今年1月~2月份與去年同期相比,攀鋼釩熱軋板廠的檢修費用降低了38.67萬元,檢修時間減少了151.51小時,作業率增加了4.43%,降低備件采購費用480萬元。攀鋼釩熱軋板廠設備室緊緊圍繞降本實際,將創先爭優活動與降本增效相結合,開展“降低年噸鋼物資消耗”、“降本增效在行動”、“減少故障時間、降低廢鋼量”和“降低儲備”等勞動競賽,優化生產工藝,努力提高工作效率。
優化工藝降成本
今年以來,攀鋼釩熱軋板廠根據設備狀態創新檢修模式,適時適度安排設備維護檢修,改掉過去傳統的檢修方式,提出以軋制產量為周期的檢修模型加消缺方式的設備故障處理,盡可能避免設備失修、過修。新檢修模型開展以來,既保證了設備的可靠運行,又降低了檢修費用。今年,針對層流泵設備的運行情況,他們通過對設備進行劣化分析,決定延長設備維修周期,目前3臺水泵的使用周期平均為連續工作3800小時,既保證了設備的穩定運行,又延長了設備維修周期。每次單臺泵檢修需用人工4160元、備件費12萬元,從累計水泵工作時間計算,到目前止節約了一臺泵的備件和檢修人工費,共計12.4萬元。
技術革新“摳”效益
該廠不斷加大小改小革的力度,組織技術人員對現有的設備進行技術改造,不但提高了工作效率,而且節約了能源,減少了生產成本開支。例如,高壓水電氣控制柜高壓開關由于設備使用年限長,備件因廠家升級造成采購困難,加之3號泵的高壓開關小車機構失靈,無修復價值,導致3號除鱗“癱瘓”,嚴重影響了產品質量和生產。為保證高壓水系統的正常工作,通過改進設備的控制方式,高壓水3臺除鱗泵高壓小車互為備用,盤活了整個高壓水系統,解決了生產的燃眉之急,同時節約了備件采購費用28萬元。
外委項目轉自修
針對企業面臨的嚴峻形勢,他們從小項目做起,精打細算,積極承擔外委的設備檢修項目,在保證設備功能的前提下,加強業務技能培訓,依靠自身的技術水平和力量,通過外委轉自修的方式內部完成檢修工作,做到了“能不外委就不外委”。他們先后開展了R2電機開蓋檢查,精軋輔傳動直流電機整流子及電刷檢查,液壓站過濾器清洗,層流、濁環泵站冷卻塔風機聯軸器螺栓緊固,軋線工業電視現場鏡頭清潔、接線檢查、監視器清潔等項目,每月可創收約5萬元。
另辟蹊徑“廢變寶”
該廠還強化職工的成本意識和節約意識,逐步樹立節支就是增收,修舊就是創效的管理理念,實行修舊利廢獎勵制度。他們組織專業人員現場診斷分析是否具有修復價值和修復可能,堅持能自修的不送修、能內修的不外修,杜絕浪費。R2下輥MCB開關支架磨損變形,通過專業技術人員制定修復方案,利用報廢的MCB相應支架采取自行修復,延期使用6個月~8個月,節約新采購備件成本4.28萬元。RSVC系統晶閘管控制電抗器損壞,原價25萬元,通過與廠家技術交流,制訂修復方案,經返廠修復再利用,節約備件費用約10萬元。
優化工藝降成本
今年以來,攀鋼釩熱軋板廠根據設備狀態創新檢修模式,適時適度安排設備維護檢修,改掉過去傳統的檢修方式,提出以軋制產量為周期的檢修模型加消缺方式的設備故障處理,盡可能避免設備失修、過修。新檢修模型開展以來,既保證了設備的可靠運行,又降低了檢修費用。今年,針對層流泵設備的運行情況,他們通過對設備進行劣化分析,決定延長設備維修周期,目前3臺水泵的使用周期平均為連續工作3800小時,既保證了設備的穩定運行,又延長了設備維修周期。每次單臺泵檢修需用人工4160元、備件費12萬元,從累計水泵工作時間計算,到目前止節約了一臺泵的備件和檢修人工費,共計12.4萬元。
技術革新“摳”效益
該廠不斷加大小改小革的力度,組織技術人員對現有的設備進行技術改造,不但提高了工作效率,而且節約了能源,減少了生產成本開支。例如,高壓水電氣控制柜高壓開關由于設備使用年限長,備件因廠家升級造成采購困難,加之3號泵的高壓開關小車機構失靈,無修復價值,導致3號除鱗“癱瘓”,嚴重影響了產品質量和生產。為保證高壓水系統的正常工作,通過改進設備的控制方式,高壓水3臺除鱗泵高壓小車互為備用,盤活了整個高壓水系統,解決了生產的燃眉之急,同時節約了備件采購費用28萬元。
外委項目轉自修
針對企業面臨的嚴峻形勢,他們從小項目做起,精打細算,積極承擔外委的設備檢修項目,在保證設備功能的前提下,加強業務技能培訓,依靠自身的技術水平和力量,通過外委轉自修的方式內部完成檢修工作,做到了“能不外委就不外委”。他們先后開展了R2電機開蓋檢查,精軋輔傳動直流電機整流子及電刷檢查,液壓站過濾器清洗,層流、濁環泵站冷卻塔風機聯軸器螺栓緊固,軋線工業電視現場鏡頭清潔、接線檢查、監視器清潔等項目,每月可創收約5萬元。
另辟蹊徑“廢變寶”
該廠還強化職工的成本意識和節約意識,逐步樹立節支就是增收,修舊就是創效的管理理念,實行修舊利廢獎勵制度。他們組織專業人員現場診斷分析是否具有修復價值和修復可能,堅持能自修的不送修、能內修的不外修,杜絕浪費。R2下輥MCB開關支架磨損變形,通過專業技術人員制定修復方案,利用報廢的MCB相應支架采取自行修復,延期使用6個月~8個月,節約新采購備件成本4.28萬元。RSVC系統晶閘管控制電抗器損壞,原價25萬元,通過與廠家技術交流,制訂修復方案,經返廠修復再利用,節約備件費用約10萬元。