姚亞軍
( 新疆鋼鐵雅滿(mǎn)蘇礦業(yè)有限責(zé)任公司哈密球團(tuán)合金廠, 新疆 哈密 839000)
摘 要: 就哈密球團(tuán)廠鏈箅機(jī)上生球爆裂嚴(yán)重現(xiàn)象進(jìn)行了分析, 認(rèn)為風(fēng)流系統(tǒng)不合理是造成該現(xiàn)象的主要原因。通過(guò)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施, 鏈箅機(jī)上生球爆裂現(xiàn)象得到有效遏制。
關(guān)鍵詞: 生球爆裂; 風(fēng)系統(tǒng); 鏈箅機(jī)- 回轉(zhuǎn)窯
1 前 言
新疆鋼鐵雅滿(mǎn)蘇礦業(yè)有限責(zé)任公司哈密球團(tuán)廠 1#生產(chǎn)線是寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司為了擴(kuò)大其原料生產(chǎn)基地而投資興建的。工程總投資 9 千余萬(wàn)元, 主體工程從 2004 年 7 月19 日破土動(dòng)工建設(shè), 2005 年 4 月 19 日竣工試生產(chǎn), 投產(chǎn)當(dāng)年完全達(dá)到了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 60 萬(wàn) t/a 的水平。
自投產(chǎn)以來(lái), 由于生產(chǎn)中存在著原燃料質(zhì)量差、不穩(wěn)定等諸多不利因素, 鏈箅機(jī)上生球爆裂嚴(yán)重, 導(dǎo)致窯內(nèi)結(jié)圈頻繁, 影響正常生產(chǎn)。通過(guò)優(yōu)化工藝控制、穩(wěn)定生產(chǎn),尤其是調(diào)整改進(jìn)風(fēng)系統(tǒng), 使生球爆裂現(xiàn)象得到遏制, 取得了良好效果。
2 風(fēng)系統(tǒng)簡(jiǎn)介
我廠鏈箅機(jī)采用兩段三室布置, 鏈箅機(jī)內(nèi)分別在 5#~ 6#煙罩、9#~ 10#煙罩之間砌有兩堵隔墻, 分隔出干燥一、二段及預(yù)熱段。干燥二段與預(yù)熱段之間隔墻留有兩個(gè) 600@800 mm 的通風(fēng)孔, 干燥段全部采用抽風(fēng)干燥。鏈箅機(jī)分12 個(gè)風(fēng)箱, 1#~ 5#為預(yù)熱段, 6#~ 8#為干燥二段, 9#~ 12#為干燥一段。主抽風(fēng)機(jī)采用一臺(tái)風(fēng)量為 420 000 m3/ h 的 Y4 型離心通風(fēng)機(jī), 對(duì)應(yīng)風(fēng)箱為 6#~ 12#, 熱廢氣經(jīng)除塵后排放; 耐熱風(fēng)機(jī)采用兩臺(tái)風(fēng)量為 130 000 m3/ h 的 W7 型耐熱通風(fēng)機(jī), 風(fēng)機(jī)進(jìn)口對(duì)應(yīng) 1#~ 5#風(fēng)箱, 將預(yù)熱段的熱廢氣循環(huán)送入干燥一段煙罩干燥生球; 環(huán)冷風(fēng)機(jī)采用風(fēng)量為 90 000 m3/ h 的 G4 型鼓風(fēng)機(jī),環(huán)冷一段熱廢氣送入回轉(zhuǎn)窯窯頭用來(lái)提高窯頭溫度, 降低燃料消耗, 環(huán)冷二段熱廢氣送入鏈箅機(jī)干燥二段, 用來(lái)補(bǔ)充干燥二段溫度, 進(jìn)一步干燥生球, 環(huán)冷三段熱廢氣直排, 見(jiàn)圖 1。
3 風(fēng)系統(tǒng)對(duì)生球爆裂的影響
