徐德強(qiáng) 申海峰
摘 要:永通高爐長(zhǎng)期燜爐22天又5.5小時(shí),通過(guò)前期科學(xué)的燜爐計(jì)劃和停爐后細(xì)致的檢修準(zhǔn)備,加之復(fù)風(fēng)時(shí)的及時(shí)有效調(diào)整,做到了停爐、開(kāi)爐過(guò)程安全、有序、科學(xué)、高效,高爐復(fù)風(fēng)后48小時(shí)爐況恢復(fù)正常,實(shí)現(xiàn)了快速開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:燜爐;停爐;快速;開(kāi)爐
1 引言
永通高爐爐容588m3,于2022年1月29日18:35因環(huán)保因素計(jì)劃燜爐,休風(fēng)時(shí)料面深度約6米,計(jì)劃燜爐22天,實(shí)際燜爐22天又5.5小時(shí),2022年2月21日0:06順利復(fù)風(fēng)。此次燜爐采用全焦?fàn)F爐技術(shù),是永通公司史上燜爐時(shí)間最長(zhǎng),爐況恢復(fù)周期最短的一次,燜、開(kāi)爐技術(shù)含量大,燜爐操作科學(xué)、安全,開(kāi)爐過(guò)程快速有序。燜爐期間進(jìn)入爐內(nèi)作業(yè),對(duì)爐喉水冷鋼磚及無(wú)冷區(qū)耐火磚襯整體更換,檢修工藝安全可靠。送風(fēng)前首次使用致裂器貫通鐵口與風(fēng)口,鐵口埋氧槍。送風(fēng)48小時(shí)開(kāi)14個(gè)風(fēng)口送風(fēng)(共16個(gè)風(fēng)口),風(fēng)壓、風(fēng)量恢復(fù)至正常時(shí)的90%,因鐵水處理困難,導(dǎo)致開(kāi)風(fēng)口速度放緩,耽誤爐況恢復(fù)。開(kāi)爐后爐況穩(wěn)定順行,是永通公司開(kāi)爐史上又一突破。
2 燜爐前的準(zhǔn)備工作
2.1燜爐前輔助崗位準(zhǔn)備工作
(1) 27日白班(休風(fēng)前48小時(shí))清理爐頂各平臺(tái)的積油、雜物等易燃物,并準(zhǔn)備好滅火器材。
(2) 27日白班(休風(fēng)前48個(gè)小時(shí))卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)開(kāi)空4個(gè)料倉(cāng),聯(lián)系上輔料。高爐停爐所用螢石、硅石、白云石、錳礦提前備好,并取樣分析,輔料上倉(cāng)后,要調(diào)試好流量及稱(chēng)量,確保配料準(zhǔn)確。
(3) 28日白班(休風(fēng)前24小時(shí))對(duì)水系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查、檢漏,確保無(wú)漏水現(xiàn)象。爐皮漏點(diǎn)檢查,并做好標(biāo)記,待休風(fēng)后處理。
(4) 28日白班(休風(fēng)前24小時(shí))停配碎鐵,清理干凈料倉(cāng)。休風(fēng)前4個(gè)小時(shí)水渣上倉(cāng),為休風(fēng)后封料面做準(zhǔn)備。
(5) 28日白班(休風(fēng)前24小時(shí))噴煤系統(tǒng)改為全精煤冶煉,且提前計(jì)算好總煤量,確保在休風(fēng)前將煤倉(cāng)、煤罐噴空。
(6) 28日白班(休風(fēng)前24小時(shí))準(zhǔn)備好堵風(fēng)口(如:耐火磚、磚套、堵泥、河沙、黃油等)各項(xiàng)用具。
(7) 29日白班(休風(fēng)前8小時(shí))動(dòng)力系統(tǒng)除塵布袋反吹一遍,休風(fēng)前卸凈重力除塵器和干除塵的除塵灰。
2.2 燜爐前的操作制度調(diào)整
(1) 休風(fēng)前保持爐況順行,風(fēng)壓不超300kpa,做好外圍設(shè)備檢查、維護(hù),杜絕減、慢風(fēng)現(xiàn)象發(fā)生,保持良好的操作爐型。
(2) 27日白班(休風(fēng)前48小時(shí))開(kāi)始配用錳礦、螢石,改善渣鐵流動(dòng)性,全面活躍爐缸。
