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活性炭脫硫脫硝降低氨水單耗的實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-08-27  作者:劉偉 張浩  瀏覽次數(shù):2088
 
核心提示:摘 要:目前國內(nèi)脫硫脫硝系統(tǒng)技術逐步趨于成熟,隨著“超低排放”及成本、環(huán)保要求越來越精細化,開展提升噴氨效率,降低氨水消耗成本是必行之路。漢鋼公司通過管路改造優(yōu)化,建立自動噴氨程序等方式,有效的降低了脫硫脫硝氨水單耗。 關鍵詞:噴氨量 氮氧化物 智能噴氨 結晶
 活性炭脫硫脫硝降低氨水單耗的實踐

劉偉  張浩

(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司  陜西  漢中  724200)

 

摘 要:目前國內(nèi)脫硫脫硝系統(tǒng)技術逐步趨于成熟,隨著“超低排放”及成本、環(huán)保要求越來越精細化,開展提升噴氨效率,降低氨水消耗成本是必行之路。漢鋼公司通過管路改造優(yōu)化,建立自動噴氨程序等方式,有效的降低了脫硫脫硝氨水單耗。

關鍵詞:噴氨量  氮氧化物  智能噴氨  結晶

1 前言

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,結合行業(yè)趨勢,降本增效成為必走之路,漢鋼燒結脫硫脫硝系統(tǒng)投運近3年時間,期間我們也在不斷優(yōu)化、調(diào)整各項成本。該項目投建時氨水蒸發(fā)器采用一供二使用,由于管路路線設計缺陷及現(xiàn)場位置受限等原因,雙機生產(chǎn)期間噴氨量長期處于1500-2000kg/h,影響氨水消耗持續(xù)偏高。漢鋼公司根據(jù)排放數(shù)據(jù),通過調(diào)整總噴氨量及兩套系統(tǒng)噴氨開度,優(yōu)化改造噴氨管路,建立智能噴氨程序等方式在降低氨水單耗方面取得了較好的效果。

2降低脫硫脫硝氨水單耗的措施

2.1  參數(shù)調(diào)整方面

2.1.1通過燒結煙氣進入脫硫脫硝系統(tǒng)入口氮氧化物數(shù)據(jù)及當期總排氮氧化物控制標準范圍,穩(wěn)定噴氨量及雙系統(tǒng)噴氨開度取值,對比固定其中某一項,來對比總排氮氧化物參數(shù)變化,取的參數(shù)關系。再通過單系統(tǒng)檢修實際運行的參數(shù)作為基準數(shù)據(jù),結合雙系統(tǒng)生產(chǎn)實際,對比中間氣室、氨氮摩爾比、單機入口氮氧化物、噴氨量、實際出口氮氧化物、氨逃逸等參數(shù),最終形成雙系統(tǒng)運行匹配合適的噴氨量、開度關系。本系統(tǒng)運行,最終通過調(diào)節(jié)往通往雙機的噴氨開度來調(diào)節(jié)實際的噴氨量,通過此項調(diào)整,氨水單耗降低約0.15kg/t。

2.1.2開停機期間調(diào)整

由于本系統(tǒng)為兩套吸附塔共用一個總排口,當雙系統(tǒng)停機后且二級吸附溫度<60℃,此時開機很難保證氮氧化物排放,或單系統(tǒng)二級溫度低,另一臺正常生產(chǎn)時的開機2小時內(nèi),也難保證氮氧化物排放。針對這一現(xiàn)狀,通過摸索調(diào)整控制氧含量,結合二級吸附塔內(nèi)床層不同溫度下的噴氨及噴氨量,利用檢修查看噴氨嘴,對比不同溫度下噴氨管路的情況,通過對停機后噴氨量及噴氨時長以2h-8h及開機前噴氨1h-3h參數(shù)多次對比等方式,最終形成不同溫度、單、雙系統(tǒng)開機條件等情況下的開停機噴氨標準,氮氧化物排放達標率100%,且滿足超低排放要求。

2.2  氨水蒸發(fā)器分離改造

此系統(tǒng)氨水蒸發(fā)器設計為一備一用,以一對二的形式進行噴氨,由于兩套系統(tǒng)位置原因,管線路線不一致,導致實際噴氨不匹配,嚴重影響氨水消耗量,小時噴氨量約為1500kg左右。通過對噴氨量、噴氨開度調(diào)整,確定改造方案,在現(xiàn)有蒸發(fā)器總管位置切斷,將兩套氨水蒸發(fā)器進行分離,使兩套系統(tǒng)使用單獨蒸發(fā)器運行,若遇一臺蒸發(fā)器故障也可一對二使用。改造后通過對應入、出口氮氧化物、氨逃逸及中間氣室濃度,小時噴氨量降低約800kg,避免了氨水浪費,提高了噴氨效率。通過對氨水蒸發(fā)器改造,匹配準確的實際噴氨量,直接降低氨水單耗約0.32kg/t。

