郭偉,董占斌,張躍飛,沈開(kāi)照,鄭會(huì)平,黃少帥
(秦皇島首秦金屬材料有限公司,河北 秦皇島 066026)
摘 要:通過(guò)對(duì)400mm厚連鑄坯軋制160mm厚特厚板的軋制道次分配方法、厚度控制技術(shù)以及板形控制技術(shù)的研究攻關(guān),成功開(kāi)發(fā)出160mm厚Q345高韌性特厚規(guī)格產(chǎn)品,鋼板異板差控制在±0.8mm以內(nèi),板形合格率達(dá)99.5%,-40℃沖擊功為171~249J,Z向斷面收縮率為31.0%~46.5%,滿足了高尺寸精度、高韌性
關(guān)鍵詞:特厚板;軋制道次;厚度控制;板形控制
1前言
在我國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的大背景下,完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推進(jìn)精品基地建設(shè)、增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力已成為各大鋼鐵企業(yè)生存發(fā)展的重要手段。2010年,秦皇島首秦金屬材料有限公司3#連鑄機(jī)(連鑄坯最大厚度為400mm)、粗軋機(jī)相繼投產(chǎn),面對(duì)特厚板的市場(chǎng)需求和豐厚利潤(rùn)空間,首秦公司根據(jù)自身技術(shù)裝備特點(diǎn),通過(guò)組織實(shí)施軋鋼工序的系列攻關(guān),成功開(kāi)發(fā)出150~160mm厚Q345高韌性特厚板,鋼板厚度精度高,板形良好,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
2主要工藝技術(shù)難點(diǎn)
2.1產(chǎn)品壓縮比小
隨著鋼板厚度的增加,焊接結(jié)構(gòu)件產(chǎn)生層狀撕裂的危險(xiǎn)性增加。因此,大型焊接鋼結(jié)構(gòu)件對(duì)安全可靠性的特殊要求決定了特厚板必須具有良好的內(nèi)在質(zhì)量和均勻的性能。在首秦公司的工裝設(shè)備條件下,開(kāi)發(fā)100~160mm特厚板的技術(shù)難點(diǎn)在 于 產(chǎn) 品 壓 縮 比 ,
400mm厚 鋼 坯 軋 制160mm厚鋼板壓縮比僅為2.5,因此很難保證鋼板厚度方向性能的均勻性。
2.2厚度精度控制
精軋機(jī)后γ射線測(cè)厚儀設(shè)計(jì)測(cè)量極限厚度為100mm,通過(guò)設(shè)備功能優(yōu)化后,目前能夠測(cè)量到150mm,但測(cè)量偏差達(dá)±2.4mm,因此測(cè)量設(shè)備精度無(wú)法滿足厚板厚度控制要求。在此條件下,必須通過(guò)優(yōu)化西門子二級(jí)厚度控制模型來(lái)滿足厚度控制要求。
2.3板形控制
對(duì)于特厚規(guī)格鋼板,在軋制過(guò)程中鋼板極易出現(xiàn)VM彎或頭尾部硬彎(圖1),而一旦此類板形缺陷形成后,很難再通過(guò)熱矯直機(jī)進(jìn)行挽救。因此必須確保終軋輸出鋼板板形平整。
3軋制技術(shù)攻關(guān)
3.1軋制道次分配
鑒于軋制壓縮比只有2.5,為取得良好的壓下效果,最大限度地細(xì)化芯部晶粒,采用
160mm×2580mm×9000mm規(guī)格進(jìn)行了特厚板軋制試驗(yàn),以確定最優(yōu)道次分配方案。試驗(yàn)中,粗軋機(jī)和精軋機(jī)采用如下道次分配策略:
(1)坯型選擇。中厚板軋機(jī)粗軋分為成型、展寬和縱軋3個(gè)階段,通常成型道次和展寬道次的單道次壓下量較縱軋道次小,因此必須選取小展寬比鋼板,以利于充分發(fā)揮縱軋階段粗軋大壓下的優(yōu)勢(shì)。為此將坯型定為400mm×2400mm×3850mm,展寬比約1.1。
(2)粗軋大壓下。粗軋機(jī)采取低速大壓下軋制策略,粗軋單道次最大壓下量設(shè)為40mm,咬鋼速度1.0~1.2m/s,最大軋制速度1.5m/s。通過(guò)降低鋼板控溫厚度,只給精軋機(jī)預(yù)留少量壓下空間,以使有限的壓下量全部在粗軋階段發(fā)揮作用,從而充分細(xì)化芯部晶粒,改善芯部組織性能。
(3)精軋小壓下。精軋機(jī)采取小壓下策略,3~6道次完成,可以起到平整作用,從而使鋼板保持良好的板形。
軋制規(guī)程如圖2所示。
160mm厚Q345厚板成品性能測(cè)試結(jié)果顯示,鋼板強(qiáng)度、塑性指標(biāo)完全滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,且鋼板1/4位置的-40℃沖擊功為171~249J,滿足E級(jí)要求,Z向斷面收縮率為31.0%~46.5%,全部滿足Z25要求。探傷波普顯示滿足三級(jí)探傷要求。因此,采用粗軋大壓下、精軋小壓下的軋制策略對(duì)特厚板的性能和板形控制均有顯著成效。