(3) 27日白班(休風(fēng)前48小時(shí))控制鐵水含硅0.6~0.8%,含硫0.025~0.045%,上部調(diào)劑適當(dāng)放開(kāi)邊緣,裝制調(diào)整為礦最大角度32°,焦最大角度33°,并確保鐵水溫度≥1480℃,嚴(yán)格控制爐溫下限,保證充沛的爐缸溫度。
(4) 28日白班(休風(fēng)前24小時(shí))停配焦丁,優(yōu)化休風(fēng)前原、燃料結(jié)構(gòu),入爐堿度核算按爐溫上限計(jì)算為1.05~1.10,加強(qiáng)爐況調(diào)劑,確保爐渣具有良好流動(dòng)性。
(5) 28日中班16:00(休風(fēng)前26小時(shí))調(diào)整鐵口角度,鐵口角度由11°提至13°,有利于將爐缸中的渣鐵排放干凈。
(6) 28日中班21:00(休風(fēng)前21小時(shí))逐步減輕焦炭負(fù)荷,降煤比,略減礦批。
(7) 29日夜班7:00(休風(fēng)前11小時(shí))改全焦冶煉。10:30(休風(fēng)前8小時(shí))停煤,并做好全焦料銜接,根據(jù)負(fù)荷變化逐步停氧。
(8) 休風(fēng)前最后一爐鐵打開(kāi)鐵口后,卷?yè)P(yáng)機(jī)按通知備料,最后一次下料按礦石組織,爐頂溫度按200~250℃控制,利于爐頂點(diǎn)火。
(9) 準(zhǔn)備充足鐵水罐,確保按時(shí)出凈渣鐵準(zhǔn)時(shí)休風(fēng),提前聯(lián)系殘鐵罐,休風(fēng)后及時(shí)放干凈貯鐵式大溝內(nèi)渣鐵。
(10) 燜爐前的爐況調(diào)整比較關(guān)鍵,根據(jù)實(shí)際爐況的變化及時(shí)調(diào)整參數(shù),保持兩股氣流穩(wěn)定,爐溫穩(wěn)定,料速均勻穩(wěn)定,風(fēng)口圓周工作合理均勻。休風(fēng)前參數(shù)調(diào)整見(jiàn)下表1。
表1 休風(fēng)前操作參數(shù)調(diào)整表
日期 |
時(shí)間 |
料制 |
礦批kg |
負(fù)荷 |
氧量N.m3/h |
風(fēng)壓kPa |
風(fēng)量N.m3/h |
風(fēng)溫° |
頂溫° |
1月27日 |
|
OO31.5333230328.52CC312332292272252 |
18600 |
4.25 |
6000 |
290 |
96000 |
1150 |
220 |
1月28日 |
8:00 |
OO303323282CC312332292272252 |
18600 |
4.21 |
6000 |
290 |
96000 |
1150 |
220 |
|
21:00 |
同上 |
18000 |
4.03 |
6000 |
285 |
95000 |
1150 |
220 |
|
0:00 |
同上 |
17000 |
3.8 |
4000 |
275 |
93000 |
<1150 |
220 |
|
3:00 |
同上 |
17000 |
3.56 |
2000 |
265 |
93000 |
1100 |
250 |
|
5:00 |
同上 |
17000 |
3.29 |
2000 |
270 |
93000 |
1100 |
250 |
|
7:00 |
同上 |
16000 |
2.94 |
停氧 |
260 |
93000 |
1050 |
250 |
|
8:00 |
同上 |
16000 |
2.88 |
|
265 |
93000 |
1000 |
280 |
|
10:30 |
同上 |
16000 |
2.88 |
停煤 |
255 |
93000 |
945 |
280 |
|
11:00 |
同上 |
16000 |
2.88 |
|
250 |
92000 |
950 |
300 |
2.3燜爐料的選擇
本次停爐休風(fēng)為了配合更換爐喉水冷鋼磚及無(wú)冷區(qū)高鋁耐火磚襯,料線(xiàn)降至爐身中部(零位以下約6米),考慮降料面后高爐的熱損失較大,燜爐時(shí)間較長(zhǎng),燜爐料全爐焦比2.56t/t.Fe,燜爐料體積481.6m3,燜爐料總負(fù)荷0.64,休風(fēng)時(shí)要求凈焦到達(dá)爐缸,通過(guò)白云石,錳礦、瑩石、硅石調(diào)整爐渣成份(爐溫按1.5,堿度按0.85計(jì)算) 。1月29日中午12:00點(diǎn)開(kāi)始下?tīng)F爐料(提前6個(gè)小時(shí)),18:35順利休風(fēng)燜爐。燜爐料單詳見(jiàn)下表2及燜爐料參數(shù)表3。
