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安陽永興特鋼580m3高爐優(yōu)化改造與效果

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-03-13  作者:潘永龍??李增偉  瀏覽次數(shù):3399
 
核心提示:摘要:沙鋼集團安陽永興特鋼兩座580m3高爐原設(shè)計有效容積為587m3,采用料車上料、無料鐘爐頂,爐腹~爐身中部采用厚壁爐襯+鑲磚冷卻壁、爐身上部為無冷卻砌磚,冷卻系統(tǒng)采用軟水密閉循環(huán)冷卻方式,爐腹角為81.4692°、爐身角為84.8872°、Hu/D為2.76。原高爐冶煉生產(chǎn)中,存在爐身中上部凸臺粘結(jié)、無冷區(qū)磚襯垮塌和上部結(jié)瘤、鋼磚變形上翹等導致生產(chǎn)強化程度不高、煤氣利用差、凸臺冷卻壁容易損壞等。18年底~19年初高爐年修時,從長壽、高效、低耗出發(fā),對兩座580m3高爐進行了內(nèi)型、冷卻壁、內(nèi)襯等的優(yōu)化
 安陽永興特鋼580m³高爐優(yōu)化改造與效果

潘永龍  李增偉

(沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司)

摘要:沙鋼集團安陽永興特鋼兩座580m³高爐原設(shè)計有效容積為587m3,采用料車上料、無料鐘爐頂,爐腹~爐身中部采用厚壁爐襯+鑲磚冷卻壁、爐身上部為無冷卻砌磚,冷卻系統(tǒng)采用軟水密閉循環(huán)冷卻方式,爐腹角為81.4692°、爐身角為84.8872°、Hu/D為2.76。原高爐冶煉生產(chǎn)中,存在爐身中上部凸臺粘結(jié)、無冷區(qū)磚襯垮塌和上部結(jié)瘤、鋼磚變形上翹等導致生產(chǎn)強化程度不高、煤氣利用差、凸臺冷卻壁容易損壞等。18年底~19年初高爐年修時,從長壽、高效、低耗出發(fā),對兩座580m3高爐進行了內(nèi)型、冷卻壁、內(nèi)襯等的優(yōu)化改造,采用了操作內(nèi)型、襯壁一體式爐襯、爐身上部增設(shè)冷卻器、水冷鋼磚、冷卻壁軟水分區(qū)冷卻、優(yōu)質(zhì)超微孔炭磚、整體式陶瓷杯等先進技術(shù)。高爐投產(chǎn)后,達產(chǎn)迅速、較原高爐更容易實現(xiàn)強化冶煉,生產(chǎn)實踐中經(jīng)過一系列生產(chǎn)強化措施,高爐生產(chǎn)經(jīng)濟技術(shù)指標不斷得到優(yōu)化提高,經(jīng)濟效益明顯。

關(guān)鍵詞:高爐;爐型優(yōu)化改造;冷卻壁;陶瓷杯 

沙鋼集團安陽永興特鋼2×580m3高爐采用無料鐘爐頂,料車上料,配備AV50-13軸流風機,爐缸采用光面冷卻壁、爐腹和爐腰采用厚壁爐襯和無凸臺光面冷卻壁、爐身中下部采用厚壁磚襯+凸臺鑲磚冷卻壁、爐身上部為無冷卻砌磚結(jié)構(gòu),軟水密閉循環(huán)冷卻,爐喉部位為一段式填料無冷式爐喉鋼磚;高爐內(nèi)型特征為:爐腹角為81.4692°、爐身角為84.8872°,Hu/D為2.76。

