今年,重鋼中厚板廠在由技術科、生產科、4100mm寬厚板生產線熱軋作業區等單位成立聯合攻關組參與“降加熱爐燒損”攻關活動不斷調整思路,采取措施,扎實推進,系統攻關,努力挖掘鋼坯降損潛力。1~10月份實現效益300多萬元。
據了解,鋼坯加熱溫度高,會產生較大的鋼坯燒損和燃氣損失,還會使氧化鐵皮增厚且不易清除,從而導致待溫時間加長,影響軋制節奏。待溫過程晶粒的回復和長大,還將影響鋼坯力學性能。
該攻關活動通過對大量的加熱溫度和實際軋制情況的數據摸索,制定新的加熱工藝,對不同鋼種、斷面軋制控制情況優化目標出爐溫度,以及各段加熱時間、溫度設定及熱負荷分配、爐內氧化氣氛、風煤比配置等方面進行優化。攻關活動采取高溫度快速加熱,縮短鋼坯高溫段加熱時長的方法,合理設置均熱段時間,保證加熱均勻,同時與計劃員密切配合,優化生產計劃,降低加熱控制難度。
出爐溫度降低之后,攻關組成員不斷對加熱效果、軋制效果進行跟蹤、分析和評價,持續對各鋼種、規格的加熱溫度設置進行修正、改進,防止對軋制造成負面影響,同時增加工藝抽查力度,保證工藝流程的嚴格執行。
通過攻關,目前普板、普船等鋼種的加熱溫度相比去年下降50℃~70℃,高船、低合金等鋼種的溫度下降40℃~60℃,并保證了塊品種率、性能、鋼板表面質量等指標穩定在高水平狀態。1~10月,4100mm寬厚板生產線加熱爐燒損率為1.17%,同比2013年燒損率1.35%降低了0.18%,僅降低燒損率一項就實現效益300多萬元。