表2 燜爐料單
組別 |
裝料制度 |
批數(shù) |
體積m3 |
負(fù)荷 |
R2 |
料批組成(kg/批) |
|||||
4 |
OR+CC+CC |
6 |
161 |
1.5 |
0.90 |
焦批 |
8000 |
礦批 |
12000 |
螢石 |
400 |
錳礦 |
400 |
硅石 |
300 |
白云石 |
500 |
||||||
3 |
OR+CC+CC |
6 |
112 |
1.25 |
0.85 |
焦批 |
8000 |
礦批 |
10000 |
螢石 |
400 |
錳礦 |
400 |
硅石 |
300 |
白云石 |
600 |
||||||
2 |
CCR |
6 |
52 |
|
0.85 |
焦批 |
5000 |
礦批 |
|
螢石 |
400 |
|
|
硅石 |
|
白云石 |
800 |
||||||
1 |
CC |
20 |
161 |
|
|
焦批 |
5000 |
螢石 |
1000 |
|
|
表3 燜爐料參數(shù)
全爐參數(shù) |
全爐終渣成分% |
||||||||||
總負(fù)荷 |
總鐵量kg |
總焦比kg |
總渣量kg |
總渣比 |
裝料體積m3 |
SiO2 |
CaO |
Al2O3 |
MgO |
R2 |
鎂鋁比 |
0.64 |
94819 |
2552.2 |
54104.7 |
570.61 |
481.69 |
37.36 |
32.78 |
15.38 |
11.47 |
0.88 |
0.74 |
(1) 凈焦CC↓20批(共40車(chē)),焦批5000 Kg,同時(shí)按每4車(chē)焦炭后配一車(chē)1000Kg螢石組織。
(2) 空焦料CCR↓6批,焦批5000 Kg,白云石800Kg/批,螢石400Kg/批。
(3) 負(fù)荷料6批,CC↓+CC↓+OOR↓,負(fù)荷1.25,焦批8000Kg(CC+CC),礦批10000Kg:燒結(jié)75%:球團(tuán)25%,螢石400kg/批,白云石600Kg/批,硅石300 Kg/批,錳礦400Kg/批。
(4) 負(fù)荷料下至休風(fēng)(估6批),CC↓+CC↓+OOR↓,負(fù)荷,1.5,焦批8000kg(CC+CC),礦批12000kg:燒結(jié)75%:球團(tuán)25%,螢石400kg/批,白云石500Kg/批,硅石300 Kg/批,錳礦400Kg/批。
(5) 燜爐料體積481.6m³,料線(xiàn)6米左右,燜爐料總負(fù)荷0.64,全爐焦比2552kg/tfe,出鐵量95t。
表4 燜爐料成份分析%
名稱(chēng) |
TFe |
SiO2 |
CaO |
Al2O3 |
MgO |
MnO |
S |
CaF2 |
R |
|
燒結(jié) |
55.47 |
5.56 |
10.89 |
1.62 |
2.12 |
0.256 |
0.031 |
|
1.95 |
1.78 |
球團(tuán) |
63.28 |
5.8 |
0.78 |
0.82 |
1.6 |
0.148 |
0.008 |
|
0.14 |
2.2 |
錳礦 |
8.92 |
26.66 |
6.85 |
4.46 |
4.67 |
60 |
|
|
|
2.0 |
硅石 |
|
98 |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
螢石 |
|
12.1 |
|
|
|
|
0.01 |
85.2 |
|
1.7 |
3. 休風(fēng)停爐操作
