記者今日從河北鋼鐵邯鋼集團獲悉,該集團生產的汽車板產品質量持續提升,經過汽車板研究室技術人員連續攻關,影響IF鋼產品質量的鼓包問題得到解決,缺陷發生率降低近10個百分點,下線的近9000噸IF鋼汽車板,均未出現鼓包缺陷。
據介紹,5月份以來,邯鋼新區冷軋廠連退生產線在生產IF鋼時,批量出現邊部鼓包缺陷,造成較大質量損失,嚴重影響邯鋼汽車板合同交付和生產節奏。為此,邯鋼汽車板課題組聯合主要生產廠進行質量攻關,通過對缺陷持續跟蹤以及檢測及過程參數的梳理,最終確定此缺陷的產生原因為二級鋼種家族劃分不當,造成帶鋼凸度截面異常。
針對此問題,邯鋼汽車板課題組一方面制定出詳細的凸度截面放行標準,同時結合其他鋼廠IF鋼軋制工藝過程控制,對IF鋼家族進行了獨立區分,以達到適應IF鋼熱軋特性的目的。同時,熱軋也加強了手動干預CVC竄輥,彎輥和軋制力分配的嘗試和培訓,以應對凸度截面異常情況。
在采取了以上措施以后,7月下旬到8月下旬,該廠連退產線生產的8901噸IF鋼均未出現鼓包缺陷,質量改善效果明顯。