楊建鵬 寧春明 鄭林鋒
摘要:近年來,龍鋼公司燒結(jié)工固體燃耗居高不下,遠(yuǎn)高于全國平均水平,為了降低燒結(jié)固體燃耗,實(shí)現(xiàn)企業(yè)降本增效新的突破,龍鋼公司燒結(jié)工序從優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),提升燃料質(zhì)量,實(shí)施燃料粒級攻關(guān),采取低水低碳燒結(jié),提升混合料溫等方面大膽創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)降本增效的目的。
關(guān)鍵詞:燃料;水分; 固體燃耗;燒結(jié)成本
1 現(xiàn)狀分析
近年燒結(jié)固體燃料消耗情況
工序 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
固然消耗 kg/t |
69.83 |
64.82 |
62.38 |
66.12 |
62.85 |
57.82 |
龍鋼公司近幾年燒結(jié)工序固體燃料消耗居高不下,2021年配加無煙煤40%,固體燃料消耗明細(xì)下降,但隨著國家政策的調(diào)控,后期停止無煙煤的配加,固燃消耗出現(xiàn)反彈,與國內(nèi)平均水平存在差距,固體燃料消耗在燒結(jié)生產(chǎn)過程中占燒結(jié)能源總耗的70%-80%,從制造成本來講燃料消耗占制造成本的30%左右,因此實(shí)現(xiàn)燒結(jié)固體消耗指標(biāo)的突破,是降低企業(yè)生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)高效冶煉,高質(zhì)量發(fā)展的必然需求。
2 過程研究
1.提升燃料質(zhì)量
1.1燃料結(jié)構(gòu)
從2019-2022年,隨著行業(yè)發(fā)展和企業(yè)實(shí)際,期間使用過蘭炭小粒、焦面、無煙煤等固體燃料,蘭炭小粒和焦面的配加,在一定程度可降低燃料成本,但在實(shí)際使用過程固燃消耗上升較大,后期配加無煙煤配比,固燃消耗下降明顯,但由于國家政策的變化,為保證高爐噴煤的使用,停止無煙煤的配加,2023年開始使用純焦沫燃料。
年份 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
焦末比例 |
86.97% |
73.36% |
72.48% |
90.65% |
91.76% |
100.00% |
非焦比例 |
13.03% |
26.64% |
27.52% |
9.35% |
8.24% |
0.00% |
1.2燃料質(zhì)量提升
前期我公司焦粉供應(yīng)廠家為9家,主要存在問題為各供應(yīng)廠家焦末水分波動差異大(5.9%-20.4%)、粒級組成差異大情況,<1mm、<0.5mm部分占比均較高, <0.5mm部分占比最大34.80%;焦粉固定碳含量波動大,這些外圍因素會導(dǎo)致燒結(jié)燃料配比的波動,進(jìn)而影響燒結(jié)礦的質(zhì)量,增加燒結(jié)返礦量。同時(shí)因?yàn)樗趾凸潭ㄌ嫉牟▌樱瑸榱俗畲笙薅却_保燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定,燃料配比持續(xù)偏上限運(yùn)行。為了解決燃料水分的波動,提升燃料質(zhì)量,受先從燃料進(jìn)購上,對供應(yīng)廠家進(jìn)行燃料性價(jià)比的對比,淘汰質(zhì)量較差的供應(yīng)商,同時(shí)完善燃料進(jìn)廠標(biāo)準(zhǔn),對前期合同為規(guī)定的小于1mm部分進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定,極大的提升了燃料質(zhì)量,降低了燃料水分的波動,燒結(jié)工序整體燃料質(zhì)量明顯變好。
項(xiàng)目 |
質(zhì)量指標(biāo) |
破碎后粒級占比 |
||||||
H2O |
灰分 |
揮發(fā)分 |
固定碳 |
熱值 |
<1mm |
<3mm |
>5mm |
|
2019 |
12.86 |
13.31 |