29日12:00下休風(fēng)料定風(fēng)量操作、控制頂溫下料。隨著休風(fēng)料的入爐,風(fēng)量逐漸增大,煤氣利用逐漸變差,頂溫中心和邊緣溫度逐步升高,控制風(fēng)量以穩(wěn)定煤氣流為主,爐內(nèi)操作根據(jù)實(shí)際情況用風(fēng)溫調(diào)節(jié)爐溫趨勢(shì),確保爐溫充沛。保持一定的風(fēng)量,既得滿(mǎn)足一定的料速,又得控制好壓差,保證氣流不過(guò)吹。下休風(fēng)料時(shí)按300℃-350℃控制頂溫下料,嚴(yán)格控制荒煤氣溫度不超260℃。18:35順利停爐,料面按要求降至6m左右,停爐過(guò)程控制有效,頂溫在預(yù)定范圍波動(dòng),爐況穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)安全停爐,具體控制過(guò)程見(jiàn)下表5。
表5 下休風(fēng)料及降料面過(guò)程控制表
時(shí)間 |
料制 |
裝制 |
批數(shù) |
礦批t |
負(fù)荷 |
R2 |
風(fēng)壓kPa |
風(fēng)量N.m3/h |
風(fēng)溫℃ |
料線(xiàn)mm |
12:00 |
R182CC312332292272252 |
CC↓CC↓+R↓ |
10 |
|
|
|
255 |
9.3 |
950 |
1500 |
13:20 |
|
打水控制頂溫,頂溫按300℃-350℃控制下料,荒煤氣溫度≤260℃ |
|
235 |
9.2 |
920 |
2400 |
|||
13:40 |
R182CC不變 |
CC↓+R↓ |
6 |
|
|
|
230 |
9.2 |
920 |
2600 |
14:20 |
OO283302262CC不變 |
CC↓CC↓+OO↓ |
6 |
10 |
1.25 |
0.85 |
210 |
9.2 |
930 |
3700 |
14:40 |
OO273292252CC不變 |
料線(xiàn)逐步降至4000mm,礦角減一度,風(fēng)量按8.5萬(wàn)/h控制 |
|
195 |
8.6 |
940 |
4800 |
|||
15:50 |
同上 |
CC↓CC↓+OO↓ |
6 |
12 |
1.5 |
0.90 |
185 |
8.5 |
920 |
5000 |
18:00 |
|
|
|
|
|
|
90 |
7.0 |
1030 |
6000 |
注:17:20最后一爐鐵打開(kāi)鐵口出鐵,透風(fēng)后噴鐵口,18:23堵口,裝有水炮泥滿(mǎn)炮膛。
4. 燜爐后工作安排
4.1 燜爐后密封工作
(1) 休風(fēng)后迅速將風(fēng)口小套與直吹管全部卸下,用泥堵至風(fēng)口二套中間,大套砌磚,填河沙,抹黃泥,再用黃油密封,確保不進(jìn)風(fēng)。
(2) 高爐進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)用盲板加鉛油封死,避免因熱風(fēng)圍管及熱風(fēng)總管降溫過(guò)快而造成耐材破損。
(3) 29日22:35(休風(fēng)后4小時(shí))將提前準(zhǔn)備好的水渣(約11.8t)用布料溜槽均勻步在料面上進(jìn)行上部密封。30日10:45(休風(fēng)后16小時(shí))再上一車(chē)水渣(約6t)進(jìn)行密封。
(4) 30日10:35(休風(fēng)后40小時(shí)),為減少爐頂放散閥的自然抽力,爐頂放散閥關(guān)至1/3開(kāi)度。30日0:00(休風(fēng)后5.5小時(shí))倒流閥關(guān)至1/3開(kāi)度,6:40(休風(fēng)后11小時(shí))關(guān)閉倒流閥。
(5) 爐頂上、下料罐所有閥門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài),人孔保持敞開(kāi)。
4.2 燜爐后冷卻系統(tǒng)控制
(1) 關(guān)閉所有爐外噴淋水和漏水冷卻壁及爐喉鋼磚供水,關(guān)閉爐頂氣密箱供水,嚴(yán)禁往爐內(nèi)漏水。
(2) 打開(kāi)熱風(fēng)閥、燃燒閥排污口,同時(shí)必須查漏,發(fā)現(xiàn)漏水的務(wù)必更換。
(3) 29日20:20(休風(fēng)后2小時(shí))開(kāi)路停一臺(tái)泵,20:45開(kāi)路泵全停(風(fēng)口小套全卸下)。
