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陜鋼集團漢鋼公司活性炭一體化脫硫脫硝系統(tǒng)運行實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-09-27  作者:孫佳 劉偉  瀏覽次數(shù):2610
 
關(guān)鍵詞: 活性炭;顆粒物;
核心提示:摘要:漢鋼公司引進應(yīng)用了國際先進的燒結(jié)煙氣活性炭脫硫脫硝技術(shù),該工藝活性炭體量大,存在調(diào)整滯后、安全風(fēng)險大,燒結(jié)廠結(jié)合原料混勻礦配比、厚料層燒結(jié),不斷探索運行管控與降低生產(chǎn)成本的協(xié)同促進。 關(guān)鍵詞:活性炭;顆粒物;
 陜鋼集團漢鋼公司活性炭一體化脫硫脫硝系統(tǒng)運行實踐

孫佳  劉偉

(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司  陜西  漢中  724200)

摘要:漢鋼公司引進應(yīng)用了國際先進的燒結(jié)煙氣活性炭脫硫脫硝技術(shù),該工藝活性炭體量大,存在調(diào)整滯后、安全風(fēng)險大,燒結(jié)廠結(jié)合原料混勻礦配比、厚料層燒結(jié),不斷探索運行管控與降低生產(chǎn)成本的協(xié)同促進。

關(guān)鍵詞:活性炭;顆粒物;

1  引言

公司采用活性炭一體化煙氣綜合治理技術(shù),于2021年7月底帶負荷投運。自投運后超低排放限值穩(wěn)定達標(biāo),其中顆粒物穩(wěn)定達標(biāo)率>99%。SO2達到100%達標(biāo),NOX>99%。運行初期存在若干問題,經(jīng)探索處置,系統(tǒng)運行及指標(biāo)趨于穩(wěn)定。

2  燒結(jié)機與活性炭脫硫脫硝基本情況

2.1 裝備配置情況

配置265㎡燒結(jié)機2臺套,2*265電除塵2臺套,活性炭一體化脫硫脫硝系統(tǒng)2臺套對應(yīng)2臺燒結(jié)機。由煙氣系統(tǒng)、吸附系統(tǒng)、解析系統(tǒng)、活性炭輸送系統(tǒng)、熱風(fēng)爐系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)及供氨系統(tǒng)、制酸系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、公輔系統(tǒng)構(gòu)成。

2.2生產(chǎn)產(chǎn)品情況

2臺燒結(jié)機年產(chǎn)燒結(jié)成品礦500萬噸。脫硫脫硝系統(tǒng)年產(chǎn)濃度98.3%硫酸2.1萬噸。

3  系統(tǒng)運行優(yōu)化情況

3.1  煙氣溫度控制管理

該脫硫脫硫脫硝系統(tǒng)煙道中無換熱裝置,僅可通過補冷風(fēng)降溫,這就對燒結(jié)煙氣溫度控制要求更高。合理的溫度區(qū)間,一是保安全運行,二是降低系統(tǒng)電耗。一旦塔內(nèi)活性炭超溫,溫度上升較快,同時在含氧量足夠的情況下,容易發(fā)生自燃。為保證系統(tǒng)安全運行就必通過通氮氣保護,造成能源消耗增加,若同步遇到氮氣異常,供氣量供應(yīng)不足,安全風(fēng)險非常大。

為了確保系統(tǒng)溫度受控,通過多組數(shù)據(jù)摸索對比,長期穩(wěn)定吸附塔床層溫度140±2℃,核心圍繞原始煙道溫度控制,以補風(fēng)為輔。當(dāng)燒結(jié)生產(chǎn)異常時,一是有計劃處理問題,提前降低床層溫度3±2℃,突發(fā)異常時,通過降低主抽風(fēng)機風(fēng)門、開啟大煙道補風(fēng)閥,同步補風(fēng)調(diào)整,做好高溫沖擊準(zhǔn)備。實踐證明,經(jīng)過現(xiàn)場的驗證上述措施確實可行、效果良好。技術(shù)措施還是要在煙道中增加換熱器,減少補風(fēng)操作,降低系統(tǒng)氧含量,同步降低電耗及安全風(fēng)險。