在高爐日常生產(chǎn)冶煉中,存在冶煉強度較低、高爐不容易實現(xiàn)強化冶煉、煤氣利用率較差、爐況穩(wěn)定性不夠等,主要表現(xiàn)有:①爐身上部無冷區(qū)磚襯垮塌,高溫煤氣流直接沖刷爐喉鋼磚而整體變形、上翹,變相縮小了爐喉直徑,造成高爐上部容易結(jié)瘤,影響了高爐布料和爐身上部煤氣流的合理分布與穩(wěn)定性;②爐身的冷卻壁凸臺幾乎對磚襯沒有支托能力,生產(chǎn)中會出現(xiàn)磚襯垮塌,容易出現(xiàn)爐墻粘結(jié)甚至結(jié)瘤,從而破壞了操作內(nèi)型、難于保持合理的煤氣流分布與穩(wěn)定;③冷卻壁凸臺處于高溫區(qū)、冷卻強度低,凸臺與本體之間的溫差應(yīng)力加劇了冷卻壁承受的熱應(yīng)力與疲勞,導致冷卻壁的過快破損等。以上這些問題,導致了高爐日常生產(chǎn)中對原燃料質(zhì)量要求較高,高爐風機利用率較低,對高爐生產(chǎn)穩(wěn)定性影響較大,生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標出現(xiàn)瓶頸而無法提升水平(見表3)。

1  高爐優(yōu)化改造的原則和目標

580m3高爐的優(yōu)化改造以立足于現(xiàn)有整體裝備水平、風機能力、高爐冷卻系統(tǒng)能力、渣處理能力等條件,貫徹高效、長壽、安全、環(huán)保的建設(shè)理念,在符合高效、長壽、安全、環(huán)保的原則下,充分利用現(xiàn)有設(shè)施,盡量降低工程投資、縮短建設(shè)工期,以獲得最佳的投資效益。

優(yōu)化改造在現(xiàn)有原燃料水平、外圍設(shè)施等條件下,優(yōu)先解決高爐高效化生產(chǎn)的要求,消除爐身上部容易粘結(jié)、結(jié)瘤和內(nèi)型合理度及現(xiàn)有生產(chǎn)中存在的問題,確保高爐長效化穩(wěn)定生產(chǎn)。確定改造優(yōu)化的技術(shù)考核目標為:高爐利用系數(shù)指標不低于3.8t/(m3.d),燃料比不超過530kg/t。

2  高爐本體優(yōu)化改造的主要內(nèi)容

兩座高爐的本次年修中,以高爐本體的優(yōu)化改造原則和目標為基礎(chǔ),充分利用現(xiàn)有裝備條件和設(shè)施,盡量降低投資和縮小建設(shè)工期,對現(xiàn)有高爐爐型和緊密相關(guān)的工藝設(shè)施進行優(yōu)化設(shè)計、改造。主要包括下述內(nèi)容:

(1)針對密切影響高爐生產(chǎn)效率的高爐內(nèi)型,系統(tǒng)研究高爐內(nèi)型、冷卻壁與內(nèi)襯的相互依存關(guān)系,優(yōu)化高爐內(nèi)型的特征參數(shù)、采用接近操作內(nèi)型的設(shè)計爐型。

(2)遵循高爐冷卻壁破損機理,結(jié)合高爐操作內(nèi)型,選擇無凸臺冷卻壁與薄壁內(nèi)襯、爐身上部采用襯壁一體式爐墻結(jié)構(gòu)等。

(3)針對公司所屬地位于京津冀地區(qū)及當?shù)丨h(huán)保管控力度大的實際情況,高爐存在經(jīng)常性燜、停爐等特殊爐況,應(yīng)選擇有利于爐底爐缸保溫的優(yōu)質(zhì)炭磚陶瓷杯爐缸內(nèi)襯。

(4)對冷卻壁軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)的爐體管線進行優(yōu)化,在不增加原有系統(tǒng)能力的前提下,采用高爐周向分區(qū)控制冷卻強度,增加高爐周向熱負荷調(diào)節(jié)技術(shù)。

