2014年,通鋼公司精棒線全面投產。由于經驗不足,問題和故障頻繁出現和發生。為了更好地觀察、研究和解決問題,每天在生產現場,總會有一位中等身材、戴著眼鏡、年過半百的中年人,與其他工程技術人員一起蹲守在現場,他就是通鋼公司第二鋼軋廠精棒線生產技術科科長耿有祥。
組織生產的行家
精棒線的短應力軋機不同于棒材和型鋼廠的軋機,主軋線上沒有軋機牌坊,更換規格時,基本上是軋機上線后,由軋鋼調整工進行精調后再進行生產,導致調整時間長,生產組織難度加大,作業率低。對此,作為生產技術科的科長,在生產組織上,耿有祥根據生產計劃和生產規格,摸索出了可以采取由大到小的模式,進行組織生產。為了減少事故和故障,他把生產組織的重點放在強化生產準備上,并提出“要想保證軋機生產順暢,首先必須要保證軋機上線前調整到位,上線后直接具備生產條件”的建議。建議采納實施后,不僅保證了軋機調整的精度,還大大提高了精棒線的生產效率。
今年年初,精棒線生產45號、20號鋼,直徑14—65毫米圓鋼27個規格,用的是第一鋼軋廠生產的160方鑄坯,鑄坯和精棒軋機不匹配。對此,耿有祥與技術人員反復研究,最后采取用200方導衛替代160方導衛、修改粗軋造型等方法解決了這個難題。目前,換方只需15分鐘,輥和導衛都不用更換,既保證了生產順暢,又降低了生產成本。
提升質量的行家
質量問題是困擾精品棒線的最大問題。在組織生產中,耿有祥發現軋制規格頻繁更換是影響產品質量的一個重要原因。他根據實際生產情況優化料型,并對軋制程序進行了改進和完善,不僅使軋鋼操作更加簡便,對控制廢次品及二級品也起到了促進作用。
為解決CrMo系列及20CrMnTiH齒輪鋼剪切彎曲問題,耿有祥帶領軋線工程技術人員,通過調整加熱溫度,減少了鋼材在剪切過程中產生的彎曲現象。他還組織技術人員,進行了碳化鎢的投入使用工作,針對碳化鎢刀具的修復及使用進行了攻關。對直徑14毫米—40毫米的圓鋼成品孔型進行了重新設計,效果明顯,基本上解決了鋼材上臺現象和橢圓度超差問題。目前,二級品比例控制在0.35%、次品比例控制在0.07%。
今年以來,他又對直徑42毫米—80毫米等大規格圓鋼成品孔型進行了設計。目前,設計工作已經完成,正在進行調試。
技術創效的行家
針對精棒線生產過程中出現的難題,耿有祥起到了技術帶頭人的作用。在開發齒輪鋼初期,軋線生產最大的難題是定尺剪切后的彎曲問題,導致生產節奏緩慢。為了控制定尺剪切溫度,耿有祥帶領工程技術人員連續多日蹲守在現場觀察、分析原因,通過采取調整軋線輥道、活套冷卻水、軋制加熱溫度等方法,有效緩解了齒輪鋼定尺剪切彎曲的難題。
在生產非調質鋼F38MnVS、F45MnVS和易切鋼Y35、Y45過程中,由于含硫比較高,軋制過程常會出現頭部開裂現象,導致粗、中軋機組含鋼,加大了生產組織難度。針對這一問題,耿有祥參與并組織相關人員,通過對軋機加保溫罩,對成品孔型進行改進,以及調整高壓水除鱗系統參數和孔型參數等措施,有效緩解了更換規格時產品質量調整難度加大,生產過程中耳子缺陷不容易控制等問題。
去年下半年,耿有祥發現成品軋機上線軋槽沒有將其進行倒角,導致軋制過程中軋件出現棱線,使得成品軋材部分被判為二級品、次品,降低了成材率。他通過觀察和反復論證,設計了三種規格的倒角刀,對不同規格的軋輥進行倒角,大大提高了軋材的外觀質量和成材率。去年,精棒線綜合成材率達到95.33%,同比提高了2.64%。
