甄新剛1,朱志遠1,楊建平1,李景光1,王玉龍1,劉 洋2,趙新宇2
( 1. 秦皇島首秦金屬材料有限公司,河北 秦皇島,066000;
2. 首鋼集團 技術研究院,北京 100043)
摘 要: 分析了板坯厚度和 3D 噴淋技術對400 mm特厚板坯角橫裂紋的影響。研究表明,對于 400 mm特厚板坯,鋼的第Ⅲ脆性區的力學性能,是產生角橫裂紋的內因; 矯直段鑄坯角部冷卻強度過大是形成角橫裂紋的外因。在此基礎上,提出了改善 400 mm 特厚板坯角橫裂紋的有效措施,經實施應用后,明顯減輕了 400 mm 特厚板坯角橫裂紋缺陷,鋼坯切角率降低到0. 35 %,有效改善了鋼坯的表面質量。
關鍵詞: 連鑄; 特厚板坯; 角橫裂紋; 矯直應變; 3D 噴淋技術
秦皇島首秦金屬材料有限公司( 以下簡稱“首秦公司”) 3 號鑄機是引進西門子奧鋼聯的板坯連鑄設備及冶金工藝技術,該鑄機采用直弧形機型,帶液芯連續彎曲-矯直,基本弧半徑 11 m,冶金長度 45 m,產品規格為: ( 250、300、350、400)mm × ( 1600 ~ 2400) mm,年產量 110 萬 t。
該鑄機于 2010 年 6 月 29 日進行第一次熱試,在生產調試的前 4 個月,400 mm 特厚板坯的角橫裂紋發生率比較高,通過抽樣檢測 975 塊鋼坯,發現裂紋發生率達到了18 %,嚴重影響了首秦公司 3 號鑄機的投產運行。為降低鑄坯角橫裂紋的發生率,為該鑄機專門引進了奧鋼聯最新研發的 3D 噴淋技術,本文針對 3D 噴淋技術的工作原理進行了較系統的研究,并對相關的工藝參數進行了合理的優化,明顯降低了400 mm特厚板坯角橫裂紋的發生率,改善了板坯的表面質量,確保了首秦公司 3 號鑄機的正常運行。
1 角橫裂紋的檢測
首秦公司生產的板坯都要進行抽樣檢測,如果角橫裂紋的長度超過規定范圍,需要對抽檢板坯的相應爐次進行切角處理。因此,以切角率來判斷特厚板坯角橫裂紋的發生狀況。通過整理2010 年 7—10 月的鋼坯清檢記錄,發現 400 mm特厚板坯的角橫裂紋幾乎都出現在板坯深振痕波谷處,裂紋跨角部開裂并向板坯的內弧面和窄面延伸,裂紋長度在 4 ~70 mm,每個板坯角橫裂紋平均個數大約為 22 個。
2 板坯厚度對角橫裂紋的影響
對 2010 年 7—10 月生產的工況條件相同的鋼坯進行了統計分析,各斷面的抽樣鋼坯均為500 塊,發現板坯厚度對角橫裂紋的影響非常顯著,如圖 1 所示。
由圖 1 可見,隨著板坯厚度的增加,切角率有明顯增加的趨勢,400 mm 特厚板坯的切角率最高,達到了17. 95 %。其原因在于: 首秦公司 3 號鑄機生產的 400 mm 特厚板坯,角橫裂紋主要集中出現在鑄坯的內弧,說明角橫裂紋的發生與坯殼在矯直段承受的載荷密切相關。對于相同的鋼種,板坯厚度不同時,坯殼在矯直段受到的機械應力有很大的差異。蔡開科[1]等人的研究表明,板坯的厚度越大,坯殼承受的矯直應變越大,對于多點矯直的鑄機,凝固前沿矯直應變計算公式為:
式中 ε 為矯直應變,%; d 為板坯厚度,mm; S 為坯殼厚度,mm; Rn-1、Rn為矯直半徑,mm。由圖 1 可見,400 mm 特厚板坯的矯直應變是 300 mm 中厚板坯的1. 8倍。因此,在較小的載荷作用下,400mm 特厚板坯更容易出現角橫裂紋。
3 試驗鋼種的高溫延塑性
板坯角橫裂紋的產生與鋼的高溫延塑性密切相關。20 世紀70 年代以來,眾多的冶金學者系統地研究了鋼的高溫力學性能[2-3],結果表明: 從熔點附近到600 ℃存在3 個明顯的脆性區域: 第Ⅰ脆性區的溫度為熔點到1 200 ℃左右; 第Ⅱ脆性區的溫度范圍在900 ~1 00 ℃; 第Ⅲ脆性區的溫度范圍在 600~ 900 ℃ 。第Ⅲ脆性溫度區主要在比較低的應變速率( <10- 2/ s) 下出現,所以在矯直段板坯角橫裂紋與第Ⅲ脆性區的脆化有著密切的關系。Sherby[4]在20 世紀 60 年代就曾對此現象進行研究,當時認為由于發生奧氏體向鐵素體的相變,滑移系減少、變形不連續導致塑性降低。在奧氏體向鐵素體轉變時,容易在奧氏體晶界形成薄網狀的鐵素體。與奧氏體相比,鐵素體的屈服強度較低,變形容易集中在鐵素體中,在鐵素體中形成空洞,空洞聚合長大,在奧氏體晶界發生斷裂。
采用美國 DSI 公司制造的 Gleeble-1500 熱模擬實驗機測試不同溫度下鋼種的斷面收縮率,以反映鋼種的高溫延塑性。試驗鋼種為 D36-1,從裂紋板坯上進行現場取樣,測試結果如圖 2 所示,表 1 為試驗鋼種的化學成分。可見,D36-1 鋼的第Ⅲ脆性溫度區間為 750 ~800 ℃。