3  建立智能噴氨程序

3.1  建立噴氨工藝模型

在實際運行中氮氧化物受制于原燃料變化帶來的影響,僅靠人工調(diào)整存在滯后現(xiàn)象,不利于環(huán)保數(shù)據(jù)管控及降低成本。后續(xù)根據(jù)活性炭SCR反應原理、單機煙氣量、入、口出氮氧化物、脫硝效率、總排參數(shù)等參數(shù)連鎖,通過在線實驗,形成一套噴氨工藝模型,有效的減少了人工操作且成本下降。

表1  噴氨工藝模型

項目

煙氣量
m3/h

入口NOx 
mg/m3

消耗氨水量
Kg/h

一燒需氨水
Kg/h

一燒

847969

215

298

345

二燒

700000

215

246

二燒需氨水
Kg/h

項目

煙氣量
m3/h

進二吸SO2
mg/m3

消耗氨水量
Kg/h

285

一燒

847969

50

47

合計量
Kg/h

二燒

700000

50

39

630

3.2建立智能噴氨

經(jīng)過以上改造及噴氨調(diào)整標準、模型的建立,氨水單耗明顯下降,后續(xù)又通過自動化程序的加入,設定參數(shù)來源、計算模塊、報警程序、自動運行程序,連接PLC等,最終完成并投用智能噴氨,有效的降低了氨水單耗及人工操作頻次。

4  與燒結聯(lián)動控制

4.1根據(jù)下階段配礦結構,測算入口參數(shù),對比當前入口硫情況,提前調(diào)整脫硫脫硝參數(shù)。通過大量實驗數(shù)據(jù),對比帶料量、圓輥前中后室循環(huán)時間、一級進二級煙氣硫含量、吸附后活性炭硫容及PH測試,總結一套入口硫含量對應活性炭循環(huán)時間模型。若一級吸附塔后室活性炭取樣化驗分析的全硫含量≥4.5%或二級吸附塔前中室活性炭全硫含量≥2.8%時,則以4t/h幅度調(diào)大循環(huán)量,如果一級吸附塔后室活性炭全硫含量<3%或二級吸附塔前中室活性炭全硫含量<2.2%時,且保證吸附塔溫度穩(wěn)定情況下,每次以2t/h的幅度調(diào)小循環(huán)量,同步可用SO2報警儀檢測二級吸附塔入口煙氣SO2濃度(不超50mg/Nm3)長期觀察調(diào)整。

4.2  在高硫礦生產(chǎn)時,對照模型通過提升物料循環(huán),摸索調(diào)整圓輥前中后室循環(huán)速度,將前室活性炭循環(huán)時間提升至30h,中室提升至190h,同時匹配室后室循環(huán)時間,讓煙氣接觸前室時間縮短,降低對前室活性炭吸附濃度,確保活性炭在整體系統(tǒng)穩(wěn)定循環(huán)使用。同步提高解析溫度由430℃最高提升至445℃,充分解析,在此過程中每周對前中后室及進二級吸附塔活性炭硫容、PH進行檢測,通過檢測結果對應調(diào)整物料循環(huán)速度及前中后室圓輥頻率,保證了系統(tǒng)安全穩(wěn)定順行及合適的噴氨量。

4.3  同步長期對燒結煙道溫度控制管控,設定區(qū)間控制范圍,異常情況及時聯(lián)系,同步在脫硝主控室電腦設定煙道溫度上限聲光報警,避免因氧含量升高導致折算NOx偏高,影響排口數(shù)據(jù)及噴氨量增加。

4.4  本系統(tǒng)階段性實際入口硫含量超出設計能力上限,當一級活性炭硫容量超標后,大量的SO2進入二級吸附與NH3反應形成硫酸氨堵塞活性炭微孔,導致活性炭物理吸附SO2和NOx能力下降,部分NH3參與脫硫與SO2反應,一是造成NH3用量增加,二是脫硝效率下降,影響NOx排放值升高,若不及時調(diào)整,活化速度恢復更加緩慢,系統(tǒng)將面臨排放數(shù)據(jù)超標。

通過與燒結聯(lián)動,大量實驗數(shù)據(jù),對比帶料量、圓輥前中后室循環(huán)時間、一級進二級煙氣硫含量、吸附后活性炭硫容及PH測試,總結一套入口硫含量對應活性炭循環(huán)時間模型。在高硫礦生產(chǎn)時,對照模型通過提升物料循環(huán),同時匹配室后室循環(huán)時間,讓煙氣接觸前室時間縮短,降低對前室活性炭吸附濃度,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行及氨水消耗降低。

4.5通過在燒結機料面不同位置噴吹蒸汽試驗,觀察總結入口NOx數(shù)據(jù)變化,最終形成一套適宜本系統(tǒng)運行降低入口數(shù)據(jù)的噴吹位置,此項可有效降低入口NOx濃度,實際運行后,約降低氨水單耗0.18kg/t。