(4) 30日2:00(休風(fēng)8小時(shí)后)閉路系統(tǒng)停一臺(tái)泵,流量控制到正常水量一半1034m3/h。
(5) 30日8:30(休風(fēng)14小時(shí)后),控制風(fēng)口大、中小套及爐底冷卻供水壓力181kPa-61kPa,閉路供水流量1034--568m3/h,控制不斷水。
4.3 燜爐后建立巡檢臺(tái)賬
(1) 休風(fēng)燜爐后建立完整的巡查記錄臺(tái)賬,每?jī)尚r(shí)對(duì)所有爐體密封點(diǎn)檢查確認(rèn),定期補(bǔ)油,確保無(wú)漏風(fēng)現(xiàn)象。
(2) 每?jī)尚r(shí)檢查一次冷卻系統(tǒng)控制執(zhí)行情況,保證無(wú)漏水。
(3) 每?jī)尚r(shí)對(duì)爐頂溫度變化情況進(jìn)行記錄。
(4) 每四小時(shí)對(duì)料面著火及料面深度變化情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)記錄。
(5) 每四小時(shí)對(duì)爐內(nèi)CO含量測(cè)量一次,為進(jìn)入爐內(nèi)檢修作業(yè)做好準(zhǔn)備工作。
4.4 燜爐后檢修作業(yè)
根據(jù)燜爐后檢修工作安排,爐喉水冷鋼磚及無(wú)冷區(qū)耐火磚襯損壞嚴(yán)重,需要全部拆除,重新砌磚。燜爐后通過(guò)對(duì)爐內(nèi)CO含量值連續(xù)監(jiān)測(cè),雖在逐步降低,但是仍不具備進(jìn)入爐內(nèi)作業(yè)條件。2月3日在人孔大平臺(tái)下方,東、南、西、北四個(gè)方向開(kāi)4個(gè)人孔,用風(fēng)扇向爐內(nèi)鼓風(fēng),達(dá)到稀釋、降低爐內(nèi)CO含量的目的。2月5日具備作業(yè)條件,開(kāi)始安裝作業(yè)吊盤(pán),為確保爐內(nèi)作業(yè)人員安全,檢修前用河沙對(duì)料面再覆蓋一次,在施工吊盤(pán)下方安裝兩個(gè)風(fēng)扇向爐外抽風(fēng),爐頂大人孔用風(fēng)扇向爐內(nèi)鼓風(fēng),大放散全開(kāi),并用便攜式煤氣報(bào)警器連續(xù)監(jiān)測(cè),專(zhuān)人監(jiān)護(hù),保證施工人員安全。2月10日更換水冷鋼磚、無(wú)冷區(qū)磚襯及爐體灌漿工作結(jié)束,2月17日進(jìn)入爐內(nèi)撿拾掉落料面的碎鋼磚,2月18日料面鋪18根枕木,點(diǎn)燃烘烤新砌磚襯。
5. 開(kāi)爐前的準(zhǔn)備工作
5.1制定詳細(xì)的開(kāi)爐方案
高爐長(zhǎng)期燜爐22天后開(kāi)爐,在永通公司尚屬首次。公司高度重視,制定了詳細(xì)的開(kāi)爐方案,成立以經(jīng)理為總指揮的開(kāi)爐指揮部,分工藝組、設(shè)備電氣組、開(kāi)爐協(xié)調(diào)組、安全環(huán)保監(jiān)督組、后勤外圍保障組五個(gè)專(zhuān)業(yè)組將開(kāi)爐方案每一項(xiàng)工作落實(shí)到人,送風(fēng)復(fù)產(chǎn)前的準(zhǔn)備,復(fù)風(fēng)條件的確認(rèn),復(fù)風(fēng)具體操作以及復(fù)風(fēng)安全環(huán)保措施等都做了詳細(xì)規(guī)定,確保每一項(xiàng)工作都有安排、有落實(shí)。
5.2開(kāi)爐前設(shè)備檢查和試車(chē)
(1)開(kāi)爐送風(fēng)前充分調(diào)試設(shè)備、試車(chē)和各種能源介質(zhì)的再確認(rèn)。
(2)熱風(fēng)爐、干除塵確保各個(gè)閥門(mén)開(kāi)關(guān)靈活、工作可靠,確保無(wú)跑風(fēng)、無(wú)泄漏。
(3)送風(fēng)風(fēng)機(jī)提前8小時(shí)試運(yùn)行,透平機(jī)、BPRT系統(tǒng)和吸附制氧系統(tǒng)都要具備投用條件。
(4)上料系統(tǒng)提前5天聯(lián)動(dòng)試車(chē),確保信號(hào)正常、探尺準(zhǔn)確、皮帶開(kāi)啟正常,各倉(cāng)稱(chēng)量、布料器及角度校對(duì)無(wú)誤。