2.76 |
83.81 |
5757 |
49.21 |
77.74 |
2.78 |
2020 |
11.86 |
13.24 |
3.72 |
82.53 |
6058 |
49.35 |
78.43 |
2.21 |
2021 |
10.96 |
13.93 |
2.93 |
83.1 |
5880 |
49.67 |
78.03 |
2.53 |
2022 |
10.48 |
13.85 |
2.41 |
83.26 |
5919 |
48.95 |
75.87 |
5.11 |
2023 |
8.9 |
13.07 |
2.19 |
84.75 |
6074 |
49.54 |
76.75 |
3.94 |
2024 |
6.91 |
13.03 |
1.97 |
85.06 |
6212 |
47.23 |
78.57 |
2.84 |
1.3燃料預(yù)篩分,燃料分加,
為了降低燃料小于1mm的部分,在燃破系統(tǒng)實(shí)施預(yù)篩分系統(tǒng),對高爐內(nèi)返焦沫和干熄焦沫進(jìn)行預(yù)篩分,將小于3mm部分預(yù)篩分直接進(jìn)入配料燃料倉,一方面降低了燃破破碎壓力,另一方面能降低破碎后小于1mm部分的占比,提升了燃料在燒結(jié)過程的利用率。前期我廠對高爐內(nèi)返焦沫在一臺燒結(jié)配加,為了均衡各燒結(jié)機(jī)的燃料水分,加之隨著外購干熄焦沫的使用,其與高爐內(nèi)返焦沫水分接近2%左右,對三臺燒結(jié)機(jī)燃料進(jìn)行干濕分離均衡配加,由燃破分別破碎燒結(jié)機(jī)分倉配加,降低了燃料水份對固燃消耗的影響。
2.優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu)
原料結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,以及三大料種的比例對燒結(jié)固體燃料消耗影響較大,增加使用精粉的比例,可以有效降低燒結(jié)的固體燃耗。
從上圖中可以看出2023年燒結(jié)配比中不論是褐鐵礦、赤鐵礦還是磁鐵礦,其礦種比例變化要比2020年-2022年都要穩(wěn)定一些,沒有較明顯的變化幅度。燒結(jié)配比結(jié)構(gòu)趨于合理、穩(wěn)定、不斷優(yōu)化的良好狀態(tài)。而磁鐵礦比例增加有利于降低燒結(jié)燃料配比,降低固燃消耗。
3、提升混合料透氣性,實(shí)施低碳厚料操作。
3.1 混合機(jī)三合一直筋襯板、制粒機(jī)逆流襯板的應(yīng)用
厚料層燒結(jié)的前提保障是料層具有良好的透氣性,混勻制粒效果必須得到提升,通過對燒結(jié)混合機(jī)和制粒機(jī)內(nèi)部襯板進(jìn)行了改造,混合機(jī)使用三合一直筋襯板(圖1)代替原來的角鐵揚(yáng)料板,制粒機(jī)應(yīng)用錐形逆流襯板(圖2),大大提高了混合料的混勻效果,為厚料層燒結(jié)提供了有力保障。通過三合一直筋襯板和逆流襯板的應(yīng)用,混合料制粒效果得到大幅提升,燒結(jié)透氣性提升,燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能得到進(jìn)一步發(fā)揮,混料筒粘料情況減輕,延長設(shè)備檢修周期的同時(shí)降低了工人的勞動強(qiáng)度。
圖1 混合機(jī)應(yīng)用三合一直筋襯板 圖2 制粒機(jī)應(yīng)用逆流襯板
3.2 新型松料器的應(yīng)用
隨著料層厚度的不斷提升,改善燒結(jié)料的透氣性是保證燒結(jié)礦質(zhì)量和燒結(jié)機(jī)提產(chǎn)降耗的關(guān)鍵措施。燒結(jié)機(jī)原有刀片狀松料器與混合料接觸面積較少,松料效果有限,同時(shí)為了具備提升料溫的功能,對松料器進(jìn)行了優(yōu)化,改進(jìn)為可拆卸式不銹鋼空心圓筒形狀,表面交錯(cuò)打孔,內(nèi)部可通入蒸汽,使其具備雙項(xiàng)功能(圖3)。由于此處最接近點(diǎn)火燒結(jié),熱損失最少,預(yù)熱提溫效果明顯。結(jié)合臺車礦槽通入蒸汽配合情況下冬季料溫可達(dá)到68℃左右,這一改造不僅透氣性較之前提高,還可以通過對松料器棒條數(shù)量與位置的調(diào)整來調(diào)節(jié)料層的透氣性。
