鋼、渣包車是轉爐倒渣、出鋼轉運的可移動電動平車,是煉鋼生產過程中不可或缺的重要設備,由于受場地和作業環境的影響,一段時間里,江西新鋼公司自動化部一鋼車間所轄的轉爐鋼、渣包車出現線路燒損高,故障率高及成本高的“三高”現象,降低鋼、渣包車電氣故障已迫在眉睫。
從2014年7月至2014年12月影響因素頻次來分析,電機電纜燒損及卷線筒故障位居其首,具體原因是一方面設備控制設計有缺陷,卷線筒上的電氣滑環很薄,使用一段時間以后容易變形,而且三個滑環是獨立的,沒有聯在一起,固定螺栓也很小,造成運行時易松動、搖晃,經常造成接觸不良而燒壞。另一方面操作工放鋼時有燒壞電機電纜現象,這樣一來不僅備件消耗高,而且搶修勞動強度大。
新鋼自動化部維護人員對影響轉爐鋼、渣包車電氣故障的原因進行逐一分析后,制定并實施了一系列舉措:
設計出一種比較厚、比較寬的滑環,三個滑環之間用較薄的膠木板隔離,使三個環聯系緊密,穩定可靠。同時增大固定螺栓,使碳刷與滑環接觸良好,不會出現跑偏的情況。經過精心安裝,再在電氣滑環上面加個防塵罩,使卷線筒滑環的故障大大降低。在靠平車一端的移動電纜外面套一段6米長的皮管,有效地防止了倒渣時燒壞電纜。鋼包車頻敏變阻器位于鋼包下面,易受鋼渣燒損,在頻敏變阻器上面蓋一塊橡皮后,再在橡皮上面蓋一塊鋼板,這樣就能很好地保護頻敏變阻器不被熱鋼渣燒壞。原來車上的斷路器最容易在倒渣及出鋼時燒壞,通過在車上開關箱上使用石棉繩加鋼板的防護措施,大大降低了斷路器的燒損。在車上穿管線上方,焊接一根槽鋼,再在槽鋼里砌一條耐火磚,有效地防止了車上穿管電纜燒壞。
自攻關改造以來,鋼、渣包車運行狀況明顯好轉,故障率及成本呈直線下降,且穩定在預期的目標內,使故障率牢牢地鎖定在0.20%以下,每月減少200分鐘的故障時間,同時成本大幅下降,每臺鋼、渣包車平均月節約維修成本8000元,全廠六臺鋼、渣包車年可節約維修成本為57.6萬元。