25日,記者獲悉,武鋼工人歷時十年研發新型爐輥碳套,成功實現碳套在線更換,使爐輥換套不停產、零損耗,更換速度提高20倍,一舉攻克軋鋼世界性難題。
碳套主要用于冷軋硅鋼片連續退火爐和其它加熱爐,生產過程中由于碳套輥面結瘤、碳套輥面磨損嚴重、碳套破裂等原因,對鋼帶表面質量造成嚴重影響時,必須及時更換。傳統碳套與爐輥之間為固定聯接方式,遇高溫變形,檢修時全憑人工手動拆卸,僅更換一根碳套就需約30分鐘,不僅勞動強度大,還容易損傷爐輥,導致換碳套同時也要更換爐輥。據統計,過去一次計劃檢修武鋼取向硅鋼一條生產線至少更換40根爐輥,無取向硅鋼生產線則需更換上百根。
人工取輥換套,不但大大增加了爐輥的修復量,消耗大量備件與能源介質,而且更換一根碳套必須全線停產,嚴重影響生產。在武鋼成功研發爐輥“在線”更換碳套技術之前,世界上最先進的爐輥碳套聯接技術也無法解決這一難題。
硅鋼事業部四分廠專檢站機械大班班長王鵬潛心十年技術攻關,與技術人員一起成功研發新型爐輥碳套,改變傳統爐輥碳套聯接方式,讓拆卸碳套像開傘一樣方便快捷。在不需取輥,也不需任何工具的情況下,實現爐輥換套不停產即“在線”更換碳套,整個過程由機械設備代勞,更換時間縮短至90秒,有效減輕了維檢人員的勞動強度,并徹底消除更換碳套時的安全隱患。
該項技術已獲國家專利,首批20根新型爐輥碳套于2013年元月份四分廠投產時上機試用。應用證明,該技術可實現爐輥零損耗,更換碳套速度提高20倍,是對爐輥換套技術的一次歷史性突破。目前,四分廠正緊鑼密鼓地升級全線200根碳套,致力打造世界首條“在線”換套連退線。
碳套主要用于冷軋硅鋼片連續退火爐和其它加熱爐,生產過程中由于碳套輥面結瘤、碳套輥面磨損嚴重、碳套破裂等原因,對鋼帶表面質量造成嚴重影響時,必須及時更換。傳統碳套與爐輥之間為固定聯接方式,遇高溫變形,檢修時全憑人工手動拆卸,僅更換一根碳套就需約30分鐘,不僅勞動強度大,還容易損傷爐輥,導致換碳套同時也要更換爐輥。據統計,過去一次計劃檢修武鋼取向硅鋼一條生產線至少更換40根爐輥,無取向硅鋼生產線則需更換上百根。
人工取輥換套,不但大大增加了爐輥的修復量,消耗大量備件與能源介質,而且更換一根碳套必須全線停產,嚴重影響生產。在武鋼成功研發爐輥“在線”更換碳套技術之前,世界上最先進的爐輥碳套聯接技術也無法解決這一難題。
硅鋼事業部四分廠專檢站機械大班班長王鵬潛心十年技術攻關,與技術人員一起成功研發新型爐輥碳套,改變傳統爐輥碳套聯接方式,讓拆卸碳套像開傘一樣方便快捷。在不需取輥,也不需任何工具的情況下,實現爐輥換套不停產即“在線”更換碳套,整個過程由機械設備代勞,更換時間縮短至90秒,有效減輕了維檢人員的勞動強度,并徹底消除更換碳套時的安全隱患。
該項技術已獲國家專利,首批20根新型爐輥碳套于2013年元月份四分廠投產時上機試用。應用證明,該技術可實現爐輥零損耗,更換碳套速度提高20倍,是對爐輥換套技術的一次歷史性突破。目前,四分廠正緊鑼密鼓地升級全線200根碳套,致力打造世界首條“在線”換套連退線。