飛溫的主要原因是吸附塔內(nèi)活性炭含沫量大,具體表現(xiàn)為吸附塔塔壓升高,或者塔內(nèi)部分活性炭沫富集,流動性變差,在與SO2反應(yīng)過程中放熱,因流動不暢造成溫度聚集,隨著不斷的反應(yīng)放熱,溫度不斷升高。正常生產(chǎn)運行中,當(dāng)吸附塔內(nèi)任意一點溫度>150℃且升溫速率>0.2℃/min,或某一點溫度升高幅度較其他相近點差異較大,且升溫以秒為計時,這時就已經(jīng)出現(xiàn)了活性炭“飛溫”,若不及時采取果斷措施,將引發(fā)活性炭著火事故。當(dāng)出現(xiàn)飛溫后,立即關(guān)閉飛溫吸附塔的煙氣進、出閥門,同步打開氮氣閥門,控制吸附塔壓力500~1000pa,加快此單元下料速度,同時關(guān)注溫度變化趨勢,停燒結(jié)主抽風(fēng)機,將煙氣補風(fēng)閥全開,不斷的利用增壓風(fēng)機抽環(huán)境冷空氣換熱。

3.2  活性炭篩板的合理選用,降低活性炭消耗

原設(shè)計中解析塔下采用1.5mm篩板,2套系統(tǒng)每日產(chǎn)生活性炭沫約30噸,噸礦消耗活性炭1.5kg,經(jīng)過查看活性炭沫的粒度組成,發(fā)現(xiàn)1.5mm~2.0mm占比17%,通過驗證,1.5~2.0mm粒度的活性炭仍有吸附作用。交替使用篩板后1.5mm~2.0mm占比9%,需要注意的是要根據(jù)吸附塔內(nèi)塔壓的情況,交替使用2.0 mm和1.5 mm的篩板,做到吸附塔塔壓在1.5Kpa以下,最大不得>1.8Kpa。

在進入活性炭沫收集倉前部的水平管道加裝了一個2m³的重力倉,在活性炭負壓輸送過程中,粒度較大的活性炭顆粒通過重力沉降的作用進入重力倉。重力倉下安裝閥門定時開啟收集。改造后每月可收集活性炭顆粒15噸,1.5mm~2.0mm活性炭顆粒占比9%降低至3%。

通過篩板的交替使用,和活性炭沫中顆粒的收集再利用,活性炭沫日產(chǎn)生量從30噸/天降至18~22噸/天,在同等生產(chǎn)條件下,節(jié)約活性炭8噸/天,活性炭噸礦消耗降低至1.2kg。

3.3  混勻礦配礦與活性炭處理能力的實踐

在燒結(jié)混勻礦的配比中,多次增加國內(nèi)礦配比,同步驗證入口硫含量情況,活性炭脫硫脫硝系統(tǒng)處理能力上限,摸索優(yōu)化煙氣處理能力,摸清國內(nèi)礦配比上限值。

表1  混勻礦硫含量與脫硫脫硝入口硫含量

脫硫脫硝設(shè)計處理硫含量(mg/m³)

配礦結(jié)構(gòu)混勻礦中
硫含量(%)

脫硫脫硝入口硫含量(mg/m³)

600~1300
最大能力<1500

0.12

1000~1400

0.17

1500~1900

0.16

1400~1850

0.159

1400~1800

0.107

900~1200

從表中可以看出,在國內(nèi)礦配加比例上升,混勻礦中硫含量>0.12mg/m3時,入口硫含量已超出活性炭脫硫脫硝設(shè)計處理能力。常理來說,一段時間內(nèi)入口硫含量應(yīng)等于硫酸中硫含量加排放出去的硫含量。當(dāng)入口硫含量大于排放的硫含量加產(chǎn)生的硫酸硫含量。說明部分硫滯留在吸附塔內(nèi),活性炭已“中毒”。此時會造成一級吸附塔吸附不完全,SO2進入二級吸附塔后與NH3反應(yīng)形成硫酸氨堵塞活性炭吸附孔,導(dǎo)致活性炭的物理吸附SO2和NOX的能力下降。部分NH3參與脫硫與SO2反應(yīng),一是會造成NH3用量增加,二是脫硝效率降低,一定會造成NOX排放值升高。若不及時調(diào)整會造成活性炭吸附能力劣化,活性炭恢復(fù)更加緩慢,脫硫脫硝系統(tǒng)將面臨NOX排放數(shù)據(jù)超標(biāo)。