(5)采用高效、長壽的水冷鋼磚,消除鋼磚變形、上翹對布料、煤氣流分布的不利影響。

3  高爐爐型的優(yōu)化

煤氣流的合理、穩(wěn)定分布、易于調(diào)控等是實現(xiàn)高爐“順行、穩(wěn)定、高效、低耗、長壽”的前提條件,而高爐內(nèi)型是獲得合理、穩(wěn)定煤氣流分布的基礎(chǔ)。合理的爐型需要系統(tǒng)研究冷卻設(shè)備、耐火材料、生產(chǎn)操作、原燃料條件等綜合因素。因此,高爐爐型的選擇是本次優(yōu)化改造的研究重點。根據(jù)580m3高爐現(xiàn)狀,結(jié)合公司要求高爐優(yōu)化改造后要達到“高產(chǎn)、低耗、穩(wěn)定”的要求,以合理擴大高爐容積為技術(shù)思路,實施高爐內(nèi)型的優(yōu)化選擇:

①高爐內(nèi)型即為準操作內(nèi)型,設(shè)計內(nèi)型接近于實際冶煉的高爐操作內(nèi)型。在高爐有效高度不變的前提下,針對原內(nèi)型的爐腹角、爐身角偏大,不利于煤氣流合理分布、穩(wěn)定和不易調(diào)控等缺陷,通過適當擴大爐缸、爐腰和爐喉直徑及采用薄壁爐襯,調(diào)整爐身高度,將高徑比由原來的2.76優(yōu)化為2.45。

②在調(diào)整高徑比的同時,重新設(shè)計爐腹以上冷卻壁設(shè)備,在保證本體冷卻強度的情況下,減薄冷卻壁厚度,以實現(xiàn)擴大爐缸、爐腰及爐喉直徑的目的,在此基礎(chǔ)上選擇合理的爐腹角,以獲得合理穩(wěn)定的煤氣流分布、保護冷卻設(shè)備,通過核算優(yōu)化后的爐腹角選定為75.7841°、爐身角選定為83.8644°。

③鑒于本高爐容積小、鼓風動能足、易于獲得較好中心透氣性等特點,當死鐵層深度與爐缸直徑的理論比值h0/d 保持在19%水平時,爐缸環(huán)流仍然得到抑制,高爐壽命具有可靠的技術(shù)保證。

④結(jié)合布料設(shè)備、合理的爐喉直徑、礦石下降過程中的膨脹行為氣流分別、無凸臺冷卻壁、爐喉下增設(shè)冷卻壁等,爐型改造優(yōu)化中設(shè)置了82.6252°的上爐身角。

優(yōu)化改造后的高爐內(nèi)型主要特征參數(shù)見表1。

圖片1 

4  高爐內(nèi)襯

高爐內(nèi)襯是高爐實現(xiàn)高效、長壽的關(guān)鍵因素之一,本次優(yōu)化改造中綜合考慮高爐長壽需求、合理內(nèi)型、生產(chǎn)效率等,根據(jù)高爐耐火材料內(nèi)襯侵蝕機理選擇各部位使用的耐火材料內(nèi)襯。

4.1  爐底、爐缸內(nèi)襯

為強化爐底爐缸的結(jié)構(gòu)安全、長壽,爐底共設(shè)置5層滿鋪炭磚,總高度不變。其中,第1~3層為保留利舊的半石墨炭磚,合計理論高度為1200mm;第4層設(shè)置厚度為400mm的微孔炭磚,第5層為厚度400mm的超微孔炭磚。爐缸側(cè)壁合計新設(shè)置10層環(huán)形炭磚,總高度不變。其中,鐵口區(qū)及以下部位的第1~6層采用超微孔炭磚,設(shè)計高度為2400mm;第7~10層采用微孔炭磚,設(shè)計總高度為1500mm。鐵口區(qū)域由原莫來石-剛玉鐵口組合磚優(yōu)化為組合式超微孔炭磚,鐵口框內(nèi)填充剛玉質(zhì)澆注料。

