張杰新,劉曉峰
( 重慶鋼鐵股份有限公司 煉鋼廠,重慶 401258)
摘 要: 介紹了重慶鋼鐵股份有限公司老區通過對脫氧工藝的優化,并采用鈣處理工藝,解決了脫氧產物 Al2O3對鋼水質量的影響及澆鑄過程的可澆性問題,實現了“轉爐→吹氬站→連鑄”工藝路線穩定生產含鋁鋼。緩解了用 LF 生產品種鋼的壓力,在保證質量的前提下降低了生產成本。
關鍵詞: 吹氬站; 含鋁鋼; 鈣處理; 夾雜物
使用鋁對鋼水脫氧或細化晶粒逐步成為較多鋼種的工藝要求之一。為解決含鋁鋼對鋼水可澆性的影響,普遍采用“轉爐→LF→連鑄”的工藝路線,通過 LF 工藝將脫氧產物 Al2O3盡量地排除,將鋼水中的硫含量降到更低,并通過鈣處理,保證鋼水的可澆性。然而,對一些精煉裝備較少的鋼廠,此生產工藝卻嚴重制約著含鋁鋼的生產。
重慶鋼鐵股份公司煉鋼廠( 以下簡稱“重鋼”) 大渡口老區為降低設備運行成本及適應搬遷的需要,從2010 年底陸續將原有的 4 座80 t 轉爐,3 座 LF,5 臺鑄機調整到 3 座 80 t 轉爐,2 座LF,4 臺鑄機,造成不能 3 條生產線同時生產優質鋼的局面,合同兌現嚴重滯后。在其品種結構中,含鋁鋼約占40 %。為解決生產組織中存在的問題,在2011 年初,重鋼煉鋼廠開始研究采用“轉爐→吹氬站→連鑄”的工藝路線來生產部分低級別的含鋁鋼。通過在氬站采用鈣處理工藝,較好地實現了部分含鋁鋼( 如船板鋼 B、A32 等) 在“轉爐→吹氬站→連鑄”的工藝路線下的穩定生產,促進了合同的及時兌現,還實現生產含鋁鋼煉鋼生產成本的降低。
1 吹氬站處理含鋁鋼存在的問題
吹氬站工藝的功能主要是均勻溫度和成分,協調爐機節奏。一般情況下,鋼水在吹氬站停留的時間較短; 而且,受鋼水硫含量、溫度及夾雜物含量的影響,不適宜對鋼水進行鈣處理。有資料表明[1],含鋁鋼一般采用鋁作脫氧劑,當鋼中w( AlS) =0. 02 % ~ 0. 05 % 時,其脫氧產物主要是 Al2O3。其脫氧反應式為:
2[Al] + 3[O] = ( Al2O3)
ΔGΘ= - 1 225 000 + 393. 8T J / mol ( 1)
Al2O3的熔點高達2 050 ℃,它與鋼水潤濕角為 0°,鋼水與 Al2O3的界面張力較大,Al2O3有相互聚群傾向,兩個 10 μm Al2O3夾雜粘結只需要0.03 s,粘附力很大且粘附后有足夠的強度[2]。因此,影響鋼水的純凈度,在澆鑄過程中使鋼水流動性變差,附著在水口壁,造成水口結瘤。
2 改進措施
2. 1 減少鋼中 Al2O3含量
為避免氬站處理的鋼水中的 Al2O3含量過高,影響鋼水的可澆性。采用以下措施進行控制:1) 加強轉爐終點控制,降低鋼水中的氧含量,為脫氧減輕負擔; 2) 優化出鋼過程中的脫氧工藝,增加脫氧劑的種類及用量,使進吹氬站時鋼水的w( O) 控制在 10 × 10- 6以內; 3) 適當延長氬站吹氬時間,促進夾雜物上浮。
2. 2 創造鈣處理條件
鈣處理鋁鎮靜鋼時,加入鈣既可改變 Al2O3夾雜物形態,防止水口堵塞,但又可與鋼中硫生成 Ca S,將增加水口堵塞現象發生。因此,鈣處理時既要轉變 Al2O3,又不要生成 Ca S[1]。為此,采用以下措施: 1) 將鈣處理前鋼水中 w( S) 控制在0. 020 % 以下; 2) 鋼水中 w( Ca) /w( Al) 控制在0. 08 ~0. 12; 3) 鈣處理以后保證軟吹氬5 min以上。
3 生產實踐
2011 年,重鋼煉鋼廠在 80 t 轉爐上進行了氬站處理含鋁鋼的工業性試驗,取得了較好的效果。
3. 1 過程硫含量控制情況
經 LF 的鋼水在鈣處理前,可以通過 LF 脫硫工藝把鋼水中的硫含量控制得較低。但吹氬站處理鋼水的硫含量,就必須依靠鐵水脫硫及轉爐的過程控制來保證。有資料表明[3],鋼中硫含量高時,對鈣的平均回收率有較大的影響; 故生產中應盡量降低鋼中的硫含量,鈣才能對鋼中氧化鋁夾雜物進行有效的變性。所以在鈣處理前鋼中硫含量較高時,必須適當提高喂線量,以達到較好的鈣處理效果。由于目前該廠80 t 鐵水脫硫裝置采用的是單噴吹石灰脫硫工藝,工藝較落后,為保證脫硫效果,對鐵水采用前扒渣,減少鐵水渣對脫硫的影響,并適當加大脫硫劑用量,使脫后鐵水w( S)控制在0. 010 %以內。為解決因原材料質量差造成轉爐回硫嚴重,導致轉爐終點硫含量無法達到鋼水鈣處理的要求,采用在出鋼過程加入一定量的合成渣對鋼水進行脫硫。由于含鋁鋼鋼水脫氧較好,有利于促進合成渣對鋼水的脫硫。通過以上措施,使鈣處理前鋼中 w( S) 控制在0. 020 % 以內,如表 1 所示。