由于原料質(zhì)量差, 球團(tuán)系統(tǒng)溫度控制得比較低。鏈箅機(jī)上溫度梯度控制不好, 主要問(wèn)題是干燥一段風(fēng)箱溫度偏低, 干燥二段煙罩溫度偏低、與預(yù)熱段溫差大。這樣一來(lái), 生球在鏈箅機(jī)上未得到充分干燥就進(jìn)入預(yù)熱段, 導(dǎo)致預(yù)熱段生球爆裂嚴(yán)重。為了解決這一問(wèn)題, 我廠決定將鏈箅機(jī)頂部耐熱風(fēng)機(jī)循環(huán)風(fēng)管和環(huán)二- 鏈二風(fēng)管連通, 設(shè)想將環(huán)冷二段熱廢氣引入干燥一段, 用于提高整個(gè)干燥段的溫度。但改造后效果不明顯(見(jiàn)表 1), 反而生球在干燥段就有爆裂現(xiàn)象出現(xiàn)。
從表 1 可看出, 此次改造是設(shè)想將鏈箅機(jī)頂部耐熱風(fēng)機(jī)循環(huán)風(fēng)管和環(huán)二- 鏈二風(fēng)管連通, 用于提高干燥段整體溫度, 但實(shí)際情況并非如此。生球在進(jìn)入鏈箅機(jī)后, 干燥一段的濕度高, 風(fēng)阻大, 熱廢氣的穿透力差, 加之干燥段全部采用抽風(fēng)干燥, 勢(shì)必會(huì)在 9#~ 10#風(fēng)箱位置產(chǎn)生過(guò)濕層, 這樣就會(huì)導(dǎo)致干燥一段風(fēng)阻更大,熱廢氣的穿透力更差。生球進(jìn)入干燥二段后,隨著濕度減小, 風(fēng)阻減小, 大量熱廢氣從干燥二段穿過(guò)。由于改造后鏈箅機(jī)頂部風(fēng)管連通, 設(shè)想是將環(huán)冷二段熱廢氣引入干燥一段, 但從干燥一、二段煙罩及風(fēng)箱的負(fù)壓情況來(lái)看, 實(shí)際上是將耐熱風(fēng)機(jī)的循環(huán)熱廢氣引入了干燥二段,導(dǎo)致干燥一段風(fēng)量偏小, 干燥二段風(fēng)量偏大。
由生球干燥機(jī)理得知, 生球干燥首先是受表面汽化控制, 加之抽風(fēng)干燥形成過(guò)濕層, 生球在干燥一段由于風(fēng)量減少, 溫度降低, 表面汽化減弱, 內(nèi)部擴(kuò)散控制更是受到限制, 進(jìn)入過(guò)濕層情況更加明顯; 生球進(jìn)入干燥二段時(shí), 隨著溫度和風(fēng)量增加, 表面干燥速度加快, 由于在干燥一段內(nèi)部擴(kuò)散受限, 生球表面已出現(xiàn)干殼, 導(dǎo)致生球表面干燥而內(nèi)部潮濕, 從而出現(xiàn)表面干燥收縮并產(chǎn)生裂紋。另一方面, 由于風(fēng)速發(fā)生了明顯改變, 在流動(dòng)的介質(zhì)中, 生球表面的蒸氣壓力與介質(zhì)中水蒸氣分壓之差較不動(dòng)介質(zhì)干燥時(shí)大,從而加速了水分的蒸發(fā), 致使生球表層汽化速度與內(nèi)部水分?jǐn)U散速度相差更大, 造成生球在較低溫度下破裂。特別是到了每月生產(chǎn)后期,由于回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈, 窯尾及預(yù)熱段溫度不足, 不得不進(jìn)一步提高耐熱風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速, 導(dǎo)致上述現(xiàn)象更加明顯, 形成惡性循環(huán)。
認(rèn)識(shí)到上述問(wèn)題后, 在一次檢修中又將鏈箅機(jī)頂部耐熱風(fēng)機(jī)循環(huán)風(fēng)管和環(huán)二- 鏈二風(fēng)管斷開(kāi)。為了解決環(huán)冷二段溫度偏低的現(xiàn)象, 又將 5#~ 6#煙罩隔墻的通風(fēng)孔進(jìn)一步擴(kuò)大, 檢修完后上述情況得到明顯改善, 主要系統(tǒng)參數(shù)見(jiàn)表 2。