爐底、爐缸選用整體式陶瓷杯。爐底采用雙向錯臺莫來石質(zhì)大塊磚構(gòu)成的整體式單層陶瓷墊,高度為800mm。爐缸側(cè)壁選用剛玉質(zhì)大塊制品砌筑的整體式陶瓷杯壁,厚度為250~460mm;陶瓷杯壁與爐缸環(huán)形炭磚之間采用剛玉澆注料與膨脹墊構(gòu)成的隔熱夾層襯體。風口帶采用剛玉質(zhì)大塊制品風口組合磚,組合磚與冷卻壁之間、上環(huán)磚與風口套之間填充碳化硅質(zhì)澆注料;下環(huán)磚與風口套之間填充緩沖泥漿,為更好地保護爐缸碳質(zhì)內(nèi)襯、降低風口以下磚襯的上漲影響,風口組合磚襯中采用隔水板、膨脹墊等細部技術(shù)。爐底、爐缸內(nèi)襯內(nèi)襯型式的結(jié)構(gòu)示意見圖1。

圖片2 

4.2  風口以上內(nèi)襯

爐腹根部共設(shè)置3層剛玉-碳化硅質(zhì)大塊過渡磚,以強化爐腹磚襯對下部風口組合磚的保護,過渡磚襯與爐腹冷卻壁之間填充碳化硅質(zhì)澆注料。爐腹中部~爐身下部區(qū)域采用剛玉-碳化硅質(zhì)濕法噴涂襯,利用人工噴涂方式噴涂在冷卻壁的燕尾槽中和冷卻壁熱面,形成一體式襯壁結(jié)構(gòu),爐腹部位冷卻壁熱面外的噴涂層厚度為200~150mm,爐腰部位冷卻壁熱面外的噴涂層厚度為150mm,爐身下部冷卻壁熱面外的噴涂層厚度為150~190mm。爐身中部區(qū)域采用高鋁質(zhì)濕法噴涂襯,利用人工噴涂方式噴涂在冷卻壁的燕尾槽中和冷卻壁熱面,形成一體式襯壁結(jié)構(gòu),冷卻壁熱面外的噴涂層厚度不超過190mm。爐身上部在冷卻壁熱面及本體燕尾槽中采用預(yù)澆注抗熱震耐磨澆注料,與冷卻壁形成一體式結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)與選用耐材具有整體性好、適應(yīng)爐身上部的熱震破壞、氣流與爐料沖刷磨損環(huán)境的性能,具有維持該部位內(nèi)型規(guī)整與平滑、防止爐喉鋼磚過熱上翹等功能。

5  高爐本體冷卻設(shè)備

高爐年修中,以滿足高爐高效化生產(chǎn)為前提,按新設(shè)計高爐內(nèi)型重新設(shè)計、配備了爐腹、爐腰和爐身的冷卻壁以及鐵口區(qū)冷卻壁,重新校定冷卻設(shè)備的熱負荷、水溫升。高爐原有冷卻壁共11段,第1~4段冷卻壁屬于爐底、爐缸范圍(含風口冷卻壁)。項目實施中,根據(jù)原有冷卻設(shè)備的完好程度及使用情況,確定第1~4段冷卻壁利舊,但需更換鐵口區(qū)、殘鐵口冷卻壁,第5~11段冷卻壁重新設(shè)計,在爐身上部的爐喉鋼磚下增設(shè)1段冷卻壁。

5.1  鐵口區(qū)冷卻壁

鐵口兩側(cè)原有3-A、3-B冷卻壁各1塊,每塊冷卻壁中設(shè)有4根水管。高爐冶煉中發(fā)現(xiàn)這兩塊冷卻壁的進出水管口距離鐵口過近,生產(chǎn)中維護不便,存在操作安全隱患,且有冷卻強度偏低現(xiàn)象。在新設(shè)計中針對原鐵口冷卻壁存在的缺陷,分別將鐵口側(cè)的3-A與1塊相鄰冷卻壁、3-B與1塊相鄰冷卻壁合并組成為2塊鐵口冷卻壁,每塊鐵口冷卻壁設(shè)8根φ60×6mm冷卻水管,使冷卻水管的進出水管口遠離鐵口,消除了生產(chǎn)維護安全隱患、強化了冷卻強度。

