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晉鋼4#高爐環保停爐操作實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-07-17  作者:王長純 丁繼師  瀏覽次數:1252
 
核心提示:摘要:本文介紹了高爐停爐前的準備工作及高爐停爐降料面的操作實踐,為實現晉鋼4#高爐安全快速環保停爐,通過爐頂霧化打水、填充焦炭、回收煤氣等停爐方案,使得降料面過程中各項操作參數得到合理控制,在保證安全的前提下,順利將料面降至爐腹位置(風口以上)。整個降料面過程中,缸部位全部填充凈焦。降料面期間,溜槽最小角度持續旋轉,打水做到均勻、連續,嚴禁時開、時停,頂溫控制在250-350℃。每半小時取煤氣一次進行分析,控制煤氣中的含氧量在溫度300℃以下時不大于2%、溫度300℃時不大于1.8%、溫度400℃時不大于
 

4#高爐環保停爐操作實踐

王長純   丁繼師

摘要:本文介紹了高爐停爐前的準備工作及高爐停爐降料面的操作實踐,為實現晉鋼4#高爐安全快速環保停爐,通過爐頂霧化打水、填充焦炭、回收煤氣等停爐方案,使得降料面過程中各項操作參數得到合理控制,在保證安全的前提下,順利將料面降至爐腹位置(風口以上)。整個降料面過程中,缸部位全部填充凈焦。降料面期間,溜槽最小角度持續旋轉,打水做到均勻、連續,嚴禁時開、時停,頂溫控制在250-350℃。每半小時取煤氣一次進行分析,控制煤氣中的含氧量在溫度300℃以下時不大于2%、溫度300℃時不大于1.8%、溫度400℃時不大于0.8%.氫氣不大于12%(最大不超過15%),確保安全停爐。

關鍵詞打水;降料面;停爐

1  前言

晉鋼4#高爐為串罐式無料鐘爐頂,屬高爐二代爐齡,于2020年5月8日點火,截止2024年2月18日,單位爐容產量達5005t/m³。由于冷卻系統局部損壞、爐基熱電偶損壞需要更換, 高爐于2024年2月18日降料面停爐中修,同步進行技術改造、設備檢修保養維護、隱患整改、現場美化亮化、爐內噴涂造襯等項目。

計劃中修38天,此次降料面計劃將爐內料面降至爐腹位置(風口以上)以便于爐內冷卻壁更換以及爐內噴涂。

2  停爐前的準備工作

降料面是高爐停爐操作中的一個關鍵環節,降料面整個作業過程危險性較高,因此準備工作要做到細致周全、確保無遺漏。

2.1  停爐前隱患排查

(1)停爐前全面檢查各冷卻設備、機械設備、電氣設備、密封系統等,全面系統地進行安全隱患排查。

(2)煤氣除塵系統、熱風爐、看水崗位當班負責人將空氣呼吸器、煤氣報警儀等防護救護器材進行檢查,確保各類器材工作正常。

(3)重點檢查爐頂霧化打水裝置,保證供水量及打水霧化效果。

(4)上料系統控制程序及稱量數據的準確。

2.2  活躍爐缸作業

降料面停爐前要保證爐況順行,同時降低爐渣堿度,適當提高鐵水含硫量,以利于停爐前排凈渣鐵,具體操作:

(1)2月18日夜班開始提高爐溫[Si]:0.3-0.5、白班[Si]:0.5-0.8;

(2)2月18日夜班堿度調整,二元堿度R2:1.20-1.15,硅石噸鐵消耗量5kg/t;白班消耗菱鎂石噸鐵消耗量2kg/t,提高爐渣鎂鋁比,保證爐渣流動性;

(3)停爐前逐步提高鐵口角度,由原來的12°提高到14°;

(4)降料面前爐內保基礎熱量,杜絕低爐溫,提高低堿配比降低爐渣堿度,配加蛇紋石,改善渣鐵的流動性:[Si]0.50~0.80%,[S]≥0.030%,R2:1.10~1.15,鎂鋁比:0.70±0.05。

2.3 停爐料

2月18日夜班開始煤比按照160kg/t調整負荷與煤量。8:00煤比按照150kg/t調整焦炭負荷,12:00煤比按照140kg/t調整焦炭負荷,16:30改全焦冶煉,焦比650 kg/t。

3  降料面停爐過程

3.1  降料面作業

(1)本次降料面采取焦炭填充降料面方法,2月18日零點開始逐步降低焦炭負荷4.85→4.6→4.4→4.2→4.0→3.5→2.7,縮小礦批48.5t→46t→43t→40t→35t。控制爐溫[Si]:0.5以上、爐渣二元堿度R2:1.20→1.15。

(2)2月18日下午15:00開始逐步根據頂溫控制下料,16點料線控至6米,至此正常料全部下完,開始根據頂溫填充焦炭并配合爐頂打水進行降料面操作。23:13分切外網煤氣,改用箱體放散。按照正常切煤氣、休風程序進行操作。打開高爐爐頂放散、打開重力除塵放散、關閉重力除塵截斷閥、打開荒凈煤氣末端放散、打開13個箱體放散、休風后打開均壓放散;而后打開上述相關氮氣吹掃閥門,進行氮氣吹掃煤氣,吹掃檢測合格后關閉氮氣吹掃閥門并斷開連接管。

(3)23:33分開爐頂放散、切布袋箱體。此過程16:00-0:03共用時8小時03分。

(4)隨著料線逐步降低各參數調整如下:

