京唐公司煉鋼作業(yè)部通過改造設(shè)備,規(guī)范操作,加強日常管理等措施,在提高連鑄機足輥軸承壽命攻關(guān)上取得較大進展,收到提高連鑄功能精度、提升鑄坯質(zhì)量、降低備件成本等多重效益。今年前8個月,連鑄一區(qū)節(jié)約足輥35套、節(jié)約軸承256套,累計節(jié)約備件費30多萬元。
結(jié)晶器是連鑄機鋼水冷卻、凝結(jié)成鑄坯的主要設(shè)備。結(jié)晶器的運行狀態(tài)、功能精度,對鑄機的拉速、鑄坯表面及內(nèi)部質(zhì)量影響極大。結(jié)晶器是由兩對寬面水箱和兩對窄面水箱“拼接”而成,每個水箱下方有足輥支撐。寬面有兩組4節(jié)足輥,窄面有4組單節(jié)足輥。這些足輥內(nèi)部共有軸承48套,起到支撐結(jié)晶器框架、固定坯殼尺寸、引導(dǎo)鑄坯滑動等多重作用。
消除鑄坯質(zhì)量的設(shè)備隱患。連鑄一區(qū)的兩臺雙流2150大型高速鑄機在澆鑄汽車板用鋼、家電板用鋼時,對結(jié)晶器的功能精度要求很高。然而,一段時期,鑄坯表面劃傷等質(zhì)量問題異常增多,一方面影響到重點品種鋼的合同兌現(xiàn),又推高了生產(chǎn)成本。為攻克這一質(zhì)量難題,該部組織人員對鑄機各部位的功能精度進行反復(fù)檢驗,逐步縮小“包圍圈”,終于發(fā)現(xiàn)由于結(jié)晶器足輥軸承性能不穩(wěn)定,軸承滾珠磨損較快,并且磨損程度不一樣,造成軸承晃動,有時出現(xiàn)軸承“抱死”現(xiàn)象,最終導(dǎo)致將正在成型期間的鑄坯表面劃傷。針對這些問題,他們多次與廠家研究,改進軸承材質(zhì),提高軸承的耐磨、耐壓強度,保證了結(jié)晶器的功能和精度。
進一步提高軸承壽命。足輥軸承長期在高溫、蒸汽的環(huán)境下運行,對材質(zhì)要求很高,其成本也比普通的軸承高。京唐公司煉鋼部連鑄一區(qū)職工圍繞降低軸承消耗,仔細研究結(jié)晶器足輥和軸承的結(jié)構(gòu),對比不同過鋼量時的軸承磨損情況,他們發(fā)現(xiàn),結(jié)晶器足輥的原始設(shè)計存在問題。由于廠家為了方便安裝,選用密封軸承,但這種軸承不能在線加油,而結(jié)晶器過鋼量超過10萬噸以后,軸承內(nèi)部原有的潤滑油脂被高溫鋼水烤干,軸承很快就會出現(xiàn)問題。由于鑄機框架無法改動,加上足輥軸承需要密封,一次注入的潤滑脂十分有限。他們多次下到幾米深的地溝里,觀察測量,最終將足輥軸承的潤滑管路與零段潤滑的主管路相連在一起,不僅減少了改造的難度,而且實現(xiàn)了自動加油。
精細管理保穩(wěn)定。鑄機生產(chǎn)連續(xù)性很強,一些澆次經(jīng)常要跨班作業(yè)。澆鋼期間的設(shè)備巡檢,特別是交接班過程中的檢查確認,對鑄機狀況影響很大。連鑄一區(qū)根據(jù)情況變化,及時修訂細化設(shè)備管理規(guī)程,最大限度地減少人為失誤。改造后的足輥軸承,新增了8個潤滑點。他們收集了大量的數(shù)據(jù),不斷優(yōu)化工藝參數(shù),明確規(guī)定每次給軸承加油的周期為30分鐘,每個潤滑點每次加油0.2克,并通過電腦記錄下加油數(shù)據(jù),減少漏加、多加。結(jié)晶器足輥平時蓋在蓋板下面,檢查時需要吊開蓋板,并用工具檢測,以前個別職工圖省事,交接班時只是口頭詢問。現(xiàn)在,連鑄一區(qū)規(guī)定必須開蓋檢查,兩班人員互相確認,發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定檢查確認,嚴格考核,督促崗位職工及時發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備隱患。