5.2  風口以上冷卻壁

為解決爐身上部無冷卻區(qū)磚襯容易垮塌及爐身冷卻壁凸臺形成爐墻粘結(jié)或結(jié)瘤的條件,在高爐本體原有冷卻設(shè)備的基礎(chǔ)上,于原無冷區(qū)增加1段冷卻壁,最終形成高爐本體全冷卻壁結(jié)構(gòu),并取消爐身部冷卻壁凸臺。

風口以上區(qū)域共設(shè)有8段冷卻壁,即第5~12段冷卻壁,各段冷卻壁均為熱面帶有嵌入耐火材料的燕尾槽。另外,對新增的第12段冷卻壁,采用耐材預(yù)澆注冷卻壁的無砌磚結(jié)構(gòu)方式,在冷卻壁熱面及本體燕尾槽中預(yù)澆注抗熱震耐磨澆注料,冷卻壁與耐材形成一體式結(jié)構(gòu)。

風口以上的冷卻壁材質(zhì)根據(jù)高爐的優(yōu)化改造要求,爐腹及爐身下部冷卻壁選擇為ZG230-450鑄鋼冷卻壁,爐身中上部冷卻壁選擇為QT400-20球墨鑄鐵冷卻壁。

5.3  爐喉鋼磚

為克服原有爐喉鋼磚在冶煉生產(chǎn)中過熱變形、上翹的實際問題,按照新的爐喉直徑重新設(shè)計配置了爐喉鋼磚設(shè)備。新的爐喉鋼磚優(yōu)化為上下兩段結(jié)構(gòu),上段為立式無水冷鋼磚,下段為內(nèi)鑄φ60×6mm冷卻管的立式水冷鋼磚,鋼磚本體材質(zhì)均為鑄鋼ZG270-500,上下段鋼磚均由螺栓固定在爐殼上。

 

6  高爐冷卻系統(tǒng)

6.1  高爐原有冷卻系統(tǒng)概述

6.1.1  工業(yè)水開路循環(huán)系統(tǒng)

高壓工業(yè)水開路系統(tǒng)循環(huán)水量的控制目標為600m3/h,用戶點分別為:風口小套、十字測溫裝置和爐頂設(shè)備。

中壓工業(yè)水開路系統(tǒng)循環(huán)水量控制目標為600m3/h,用戶點分別為:風口中套、爐頂灑水冷卻、爐殼后期噴淋以及風口小套冷卻備用等。

6.1.2  軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)

軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)的循環(huán)總水量為2400m3/h,其中:冷卻壁本體立管冷卻1600m3/h,冷卻壁凸臺冷卻400m3/h,爐底和風口大套冷卻200m3/h,風口中套冷卻200m3/h。膨脹罐設(shè)置于高爐爐頂平臺、二次冷卻器設(shè)置于循環(huán)水泵站,系統(tǒng)設(shè)置配有流量、壓力、溫度等檢測與調(diào)節(jié)裝置。風口平臺爐體下方設(shè)有三路向高爐供水。

6.2  冷卻水系統(tǒng)的優(yōu)化改造

6.2.1  高、中壓工業(yè)水開路循環(huán)冷卻系統(tǒng)

