婁德誠,齊海英,王豐濤,孔凡慶,賈松
(北京首鋼冷軋薄板有限公司,北京 101304)
摘 要:針對北京首鋼冷軋薄板有限公司熱鍍鋅線鋅層厚度控制精度偏低、鋅錠消耗較大、生產成本較高的問題,對連續熱鍍鋅生產中影響鋅層厚度控制的因素進行了分析,提出了相應控制措施,使鋅層厚度在正公差+0~10g/m2范圍內的命中率達到90%。
關鍵詞:熱鍍鋅;鋅層厚度;影響因素;分析;控制
北京首鋼冷軋薄板有限公司以生產高端板材,特別是高等級鍍鋅汽車板為主。生產中,發現鋅層厚度控制精度較低,鋅層厚度正超差較大,鋅錠消耗較高。為此,本文對鋅層厚度控制影響因素進行了分析,并提出了相應控制措施。
1鋅層厚度控制的影響因素
1.1在線鋅層厚度檢測系統
采集了10個鍍鋅板樣本,對熱鍍鋅生產線在線鋅層厚度檢測系統的穩定性、精密性(重復性、再現性)進行了分析:
(1)樣 本P/TV的R值 為10.64%,小 于30%,說明該測量系統的重復性和再現性都比較好;
(2)樣本P/T的R值為16.36%,小于30%,說明該測量系統的散布與規格對比在允許范圍內,良和不良區分能力足夠。
由此可見,在線測量系統的穩定性、精密性(重復性、再現性)均較好,測量系統是可信的。1.2鋅層訂單厚度、帶鋼厚度和帶鋼穩定性計劃排產中,帶鋼厚度、鋅層訂單厚度等有較大跳躍或頻繁變化時,對鋅層厚度精度會有影響,同時鋅鍋沉沒輥使用前期和后期的帶鋼穩定性差異較大,對鋅層控制也有較大影響。通過設置帶鋼厚度、鋅層訂單厚度和帶鋼穩定性來進行DOE分析,結果見圖1、圖2。
從圖1、圖2可看出,帶鋼厚度、帶鋼穩定性對鋅層厚度控制的影響是顯著的,帶鋼厚度與鋅層訂單厚度的交互作用影響、鋅層訂單厚度與帶鋼穩定性的交互作用影響均是顯著的。
各因子之間相互影響的數量關系見圖3~圖5。
從圖3~圖5可看出,帶鋼穩定性越好,鋅層厚度精度就越高;厚鍍層比薄鍍層的鋅層厚度精度高;薄帶鋼比厚帶鋼的鋅層厚度精度高;帶鋼厚度在0.95~1.25mm時,鋅層訂單厚度變化對鋅層厚度精度沒有顯著影響;帶鋼較穩定,振幅小于4mm時,鋅層訂單厚度變化和帶鋼厚度變化對鋅層厚度精度沒有顯著影響;對于鋅層厚度小于100g/m
2(雙面),帶鋼厚度大于1.25mm或小于0.95mm時,都不利于鋅層厚度控制。
1.3鋅液中Al含量和帶鋼在氣刀處的穩定性
目前,鋅液中Al含量、帶鋼在氣刀處穩定性等工藝參數對鋅層厚度的影響還沒有明確的認識,只是憑借經驗進行管理。因此,需要結合生產數據,利用數學方法進行分析,以得到較量化的影響關系。
目前,本公司鍍鋅線生產汽車板時鋅液中Al含量控制在0.20% ~0.22%,鋅層表面質量較好。本文對鋅液中不同Al含量時鋅層厚度控制情況進行了對比,見圖6。
從圖6可以看出,當鋅液中Al含量控制在0.20%~0.22%時,鋅液成分的變化對鋅層厚度精度沒有影響。
鋅鍋中沉沒輥使用前期工況較好,帶鋼穩定性較好;使用后期,帶鋼抖動較大,穩定性較差。帶鋼穩定性對鋅層厚度控制精度的影響見圖7。
從圖7可以看出,當帶鋼抖動較大時,鋅層厚度超差較大,因此帶鋼穩定性越好,對鋅層厚度控制越有利。
1.4在線鋅層厚度檢測和氣刀壓力
生產中,一般根據帶鋼規格和線速度固化氣刀高度,通過調整氣刀壓力控制鋅層厚度。氣刀壓力對鋅層厚度控制精度的影響見圖8。
從圖8可知,氣刀壓力與鋅層厚度擬合情況良好,兩 者 之 間 有 著 對 應 關 系:鋅 層 厚 度g=137.8-0.1235×P,P為氣刀壓力,可以通過調整氣刀壓力來控制鋅層厚度。
