陳興家,徐吉林,戰奇(鞍鋼集團工程技術有限公司)
摘 要:鞍鋼新3號高爐爐缸燒穿事故的原因,主要是在冷卻能力不足的情況下,由于爐底爐缸襯體存在間隙,竄風竄水夾帶著Zn及其他堿金屬,加劇了炭磚侵蝕。對此,提出了在風口、鐵口區域采取改進措施,并加強冷卻壁冷卻能力,預計可延長高爐壽命3—5年。
關 鍵 詞:大型高爐;爐底爐缸;間隙;Zn危害
近年來,隨著高爐大型化的快速發展,也帶來了影響爐底爐缸壽命的新問題。鞍鋼新3號高爐(3200m3)于2005年12月28日投產,2008年8月25日在沒有先兆情況下發生爐缸燒穿事故,造成巨大經濟損失。為分析燒穿事故原因,由煉鐵廠和技術中心相關人員組成調查小組,利用搶修之機對高爐爐缸進行了一次破損調查。結果表明,高爐爐底爐缸部位冷卻不足是主要原因,而Zn元素在高爐內循環富集帶來的危害也不容忽視。Zn危害是近年來才被發現的問題,但未能引起煉鐵工作者的足夠認識,或者說雖有認識,卻沒有形成系統的方法和措施來應對。本文力求從設計角度,來找到解決問題的方法。
1 高爐破損原因
在鞍鋼新3號高爐破損調查過程中發現,爐缸炭磚侵蝕程度極其不均勻,所有非鐵口側炭磚幾乎沒有被侵蝕,測量炭磚剩余厚度1000mm,陶瓷杯依然存在,剩余厚度150~170mm,工作面凸凹不平。重點侵蝕都發生在鐵口區域,炭磚剩余厚度最薄處僅為460mm[1]。
(1)冷卻設備漏水對爐底爐缸壽命的影響。冷卻設備漏水會沿著冷卻壁背部填料間隙(約40mm)(如圖1所示),向爐缸聚集,并向熱面滲透。在溫度>700℃區域,水蒸氣會與炭磚發生氧化反應,造成炭磚蝕損。蝕損形成的間隙會成為Zn及其他堿金屬的聚集地,甚至鐵水也會侵入。這些因素會導致炭磚進一步惡化,直至失效。
(2)冷卻壁背部填料間隙的影響。冷卻壁背部的填料無外乎鐵屑填料和自流澆注料兩種,受冷卻壁水冷保護管凸臺影響,鐵屑填料幾乎無法搗實(凸臺間隙很小,搗錘深入不下)。自流澆注料干燥后又存在體積收縮,形成裂縫。這些間隙縫會成為煤氣(或水)通道,流竄的煤氣(或水)夾帶著Zn及其他堿金屬進入爐缸炭磚縫隙,對炭磚造成危害,劣化炭磚性能。
(3)鐵口通道的影響。鐵口通道在出鐵過程中是爐內高壓與爐外常壓體系的連通器,出鐵過程中流竄的煤氣夾帶著水或水蒸氣、Zn及其他堿金屬,從填料間隙縫或砌筑體縫隙,向鐵口區域匯聚,造成鐵口噴濺或放炮[如圖2(a)所示];堵鐵口時,鐵水會逆向進入縫隙,甚至直達冷卻壁工作面[如圖2(b)所示]。這就不難解釋,為何高爐投產后僅2年多,在大多數炭磚及陶瓷杯還完好的情況下,爐缸就發生了燒穿事故。
(4)Zn在高爐內循環富集的危害[2]。Zn蒸氣在高爐內循環富,沉積在高爐內襯上,與內襯發生化學反應,形成低熔點化合物造成爐身結瘤。而且,Zn的循環富集會破壞操作爐型,爐料下降不暢通,料柱透氣性指數變差,造成高爐不接受風量,懸、崩料頻繁。Zn的循環富集使高爐內的渣皮頻繁脫落,影響正常的送風參數,使風口容易損壞。在爐役后期,Zn的循環富集會導致風口出現升降,甚至爐況失常。高爐內的Zn蒸氣在強冷區冷凝成液體進入到風口組合磚中,使其體積不均勻膨脹,導致風口二套上翹,影響高爐的送風參數,使各風口的進風狀態處于失控狀態。休風更換風口或二套時,常會流出Zn液。沉積的Zn液會導致爐底炭磚脆化,從而影響爐底、爐缸耐材的壽命。當高爐入爐料中Zn負荷過多時,Zn蒸氣會上升管處冷凝結厚,影響煤氣的正常導出。
