上半年以來,鋼管條鋼事業部魯寶鋼管結合形勢任務教育及“苦練內功”全員大討論,引導全員堅定信心、心中有責、以干為本、以新為要,聚焦“提效率”“控成本”,多條產線指標創歷史新高。
干字當頭,跑出PQF加速度
“當日事當日畢”,這不僅是一句口號,更是魯寶鋼管PQF分廠刻進DNA的行動準則。每天8:15、16:15,交接班之際,管理人員與技術骨干早已在現場會議室嚴陣以待,形成了PQF的“前線指揮部”。在這里,每個生產異常都會被放在“顯微鏡”下剖析,從工模具的毫米級誤差到各個環節的溫度曲線,任何細節都逃不過這支團隊的火眼金睛。
魯寶鋼管PQF分廠集體的智慧“黑箱模型”集納了上千個故障案例、工藝參數,可以讓任何生產異常快速“輸出”解決方案,在實踐中無數個問題得到快速解決,驗證了“黑箱模型”的強大作用。
“我們不是在解決問題,而是在問題發生前就要扼住它的咽喉。”魯寶鋼管PQF分廠始終堅持將每一件事做到極致的目標導向。生產方面,不斷優化排產,不斷提升規格切換效率,不斷減少工模具切換時間;設備方面,不斷加強設備周期維護,生產調整及更換工模具前實施精準信息互通,充分利用生產間隙消化檢修項目;維修方面,不斷優化檢修流程,大力推進標準化作業,環爐機械手、穿孔十字包、軋機傳動軸等單部件更換時間不斷實現新的突破。今年以來,熱軋線日歷作業率實現了接連攀升,至5月份首次實現設備故障時間連續3個月控制在10小時以內,較月度指標提升68.8%。
創新攻關,創造管加工增長點
今年以來,大口徑薄壁管線管“全面發力”,魯寶鋼管管加工分廠快速反應,組成2#熱處理線大口徑薄壁管產效提升團隊,一方面集中攻關難點、痛點,一方面開展“苦練內功”全員大討論,將理論研究成果創造條件在機組上進行反復試驗,尋找工藝和設備規律,充分發揮各團隊成員、各專業的優勢,為產效提升奠定基礎。
黨員示范崗骨干技術人員蹲守現場,跟蹤管料出爐狀態,優化輥道控制,反復試驗調整,有效減少了508等大口徑管的管端碰頭問題。經過十幾次試驗,調整部分鋼級淬火溫度配合淬火爐出爐速度等參數,確定了最佳熱處理工藝。
在團隊成員努力下,魯寶鋼管管加工分廠通過工藝改進和設備優化雙軌并行,攻克技術難題,實現質量和效率雙提升。