經(jīng)過試驗分析。混勻礦配礦中,硫含量不得超過0.12mg/m3。最多允許一垛混勻礦的配比超過(8萬噸),若入口硫超過設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),要調(diào)整到正常狀態(tài),需要物料循環(huán)7天~11天,調(diào)整期間,氨水使用量持續(xù)偏高,脫硝能力極差,同時氨逃逸升高。解決措施就是不計消耗,快速大量置換活性炭,使活性炭系統(tǒng)恢復(fù)正常。

3.4優(yōu)化生產(chǎn)操作,保證顆粒物排放指標(biāo)

漢鋼公司活性炭脫硫脫硝系統(tǒng)無布袋除塵器來做到了顆粒物的穩(wěn)定控制,吸附塔圓輥頻率的分別調(diào)整,對煙氣中顆粒物的吸附和阻擋作用明顯。當(dāng)二級吸附塔后室圓輥頻率降低至5Hz,同步匹配系統(tǒng)帶料量在16~20噸時,CEMS中顆粒物穩(wěn)定<10 mg/m3,同時對于因燒結(jié)工況波動造成入口顆粒物突然升高也有一定緩沖作用,能穩(wěn)定的保障小時排放值滿足超低排放要求。極端異常下,可采取停止一級吸附塔中室圓輥給料機,二級吸附塔后室圓輥給料機,來保障顆粒物小時均值滿足超低排放要求。

3.5配礦結(jié)構(gòu)與入口數(shù)據(jù)聯(lián)動匹配

在高硫礦生產(chǎn)時,通過提升物料循環(huán),摸索調(diào)整圓輥前中后室循環(huán)速度,將前室活性炭循環(huán)時間提升至30h,中室提升至190h,同時匹配室后室循環(huán)時間,讓煙氣接觸前室時間縮短,降低對前室活性炭吸附濃度。解析溫度由430℃最高提升至445℃,在此過程中每周對前中后室及進二級吸附塔活性炭硫容、PH進行檢測,通過檢測結(jié)果對應(yīng)調(diào)整物料循環(huán)速度及前中后室圓輥頻率,保證了系統(tǒng)安全穩(wěn)定順行。

圖1入口硫與活性炭、氨水消耗及產(chǎn)酸量對比

 

圖片1 

3.6細化內(nèi)部操作,參數(shù)控制

雙系統(tǒng)噴氨開度優(yōu)化控制,降低氨水消耗通過單、雙系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,最終確定雙機噴氨量調(diào)整,在確保超低排放的同時,實現(xiàn)了單、雙系統(tǒng)噴氨量較前期降低約1000kg/h,氨水單耗較之前降低約1.1kg/t。

表2噴氨工藝模型

項目

煙氣量
m3/h

入口NOx 
mg/m3

出口NOx
mg/m3

脫除NOx
mg/m3

消耗氨水量
Kg/h

一燒需氨水
Kg/h

一燒

847969

215

25

190

298

345

二燒

700000

215

25

190

246

二燒需氨水
Kg/h

項目

煙氣量
m3/h

進二吸SO2
mg/m3

出口SO2
mg/m3

脫除SO2
mg/m3

消耗氨水量
Kg/h

285

一燒

847969

50

8

42

47

合計量
Kg/h

二燒

700000

50

8

42

39

630

4  結(jié)論

經(jīng)過運行管理,摸索了一套符合該系統(tǒng)的煙氣溫度控制標(biāo)準(zhǔn),活性炭循環(huán)使用標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化了管理控制指標(biāo),對入口硫與配國內(nèi)礦做了試驗,并總結(jié)了經(jīng)驗。一是為系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提供了理論支撐。二是摸索出了針對滿足超低排放指標(biāo)的操作應(yīng)急措施。三是為降本增效優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)配加國內(nèi)礦,與脫硝系統(tǒng)匹配達到最優(yōu)提供了數(shù)據(jù)參考。

 
 
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