2 根據破損原因制訂對策
根據以上分析,爐底爐缸在冷卻能力不足的情況下,各種間隙竄風竄水夾帶著堿金屬特別是Zn,會加劇炭磚侵蝕。尤其是在鐵口區域,情況會進一步惡化,嚴重者鐵水侵入炭磚背部,極易釀成爐缸燒穿等重大事故。
2.1 風口區域采取的措施
(1)風口冷卻壁采取的措施。改進冷卻壁結構及安裝方法,取消冷卻壁與爐殼的間隙,將安裝用凸臺取消,使冷卻壁與爐殼緊密接觸,并涂裝樹脂密封膠密封(如圖3所示)。因為冷卻壁鑄造工藝已有很大進步,特別是采用樹脂砂成型,制造精度完全可以滿足要求。這樣改進之后,冷卻壁背部竄風竄水問題,會得到很好解決。
(2)風口冷卻壁上下界面采取的措施。在風口帶冷卻壁上、下界面處增設環型不銹鋼板(稱為導流板),阻擋風口或冷卻設備漏水向爐缸和鐵口區流動,環型鋼板一端與爐殼焊接(連續焊),另一端呈下階梯狀,壓進磚縫直至工作面(如圖4所示)。一旦冷卻設備漏水,由導流板阻隔并導向爐內迅速氣化,隨煤氣流上升排出高爐。
2.2 鐵口區域采取的措施
鐵口區通道磚增設不銹鋼箔板包覆(也可多層包覆),阻擋煤氣或水(或水蒸氣)通過各種縫隙竄入鐵口通道,也可阻擋鐵水通過鐵口通道竄入縫隙造成隱患(如圖5所示)。鐵口區域冷卻壁亦可取消凸臺,緊貼爐殼安裝,可以大大減緩竄風竄水夾帶著有害元素對爐缸炭磚的影響。
2.3 冷卻措施
加強冷卻能力,取消分段供水冷卻方式,采用自下而上的串聯供水冷卻方式。冷卻壁單管水量≥20m3/h,水速≥2m/s。
3 預計效果
通過采取上述措施,預計高爐壽命可以延長3—5年。高爐在正常工作狀況下,侵蝕是從工作面開始的。即有害元素(Zn及其他堿金屬)、渣、鐵等侵蝕從界面開始,通過界面滲入并擴散至耐材內部,這種侵蝕稱為“正常侵蝕”。而當爐缸砌筑體間隙竄風竄水時,使得有害元素肆虐,大大降低爐缸壽命,這種侵蝕稱為“異常侵蝕”。由于使用原燃料、高爐強化冶煉程度、冷卻制度、高爐操作維護不同,異常侵蝕對高爐壽命的影響也不同,且差異較大。壽命短者3—5年,長者8—10年。通過采取相應措施,避免異常侵蝕,高爐一代壽命可以達到15年或以上。
4 結語
(1)Zn及其他堿金屬等各種有害元素對爐缸炭磚的影響,通過采取措施,可以有效減緩;
(2)改進冷卻壁結構形式及安裝方式,可以防止背部間隙竄風竄水;
(3)增設不銹鋼導流板,可以防止冷卻設備漏水向爐缸漫延;
(4)增設鐵口通道包覆不銹鋼箔板,可以防止爐缸鉆鐵及鐵口噴濺、放炮現象發生;
(5)必須堅持強化爐缸冷卻。
5 參考文獻
[1] 王寶海,謝明輝.鞍鋼新3號高爐爐缸爐底破損調查[C]∥中國金屬學會煉鐵分會.2012年全國煉鐵生產技術會議暨煉鐵學術年會文集.無錫:中國金屬學會.2012:32—37.
[2] 項仲庸,王筱留,等.高爐設計——煉鐵工藝設計理論與實踐[M].北京:冶金工業出版社,2007:93.