(5)高爐閉路和開(kāi)路供水系統(tǒng)運(yùn)行正常,滿(mǎn)足供水要求。沖渣泵試運(yùn)行正常,壓力、水量滿(mǎn)足沖渣要求。
(6)開(kāi)爐前對(duì)高爐各個(gè)系統(tǒng)、設(shè)備進(jìn)行全面不間斷聯(lián)動(dòng)試車(chē),過(guò)程統(tǒng)一指揮,專(zhuān)人操作,確認(rèn)到位,嚴(yán)格按照正常生產(chǎn)時(shí),設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行驗(yàn)收,確保送風(fēng)時(shí)運(yùn)行正常無(wú)誤。
(7)燜爐期間3座熱風(fēng)爐均處于停燒狀態(tài),熱風(fēng)爐熱損失較大,為了復(fù)風(fēng)后有較高的風(fēng)溫使用,2月17日21:00(送風(fēng)前3天)1#2#爐用天然氣烘爐,為復(fù)風(fēng)后快速提高爐缸溫度創(chuàng)造條件。
5.3開(kāi)爐前處理鐵口、風(fēng)口及埋氧槍
此次開(kāi)爐首次應(yīng)用了致裂器對(duì)鐵口進(jìn)行預(yù)處理,大大縮短了鐵口與風(fēng)口的貫通時(shí)間,用致裂器定向致裂,可快速打通鐵口與鐵口上方風(fēng)口的通道,減少送風(fēng)前期風(fēng)口窩渣鐵風(fēng)險(xiǎn)。致裂器工作原理:致裂器前置儲(chǔ)液管內(nèi)充裝液態(tài)CO2,啟動(dòng)加熱裝置瞬間產(chǎn)生大量熱量,液態(tài)CO2瞬間氣化,體積急劇膨脹,產(chǎn)生強(qiáng)大推力,從而得到定向致裂目的。
(1) 19日14:00(復(fù)風(fēng)前34小時(shí))回裝3#-14#風(fēng)口及直吹管,摳凈風(fēng)口內(nèi)的殘?jiān)斯ぬ突蛴醚鯕鉄範(fàn)t內(nèi)大塊焦炭散落為止,然后用有水泥填實(shí)。堵風(fēng)口,采用先堵有水炮泥,中間加磚套,后再加有水泥的方法,確保不吹開(kāi),回裝及堵風(fēng)口過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行“掏凈、填滿(mǎn)、堵嚴(yán)、上緊、驗(yàn)收”十字方針。
(2) 20日9:30(復(fù)風(fēng)前14.5小時(shí))預(yù)處理鐵口,頭鉆用80mm鉆頭鉆進(jìn)1000mm后用氧氣燒鐵口,燒進(jìn)深度3000mm,見(jiàn)焦炭吹出。
(3) 20日12:00(復(fù)風(fēng)前12小時(shí))用致裂器處理鐵口。用致裂器處理鐵口6次,每次崩過(guò)后,用揚(yáng)灰測(cè)試鐵口有吸風(fēng)現(xiàn)象,說(shuō)明鐵口與上部已貫通。
(4) 20日16:00(送風(fēng)前8小時(shí))成功埋氧槍?zhuān)鯓尣暹M(jìn)深度2500mm(正常鐵口深度2000mm),氧槍與鐵口接觸面用石棉繩纏緊再用有水炮泥密封嚴(yán)實(shí),通入壓縮空氣和氧氣,空:氧=0.3:0.2Mpa,氧氣與空氣管道上安裝壓力與流量計(jì),過(guò)程可控。在一定的配比下,保證氧槍前端著火,充分點(diǎn)燃爐缸焦炭,利于加熱爐缸底部。過(guò)程中注意觀(guān)察,防止氧槍過(guò)燒,造成鐵口孔道燒損。另外氧槍富氧過(guò)程也要時(shí)刻觀(guān)察各風(fēng)口聯(lián)通的情況,并分析是否有效富氧,是否達(dá)到加熱爐缸的目的。
(5) 20日17:30(復(fù)風(fēng)前6.5小時(shí))處理1#2#15#16#風(fēng)口,拉下風(fēng)口小套,從風(fēng)口前端向下燒,大量燒氧氣,燒至風(fēng)口前端焦炭下塌,保證鐵口與風(fēng)口貫通,風(fēng)口前焦炭充分燃燒。
(6) 20日20:00(復(fù)風(fēng)前4小時(shí))安裝1#2#15#16#風(fēng)口及直吹管,風(fēng)口前端圓周空腔填有水泥,每個(gè)風(fēng)口內(nèi)再裝填助燃工業(yè)鹽一袋(50kg)。