表1  操作參數

時間

風壓

風量

頂壓

風溫

富氧

15:00

400

3150

258

1186

10000

16:00

350

2779

200

1098

10000

17:00

227

3270

120

1100

8000

18:00

180

2112

100

1101

5000

19:00

152

2240

75

1104

5000

20:00

142

2270

70

1106

3000

21:00

141

2239

70

1097

0

22:00

108

2068

55

1191

0

23:00

43

2065

5

1180

0

24:00

15

265

0

1173

0

降料面初期基本全風全氧作業,風壓400kPa、氧氣10000m3/h。期間根據料面下降的位置進行控制風壓、風量操作,料面降到爐身下部時控制風量操作,保持爐況順行,避免塌料、懸料,隨著料面下降主動逐步減風降壓,控制煤氣速度避免產生管道行程。

2月18日20:00高爐一半風口變暗,部分風口火苗可見且飄向風口上方,判斷料面已降至風口,但中間料堆偶爾還有塌料現象,23:30大部分風口吹空變黑,2月19日0:03高爐休風。

3.2  降料面過程煤氣成份變化情況

空料線操作開始后,每半小時取煤氣一次進行分析,并做好記錄。

具體如下:

表2  煤氣成分變化情況

時間

O2

N2

CO

CO2

H2

19:00

1.107

54.140

27.880

14.010

2.863

19:30

1.250

53.070

31.190

9.783

4.707

20:00

1.022

55.050

35.480

3.719

4.729

20:30

0.774

56.860

33.360

3.430

5.576

21:00

2.397

57.850

31.170

2.729

5.854

21:30

1.360

54.210

30.810

3.536

10.080

22:00

1.656

57.840

30.150

3.032

7.322

22:30

1.122

57.340

30.190

3.585

7.763

23:00

0.839

57.470

31.530

3.651

6.509

23:30

0.807

56.280

31.060

3.222

8.631

控制煤氣中的含氧量在溫度300℃以下時不大于2%、溫度300℃時不大于1.8%,溫度400℃時不大于0.8%、氫氣不大于12%(最大不超過15%)。

3.3  降料面期間出鐵

停止上料后總計出鐵四爐次。15:49開始出第一爐次鐵,出鐵量284.22噸;第二爐次鐵17:20開口間隔35min,開口后出鐵117min,出鐵量159.97噸。第三爐次鐵19:23開口,21:34結束出鐵229.84噸。第4爐次22:19開口出渣未見鐵,一直到降料面結束,降料面共計出鐵量為674.03噸。期間渣鐵成分如下:

表3  渣鐵化驗成分

爐次

C

Si

Mn

P

S

Ti

CaO

MgO

SiO2

Al2O3

R2

Mg/Al

物理熱

658

4.34

0.41

0.26

0.161

0.031

0.038

38.23

10.35

32.87

14.52

1.16

0.713

1501

659

4.68

0.63

0.3

0.166

0.019

0.071

37.85

10.34

32.84

14.49

1.15

0.714

1513

660

4.39

0.88

0.42

0.148

0.017

0.088

37.26

10.37

32.56

14.2

1.14

0.730

1521

661

 

 

 

 

 

 

37.52

10.36

32.55

14.17

1.15

0.731

1516

 

當料面降到風口以上1.5m時出最后一次鐵,出完鐵后大噴鐵口,鐵后停止爐頂打水,聯系休風。爐頂通氮氣暫時別停(約1h)。休風后卸吹管,吹管卸完后打開倒流休風,倒流休風打開30min后通知停風機。

4  經驗與不足

4.1  降料面的經驗

(1)環保:此次降料面采取煤氣回收+箱體放散,最后開爐頂大放散30分鐘,并且開放散期間排放的基本為蒸汽,現場及周邊無灰塵及污染物,此次降料面過程未對環境造成污染。

(2)安全:此次降料面采取填充焦炭法,減少了爐內打水量,使整個過程未出現蒸汽爆震現象,最大的一次:風壓132kPa-142kPa,頂壓67-93kPa,除此基本平穩。
(3)節能:此次降料面過程共回收煤氣7小時13分鐘,回收煤氣量110萬m³。

(4)快速:降料面時可以維持較高的富氧量,能在很大程度上縮短降料面時間,本次降料面初期最大富氧量10000m3/h。

(5)停爐前各項準備工作均由專業負責人復核,不僅按期完成,更保障了工作質量,為安全、快速、穩定停爐奠定了基礎。

(6)降料面過程中,要保證物理熱充足,確保鐵水[Si]含量不低于0.5%,防止爐墻粘結物大面積脫落而引起爐涼。

4.2  降料面的不足

(1)布袋箱體放散時間短(30min),導致爐腹渣皮未消耗完,需停爐后清理。后續優化箱體放散時間由30min調整到1h30min。

5  結論

在高爐降料面前,進行了認真細致地準備工作,制定了詳細周密的作業方案,降料面過程中科學控制風量與頂壓,合理控制爐頂打水量和焦炭填充時機,確保了迅速安全地降料面作業。降料面過程中風壓、風量基本平穩,未發生管道、懸料等現象,實現了預期效果。

參考文獻

[1]  李兆軍,王才進,許正國.柳鋼4#高爐安全停爐操作實踐[J].冶金管理, 2022,33-38.

[2]  莫朝興,黃金堂,廖玉通.高爐快速環保停爐操作創新實踐[J].柳鋼科技, 2020,44-46.

[3]  關利軍,羅承軍.2009年宣鋼5#高爐安全停爐操作實踐[C]//全國煉鐵信息網.全國煉鐵信息網, 2010,58-62.

[4]  呂定建,  闞霞. "日鋼第一煉鐵廠4#高爐大修停爐操作實踐." 科技創新導報 ,2011,40-45.

 
 
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