河北鋼鐵集團邯鋼邯寶煉鐵廠深入推進產線對標,通過創新管理理念,在生產管理上推行了“日調度、周計劃、月總結”管理機制,提高了生產管控能力和全員執行力,形成了“千斤重擔眾人挑,人人肩上有指標”的挖潛增效好局面,促進了生產水平穩步提升。
8月份,該廠月產鐵48.59萬噸,超計劃2.5萬噸;燃料比500.5公斤,進入全國前三名;噸鐵成本1822.67元,比二臺階降低258.92萬元。
提升管控能力降低生產成本
自深入推進產線對標以來,邯寶煉鐵廠多次組織作業長以上人員,圍繞管理理念、管理方法、標準化操作、職工執行力等多方面,到先進企業對標,查找差距,學習先進管理經驗。通過產線對標,該廠結合實際總結提出了“日調度、周計劃、月總結”管理機制,并于8月份正式推行。
9月9日,記者來到邯寶煉鐵廠采訪。該廠生產技術室副主任王綱介紹說:“‘日調度、周計劃、月總結’是我們通過產線對標,總結提出的新管理思路。每天由各車間、科室主要負責人,向分管領導匯報前一天工作情況和今天工作安排,讓分管領導及時掌握生產動態,合理安排工作進度;每周召開一次生產例會,各車間、科室主要負責人詳細總結匯報上周工作情況,并列出本周工作計劃;每月對工作開展情況進行總結分析,查找制約環節,制訂解決方案和完成期限。”
隨后,記者來到該廠會議室,這里正在召開每周一次的總結匯報會。
“本周1號高爐鐵產量54600噸,較上周增產20噸,焦比315公斤,較上周下降3公斤,煤比136公斤,較上周升高2公斤。”
“2號高爐上周通過減少球團,增加澳礦配比,爐料結構噸鐵降成本1元,下周繼續調整爐料結構,將澳礦配比由目前的21.4%增加至24%……”
會后,該廠廠長劉京瑞告訴記者:“我廠深入推進產線對標,創新推行‘日調度、周計劃、月總結’管理機制以來,生產實現了均衡穩定、高效低耗。拿成本管控來說,我們做到了每天核算分析、每周匯總、每月總結,并及時與財務溝通、調整,實現了煉鐵成本的實時控制。”
據了解,在推行“日調度、周計劃、月總結”管理機制過程中,該廠將大宗原燃料消耗、產量等生產數據錄入計算機,并根據月初財務提供的物料價格核算當前生鐵成本。最后根據成本的完成情況和燒結、煉鐵的實際生產情況,組織相關技術人員進一步調整優化入燒、入爐結構,大大地縮短了原料結構從理論到調整的周期,實現了成本實時可控。同時,該廠還根據公司原燃料資源供給情況,與燒結、高爐生產緊密結合,在保證燒結礦質量穩定、高爐順行的同時,不斷優化精粉配比。此外,該廠在增配煉鋼除塵灰、鋼渣等低價循環物料過程中,以每日實際產生的成本為依據,不斷調整配入比例。
自推行“日調度、周計劃、月總結”管理機制以來,該廠原料結構得到持續優化,費用管理、人力資源管理等也逐步向精細化邁進。
細化成本指標提升工作效率
8月27日,該廠2號高爐因為爐頂右罐發現漏洞,需要馬上進行補焊。按照以往經驗,最少需要45分鐘才能完成補焊作業。然而,該高爐車間僅僅用了20分鐘就完成了緊急補焊作業,同時,該高爐車間還利用這20分鐘抽調人員更換了5個主皮帶托軌,清理了槽下2號、3號、5號稱斗,更換了爐頂的4個極性開關。
像這樣“不可能完成的任務”,如今為何能被輕松“搞定”。采訪中,2號高爐車間主任高永會向記者道出了其中的“玄機”:“通過創新管理機制,大大提高了我們干部職工工作的積極性和主動性,工作效率也就自然得到了提升。”
原來,推行“日調度、周計劃、月總結”管理機制后,該廠各車間、科室從保生產、降成本、設備維護等方面入手,在各班組、作業區開展了針對高爐上料精準布料、煤粉均勻噴吹、保燒結轉鼓穩定率等勞動競賽,進一步激發了干部職工創新創效積極性。同時,該廠深入開展全員設備管理,制定“包機到人、三級點檢”責任制、維修定額時間管理等制度,實現了操作人員、維修人員、區域工程師遞進式考核,日清日結。
此外,該廠還逆向倒推成本指標,把維修備件、工藝件、油、煤氣、電等指標,按比例分解到車間、班組、職工,將浮財“吃干榨凈”。同時,將職能科室與生產一線掛鉤,讓每名職工成為挖潛增效的參與者和管理者,形成“千斤重擔眾人挑,人人肩上有指標”的挖潛增效好局面,進一步激發了廣大干部職工創新創效的熱情。
“日調度、周計劃、月總結”管理機制猶如一劑“興奮劑”,為邯寶煉鐵廠創新創效注入了新的活力,形成了全員關注生產、全員參與創效、全員應對挑戰的強大氣場,為打造“穩定、有序、高效、低成本”生產組織模式,實現各項任務目標奠定了基礎。