組織生產的行家
精棒線的短應力軋機不同于棒材和型鋼廠的軋機,主軋線上沒有軋機牌坊,更換規格時,基本上是軋機上線后,由軋鋼調整工進行精調后再進行生產,導致調整時間長,生產組織難度加大,作業率低。對此,作為生產技術科的科長,在生產組織上,耿有祥根據生產計劃和生產規格,摸索出了可以采取由大到小的模式,進行組織生產。為了減少事故和故障,他把生產組織的重點放在強化生產準備上,并提出“要想保證軋機生產順暢,首先必須要保證軋機上線前調整到位,上線后直接具備生產條件”的建議。建議采納實施后,不僅保證了軋機調整的精度,還大大提高了精棒線的生產效率。
今年年初,精棒線生產45號、20號鋼,直徑14—65毫米圓鋼27個規格,用的是第一鋼軋廠生產的160方鑄坯,鑄坯和精棒軋機不匹配。對此,耿有祥與技術人員反復研究,最后采取用200方導衛替代160方導衛、修改粗軋造型等方法解決了這個難題。目前,換方只需15分鐘,輥和導衛都不用更換,既保證了生產順暢,又降低了生產成本。
提升質量的行家
質量問題是困擾精品棒線的最大問題。在組織生產中,耿有祥發現軋制規格頻繁更換是影響產品質量的一個重要原因。他根據實際生產情況優化料型,并對軋制程序進行了改進和完善,不僅使軋鋼操作更加簡便,對控制廢次品及二級品也起到了促進作用。
為解決CrMo系列及20CrMnTiH齒輪鋼剪切彎曲問題,耿有祥帶領軋線工程技術人員,通過調整加熱溫度,減少了鋼材在剪切過程中產生的彎曲現象。他還組織技術人員,進行了碳化鎢的投入使用工作,針對碳化鎢刀具的修復及使用進行了攻關。對直徑14毫米—40毫米的圓鋼成品孔型進行了重新設計,效果明顯,基本上解決了鋼材上臺現象和橢圓度超差問題。目前,二級品比例控制在0.35%、次品比例控制在0.07%。
今年以來,他又對直徑42毫米—80毫米等大規格圓鋼成品孔型進行了設計。目前,設計工作已經完成,正在進行調試。
技術創效的行家
針對精棒線生產過程中出現的難題,耿有祥起到了技術帶頭人的作用。在開發齒輪鋼初期,軋線生產最大的難題是定尺剪切后的彎曲問題,導致生產節奏緩慢。為了控制定尺剪切溫度,耿有祥帶領工程技術人員連續多日蹲守在現場觀察、分析原因,通過采取調整軋線輥道、活套冷卻水、軋制加熱溫度等方法,有效緩解了齒輪鋼定尺剪切彎曲的難題。
在生產非調質鋼F38MnVS、F45MnVS和易切鋼Y35、Y45過程中,由于含硫比較高,軋制過程常會出現頭部開裂現象,導致粗、中軋機組含鋼,加大了生產組織難度。針對這一問題,耿有祥參與并組織相關人員,通過對軋機加保溫罩,對成品孔型進行改進,以及調整高壓水除鱗系統參數和孔型參數等措施,有效緩解了更換規格時產品質量調整難度加大,生產過程中耳子缺陷不容易控制等問題。
去年下半年,耿有祥發現成品軋機上線軋槽沒有將其進行倒角,導致軋制過程中軋件出現棱線,使得成品軋材部分被判為二級品、次品,降低了成材率。他通過觀察和反復論證,設計了三種規格的倒角刀,對不同規格的軋輥進行倒角,大大提高了軋材的外觀質量和成材率。去年,精棒線綜合成材率達到95.33%,同比提高了2.64%。