表2  配礦結構與硫、活性炭、氨水消耗及產(chǎn)酸量對比

料垛配比

使用時間

平均入口硫

活性炭消耗

氨水消耗

產(chǎn)酸量

一燒

二燒

累計

平均

累計

平均

累計

平均

配比1

2月2日~12日

981

811

268

24.36

116

10.55

391

35.55

配比2

2月13日~17日

1784

1859

193

38.6

136

27.2

374

74.8

配比3

2月18日~23日

1629

1858

324

54

284

47.33

478

79.67

配比4

2月24日~28日

1751

1773

241

48.2

244

48.8

389

77.8

配比5

3月11日~3月15日

1746

2106

215

43

187

37.4

348

69.6

配比6

3月16日~3月19日

1507

2046

135

33.75

149

37.25

305

76.25

配比7

3月20日~3月25日

1267

1833

255

42.5

174

29

401

66.83

配比8

3月26日~29日

1394

1730

159

39.75

172

43

277

69.25

配比9

3月30日~4月4日

1416

1850

213

35.5

224

37.33

320

53.33

配比10

4月5日~4月8日

1939

2287

205

51.25

205

51.25

350

87.5

5  日常檢查維護方面

5.1定期對氨空混合器管路檢查同步對濾網(wǎng)進行吹掃清洗,避免因殘留物堵塞濾網(wǎng)及管路,造成蒸發(fā)器壓力升高及噴氨量減少,影響排放數(shù)據(jù)升高甚至超標情況。同時對進二級吸附氮氣管路進行定期吹掃,避免結晶過量后,引起管道堵塞。

5.2每月對蒸發(fā)器置換倒用,同步檢查氨水、蒸汽泄壓口是否通暢,對在線閥門定期動作,利用檢修對噴氨嘴進行檢查疏通,保障氨氣進入量。

5.3在正常生產(chǎn)期間同步對中間氣室二氧化硫濃度進行檢測,每周對貧硫焦硫全硫分析(<2.1%),指導生產(chǎn)調(diào)整。

5.4定期對噴氨管道、噴氨格柵檢查清理,同步清理氣室內(nèi)“積料”結晶,效驗吸附單元前的氨氣流量計,確保進入各吸附單元噴氨均勻。

5.5合理區(qū)間控制氨氣體積濃度,一方面防止氨氣著火,另一方面通過調(diào)整稀釋空氣的流量來控制氨氣的體積濃度在5%左右,根據(jù)吸附塔進、出口氮氧化物濃度,煙氣流量的變化及時調(diào)整適宜的氨/氮(NH3/NOx)比在0.8~1.0之間,當煙囪出口氨逃逸>3ppm,或NOx濃度<20mg/m³(標桿),可降低氨氣,也可作為調(diào)整手段。

5.6根據(jù)活性炭SCR反應原理(4NO+O2+4NH3=4N2+6H2O知:每脫除1mol的一氧化氮需要消耗1mol的氨氣。當氨氮摩爾比(NH3/NO)<0.8時,氨氣量不足,脫硝速度和效率會明顯降低。當氨氮摩爾比(NH3/NO)>1.0時,過量的氨會造成氨逃逸率升高,因此適宜的氨氮摩爾比既能保證活性炭脫硝效率高,也可降低氨逃逸及氨水消耗,同時盡可能提高氨氣與煙氣的混勻程度,噴入的氨氣利用率也會越高,有利于脫硝效率提高,故在生產(chǎn)中合理控制。

6  嚴控氨水質(zhì)量

嚴格把控進廠氨水質(zhì)量,使用的氨水濃度指標要求≥20%,每車氨水進廠后,在卸車前、中、后三次對罐內(nèi)進行檢查取樣,防止出現(xiàn)運輸罐車存在罐中罐情況發(fā)生,確保進廠使用的氨水質(zhì)量均達標,堅持“用舊存新”,不斷置換。

7取得的效果

通過以上措施氨水單耗降低約0.9kg/t,年產(chǎn)生效益約340余萬元。

8結論

1)通過上述措施,本系統(tǒng)氨水單耗較大程度降低,同時排口數(shù)據(jù)趨于穩(wěn)定,為燒結生產(chǎn)創(chuàng)造了穩(wěn)定的先決條件,環(huán)保成本顯著下降。

2)通過與配礦結構、燒結控制、氨水蒸發(fā)器分離、智能噴氨等措施落實,對于直接降低氨水消耗,穩(wěn)定NOx數(shù)據(jù)排放及脫硫脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運行有著重要意義。

3)活性炭脫硫脫硝作為一種高效的氣體凈化技術,在降低氨水消耗方面仍有很大的提升空間。未來研究可以進一步關注活性炭的改性、新型催化劑的開發(fā)以及反應機理的深入研究等方面,以推動活性炭脫硫脫硝技術的進一步發(fā)展并降低氨水消耗。

4)綜上所述,通過一系列調(diào)整,可以有效降低活性炭脫硫脫硝過程中的氨水消耗,這不僅有助于提高脫硫脫硝效率,還有助于實現(xiàn)環(huán)保和經(jīng)濟的雙重目標。同時,未來的研究應繼續(xù)探索新的技術和方法,以進一步降低氨水消耗并推動活性炭脫硫脫硝技術的持續(xù)發(fā)展。

 

 
 
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