實際生產中是通過在線檢測儀的反饋值來對氣刀壓力進行調整。在線鋅層測厚儀的檢測值對鋅層厚度控制精度的影響見圖9。
從圖9可知,在線檢測值與鋅層厚度擬合情況良好,離線值超差Δh= -3.053+0.8216×Δh在,Δh在為在線值超差,可以利用在線檢測值對鋅層厚度進行控制。
1.5氣刀閉環控制系統
氣刀閉環控制系統可以實現在線檢測值實時反饋,以控制氣刀參數,進而精確控制鋅層厚度。其優化內容主要包括:控制系統程序調整、控制模式調整、數據庫優化、自學習程序優化等。
(1)控制系統程序調整。生產中,存在實際控制值比設定值低的情況。通過調整測厚儀目標設定值上下邊界,即適當提高Cold Gauge部分的Offset Setpoint上下邊界設定值,從而提高實際控制值。
(2)控制模式調整。系統計算出來的氣刀壓力值有時比正常值大,導致實測鋅層重量比目標值低,使控制不穩定。對此,可將系統本身帶有的模型控制功能投入運行,進行自學習控制。
(3)系統數據庫優化。在剛投入閉環系統時,控制數據存在不穩定狀態,此外前期數據庫中也必定存在不合理的數據,將導致測厚儀自學習過程中采用這些不合理數據,對學習效果造成影響。針對該問題,對測厚儀數據庫中的記錄進行篩選和清理,刪除不合理的氣刀壓力、鋅層重量設定記錄。
(4)焊縫過氣刀時閉環控制系統調整。變規格時,焊縫過氣刀過程通常會出現氣刀壓力不正常。變規格時焊縫后一卷帶頭約200m處鋅層厚度設定值為前一卷的鋅層厚度設定值,其主要原因是閉環控制無預控制,焊縫到達氣刀時壓力無變化,待焊縫到達測厚儀時壓力設定值才變為下一卷的壓力值。為此,啟用模型控制部分,采用自學習和自動控制的功能;同時,要求操作人員對變規格帶鋼鋅層厚度進行閉環控制測試,并對實測結果進行跟蹤。
2控制措施
針對上述分析,提出以下控制措施:
(1)鋅鍋沉沒輥使用前期工況較好,帶鋼穩定性好,因此,生產組織和計劃排產時,將較薄鍍層訂單安排在輥期的中前期,以利于鋅層控制;
(2)將鋅層訂單厚度變化安排在生產帶鋼厚度在0.95~1.25mm之間時,以利于鋅層控制;
(3)將厚帶鋼生產安排在輥期中前期生產,以利于鋅層控制;
(4)將帶鋼厚度和鋅層訂單厚度變化較頻繁的訂單安排在輥期中前期生產;
(5)將鋅層訂單厚度小于100g/m2的產品安排在輥期的中前期生產;
(6)將 鋅 液 中Al含 量 穩 定 為0.20% ~0.22%,可有效減少鋅液中懸浮的鋅渣,減少鋅渣進入軸套造成鋅鍋輥子抖動的幾率,提高帶鋼穩定性;
(7)加強鋅鍋輥子的裝配管理,減少鋅鍋輥子抖動,提高帶鋼穩定性,優化起車拉輥,避免拉輥不良造成鋅鍋輥子抖動,提高帶鋼穩定性;
(8)氣刀壓力、在線檢測值都與鋅層厚度控制精度有很好的擬合關系,因此使用氣刀閉環控制系統,將極大提高鋅層厚度控制精度。
(9)優化氣刀閉環控制系統,特別是優化數據庫。
3結語
通過上述分析并采用相應的改進措施,提高了鋅層厚度的控制精度,全規格帶鋼鋅層厚度在訂單值+0~10g/m2范圍內的命中率提高到約90%,全規格帶鋼鋅層厚度在訂單值+0~5g/m2范圍內的命中率提高到約30%。全規格帶鋼鋅層厚度目標偏差由2010年的平均8.31g/m2下降到目前的7.11g/m2,鋅錠噸鋼消耗由2010年的平均27.96kg/t下降到目前的25kg/t以下。
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