磷是鋼中的有害元素,含磷超標會引起鋼材“冷裂”,許多鋼種對磷都有嚴格的限定。高端潔凈鋼含磷量在0.005%以下。轉(zhuǎn)爐出鋼時下渣,是鋼水“回磷”的主要原因。如果擋渣效果不好,鋼水“回磷”過多,輕則導致品種“改判”,重則造成整爐廢品。脫碳轉(zhuǎn)爐通常采用投放擋渣椎擋渣,存在著投放命中率低,設備故障率高,容易引起鋼水中磷元素波動等問題。為此,該部經(jīng)過多次調(diào)研,終于開發(fā)出先進的、適合京唐公司300噸轉(zhuǎn)爐使用的滑板擋渣系統(tǒng),提高了擋渣效果。
但此后又出現(xiàn)了新的問題。由于300噸轉(zhuǎn)爐出鋼量大,冶煉節(jié)奏快,擋渣滑板受到的沖擊、侵蝕速度高于小型轉(zhuǎn)爐,滑板平均壽命只有10爐/套。每月要消耗滑板200多套,每套滑板成本3000多元,更換一次滑板需要20多分鐘。而且滑板破損后,高溫鋼流容易發(fā)散,損壞滑板機構(gòu),更換一次機構(gòu)需要停爐一個多小時。
為加快煉鋼節(jié)奏,降低耐材成本,該部將提高滑板壽命作為重點降成本增效益項目之一,并專門成立了由生產(chǎn)技術室和煉鋼區(qū)人員組成的攻關組。按照常規(guī),提高滑板壽命的主要辦法是增加滑板的厚度或者密度。然而受轉(zhuǎn)爐空間限制,無法使用這種方式。攻關組在查閱了大量資料的基礎上,另辟蹊徑,提出優(yōu)化原料材質(zhì)的新思路。他們經(jīng)過比對,最后選中一種耐材鋯。鋯的熔點1852°C,沸點4377°C,可以滿足300噸轉(zhuǎn)爐大出鋼量,強沖擊力的需要。然而,鋯的價格較高,過多使用會推高冶煉成本。為此,他們制作了不同含鋯量的滑板,并跟蹤分析使用情況。經(jīng)過努力,終于開發(fā)出了既耐高溫又低成本的新型滑板,其壽命目前已經(jīng)達到15至20爐。
推廣標準化操作。轉(zhuǎn)爐的滑板擋渣設施由于結(jié)構(gòu)復雜,自動化程度高,對操作的準確性和日常維護精細程度要求很高。以前,由于操作和維護等原因,每月至少要發(fā)生3-5次非計劃更換滑板,造成鑄機降拉速,帶出300多噸的“非穩(wěn)態(tài)”鑄坯。攻關組分析了500多爐鋼的成分、溫度、出鋼時間、下渣數(shù)量、滑板侵蝕等數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)滑板在使用中最容易出現(xiàn)兩大問題。一是出鋼孔被鋼流沖擊,造成孔徑擴大或者出現(xiàn)豁口,導致鋼流發(fā)散,渣子逸出;二是上下滑板表面被鋼渣侵蝕,滑動時發(fā)生卡阻,影響擋渣的效果。他們有針對性地采取措施,在煉鋼主控室電腦界面上,增加滑板擋渣的監(jiān)控界面,實時掌握滑板機構(gòu)等重要參數(shù)的變化,保證滑板系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。由于轉(zhuǎn)爐傾動工對搖爐角度、出鋼流量控制、抬爐時機的把握等操作,對滑板系統(tǒng)的穩(wěn)定運行影響很大。煉鋼區(qū)認真總結(jié)操作經(jīng)驗,細化量化轉(zhuǎn)爐傾動工的標準化操作規(guī)程,進行常態(tài)化的崗位技能培訓,推動崗位人員提高操作技能,使每天更換滑板的次數(shù)由去年的平均8次減少為5次,每月節(jié)省工時829分鐘。
提高爐渣利用率。擋渣效果明顯提高以后,爐內(nèi)剩余的爐渣數(shù)量隨之增加。煉鋼區(qū)經(jīng)過持續(xù)攻關,實現(xiàn)了爐渣的變廢為寶。爐渣中含有一部分鐵合金和鈣、鎂等元素,回收利用后不僅能夠加快鋼水氧化反應過程,縮短冶煉周期,而且可以提高鐵水收得率,降低白灰、白云石等輔材消耗,降低煉鋼成本。煉鋼區(qū)開發(fā)新型的爐渣改質(zhì)材料,改善爐渣的流動性,提高爐渣中全鐵的收得率。今年前7個月,爐渣中的全鐵含量平均17.72%,同比降低3.24%。出鋼口的形狀直接影響到爐渣控制的精度,以前使用的是直筒型出鋼口,出鋼時鋼流較大對滑板的沖擊力大,他們改進出鋼口,解決了這個難題,使鋼包中的浮渣厚度由150毫米減少到100毫米以下,提高了鋼水的潔凈程度。煉鋼區(qū)還攻克了推廣“留渣煉鋼”過程中遇到的冒煙、噴濺、成分控制容易波動等難題,爐內(nèi)的留渣量由2噸/爐提高到4噸/爐,留渣煉鋼比例由60%提高到90%以上,降低了鋼鐵料消耗。今年前7個月,煉鋼工序的鋼鐵料消耗1048.19千克/噸,比去年同期降低9.03千克/噸,實現(xiàn)降成本增效益27.09元/噸。