4 3D 噴淋技術工作原理
為了有效解決 400 mm 特厚板坯角橫裂紋缺陷,首秦公司 3 號鑄機專門引進了奧鋼聯最新研發的 3D 噴淋技術。3D 噴淋有 2 個方面的含義:單個噴嘴可以沿鑄坯的高度方向和寬度方向同時移動,該功能是通過扇形段上的液壓缸實現的,隨著噴嘴高度的增加,冷卻水量也隨之變大; 各扇形段的 3D 噴嘴沿拉坯方向可以實現整體分布,根據工藝要求排列各扇形段每排的 3D 噴嘴,從而控制鑄坯角部的冷卻強度。
5 3D 噴淋參數優化試驗
5. 1 試驗方案
為了確定適合400 mm特厚板坯角部冷卻的最優 3D 噴淋參數,進行了針對性的對比試驗,共試驗了 3 組方案,如表 2 所示。
5. 2 試驗結果
針對以上 3 種方案,進行了對比試驗,試驗鋼種為 D36-1,其化學成分如表 3 所示,鑄坯斷面規格 400 mm × 1 800 mm,拉速0. 65 m/min,通過鑄機二級系統動態配水模型可以計算出矯直段的鑄坯角部溫度,如圖 3 所示,采用方案 1 時,矯直段鑄坯角部溫度大約為 725 ~ 745 ℃; 采用方案 2時,矯直段鑄坯角部溫度大約為 770 ~ 785 ℃; 采用方案 3 時,矯直段鑄坯角部溫度大約為 790 ~810 ℃ 。可見,生產工況條件相同時,采用方案 3矯直段鑄坯角部溫度有較大的提升。
整理 3 個試驗方案的鋼坯清檢記錄,得到不同方案的試驗結果,如圖 4 所示,鑄坯角部采用弱冷的方式,有利于降低鋼坯的切角率,采用方案 3時鋼坯的切角率最低,達到了 1. 89 %,有效提高了鋼坯的成材率。
5. 3 試驗結果分析
1) 鑄坯角部冷卻采用弱冷的方式,有利于提高鑄坯的角部溫度,有效避開鋼的第Ⅲ脆性溫度區,增強坯殼抵抗塑性變形的能力,從而避免400 mm特厚板坯出現矯直應變過大誘發的角橫裂紋。
2) 方案 2 與方案 3 鑄坯角部均采用弱冷的方式,但方案 3 矯直段的鑄坯角部溫度要更高一些,并且鋼坯的切角率遠低于方案 2,其原因在于: 首秦公司 3 號鑄機每個二冷區包括 2 個扇形段,每個二冷區 3D 噴嘴實際冷卻水量根據兩個扇形段3D 噴嘴實際高度的平均值進行計算,以矯直段 7段、8 段為例,沿拉坯方向 3D 噴嘴采用線性遞減分布時,7 段的實際冷卻強度將減弱,8 段的實際冷卻強度將變強,矯直段鑄坯角部冷卻強度過大,容易誘發角部坯殼形成角橫裂紋; 如果沿拉坯方向 3D 噴嘴以兩個扇形段為一組、采用平行遞減的方式,將確保每個扇形段 3D 噴嘴的實際冷卻水量與理論值相同,從而避免出現鑄坯角部冷卻強度過大而形成的角橫裂紋。
6 設備因素
設備的使用精度對角橫裂紋的產生密切相關。對于400 mm特厚板坯,每個澆次停澆后,都要對彎曲段與垂直段的接弧進行檢測,發現停澆后接弧都有變化,并且彎曲段向內弧偏移。后經檢查發現,彎曲段香蕉梁的銅套材質硬度不夠,當生產40 mm特厚板坯時,由于坯殼較厚,使得坯殼對輥子有較大的反作用力,如果彎曲段的支撐強度不夠,將引起整個扇形段偏移,造成對弧偏差,從而加重了外弧坯殼承受的載荷,當總載荷超過其臨界值時,將引起坯殼開裂,形成橫裂紋,由于角部應力集中,所以裂紋幾乎都出現在振痕較深的角部。因此,彎曲段對弧偏差是形成外弧角橫裂紋的直接原因。
7 優化后生產效果
在設備精度滿足工藝要求的前提下,通過優化 3D 噴淋的工藝參數: 鑄坯角部冷卻采用弱冷的方式; 沿拉坯方向 3D 噴嘴以兩個扇形段為一組、噴淋范圍和噴嘴高度采用平行遞減的方式,2011 年 6—12 月,首秦公司 3 號鑄機特厚板坯的平均切角率降低到0. 35 %,如圖 5 所示,鋼坯表面質量得到較大改善,提高了鋼坯的合格率,為首秦公司帶來較大的直接經濟效益。
8 結 論
1) 對于 400 mm 特厚板坯,鋼的第Ⅲ脆性區的力學性能,是產生角橫裂紋的內因; 矯直段鑄坯角部冷卻強度過大是形成角橫裂紋的外因; 彎曲段對弧偏差是形成外弧角橫裂紋的直接原因。
2) 鑄坯角部冷卻采用弱冷的方式,可以將矯直段鑄坯角部溫度提高到790 ~810 ℃,有效避開鋼的第Ⅲ脆性溫度區,增強坯殼抵抗塑性變形的能力,400 mm特厚板坯切角率由19. 38 % 降低到1. 89 % 。
3) 沿拉坯方向 3D 噴嘴以兩個扇形段為一組、噴淋范圍和噴嘴高度采用平行遞減的方式,可以避免矯直段鑄坯角部冷卻強度過大,有利于控制角橫裂紋的形成,特厚板坯切角率最終降低到0. 35 % 。
參 考 文 獻
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