今年以來, 黑龍江建龍積極采取有效措施,鐵水成本穩(wěn)步下降,二季度,“降低鐵水成本”課題實現(xiàn)創(chuàng)效3709萬元,其中6月份實現(xiàn)鐵水成本1267.97元/噸,與去年同期相比,噸鐵成本大幅降低。
在當(dāng)前鋼鐵行業(yè)最為困難的嚴(yán)峻形勢下,降低成本是每個鋼鐵企業(yè)盈利的必須措施,而降低鐵水成本更成為重中之重。為實現(xiàn)降低鐵水成本的目標(biāo),黑龍江建龍生產(chǎn)處、煉鐵廠、供應(yīng)處等單位通力合作,以鐵水成本最優(yōu)為核心,多方位入手,提出了31個專案,按照“定目標(biāo)、分責(zé)任、建機(jī)制”的工作思路扎實推進(jìn)。
首先,公司通過技術(shù)攻關(guān)優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu)、降低原料成本。深入研究礦粉性能,在不影響燒結(jié)礦質(zhì)量及性能的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),實現(xiàn)了高性價比、低冶金性能原料的大量利用——二季度累計消耗低價缺陷料5萬噸以上;增加不易燒結(jié)、粒度粗但性價比高的歐化粉用量,實現(xiàn)月消耗由2萬噸到5.8萬噸的重大突破;進(jìn)行高鉻型釩鈦磁鐵礦燒結(jié)配加實驗,最終使配比穩(wěn)定在6%以上。其次,降低煉鐵燃料成本。通過穩(wěn)定爐溫、提高頂壓、富氧等技術(shù)手段降低綜合焦比,二季度累計綜合焦比完成482.7kg/t(最好完成478Kg/t);優(yōu)化噴吹煤結(jié)構(gòu),實現(xiàn)100%煙煤噴吹,噴吹煤采購價格也大幅度降低。同時,降低煉鐵輔料成本。通過優(yōu)化渣系,降低高爐渣堿度及氧化鎂含量等措施,有效減少了輔料消耗;開發(fā)高鎂鐵粉資源,降低菱鎂石消耗,菱鎂石單耗由37Kg/t降低到15Kg/t。此外,強化管理促降本。優(yōu)化現(xiàn)場管理,通過降低檢驗指標(biāo)差異、降低運輸途耗等措施有效減少原料損失。加強基礎(chǔ)管理,提高員工崗位操作水平和責(zé)任意識,保證高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,為降低鐵水成本提供了有力保障。