煉鋼總廠三煉鋼分廠采納職工建議,優化低碳鋁鎮靜鋼脫氧工藝,采取在出鋼過程中不脫氧,在吹氬站改變鋁線加入方式,每年可降成本100余萬元。
喂絲機是吹氬站加鋁線脫氧和酸溶鋁成份控制的重要設備,其喂線速度對鋁線的收得率和鋼水生產時間控制有重要影響。此前,該工藝采取低碳鋁鎮靜鋼轉爐出鋼過程中用鋁鐵脫氧,吹氬站喂鋁線。
煉鋼車間丁班副段長吳耀東發現,用這種方式酸溶鋁的吹損大,鋁線的收得率低,成本高。他提出改變鋁線加入方式合理化建議。該車間召開了專題會進行分析,認為他的建議可行。該車間制訂相關的實施方案,最終實現了鋁線替代鋁鐵脫氧工藝,提高了鋁線的收得率,降低了鋁線使用成本。
喂絲機是吹氬站加鋁線脫氧和酸溶鋁成份控制的重要設備,其喂線速度對鋁線的收得率和鋼水生產時間控制有重要影響。此前,該工藝采取低碳鋁鎮靜鋼轉爐出鋼過程中用鋁鐵脫氧,吹氬站喂鋁線。
煉鋼車間丁班副段長吳耀東發現,用這種方式酸溶鋁的吹損大,鋁線的收得率低,成本高。他提出改變鋁線加入方式合理化建議。該車間召開了專題會進行分析,認為他的建議可行。該車間制訂相關的實施方案,最終實現了鋁線替代鋁鐵脫氧工藝,提高了鋁線的收得率,降低了鋁線使用成本。