、慢風(fēng)。

(9) 開(kāi)爐期正值寒冬,未提前與炮泥廠(chǎng)家溝通調(diào)整炮泥質(zhì)量,開(kāi)爐期間因炮泥硬,打不動(dòng)泥,炮泥加熱保溫設(shè)施又欠缺,造成鐵口深度不易維護(hù)。22日12:00因堵不住鐵口減風(fēng)操作,對(duì)爐況恢復(fù)造成比較大的影響。

(10) 公司生產(chǎn)條件限制,在鑄管未全線(xiàn)復(fù)產(chǎn)之前,鐵水處理能力不足,導(dǎo)致?tīng)t況恢復(fù)滯后,影響爐況恢復(fù)。

(11) 燜爐前、燜爐后、開(kāi)爐前對(duì)職工進(jìn)行安全教育及危險(xiǎn)源再辨識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,設(shè)立專(zhuān)人安全監(jiān)護(hù)作業(yè),做到了安全停爐、安全檢修、安全復(fù)產(chǎn)。  

 

參考文獻(xiàn):

[1] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012:429-480

[2] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識(shí)問(wèn)答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004:242-270                                                                                                    

 

 
 
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