中壓工業(yè)水冷卻系統(tǒng)的用戶點在本次優(yōu)化改造中沒有變化,均按照利舊實施。

高壓工業(yè)水系統(tǒng)中,風口小套、十字測溫裝置、爐頂設(shè)備等用戶點均未改變,按利舊實施。

項目優(yōu)化改造中新增的24塊水冷式爐喉鋼磚,采用每三塊并聯(lián)冷卻方式,合計有8個供水點。設(shè)計核算所需冷卻水量80m3/h、水溫升小于1.7℃?,F(xiàn)有高壓工業(yè)水開路循環(huán)冷卻用戶中,高爐風口小套實際總用水量不超過400m3/h,十字測溫裝置實際上沒有通水冷卻。經(jīng)核算,日常生產(chǎn)中的高壓工業(yè)清水富余量尚有約100m3/h。鑒于爐喉鋼磚冷卻水量為80m3/h、水溫升<1.7℃,項目實施中將爐喉鋼磚并入高壓工業(yè)水冷卻系統(tǒng)。

6.2.2  軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)

(1)管線配置

根據(jù)高爐冷卻壁優(yōu)化改造后的結(jié)構(gòu)與配置,冷卻壁采用串聯(lián)冷卻方式。具體為:第1~11段冷卻壁的冷卻管數(shù)量、管徑與原有冷卻壁相同,采用與原有冷卻系統(tǒng)相同的上下串聯(lián)連管方式,共設(shè)有128個給排水接口;新增第12段冷卻壁為28塊、共計有112根水管,此段冷卻壁的冷卻水管與其下的第11段冷卻壁水管仍采用上下串聯(lián)方式,第11段冷卻壁多余的16根排水管跳接至對應(yīng)分區(qū)的排水環(huán)管。軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)的其余給排水總管、環(huán)形集水管、膨脹罐等按利舊實施。同時,為加強系統(tǒng)穩(wěn)定運行、調(diào)節(jié)與管理方便等,在冷卻壁與給排水總管之間、冷卻壁與環(huán)形集管之間增設(shè)了具有分區(qū)管理功能的供排水環(huán)管、供排水管及流量、壓力和溫度檢測裝置。

(2)冷卻參數(shù)

根據(jù)優(yōu)化改造的冷卻壁結(jié)構(gòu)、冷卻管線配置等,選擇冷卻壁的軟水冷卻水量為1800m3/h時,每根冷卻水管的冷卻水量為14m3/h,每根冷卻管內(nèi)的水流速為2.16m/s。此時軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)的理論水溫升為7.94℃(見表2)。當系統(tǒng)給水溫度≤42℃時,排水溫度<50℃,整個軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)可安全運行。若仍然保持冷卻壁本體的冷卻水量為1600m3/h時,驗算系統(tǒng)水溫升為8.94℃,系統(tǒng)也能安全運行。由此可見,優(yōu)化改造后的冷卻壁冷卻系統(tǒng)能滿足高爐強化冶煉要求。

新高爐設(shè)計取消冷卻壁凸臺之后,原有冷卻壁凸臺的冷卻水改供冷卻壁本體,冷卻壁本體的供水量可由1600m3/h增加為2000m3/h,每根冷卻水管的冷卻水量從現(xiàn)有的12.5m3/h,增加為15.6m3/h,管內(nèi)水流速從現(xiàn)有的1.92m/s 提升至2.4m/s,驗算循環(huán)泵揚程可匹配支管流速提高后的系統(tǒng)阻損。需要時,可通過調(diào)節(jié)循環(huán)水泵、管路閥門等進一步強化冷卻壁的冷卻強度。

圖片3 

7  優(yōu)化改造后的生產(chǎn)實踐

根據(jù)政府秋冬季環(huán)保管控期時間,3號、4號高爐分別于2018年11月15日和2019年1月10日停爐實施優(yōu)化改造,實際工期分別為51、54天(在此期間熱風爐同步技改大修),均在計劃時間內(nèi)完成優(yōu)化改造。優(yōu)化改造后的3號、4號高爐分別于2019年1月11日、3月27日相繼點火開爐,開爐后均在24小時內(nèi)達到了正常生產(chǎn)水平,實現(xiàn)了快速達產(chǎn)達效。