6. 復(fù)風(fēng)開(kāi)爐操作
2月21日0:06送風(fēng)。由于此次燜爐時(shí)間長(zhǎng)達(dá)22天,點(diǎn)火時(shí)采用鐵口上方4個(gè)風(fēng)口送風(fēng)(1#2#15#16#),初始送風(fēng)面積為0.0382m²,點(diǎn)火風(fēng)量為500m³/min,風(fēng)溫840℃左右,送風(fēng)風(fēng)口明亮后,風(fēng)壓逐步加至85kPa,風(fēng)量700m³/min。20日21:50(第一次插氧槍5.5小時(shí)后)拔氧槍?zhuān)鞒錾倭吭?1日4:36(送風(fēng)后4.5小時(shí))拔第二次氧槍?zhuān)F口噴火,無(wú)渣鐵,用氧氣燒鐵口后流出渣鐵,渣鐵量約7t。復(fù)風(fēng)后渣鐵粘稠、熱量低、流動(dòng)性差。為了補(bǔ)充長(zhǎng)時(shí)間燜爐損失的熱量,復(fù)風(fēng)后補(bǔ)凈焦54t,后續(xù)下1.39負(fù)荷料。爐況恢復(fù)期間,積極組織爐前出鐵,減少風(fēng)口前窩渣鐵風(fēng)險(xiǎn),也為凈焦下達(dá)爐缸爭(zhēng)取時(shí)間。直至21日22:45凈焦進(jìn)入爐缸,熱量回升后才開(kāi)始開(kāi)風(fēng)口。22日12:00因堵不住鐵口被迫減風(fēng),風(fēng)壓由225kpa減至90kap。截止23日2:30已開(kāi)14個(gè)風(fēng)口送風(fēng),因公司鐵水消耗能力不足,不能繼續(xù)開(kāi)風(fēng)口、加風(fēng),嚴(yán)重影響爐況恢復(fù)進(jìn)程,后續(xù)根據(jù)鐵水消耗能力的不斷緩解,爐況逐步恢復(fù)正常。復(fù)風(fēng)料組成及開(kāi)風(fēng)口情況見(jiàn)下表6。
表6 開(kāi)爐料組成及開(kāi)風(fēng)口情況
日期 |
時(shí)間 |
礦批kg |
焦批kg |
負(fù)荷 |
批數(shù) |
風(fēng)壓kPa |
風(fēng)量N.m3/h |
風(fēng)溫℃ |
熱量℃ |
開(kāi)風(fēng)口數(shù) |
21日 |
0:06 |
|
6000 |
|
9 |
40 |
3.5 |
|
|
4 |
|
7:30 |
8000 |
6000 |
1.39 |
26 |
81 |
4.3 |
838 |
1170 |
|
|
22:45 |
8000 |
5000 |
1.67 |
6 |
107 |
4.1 |
867 |
1303 |
5 |
22日 |
0:30 |
|
|
|
|
122 |
4.9 |
881 |
1266 |
6 |
|
2:50 |
|
|
|
|
152 |
5.8 |
905 |
1394 |
7 |
|
3:50 |
8000 |
4500 |
1.85 |
6 |
150 |
5.9 |
902 |
|
|
|
5:35 |
8000 |
4200 |
2.00 |
5 |
166 |
6.6 |
889 |
|
8 |
|
7:15 |
9000 |
4200 |
2.24 |
8 |
171 |
6.0 |
933 |
1376 |
|
|
8:40 |
|
|
|
|
192 |
6.6 |
936 |
1453 |
9 |
|
9:30 |
10000 |
4200 |
2.49 |
22 |
212 |
7.3 |
952 |
|
10 |
|
12:00 |
12:00因堵不住鐵口,減風(fēng)至90kpa,13:30過(guò)撇渣器 |
||||||||
|
15:30 |
11000 |
4200 |
2.74 |
5 |
230 |
7.4 |
930 |
1500 |
11 |
|
16:15 |
12000 |
4200 |
2.99 |
5 |
250 |
7.8 |
954 |
1481 |
12 |
|
18:00 |
13000 |
3900 |
3.47 |
13 |
270 |
9.1 |
867 |
1593 |
13 |
23日 |
2:30 |
15000 |
4200 |
3.74 |
48 |