由表 2 可看出, 鏈箅機(jī)系統(tǒng)溫度趨于正常,但實(shí)際生產(chǎn)中干燥二段的溫度受環(huán)冷二段影響非常大, 溫度波動(dòng)大, 導(dǎo)致生球在鏈箅機(jī)預(yù)熱段爆裂現(xiàn)象仍然比較嚴(yán)重。在操作上, 為了保證預(yù)熱段風(fēng)箱溫度, 往往將耐熱風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)得非常高, 從鏈箅機(jī)各段風(fēng)箱壓力來(lái)看, 干燥二段負(fù)壓明顯低于預(yù)熱段, 這樣回轉(zhuǎn)窯內(nèi)熱廢氣主要是經(jīng)預(yù)熱段由耐熱風(fēng)機(jī)送往干燥一段, 將干燥二段與預(yù)熱段之間的通風(fēng)孔進(jìn)一步擴(kuò)大就失去意義了。擴(kuò)大通風(fēng)孔的設(shè)想是用主抽風(fēng)機(jī)將預(yù)熱段熱廢氣帶入干燥二段, 用來(lái)提高干燥二段溫度, 但從預(yù)熱段和干燥二段的煙罩及風(fēng)箱負(fù)壓來(lái)看, 甚至部分環(huán)冷二段熱廢氣出現(xiàn)倒流進(jìn)入預(yù)熱段。這樣, 當(dāng)環(huán)二溫度不正常, 控制偏低時(shí), 不但直接降低干燥二段溫度, 部分廢氣倒流進(jìn)入預(yù)熱段, 還會(huì)降低預(yù)熱段煙罩及風(fēng)箱溫度。
而預(yù)熱段風(fēng)箱溫度偏低時(shí), 中控工又會(huì)習(xí)慣性地進(jìn)一步提高耐熱風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)提高預(yù)熱段風(fēng)箱溫度, 形成干燥二段和預(yù)熱段之間的惡性循環(huán)。環(huán)冷機(jī)的控制同樣存在波動(dòng)比較大的問(wèn)題。我廠生產(chǎn)初期曾經(jīng)多次出現(xiàn)過(guò)環(huán)冷機(jī)出紅球及結(jié)塊事故, 以致中控工在環(huán)冷系統(tǒng)溫度偏高時(shí)能夠及時(shí)調(diào)整冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)降低環(huán)冷溫度; 而環(huán)冷系統(tǒng)溫度較低時(shí), 中控調(diào)整往往不能及時(shí)跟上, 這也是導(dǎo)致環(huán)冷二段、鏈箅機(jī)干燥二段系統(tǒng)溫度偏低的主要原因。
4 改進(jìn)措施
通過(guò)以上分析, 我們重新認(rèn)識(shí)了風(fēng)系統(tǒng)對(duì)生球爆裂的影響, 調(diào)整了用風(fēng)思路, 制定了以下改進(jìn)措施:
( 1) 將鏈箅機(jī)頂部耐熱風(fēng)機(jī)循環(huán)風(fēng)管和環(huán)二- 鏈二風(fēng)管斷開(kāi), 避免環(huán)二- 鏈二和耐熱循環(huán)風(fēng)機(jī)熱廢氣互相影響, 導(dǎo)致干燥一、二段內(nèi)風(fēng)量不匹配引起生球表層汽化速度與內(nèi)部水分?jǐn)U散速度差值大, 引起生球破裂。
( 2) 將干燥二段和預(yù)熱段之間孔洞進(jìn)一步擴(kuò)大, 調(diào)整用風(fēng)思路, 使干燥二段熱量主要來(lái)自回轉(zhuǎn)窯。
