晉鋼4#高爐環保停爐操作實踐
王長純 丁繼師
摘要:本文介紹了高爐停爐前的準備工作及高爐停爐降料面的操作實踐,為實現晉鋼4#高爐安全快速環保停爐,通過爐頂霧化打水、填充焦炭、回收煤氣等停爐方案,使得降料面過程中各項操作參數得到合理控制,在保證安全的前提下,順利將料面降至爐腹位置(風口以上)。整個降料面過程中,缸部位全部填充凈焦。降料面期間,溜槽最小角度持續旋轉,打水做到均勻、連續,嚴禁時開、時停,頂溫控制在250-350℃。每半小時取煤氣一次進行分析,控制煤氣中的含氧量在溫度300℃以下時不大于2%、溫度300℃時不大于1.8%、溫度400℃時不大于0.8%.氫氣不大于12%(最大不超過15%),確保安全停爐。
關鍵詞:打水;降料面;停爐
1 前言
晉鋼4#高爐為串罐式無料鐘爐頂,屬高爐二代爐齡,于2020年5月8日點火,截止2024年2月18日,單位爐容產量達5005t/m³。由于冷卻系統局部損壞、爐基熱電偶損壞需要更換, 高爐于2024年2月18日降料面停爐中修,同步進行技術改造、設備檢修保養維護、隱患整改、現場美化亮化、爐內噴涂造襯等項目。
計劃中修38天,此次降料面計劃將爐內料面降至爐腹位置(風口以上)以便于爐內冷卻壁更換以及爐內噴涂。
2 停爐前的準備工作
降料面是高爐停爐操作中的一個關鍵環節,降料面整個作業過程危險性較高,因此準備工作要做到細致周全、確保無遺漏。
2.1 停爐前隱患排查
(1)停爐前全面檢查各冷卻設備、機械設備、電氣設備、密封系統等,全面系統地進行安全隱患排查。
(2)煤氣除塵系統、熱風爐、看水崗位當班負責人將空氣呼吸器、煤氣報警儀等防護救護器材進行檢查,確保各類器材工作正常。
(3)重點檢查爐頂霧化打水裝置,保證供水量及打水霧化效果。
(4)上料系統控制程序及稱量數據的準確。
2.2 活躍爐缸作業
降料面停爐前要保證爐況順行,同時降低爐渣堿度,適當提高鐵水含硫量,以利于停爐前排凈渣鐵,具體操作:
(1)2月18日夜班開始提高爐溫[Si]:0.3-0.5、白班[Si]:0.5-0.8;
(2)2月18日夜班堿度調整,二元堿度R2:1.20-1.15,硅石噸鐵消耗量5kg/t;白班消耗菱鎂石噸鐵消耗量2kg/t,提高爐渣鎂鋁比,保證爐渣流動性;
(3)停爐前逐步提高鐵口角度,由原來的12°提高到14°;
(4)降料面前爐內保基礎熱量,杜絕低爐溫,提高低堿配比降低爐渣堿度,配加蛇紋石,改善渣鐵的流動性:[Si]0.50~0.80%,[S]≥0.030%,R2:1.10~1.15,鎂鋁比:0.70±0.05。
2.3 停爐料
2月18日夜班開始煤比按照160kg/t調整負荷與煤量。8:00煤比按照150kg/t調整焦炭負荷,12:00煤比按照140kg/t調整焦炭負荷,16:30改全焦冶煉,焦比650 kg/t。
3 降料面停爐過程
3.1 降料面作業
(1)本次降料面采取焦炭填充降料面方法,2月18日零點開始逐步降低焦炭負荷4.85→4.6→4.4→4.2→4.0→3.5→2.7,縮小礦批48.5t→46t→43t→40t→35t。控制爐溫[Si]:0.5以上、爐渣二元堿度R2:1.20→1.15。
(2)2月18日下午15:00開始逐步根據頂溫控制下料,16點料線控至6米,至此正常料全部下完,開始根據頂溫填充焦炭并配合爐頂打水進行降料面操作。23:13分切外網煤氣,改用箱體放散。按照正常切煤氣、休風程序進行操作。打開高爐爐頂放散、打開重力除塵放散、關閉重力除塵截斷閥、打開荒凈煤氣末端放散、打開13個箱體放散、休風后打開均壓放散;而后打開上述相關氮氣吹掃閥門,進行氮氣吹掃煤氣,吹掃檢測合格后關閉氮氣吹掃閥門并斷開連接管。
(3)23:33分開爐頂放散、切布袋箱體。此過程16:00-0:03共用時8小時03分。
(4)隨著料線逐步降低各參數調整如下:
表1 操作參數
時間 |
風壓 |
風量 |
頂壓 |
風溫 |
富氧 |
15:00 |
400 |
3150 |
258 |
1186 |
10000 |
16:00 |
350 |
2779 |
200 |
1098 |
10000 |
17:00 |
227 |
3270 |
120 |
1100 |
8000 |
18:00 |
180 |
2112 |
100 |
1101 |
5000 |
19:00 |
152 |
2240 |
75 |
1104 |
5000 |
20:00 |
142 |
2270 |
70 |
1106 |
3000 |
21:00 |
141 |
2239 |
70 |
1097 |
0 |
22:00 |
108 |
2068 |
55 |
1191 |
0 |
23:00 |
43 |
2065 |
5 |
1180 |
0 |
24:00 |
15 |
265 |
0 |
1173 |
0 |
降料面初期基本全風全氧作業,風壓400kPa、氧氣10000m3/h。期間根據料面下降的位置進行控制風壓、風量操作,料面降到爐身下部時控制風量操作,保持爐況順行,避免塌料、懸料,隨著料面下降主動逐步減風降壓,控制煤氣速度避免產生管道行程。
