今年前兩個(gè)月,京唐公司熱軋部熱軋產(chǎn)品產(chǎn)量超計(jì)劃2.02萬噸,綜合成材率完成97.67%,超計(jì)劃0.07%,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均取得新的進(jìn)步和突破。
為了確保各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)的完成,熱軋部主動(dòng)開展技改攻關(guān),解決難軋品種規(guī)格的瓶頸問題。熱軋1580生產(chǎn)線存在程序不完善、二級(jí)自學(xué)習(xí)能力不強(qiáng)等問題,尤其是1580板形控制不穩(wěn)定,始終制約著集裝箱、馬口鐵等超薄品種規(guī)格的開發(fā)。對(duì)此,1580產(chǎn)線通過操作、點(diǎn)檢等各專業(yè)、各工序間的主動(dòng)配合,協(xié)同發(fā)力,不斷提高自身操作技能水平和設(shè)備維護(hù)水平,刷新生產(chǎn)紀(jì)錄。從去年年底到今年年初,班產(chǎn)卷從331卷提升到347卷,3月9日,甲班生產(chǎn)鋼卷353卷,再次提升了班產(chǎn)卷數(shù)。
與此同時(shí),熱軋部還涌現(xiàn)出一批在生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量等方面協(xié)同高效的先進(jìn)典型,如機(jī)械點(diǎn)檢工程師張維中提出把表檢儀下層冷輥?zhàn)痈臑閮?nèi)冷輥的建議,真正從源頭上根除了帶鋼表面的油污缺陷;液壓工程師田成林細(xì)心點(diǎn)檢,快速查漏,果斷提出非計(jì)劃檢修,僅用2.5小時(shí)就解決了設(shè)備隱患。
內(nèi)部挖潛是效益提升的關(guān)鍵,高端品種開發(fā)是效益提升的根本。熱軋部充分發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同高效的優(yōu)勢(shì),在工序成本控制、品種規(guī)格開發(fā)等方面進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。
面對(duì)土耳其TANAP項(xiàng)目高強(qiáng)度X70訂單產(chǎn)品寬度大、強(qiáng)度大,首次軋制且客戶個(gè)性要求高等實(shí)際,熱軋部干部職工從接單之初便成立了X70軋制攻關(guān)組,從加熱爐狀態(tài)、粗精軋?jiān)O(shè)備工況開始,進(jìn)行逐項(xiàng)細(xì)心檢查和確認(rèn),保證應(yīng)具備的功能精度。同時(shí),他們還根據(jù)客戶工藝要求,制定了相應(yīng)的生產(chǎn)補(bǔ)充文件,持續(xù)開展叩翹頭攻關(guān)工作,有效地保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性。面對(duì)帶鋼劃傷問題,設(shè)備、操作、工藝、質(zhì)量等各專業(yè)密切配合,按照精細(xì)化管理的標(biāo)準(zhǔn),逐個(gè)工序排查劃傷問題點(diǎn),最終通過軋制線標(biāo)高調(diào)整等措施,成功解決了X70帶鋼劃傷缺陷,機(jī)時(shí)產(chǎn)量不斷增加。隨后,熱軋部繼續(xù)自我加壓,制定了軋制40卷后停軋15分鐘的停機(jī)方案,利用停機(jī)時(shí)間,對(duì)設(shè)備、過鋼通道進(jìn)行確認(rèn),雖然增加了維護(hù)、檢查時(shí)間,卻極大地減少了故障停機(jī)時(shí)間,使X70的軋制技術(shù)再上新臺(tái)階,生產(chǎn)效率大幅提高。
為了確保各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)的完成,熱軋部主動(dòng)開展技改攻關(guān),解決難軋品種規(guī)格的瓶頸問題。熱軋1580生產(chǎn)線存在程序不完善、二級(jí)自學(xué)習(xí)能力不強(qiáng)等問題,尤其是1580板形控制不穩(wěn)定,始終制約著集裝箱、馬口鐵等超薄品種規(guī)格的開發(fā)。對(duì)此,1580產(chǎn)線通過操作、點(diǎn)檢等各專業(yè)、各工序間的主動(dòng)配合,協(xié)同發(fā)力,不斷提高自身操作技能水平和設(shè)備維護(hù)水平,刷新生產(chǎn)紀(jì)錄。從去年年底到今年年初,班產(chǎn)卷從331卷提升到347卷,3月9日,甲班生產(chǎn)鋼卷353卷,再次提升了班產(chǎn)卷數(shù)。
與此同時(shí),熱軋部還涌現(xiàn)出一批在生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量等方面協(xié)同高效的先進(jìn)典型,如機(jī)械點(diǎn)檢工程師張維中提出把表檢儀下層冷輥?zhàn)痈臑閮?nèi)冷輥的建議,真正從源頭上根除了帶鋼表面的油污缺陷;液壓工程師田成林細(xì)心點(diǎn)檢,快速查漏,果斷提出非計(jì)劃檢修,僅用2.5小時(shí)就解決了設(shè)備隱患。
內(nèi)部挖潛是效益提升的關(guān)鍵,高端品種開發(fā)是效益提升的根本。熱軋部充分發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同高效的優(yōu)勢(shì),在工序成本控制、品種規(guī)格開發(fā)等方面進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。
面對(duì)土耳其TANAP項(xiàng)目高強(qiáng)度X70訂單產(chǎn)品寬度大、強(qiáng)度大,首次軋制且客戶個(gè)性要求高等實(shí)際,熱軋部干部職工從接單之初便成立了X70軋制攻關(guān)組,從加熱爐狀態(tài)、粗精軋?jiān)O(shè)備工況開始,進(jìn)行逐項(xiàng)細(xì)心檢查和確認(rèn),保證應(yīng)具備的功能精度。同時(shí),他們還根據(jù)客戶工藝要求,制定了相應(yīng)的生產(chǎn)補(bǔ)充文件,持續(xù)開展叩翹頭攻關(guān)工作,有效地保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性。面對(duì)帶鋼劃傷問題,設(shè)備、操作、工藝、質(zhì)量等各專業(yè)密切配合,按照精細(xì)化管理的標(biāo)準(zhǔn),逐個(gè)工序排查劃傷問題點(diǎn),最終通過軋制線標(biāo)高調(diào)整等措施,成功解決了X70帶鋼劃傷缺陷,機(jī)時(shí)產(chǎn)量不斷增加。隨后,熱軋部繼續(xù)自我加壓,制定了軋制40卷后停軋15分鐘的停機(jī)方案,利用停機(jī)時(shí)間,對(duì)設(shè)備、過鋼通道進(jìn)行確認(rèn),雖然增加了維護(hù)、檢查時(shí)間,卻極大地減少了故障停機(jī)時(shí)間,使X70的軋制技術(shù)再上新臺(tái)階,生產(chǎn)效率大幅提高。