趙立卓,郝永壽, 張海兵
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司, 山西 太原 030003)
摘 要:針對太鋼 450 m2 燒結機在燒結工序中環(huán)冷機熱廢氣余熱利用率低、廢氣無組織排放等問題,通過熱風循環(huán)梯級利用技術實踐,解決了環(huán)冷機廢氣無組織排放的難題,達到了燒結礦質量指標提升、固體燃耗降低的多重效果,實現(xiàn)了燒結優(yōu)質、低碳生產(chǎn)。
關鍵詞:熱風循環(huán);梯級利用;低碳
0 引言
環(huán)冷機 100~250 ℃的廢氣熱能無法得到有效利用,且廢氣的無組織排放導致熱能浪費和環(huán)境污染,這一直是燒結行業(yè)亟待解決的難題。山西太鋼不銹鋼股份有限公司(全文簡稱“太鋼”)燒結實行高比例微細精礦粉燒結生產(chǎn),燒結料層透氣性惡化,導致燒結礦質量指標下降、能耗升高等負面后果,不利于大型高爐的高需求生產(chǎn)及燒結工序節(jié)能減排[1-3]。針對上述問題,太鋼煉鐵廠針對 450 m2 燒結機進行了多項技術攻關,實施了熱風循環(huán)梯級利用技術,取得了產(chǎn)質量提升、節(jié)能降耗和無組織排放治理的多重效果。
1 技術方案
1.1 工藝流程
環(huán)冷機的廢氣組成主要由高溫段、中溫段及低溫段廢氣組成。400~550 ℃的高溫廢氣主要用于余熱回收發(fā)電;150~200 ℃的中溫段廢氣引入燒結機熱風罩內(nèi)進行熱風燒結,低溫段廢氣平均溫度約 100 ℃,引入中溫段環(huán)鼓風機進風進行循環(huán)利用,同時可控制廢氣外排。
太鋼環(huán)冷機(520 m2 )共設置 6 臺冷卻風機,自高溫段至低溫段依次為 1—6 號環(huán)鼓風機,其中 1 號環(huán)鼓風機已拆除[4]。環(huán)冷機共有 24 個風箱,從高溫段開始依次為 1—24 號,按溫度的差異,將三燒環(huán)冷機冷卻廢氣分為三部分,對各部分廢氣予以分別處理、梯級利用。熱風循環(huán)梯級利用工藝布置如圖 1 所示。
1)第一部分:
1—11 號風箱對應上罩覆蓋 2 號冷卻風機和 3 號冷卻風機的一部分,其廢氣溫度為400~ 550 ℃,經(jīng)過余熱鍋爐換熱后作為冷卻風循環(huán)利用。
2)第二部分:12—17 號風箱對應上罩覆蓋 3 號和 4 號冷卻風機,取出約 50×104 m3 /h 廢氣(150~200 ℃)經(jīng)電除塵器后,用于燒結機料面的熱風燒結。燒結機主抽風量約 110×104 m3 /h,經(jīng)過風量平衡計算,熱風需鼓入 205 m2 (11 個風箱跨度面積)燒結機料面以滿足要求。太鋼 450 m2 燒結機采取在點火爐后6—16 號風箱安裝熱風罩來進行熱風燒結工藝改造。
3)第三部分:18—24 號環(huán)冷機風箱對應上罩覆蓋 5 號、6 號冷卻風機,其廢氣平均溫度約 100 ℃,通 過管道引入 3 號、4 號冷卻風機進口,實現(xiàn)冷卻風循環(huán)利用和環(huán)冷機顆粒物零排放。
1.2 燒結機熱風罩及進風風道流場分布計算
熱風燒結風道系統(tǒng)與點火爐后 11 個燒結機臺車熱風罩相連。熱風由母管分配進入各自獨立的 11 根支管,最后由各自風罩流出[5]。母管是由三段不同直徑管段相互串聯(lián)所組成。支管 1—4 號與粗管相連,支管 5—8 號與中管相連,支管 9—11 號與細管相連,11個支管的水平中心與母管水平中心保持相同。熱風支管與燒結機熱風罩連接示意圖如圖 2 所示。
1.3 熱風管道系統(tǒng)計算模型
圖 3 為燒結機 11 個熱風支管的氣體體積流量模擬計算結果。
由圖 3 可知,8 號支管氣體流量最大,3 號支管氣體流量最小。這是由于煙氣在母管內(nèi)的流動是由 1 號支管逐漸流向 11 號支管,導致流速改變。