3. 2 轉爐終點氧含量控制情況
在生產前首先根據脫硫鐵水的溫度情況,確定合適的脫硫鐵水量及生鐵量,使轉爐過程 C-T基本協調; 其次化好過程渣,提高倒爐成分命中率,減少點吹次數。使轉爐終點 w( C) 控制在0. 06 % ~ 0. 08 % ,或終點鋼水 w ( O) < 600 ×10- 6; 最后利用復吹轉爐后攪使終點鋼水氧含量穩定達到控制目標。
3. 3 鋼水的 w( Ca) / w( Al) 控制情況
首先,要穩定控制鋼水中的 AlS含量。在控制好轉爐終點氧含量的同時,要加強出鋼過程的脫氧控制。根據文獻[4],鋼液中自由氧質量分數高( 400 ×10- 6) ,鋁一次加入很多時,生成大量的大尺寸 Al2O3簇群,大尺寸 Al2O3簇群由鋼液上浮去除得很快。故加入鋁鐵的時機控制在出鋼約1 /2 時。采用分步加入脫氧劑的工藝,即先加鋁鐵,再和合金一起加入 Si-Ca-Ba-Al 合金,在合金加完后根據轉爐終點情況加入一定量的鋼水精煉劑。此脫氧工藝可以較穩定的控制鋼水中的 AlS含量。再采用定氧儀計算出鋼水中的 AlS含量。根據 AlS含量加入 Si Ca 線進行鈣處理,使鋼水中w( Ca) / w( Al) 控制在0. 08 ~ 0. 12。
3. 4 氬站工序時間控制情況
與 LF 精煉相比,氬站工序時間較短,不利于脫氧產物的排除。雖然通過脫氧前移工藝,有利于大型夾雜物的排除,但在工序時間的控制上仍是關鍵控制點。考慮到氬站溫降的影響,將氬站工序時間由 11 min 延長到 15 min。不僅要求保證鋼水進站后 2 min 的大流量吹氬,還要保證鈣處理后 5 min 的軟吹時間。確保夾雜物的有效排除。同時,還要做好鋼包的保溫工作。
3. 5 保護澆鑄情況
1) 采用大包長水口保護澆鑄工藝,并在長水口內加密封圈預防鋼水吸氣。2) 采用先上大包保護管后再開澆的澆鑄工藝。3) 要求大包后期的敞澆時間控制得盡量短,同時嚴格控制鋼包下渣量。4) 中間包采用雙層渣保溫和加強吸附夾雜能力。
3. 6 生產效果
1) 通過生產實踐,鋼中 w( AlS) = 0. 03 % ~0. 05 % ,w ( Ca ) = 0. 003 0 % ~ 0. 004 5 % ,w( Ca) / w( Al) 控制在0. 08 ~ 0. 12,鈣處理前鋼中w( S) ≤0. 020 % ( 如表 1、表 2 所示) ,未發生水口嚴重堵塞現象。
2) 氬站出站鋼水中的氧化夾雜物含量與 LF處理后的相當。重鋼生產含鋁鋼( 如船板鋼 B、A32 等) LF 出站鋼水中的氧化物總質量分數的一般在0. 003 % ~ 0. 005 %。如圖 1 所示,統計 30爐鋼的氧化物總質量分數均在0. 006 % 以內,鋼水的潔凈度滿足一般優質鋼的質量要求。
3) 生產過程中,進行了鑄坯質量跟蹤。統計了 5 爐的鑄坯低倍結果見表 3。按照《YB/T
4003—1997 連鑄鋼板坯低倍組織缺陷評級圖》評級,鑄坯低倍小于 A 級1. 5的內控要求,無裂紋疏松、夾雜等鑄坯缺陷,鑄坯質量良好。
4) 在生產過程中,達到了中包連澆 12 爐( 即450 min) 的工藝要求,如表 4 所示。沒有出現因鋼水可澆性產生的生產事故。
5 ) 采 用 此 工 藝 后,合 同 兌 現 率 提 高 到95. 45 % 以上,比試驗前提高了6. 8 % 。
6) 采用“轉爐→吹氬站→連鑄”的工藝路線生產含鋁鋼,節省了 LF 工序的輔料、電耗等成本,延長了鋼包壽命,按該廠的工藝要求及價格體系計算,實現煉鋼工序降低成本30. 2元/t。
4 結 論
1) 實現含鋁鋼氬站精煉工藝路線的關鍵是:控制好氧化物夾雜總量及保證好鈣處理條件。
2) 通過生產實踐表明,當鋼中 w ( AlS) 為0. 03 % ~ 0. 05 % ,w ( Ca ) 為 0. 003 0 % ~0. 004 5 % ,w( Ca) / w( Al) 控制在0. 08 ~ 0. 12,鈣處理前鋼中 w( S) ≤0. 020 %時,可以保證連鑄澆鑄的穩定。
參 考 文 獻
[1] 蔡開科. 連鑄坯質量控制[M]. 北京: 冶金工業出版社,2010: 47-57.
[2] 張振申,程管江,李廣軍,等. 浸入式水口結瘤成因分析與預防措施[J]. 連鑄,2005,24( 3) : 19.
[3] 孫維,汪開忠. 低碳低硅高鋁冷鐓鋼小方坯連鑄工藝研究[J]. 煉鋼,2005,21( 4) : 36.
[4] 包燕平. 高品質深沖鋼的關鍵冶金技術[C]/ / 2008 年品種鋼連鑄坯質量控制技術研討會論文集. 北京: 中國金屬學會,2008.