3.2厚度控制技術(shù)
3.2.1軋機(jī)剛度參數(shù)優(yōu)化
式(1)為該中厚板生產(chǎn)線二級(jí)模型的厚度計(jì)算模型,其考慮了機(jī)架變形、輥系變形等多種影響厚度計(jì)算的因素:
h=s+Δhstand+Δhroll-ΔhMorgoil-Δhthermal+Δhwear-s0
(1)
式中,Δhstand為機(jī)架變形;Δhroll為軋輥撓度變形,軋輥壓扁;ΔhMorgoil為油膜厚度;Δhthermal為軋輥熱膨脹;Δhwear為軋輥磨損;s0為零點(diǎn)。
機(jī)架變形Δhstand與軋機(jī)剛度密切相關(guān)。該二級(jí)模型中使用的軋機(jī)剛度參數(shù)為試生產(chǎn)時(shí)設(shè)定的,一直未進(jìn)行修正。為此,通過(guò)對(duì)不同時(shí)間測(cè)試的剛度數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,得到了軋機(jī)總剛度變化關(guān)系,見(jiàn)圖3。剛度測(cè)試結(jié)果顯示,精軋機(jī)入口、出口位移傳感器位置變化不一致,如圖4所示。
不同時(shí)間測(cè)試得到的軋機(jī)剛度值變化較大,這不僅與更換支撐輥、工作輥之后軋機(jī)本體剛度的變化有關(guān),還可能與HGC液壓缸上入口、出口位移傳感器變化不一致有關(guān)。如果剛度發(fā)生明顯變化,則需要在二級(jí)模型中重新調(diào)整剛度計(jì)算參數(shù),否則會(huì)因二級(jí)模型所使用的剛度參數(shù)與實(shí)際剛度存在偏差而造成二級(jí)模型彈跳值計(jì)算不準(zhǔn)確。于是在重新進(jìn)行軋機(jī)50MN彈跳測(cè)試后,將最新測(cè)試得到的剛度計(jì)算參數(shù)更新到二級(jí)模型中,替代原有參數(shù),以消除軋機(jī)剛度參數(shù)不準(zhǔn)確對(duì)厚度控制的影響。
3.2.2 軋制道次優(yōu)化
精軋階段總壓下量定為30~60mm,軋制3~6道次,確保末道次軋制力在20MN以上,使軋機(jī)剛度曲線處于線性區(qū)間,以滿足鋼板厚度計(jì)算精度的要求。
3.2.3優(yōu)化效果
實(shí)際生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,改進(jìn)后軋制160mm特厚板的異板差控制精度達(dá)到了±0.8mm以內(nèi),比國(guó)標(biāo)要求更為精確。
3.3板形控制技術(shù)
針對(duì)特厚板板形的控制,采取了以下措施:
(1)加熱。首先,通過(guò)調(diào)整加熱Ⅰ段、加熱Ⅱ段的爐膛溫度,優(yōu)化上、下煤氣流量配比和各段殘氧含量,并結(jié)合黑匣子實(shí)驗(yàn)和二級(jí)模型優(yōu)化,提高厚板鋼坯的加熱均勻性;再嚴(yán)格控制400mm厚鋼坯在加熱爐加熱Ⅱ段至出爐階段的在爐時(shí)間,使鋼坯在加熱爐高溫段充分加熱,提高鋼溫的均勻性;并控制400mm厚鋼坯在爐內(nèi)的裝鋼間距,確保鋼坯在高溫段的加熱時(shí)間。由此確保鋼坯上、下表面溫差在30℃以內(nèi),兩爐鋼坯溫差縮小至10℃
以內(nèi)。
(2)特厚板矯直。通過(guò)優(yōu)化特厚板矯直工藝,采用 平 輥 單 道 次 矯 直,矯 直 力 保 持 為3000~6000kN,對(duì)特厚板起到平整作用。
采取上述加熱和矯直措施后,成品特厚板的VM彎和頭尾硬彎得到了良好控制,鋼板縱向不平度不大于5mm/m,橫向不平度不大于3mm/m,板形合格率達(dá)99.5%。
4結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)400mm厚連鑄坯生產(chǎn)厚度為160mm的Q345特厚板的軋制工藝、厚度控制技術(shù)以及板形控制技術(shù)進(jìn)行研發(fā)攻關(guān),成功開(kāi)發(fā)出尺寸和性能穩(wěn)定優(yōu)異的特厚規(guī)格產(chǎn)品。與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠多采用模鑄的生產(chǎn)工藝相比,采用400mm厚連鑄坯生產(chǎn)100~160mm厚特厚板,具有成材率高、工藝流程相對(duì)簡(jiǎn)單、成本低、交貨周期短等優(yōu)點(diǎn),且生產(chǎn)工藝穩(wěn)定可靠,鋼板實(shí)物質(zhì)量?jī)?yōu)良。