圖 4 表示在 3 個不同支管截面處的氣體速度變化。其中,2 號支管連接始端的粗徑母管,7 號支管連接中端的中徑母管,10 號支管連接末端的細徑母管。
由圖 4 可知,盡管母管管徑已優(yōu)化匹配,但支管流速仍有所差別,為消除流量差異,在 11 個熱風支管上分別安裝電動調(diào)節(jié)閥及流量實時監(jiān)測裝置,通過閥門開度控制實現(xiàn)熱風流量最佳匹配[6-7]。
2 實踐效果
2.1 燒結礦主要經(jīng)濟技術指標
太鋼 450 m2 燒結含鐵原料主要有太鋼自產(chǎn)鐵礦粉 A(典型的高品位磁鐵精粉)、鐵礦粉 B(赤鐵礦、磁鐵礦構成的混合型鐵精粉)、鐵礦粉 C(高品位磁鐵精粉)、礦粉 D(赤鐵礦)和綜合粉(一種二次回收的以磁鐵礦為主的混合型含鐵為原料),5 種含鐵原料的主要化學組成如表 1 所示。太鋼 450 m2 燒結鐵料配礦方案及生產(chǎn)配料方案分別如表 2、表 3 所示。
對比太鋼 450 m2 燒結熱風循環(huán)梯級利用技術應用前后燒結礦固體燃料消耗和主要物理化學指標,具體數(shù)據(jù)如表 4 所示。
從表 4 可知,投用熱風循環(huán)梯級利用技術后,燒結礦質量及能耗指標得到改善[8]。其中,燒結礦轉鼓指數(shù)和平均粒徑分別提高 0.84%和 0.6 mm,燒結礦w(FeO)及返礦率分別降低 0.35%和 1.1%。固體燃料消耗由 41.17 kg/t 降低為 40.58 kg/t,降低 0.59 kg/t。
研究數(shù)據(jù)表明,環(huán)冷機熱風替代常溫空氣參與燒結過程后,料面表層物理熱增加,有效節(jié)省了固體燃料消耗,同時大大減輕了因急冷造成的燒結礦表層強度降低程度,燒結層上下熱量和溫度趨于均勻分布,避免了急冷應力的破壞,燒結礦結晶更加充分,改善了表層燒結礦質量,返礦率降低。固體燃料消耗降低后,有利于燒結過程氧化氣氛的增強,還原區(qū)相對減少,燒結礦中 FeO 含量降低,燒結礦還原性指標得到改善。
2.2 環(huán)境效益
太鋼環(huán)冷機廢氣全部得到回收,經(jīng)電除塵再進入燒結機料面參加燒結過程,出口顆粒物質量濃度由20 mg/m3 降低為 3 mg/m3。廢氣最終由抽風系統(tǒng)、脫硫脫硝系統(tǒng)進行處理,符合超低排放標準后外排大氣[9]。
熱風循環(huán)梯級利用技術實施后,按照環(huán)冷機實際運行 3 臺冷卻風機(每臺 50×104 m3 /h 風量)計算,每年可減少環(huán)冷機直排廢氣 131.4×108 m3,減少有害粉塵外排 223 t,環(huán)境效益顯著[10]。
3 存在的問題及改進思路
投用熱風循環(huán)梯級利用技術后,環(huán)冷機熱煙氣取代常溫空氣參與燒結化學反應過程,抽風空氣溫度由20 ℃升高至約 200 ℃,根據(jù)熱力學方程計算,熱風體積膨脹為原來的 1.5 倍。在燒結料層抽入空氣體積不變的情況下,空氣提供的氧氣降為熱風燒結前的91%,不利于固體燃料的充分燃燒[11]。因此,在氧氣資源富裕條件下,可考慮在熱煙氣中進行富氧,進一步提高燒結礦質量,并降低固體燃耗。
4 結論
1)應用熱風循環(huán)梯級利用技術后,燒結礦質量指標明顯改善。燒結礦轉鼓強度提高 0.84%,w(FeO)降低 0.35%,返礦率降低 1.10%,為高爐生產(chǎn)提供了更為優(yōu)質的爐料。
2)熱風循環(huán)梯級利用技術環(huán)境效益顯著,可解決環(huán)冷機廢氣無組織排放的難題,余熱能得到充分利用,可實現(xiàn)節(jié)能減排的效果,太鋼 450 m2 燒結可減少顆粒物排放約 223 t/a。
3)熱煙氣參與燒結過程存在氧體積含量下降的問題,若想進一步提高燒結礦質量及降低能耗,可考慮通過富氧熱風匹配生產(chǎn)予以解決。
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