技改后的高爐經(jīng)過近2年多生產(chǎn)以來,高爐利用系數(shù)平均達到4.1t/(m3·d)以上,燃料比降到520kg/t左右,高爐技術(shù)經(jīng)濟指標在2年多生產(chǎn)中不斷刷新歷史最好指標(詳見表3)。2021年2月3號、4號高爐平均利用系數(shù)達到了4.66t/(m3·d)、燃料比降至520.52kg/t,其中4號高爐利用系數(shù)達到4.80t/(m3·d),燃料比降至517.65kg/t,實際生產(chǎn)實踐中均超額實現(xiàn)高爐優(yōu)化改造所設(shè)定的目標。

圖片4 

說明:①2018年為技改前指標,②2019年及以后為技改后指標,③2021年為1-2月生產(chǎn)指標,④表3均2座580m3高爐平均指標。

8  結(jié)語

沙鋼集團安陽永興特鋼2座580m3高爐技改后經(jīng)過近2年多生產(chǎn)以來,優(yōu)化改造所設(shè)定的目標在實際生產(chǎn)實踐中均超額實現(xiàn),主要體現(xiàn):

(1)優(yōu)化改造中,系統(tǒng)研究高爐內(nèi)型-冷卻設(shè)備-爐襯而選擇的操作內(nèi)型薄爐襯型式、適當減薄冷卻壁、兩段式水冷鋼磚、優(yōu)質(zhì)炭磚陶瓷杯內(nèi)襯、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化等取得成功。

(2)高爐設(shè)計爐型在開爐生產(chǎn)后即保持了高爐實際生產(chǎn)操作爐型,高爐受風能力更強,更容易進行強化冶煉,基本實現(xiàn)了高風壓、高頂壓和大風量操作,爐況穩(wěn)定性明顯增加,實現(xiàn)了高爐穩(wěn)定順行,在高爐富氧率降低的同時,利用系數(shù)持續(xù)提升、燃料比不斷下降,達到了預(yù)期的優(yōu)化設(shè)計目標。

(3)高爐在實際生產(chǎn)以來,基本消除了爐身中上部容易粘結(jié)、結(jié)瘤等惡劣爐況,近2年來高爐長期保持爐況穩(wěn)定順行,從未出現(xiàn)爐況失常。由此說明了高爐爐身上部無冷區(qū)全冷卻壁和取消冷卻壁凸臺的優(yōu)化方案是可行的。

(4)因高爐冶煉強度不斷提高,為確保高爐本體安全,優(yōu)化改造中將冷卻壁冷卻水循環(huán)水量提升至1800m3以上,冷卻水系統(tǒng)均保持了穩(wěn)定運行。

(5)因高爐爐底爐缸采用優(yōu)質(zhì)炭磚、雙向錯臺莫來石質(zhì)大塊磚構(gòu)成的整體式單層陶瓷墊、爐缸側(cè)壁選用剛玉質(zhì)大塊制品砌筑的整體式陶瓷杯壁,高爐爐底爐缸溫度始終保持在合理水平,開爐生產(chǎn)2年以來沒有因高爐持續(xù)高強化冶煉而出現(xiàn)溫度異常的現(xiàn)象。

(6)高爐優(yōu)化改造中在爐底、爐缸炭磚的熱面選用剛玉質(zhì)大塊制品構(gòu)成的整體式陶瓷杯內(nèi)襯,在環(huán)保管控停燜爐后高爐爐底爐缸整體保溫效果好,高爐開爐恢復(fù)爐況時渣鐵物理熱好,基本消除了較長期燜爐后恢復(fù)生產(chǎn)時的渣鐵欠熱現(xiàn)象,更容易實現(xiàn)快速恢復(fù)高爐生產(chǎn),并迅速達產(chǎn)達效。

參考文獻

[1]  潘永龍,李增偉.安陽永興特鋼580m³高爐優(yōu)化改造與效果[C]// 2021年第十三屆全國煉鐵系統(tǒng)高峰論壇論文集. 廣西防城港:煉鐵交流,2021.

 
 
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