今年以來,寶鋼股份厚板部加大成本改善力度,引導全員參與,上半年噸鋼成本下降額和降本總額完成年初的既定目標,7月份厚板工序噸鋼加工成本創歷史最好水平。
厚板部圍繞降低厚板工序噸鋼加工成本的關鍵生產經營指標,通過推廣全流程成本盈利分析平臺的應用,促進現場從產品的維度尋找全流程成本改善空間,精細化推進成本管理體系建設,夯實現場成本基礎管理,推進30余項公司級成本改善項目在分廠的有效落地,實現降本措施標準化和效益化。通過立輥搬遷與投運、優化組板設計、提高溫度均勻性等措施,厚板綜合成材率較去年平均水平提升0.56個百分點;通過推進厚板板坯DHCR熱裝熱送技術、煉軋計劃對接等措施,實現厚板能耗成本較去年降低3.5元/噸;通過加強源頭治理、強化過程管控、推進現貨余材充當等手段,實現全口徑現貨發生率較去年下降1.91個百分點;通過完善生產計劃管理、提高小時通板效率等措施,優化委外鋼板涂漆加工費用;通過協力崗位回歸、減少協力崗位等措施,降低生產協力費用并采用正負激勵,進一步激發員工生產積極性。
厚板部圍繞降低厚板工序噸鋼加工成本的關鍵生產經營指標,通過推廣全流程成本盈利分析平臺的應用,促進現場從產品的維度尋找全流程成本改善空間,精細化推進成本管理體系建設,夯實現場成本基礎管理,推進30余項公司級成本改善項目在分廠的有效落地,實現降本措施標準化和效益化。通過立輥搬遷與投運、優化組板設計、提高溫度均勻性等措施,厚板綜合成材率較去年平均水平提升0.56個百分點;通過推進厚板板坯DHCR熱裝熱送技術、煉軋計劃對接等措施,實現厚板能耗成本較去年降低3.5元/噸;通過加強源頭治理、強化過程管控、推進現貨余材充當等手段,實現全口徑現貨發生率較去年下降1.91個百分點;通過完善生產計劃管理、提高小時通板效率等措施,優化委外鋼板涂漆加工費用;通過協力崗位回歸、減少協力崗位等措施,降低生產協力費用并采用正負激勵,進一步激發員工生產積極性。