2月18日20:00高爐一半風口變暗,部分風口火苗可見且飄向風口上方,判斷料面已降至風口,但中間料堆偶爾還有塌料現象,23:30大部分風口吹空變黑,2月19日0:03高爐休風。
3.2 降料面過程煤氣成份變化情況
空料線操作開始后,每半小時取煤氣一次進行分析,并做好記錄。
具體如下:
表2 煤氣成分變化情況
時間 |
O2 |
N2 |
CO |
CO2 |
H2 |
19:00 |
1.107 |
54.140 |
27.880 |
14.010 |
2.863 |
19:30 |
1.250 |
53.070 |
31.190 |
9.783 |
4.707 |
20:00 |
1.022 |
55.050 |
35.480 |
3.719 |
4.729 |
20:30 |
0.774 |
56.860 |
33.360 |
3.430 |
5.576 |
21:00 |
2.397 |
57.850 |
31.170 |
2.729 |
5.854 |
21:30 |
1.360 |
54.210 |
30.810 |
3.536 |
10.080 |
22:00 |
1.656 |
57.840 |
30.150 |
3.032 |
7.322 |
22:30 |
1.122 |
57.340 |
30.190 |
3.585 |
7.763 |
23:00 |
0.839 |
57.470 |
31.530 |
3.651 |
6.509 |
23:30 |
0.807 |
56.280 |
31.060 |
3.222 |
8.631 |
控制煤氣中的含氧量在溫度300℃以下時不大于2%、溫度300℃時不大于1.8%,溫度400℃時不大于0.8%、氫氣不大于12%(最大不超過15%)。
3.3 降料面期間出鐵
停止上料后總計出鐵四爐次。15:49開始出第一爐次鐵,出鐵量284.22噸;第二爐次鐵17:20開口間隔35min,開口后出鐵117min,出鐵量159.97噸。第三爐次鐵19:23開口,21:34結束出鐵229.84噸。第4爐次22:19開口出渣未見鐵,一直到降料面結束,降料面共計出鐵量為674.03噸。期間渣鐵成分如下:
表3 渣鐵化驗成分
爐次 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Ti |
CaO |
MgO |
SiO2 |
Al2O3 |
R2 |
Mg/Al |
物理熱 |
658 |
4.34 |
0.41 |
0.26 |
0.161 |
0.031 |
0.038 |
38.23 |
10.35 |
32.87 |
14.52 |
1.16 |
0.713 |
1501 |
659 |
4.68 |
0.63 |
0.3 |
0.166 |
0.019 |
0.071 |
37.85 |
10.34 |
32.84 |
14.49 |
1.15 |
0.714 |
1513 |
660 |
4.39 |
0.88 |
0.42 |
0.148 |
0.017 |
0.088 |
37.26 |
10.37 |
32.56 |
14.2 |
1.14 |
0.730 |
1521 |
661 |
|
|
|
|
|
|
37.52 |
10.36 |
32.55 |
14.17 |
1.15 |
0.731 |
1516 |
當料面降到風口以上1.5m時出最后一次鐵,出完鐵后大噴鐵口,鐵后停止爐頂打水,聯系休風。爐頂通氮氣暫時別停(約1h)。休風后卸吹管,吹管卸完后打開倒流休風,倒流休風打開30min后通知停風機。
4 經驗與不足
4.1 降料面的經驗
(1)環保:此次降料面采取煤氣回收+箱體放散,最后開爐頂大放散30分鐘,并且開放散期間排放的基本為蒸汽,現場及周邊無灰塵及污染物,此次降料面過程未對環境造成污染。
(2)安全:此次降料面采取填充焦炭法,減少了爐內打水量,使整個過程未出現蒸汽爆震現象,最大的一次:風壓132kPa-142kPa,頂壓67-93kPa,除此基本平穩。
(3)節能:此次降料面過程共回收煤氣7小時13分鐘,回收煤氣量110萬m³。
(4)快速:降料面時可以維持較高的富氧量,能在很大程度上縮短降料面時間,本次降料面初期最大富氧量10000m3/h。
(5)停爐前各項準備工作均由專業負責人復核,不僅按期完成,更保障了工作質量,為安全、快速、穩定停爐奠定了基礎。
(6)降料面過程中,要保證物理熱充足,確保鐵水[Si]含量不低于0.5%,防止爐墻粘結物大面積脫落而引起爐涼。
4.2 降料面的不足
(1)布袋箱體放散時間短(30min),導致爐腹渣皮未消耗完,需停爐后清理。后續優化箱體放散時間由30min調整到1h30min。
5 結論
在高爐降料面前,進行了認真細致地準備工作,制定了詳細周密的作業方案,降料面過程中科學控制風量與頂壓,合理控制爐頂打水量和焦炭填充時機,確保了迅速安全地降料面作業。降料面過程中風壓、風量基本平穩,未發生管道、懸料等現象,實現了預期效果。
參考文獻
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