( 3) 在操作上提高主抽風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速, 降低耐熱風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速, 使干燥二段風(fēng)箱負(fù)壓大于預(yù)熱段風(fēng)箱負(fù)壓, 從而確保了干燥二段熱量主要來(lái)自回轉(zhuǎn)窯, 環(huán)二- 鏈二熱廢氣作為補(bǔ)充。這樣, 即使環(huán)二溫度有波動(dòng), 也對(duì)鏈箅機(jī)干燥二段影響不大。
( 4) 降低鏈箅機(jī)布料厚度。為了克服耐熱風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低帶來(lái)的窯尾負(fù)壓不足及預(yù)熱段風(fēng)箱溫度偏低的不利影響, 將布料厚度從原來(lái)的150~ 160 mm 降低到 130~ 140 mm, 這樣既可避免鏈箅機(jī)上出現(xiàn)過(guò)濕層, 確保生球干燥充分,消除生球在低溫段破裂現(xiàn)象, 又可提高整個(gè)鏈箅機(jī)上球?qū)拥耐笟庑?/font>, 使熱廢氣的穿透力大大提高, 從而克服窯尾負(fù)壓不足及預(yù)熱段風(fēng)箱溫度偏低的問(wèn)題。
( 5) 嚴(yán)格控制環(huán)冷機(jī)系統(tǒng)溫度, 尤其是溫度下限, 要求環(huán)冷一段溫度不低于 900 e , 環(huán)冷二段不低于 650 e , 這樣既保證了球團(tuán)礦冷卻, 又給回轉(zhuǎn)窯、鏈箅機(jī)提供了充足的熱量。
( 6) 嚴(yán)格控制生球水分及生球內(nèi)外水分的均勻性, 使生球干燥時(shí)表面汽化和內(nèi)部擴(kuò)散均勻有效地進(jìn)行, 確保生球干燥充分。
5 改進(jìn)后的效果
實(shí)施上述改進(jìn)后, 首先是鏈箅機(jī)系統(tǒng)溫度梯度得到了改善, 尤其是干燥二段的煙罩、風(fēng)箱溫度較以往穩(wěn)定了很多, 為鏈箅機(jī)上生球干燥創(chuàng)造了良好環(huán)境; 生球爆裂現(xiàn)象得到有效控制,因生球爆裂導(dǎo)致的鏈箅機(jī)風(fēng)箱漏料減少了 30%以上, 回轉(zhuǎn)窯內(nèi)球團(tuán)粉末量明顯減少, 窯內(nèi)開(kāi)始變得清澈, 回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈周期由原來(lái)不足 30 天延長(zhǎng)到 60 天以上; 成品球篩分指數(shù)由原來(lái)的 6%以上降低到現(xiàn)在的 5% 以下。
6 下一步的工作
1) 我廠鏈箅機(jī)兩側(cè)風(fēng)箱與風(fēng)管連接處有 24個(gè)方型閥, 從投產(chǎn)之日起就保持常開(kāi)狀態(tài)沒(méi)有調(diào)整過(guò), 現(xiàn)大多都無(wú)法正常活動(dòng), 無(wú)法調(diào)節(jié)。下一步, 我們準(zhǔn)備將這些方型閥修復(fù), 通過(guò)方型閥的微調(diào), 使鏈箅機(jī)風(fēng)系統(tǒng)更加順暢。
2) 我廠自動(dòng)化水平比較低, 很多重要參數(shù)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。目前, 我們已在球團(tuán) 2#線上做了很多改進(jìn), 待總結(jié)其改造效果后, 再對(duì)1#線作改進(jìn), 以促進(jìn)我廠球團(tuán)生產(chǎn)水平進(jìn)一步提高。