中國鋼鐵企業(yè)網(wǎng)馬鋼訊日前,馬鋼新區(qū)四鋼軋總廠大膽技術(shù)革新,及時解決了生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的板帶下表面劃傷的質(zhì)量缺陷,每月減少質(zhì)量損失30萬元,在挽回經(jīng)濟效益的同時,更挽回了客戶的信任。
作為該總廠2250熱軋生產(chǎn)線的“明星”產(chǎn)品,熱軋酸洗板以及冷軋基料以其過硬的產(chǎn)品質(zhì)量一直深受客戶喜愛。但近期卻時常出現(xiàn)因板帶下表面劃傷而導(dǎo)致客戶提出質(zhì)量異議的事故。該類事故的發(fā)生,不僅造成了企業(yè)經(jīng)濟效益的損失,也降低了“明星”品牌的含金量。
為維護來之不易的品牌價值,重新贏得顧客的信任,該總廠熱軋點檢室技術(shù)攻關(guān)組圍繞事故發(fā)生的原因開展了多方調(diào)查。最終發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致板帶下表面出現(xiàn)劃痕的主要原因是F7精軋機出口導(dǎo)衛(wèi)下導(dǎo)臺材質(zhì)較硬,因軋制過程中存在剛性摩擦,劃傷了熱帶鋼的下表面。
考慮到出口導(dǎo)臺特殊的工作作用,將其完全替換成軟基材質(zhì)顯然不能滿足工況要求。為此,技術(shù)人員大膽提出了在硬質(zhì)導(dǎo)臺表面增加一層較軟的復(fù)合材料板的設(shè)想,并通過現(xiàn)場試驗,證明了該種軟保護的方式可有效平衡設(shè)備性能和產(chǎn)品質(zhì)量之間的矛盾。
目前,該項技術(shù)改造已正式投入現(xiàn)場應(yīng)用,據(jù)初步測算,每月可為熱軋減少板帶下表面質(zhì)量缺陷損失約30萬元,在創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益的同時,又重新樹立了該區(qū)域產(chǎn)品過硬的品質(zhì)形象。