圖3 燒結(jié)機(jī)松料器
隨著混合料透氣性的改善,為厚料層操作奠定了基礎(chǔ),通過燒結(jié)機(jī)欄板改造,燒結(jié)機(jī)料層厚度由850mm提升至930mm,燒結(jié)機(jī)各項(xiàng)指標(biāo)都得到了很大的提升。
指標(biāo) |
應(yīng)用前 |
|
應(yīng)用后 |
|
比較 |
混合料<3mm,% |
35 |
|
30 |
|
-5 |
流量,t/h |
860 |
|
900 |
|
40 |
料層厚度,mm |
850 |
|
930 |
|
80 |
利用系數(shù),t/㎡h |
1.34 |
|
1.55 |
|
0.21 |
轉(zhuǎn)鼓指數(shù),% |
78.36 |
|
79.55 |
|
1.19 |
作業(yè)率,% |
91.63 |
|
95.64 |
|
4.01 |
>16mm粒級,% |
55.34 |
|
55.67 |
|
0.34 |
內(nèi)返量,t/h |
130 |
|
110 |
|
-20 |
固燃單耗,kg/t |
66.4 |
|
63.5 |
|
-2.9 |
4.低水低碳操作
4.1降低燒結(jié)料水分
在生產(chǎn)的過程,燒結(jié)物料中含水量的升高容易使燃耗升高,為此對混合料的含水量進(jìn)行控制。在可以保證生產(chǎn)工藝正常進(jìn)行的要求下,控制含水量下限,當(dāng)物料結(jié)構(gòu)變更時(shí),根據(jù)物料特點(diǎn)優(yōu)化水分含量。結(jié)合我單位原料結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定,在單臺燒結(jié)機(jī)進(jìn)行低水燒結(jié)試驗(yàn),以0.2%的水分進(jìn)行遞降,通過周期試驗(yàn),燒結(jié)料水分有最初的7.6%左右下降至7.2%左右,燒結(jié)過程及燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定,燒結(jié)機(jī)燃料配比綜合下降0.09%左右,影響固燃單耗下降1.11kg/t左右,試驗(yàn)活動效果明顯,同時(shí)推廣在其他燒結(jié)機(jī)應(yīng)用。
項(xiàng)目 |
水分 |
燒結(jié)料<3mm |
燃料配比 |
固燃單耗 |
強(qiáng)度 |
>16mm |
單位 |
% |
% |
% |
kg/t |
% |
% |
試驗(yàn)前 |
7.61 |
28.26 |
3.35 |
60.63 |
74.5 |
57.39 |
試驗(yàn)后 |
7.18 |
28.48 |
3.26 |
59.52 |
74.42 |
57.83 |
比較 |
-0.01 |
0.22 |
0.09 |
1.11 |
-0.08 |
0.44 |
4.2 降低燒結(jié)礦FeO含量
為了確保燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度,之前燒結(jié)礦FeO按照9.5±0.5%進(jìn)行控制,且燒結(jié)礦FeO大部分處于上限運(yùn)行。通過對標(biāo)學(xué)習(xí)結(jié)合本廠實(shí)際,我們通過開展熔劑粒級攻關(guān),<3mm占比長期達(dá)到93%以上,生產(chǎn)礦化與同化過程得到改善。同時(shí)開展低溫?zé)Y(jié)攻關(guān),采用均質(zhì)慢燒的生產(chǎn)操作方針,提升燒結(jié)礦的質(zhì)量,指標(biāo)上拚棄采用提高FeO的方式提升燒結(jié)礦強(qiáng)度,提升燒結(jié)礦FeO含量控制范圍降低至9±0.5%,且生產(chǎn)過程中,按下限控制,促使燒結(jié)固體燃耗進(jìn)一步降低。
5、提高混合料料溫