275 |
9.4 |
902 |
1521 |
14 |
|
7:20 |
16000 |
4200 |
3.90 |
|
275 |
9.4 |
943 |
1508 |
|
7. 結(jié)論
永通高爐燜爐22天又5.5小時(shí),21日0:06復(fù)風(fēng),爐況恢復(fù)期因堵不住鐵口減風(fēng)一次,后續(xù)爐況恢復(fù)順利。此次開(kāi)爐實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)產(chǎn)是永通公司煉鐵技術(shù)的重大突破,一些開(kāi)爐復(fù)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)以及更換爐喉鋼磚與磚襯作業(yè)工藝值得學(xué)習(xí)總結(jié):
(1) 公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織、科學(xué)安排,制定燜、開(kāi)爐方案。
(2) 燜、開(kāi)爐料單制定合理,休風(fēng)料執(zhí)行到位,布料規(guī)律,按要求下達(dá)指定位置,下休風(fēng)料過(guò)程控制穩(wěn)定、安全,為復(fù)風(fēng)順利創(chuàng)造了有利條件。
(3) 燜爐后,高爐密封工作嚴(yán)密可靠,從回裝風(fēng)口、直吹管時(shí)扒出的整塊大粒焦炭可以判斷風(fēng)口密封工作較好,有利于促進(jìn)開(kāi)爐進(jìn)程。
(4) 檢修期間各項(xiàng)工作進(jìn)度安排合理、安全。進(jìn)入爐內(nèi)更換爐喉鋼磚及無(wú)冷區(qū)磚襯工作,嚴(yán)格按照工藝要求執(zhí)行,檢修質(zhì)量良好,施工安全,均按預(yù)期時(shí)間完成了檢修任務(wù)。
(5) 首次使用致裂器,大大縮短了鐵口與風(fēng)口貫通時(shí)間,加快了恢復(fù)進(jìn)程。
(6) 鐵口埋氧槍時(shí)間滯后,造成復(fù)風(fēng)后爐缸熱量不足,影響爐況恢復(fù)進(jìn)程,應(yīng)復(fù)風(fēng)前24-48小時(shí)埋氧槍充分加熱爐缸,提高爐缸熱量,有利于復(fù)風(fēng)后快速恢復(fù)。
(7) 復(fù)風(fēng)前期,渣鐵溫度低、流動(dòng)性差,爐前操作、出鐵組織有力,能保證按時(shí)打開(kāi)鐵口出鐵,及時(shí)排出涼渣、涼鐵,減少了風(fēng)口前窩渣鐵風(fēng)險(xiǎn),避免了發(fā)生事故,造成爐況反復(fù)。
(8) 開(kāi)爐前試車(chē)到位,準(zhǔn)備充分,開(kāi)爐過(guò)程中未因設(shè)備原因造成減、慢風(fēng)。
(9) 開(kāi)爐期正值寒冬,未提前與炮泥廠(chǎng)家溝通調(diào)整炮泥質(zhì)量,開(kāi)爐期間因炮泥硬,打不動(dòng)泥,炮泥加熱保溫設(shè)施又欠缺,造成鐵口深度不易維護(hù)。22日12:00因堵不住鐵口減風(fēng)操作,對(duì)爐況恢復(fù)造成比較大的影響。
(10) 公司生產(chǎn)條件限制,在鑄管未全線(xiàn)復(fù)產(chǎn)之前,鐵水處理能力不足,導(dǎo)致?tīng)t況恢復(fù)滯后,影響爐況恢復(fù)。
(11) 燜爐前、燜爐后、開(kāi)爐前對(duì)職工進(jìn)行安全教育及危險(xiǎn)源再辨識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,設(shè)立專(zhuān)人安全監(jiān)護(hù)作業(yè),做到了安全停爐、安全檢修、安全復(fù)產(chǎn)。
參考文獻(xiàn):
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[2] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識(shí)問(wèn)答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004:242-270