4月21日,安陽鋼鐵第一煉軋廠成功試制了ER70S—6高強氣體保護焊絲鋼盤條,該產品的試制成功不僅滿足了客戶個性化需求,提高了焊絲鋼生產技術水平,同時,也豐富了安鋼焊絲鋼品種,為進一步提升產線效益創(chuàng)造了條件。
由于該鋼種為低碳調鋁鋼,鋼水純凈度要求高,冶煉工藝復雜。特別是冶煉過程中的終點碳控制,較普通鋼種低10個碳以上,要求崗位職工有較高的操作水平,而且在澆鑄時鋼水流動性差,浸入式水口很容易發(fā)生“套眼”現象。為此,該廠從冶煉、精煉、連鑄各工序精心組織,充分準備。生產技術部門仔細研究鋼種特點,認真總結生產經驗,制定出詳實的生產工藝要點和生產預案:轉爐爐前嚴格工藝紀律,嚴控終點碳命中率和成分合格率;精煉工序采用全程控鋁,保證充足精煉時間等措施,來確保鋼水成分的純凈和中包溫度的穩(wěn)定;方坯車間加強管理,強化標準化操作,根據ER70S—6低碳的特點,使用低碳保護渣并注意澆注過程的全程保護。為確保這次φ5.5mm極限小規(guī)格產品軋制成功,高線機組對控軋控冷工藝進行了實驗甄選,強化設備檢查、檢修精度和工藝備品備件準備工作,實現了穩(wěn)定軋制,順利生產。
根據質量檢測部門現場檢驗,當日生產的157噸ER70S—6高級別氣保焊絲盤條全部滿足用戶要求,將擇日發(fā)往用戶試用。此產品的生產開發(fā),為安鋼提升焊絲鋼強度級別,豐富該產品系列邁出了堅定一步。
由于該鋼種為低碳調鋁鋼,鋼水純凈度要求高,冶煉工藝復雜。特別是冶煉過程中的終點碳控制,較普通鋼種低10個碳以上,要求崗位職工有較高的操作水平,而且在澆鑄時鋼水流動性差,浸入式水口很容易發(fā)生“套眼”現象。為此,該廠從冶煉、精煉、連鑄各工序精心組織,充分準備。生產技術部門仔細研究鋼種特點,認真總結生產經驗,制定出詳實的生產工藝要點和生產預案:轉爐爐前嚴格工藝紀律,嚴控終點碳命中率和成分合格率;精煉工序采用全程控鋁,保證充足精煉時間等措施,來確保鋼水成分的純凈和中包溫度的穩(wěn)定;方坯車間加強管理,強化標準化操作,根據ER70S—6低碳的特點,使用低碳保護渣并注意澆注過程的全程保護。為確保這次φ5.5mm極限小規(guī)格產品軋制成功,高線機組對控軋控冷工藝進行了實驗甄選,強化設備檢查、檢修精度和工藝備品備件準備工作,實現了穩(wěn)定軋制,順利生產。
根據質量檢測部門現場檢驗,當日生產的157噸ER70S—6高級別氣保焊絲盤條全部滿足用戶要求,將擇日發(fā)往用戶試用。此產品的生產開發(fā),為安鋼提升焊絲鋼強度級別,豐富該產品系列邁出了堅定一步。