提升混合機(jī)加水溫度,利用環(huán)冷余熱實(shí)施換熱裝置,將熱水引至混合機(jī)加水水箱,再通入蒸汽,提升混合機(jī)加水水溫至85℃以上。為進(jìn)一步提升燒結(jié)料溫,利用余熱發(fā)電中壓蒸汽引至燒結(jié)機(jī)礦槽,對燒結(jié)料進(jìn)行預(yù)熱,通過熱水和中壓蒸汽使用,燒結(jié)料料料溫由62℃提升至90℃以上,燃料配比由2.92%降低至2.71%,固燃單耗下降2.49kg/t左右,燃料成本下降2.13元/噸。
燒結(jié)機(jī)中壓蒸汽使用前后對比 |
||||
項(xiàng)目 |
料溫 |
燃料配比 |
燃料單耗 |
燃料成本 |
使用前 |
62.56 |
2.92 |
57.95 |
49.49 |
使用后 |
90.13 |
2.71 |
55.46 |
47.36 |
比較 |
27.57 |
-0.21 |
-2.49 |
-2.13 |
6.返礦率的控制
6.1、優(yōu)化供料模式:
經(jīng)過現(xiàn)場充分調(diào)研,各燒結(jié)機(jī)至高爐槽下轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)較多,且落差大,雖然很多溜槽為階梯式溜槽,但長期的磨損加之后期修復(fù)不到位,階梯效果不明顯,造成燒結(jié)礦輸送過程中破損率增加,返礦量增多。通過對三臺燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦運(yùn)輸?shù)穆肪€和溜槽落差進(jìn)行逐一測量,并對日常各種供料模式從出料到高爐進(jìn)料進(jìn)行返礦量的檢測對比,通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,優(yōu)化燒結(jié)礦儲存和供料模式,并形成制度嚴(yán)格執(zhí)行,降低燒結(jié)礦運(yùn)輸過程的粉化現(xiàn)象。
6.2、優(yōu)化篩分系統(tǒng):
一是通過對每一個(gè)篩分進(jìn)行粒級監(jiān)測,及時(shí)掌握篩板運(yùn)行狀況,促進(jìn)篩分篩板的及時(shí)更換;二是優(yōu)化篩分篩板尺寸,將燒結(jié)礦篩分篩板由上7下4.5mm逐步更換為上6下4mm和5mm分級篩,將快礦篩分篩板由上7下4mm逐步更換為上6下4mm和4*25mm波紋篩,將球團(tuán)礦篩分篩板由上7下4mm逐步更換為上6下4mm,降低燒結(jié)礦返礦>5mm的占比,由前期的最高35.76%下降至現(xiàn)在最低10.41%,綜合下降10.67%,提升了燒結(jié)礦的入爐量。
槽下篩分篩板 |
|||
類別 |
燒結(jié)礦 |
塊礦 |
球團(tuán)礦 |
更換前 |
上7下4.5mm |
上7下4mm |
上7下4mm |
更換后 |
上6下4mm |
上6下4mm |
上6下4mm |
5mm分級 |
4*25mm波紋篩 |
/ |
從上圖中可以看出2021年燒結(jié)返礦達(dá)到最高,2023年燒結(jié)返礦有明顯的降低。而在高爐的篩子使用上,燒結(jié)礦篩子部分由上7下4.5mm逐步換為上6下4mm和分級篩及波紋篩。有利于提高燒結(jié)礦產(chǎn)量,降低燒結(jié)礦返礦率,進(jìn)而降低固燃單耗。
3 結(jié)論
通過對燒結(jié)過程降低固體燃料消耗的研究與實(shí)踐,我單位燒結(jié)工序固體燃料消耗有2019年的69.83kg/t下降到現(xiàn)在的57.82kg/t,取得了良好的效果,但與優(yōu)秀行業(yè)比較,仍有差距,在重新完善燒結(jié)生產(chǎn)中各項(xiàng)規(guī)定,進(jìn)行了更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的管理。從熔劑質(zhì)量及結(jié)構(gòu);原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提升磁鐵礦比例;燒結(jié)礦返礦率偏高;燒結(jié)料面急劇冷卻,導(dǎo)致燒結(jié)礦強(qiáng)度變差等方面進(jìn)行深入研究和改善,持續(xù)推降低燒結(jié)固體燃耗的下降。
參考文獻(xiàn):
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