京唐公司煉鋼作業部煉鋼區,大力推進負能煉鋼,今年前11個月,3座脫碳轉爐的能源消耗降低到18.68標煤/噸鋼,比去年同期降低4.1標煤/噸鋼,全年可以降低能源成本2184萬元。
鋼水在吹煉過程中,需要調節溫度,需要消耗氧氣、氮氣、蒸汽等能源,為降低煉鋼成本,京唐公司煉鋼作業部采用先進的煤氣、蒸汽回收工藝,一方面提高煤氣、蒸汽的回收量;另一方面降低吹煉過程中的能源消耗,從而實現負能煉鋼。按理說,煤氣、蒸汽的回收,氧氣、氮氣的消耗,都是由系統設定并自動調節,煉鋼區只要保證設備正常運行就可以了。然而,他們覺得一些工藝參數是按照常規情況設計的,還可以優化,轉爐在吹煉過程中,會產生大量的熱量,從而生成大量的蒸汽。這些蒸汽經過干法除塵系統回收,一部分送入公司的蒸汽管網,另一部分供RH爐抽真空使用,還有一小部分用于轉爐煙道的加熱升溫。
由于300噸轉爐裝入量大,供氧強度高,因此蒸汽壓力高達18至20公斤。每座轉爐由7臺水泵、6臺蓄熱器、1個蒸汽氣包等設備構成復雜的管網。水泵壓力、氣包水位、閥門開啟角度等都影響蒸汽消耗的高低。煉鋼區設備助理閆川川、干法除塵班長張齊峰等采取多種措施降低蒸汽消耗。通過動態調節管網壓力,使原來常開的8個蓄熱器減少為6個;通過在煙道罩裙增加泄污閥,取消了泄水檢修工序,每一座轉爐每月減少一次煙道蒸汽預熱;通過加強日常巡檢,減少蒸汽管網的“跑、冒、滴、漏”。今年前十個月,蒸汽消耗由55.49千克/噸降低到42.41千克/噸,壓縮空氣消耗由12.24立方米/噸降低到5.75立方米/噸,每月節省成本約50多萬元。
氧槍孔、加料溜槽等處,需要通過吹氮氣形成“氮封”,防止噴濺或者煙霧逸出。爐渣需要吹氮氣進行濺渣護爐,由于轉爐氮氣沒有計量登記表,一些“氮封”處于長開狀態,影響了氮氣消耗的降低。煉鋼區能源專業谷磊、機械專業史良、自動化專業張成軍等主動作為,積極開展降低氮氣消耗的攻關。他們運用六西格瑪工具對本區域氮氣消耗參數,氮氣管網分布等情況進行了全面梳理,一旦發現有文章可作,就進行改進優化。制定了快贏措施,對氮氣管道實施了改造,縮小了管道直徑,同時還對氮氣流量進行了優化,將東、西加料溜槽“氮封”流量由原來的2000—6000立方米/小時統一調整為3000立方米/小時。氮氣的噸鋼消耗由62.63立方米降低到40.45立方米,每月節省成本近100萬元,同時保證了環保效果。
電氣點檢工程師王景娟,牽頭對區域內電機數量、運行環境、耗電情況等進行了全面的整理,制定了《煉鋼區降低電耗管理辦法》,對用電進行全方位管控,減少電機的空耗。300噸轉爐建有傾動電機、罩裙提升電機、冷卻水泵等驅動設備,這些電機用電量很大,以前轉爐檢修時,一些電機仍處于正常運轉狀態,造成電能浪費。王景娟對煉鋼區以往的檢修項目進行了仔細梳理,制訂出詳細的節電措施,根據檢修的項目、時間、區域,明確規定需要關閉或者減速的電氣設備。為防止節電措施流于形式,制定了管理臺賬,每次檢修關閉空耗電機、泵組,記錄關閉時間,并且由能源專業員、電氣點檢師簽字確認,對未執行節能措施的責任人落實考核。同時,煉鋼區組成節電檢查組,由主管領導帶隊深入生產現場和辦公區域,對“長明燈”、超標準用電等現象進行糾正和曝光。今年前10個月,煉鋼區噸鋼電耗由8.67千瓦時降低到7.29千瓦時,每月節省成本約32萬元。
鋼水在吹煉過程中,需要調節溫度,需要消耗氧氣、氮氣、蒸汽等能源,為降低煉鋼成本,京唐公司煉鋼作業部采用先進的煤氣、蒸汽回收工藝,一方面提高煤氣、蒸汽的回收量;另一方面降低吹煉過程中的能源消耗,從而實現負能煉鋼。按理說,煤氣、蒸汽的回收,氧氣、氮氣的消耗,都是由系統設定并自動調節,煉鋼區只要保證設備正常運行就可以了。然而,他們覺得一些工藝參數是按照常規情況設計的,還可以優化,轉爐在吹煉過程中,會產生大量的熱量,從而生成大量的蒸汽。這些蒸汽經過干法除塵系統回收,一部分送入公司的蒸汽管網,另一部分供RH爐抽真空使用,還有一小部分用于轉爐煙道的加熱升溫。
由于300噸轉爐裝入量大,供氧強度高,因此蒸汽壓力高達18至20公斤。每座轉爐由7臺水泵、6臺蓄熱器、1個蒸汽氣包等設備構成復雜的管網。水泵壓力、氣包水位、閥門開啟角度等都影響蒸汽消耗的高低。煉鋼區設備助理閆川川、干法除塵班長張齊峰等采取多種措施降低蒸汽消耗。通過動態調節管網壓力,使原來常開的8個蓄熱器減少為6個;通過在煙道罩裙增加泄污閥,取消了泄水檢修工序,每一座轉爐每月減少一次煙道蒸汽預熱;通過加強日常巡檢,減少蒸汽管網的“跑、冒、滴、漏”。今年前十個月,蒸汽消耗由55.49千克/噸降低到42.41千克/噸,壓縮空氣消耗由12.24立方米/噸降低到5.75立方米/噸,每月節省成本約50多萬元。
氧槍孔、加料溜槽等處,需要通過吹氮氣形成“氮封”,防止噴濺或者煙霧逸出。爐渣需要吹氮氣進行濺渣護爐,由于轉爐氮氣沒有計量登記表,一些“氮封”處于長開狀態,影響了氮氣消耗的降低。煉鋼區能源專業谷磊、機械專業史良、自動化專業張成軍等主動作為,積極開展降低氮氣消耗的攻關。他們運用六西格瑪工具對本區域氮氣消耗參數,氮氣管網分布等情況進行了全面梳理,一旦發現有文章可作,就進行改進優化。制定了快贏措施,對氮氣管道實施了改造,縮小了管道直徑,同時還對氮氣流量進行了優化,將東、西加料溜槽“氮封”流量由原來的2000—6000立方米/小時統一調整為3000立方米/小時。氮氣的噸鋼消耗由62.63立方米降低到40.45立方米,每月節省成本近100萬元,同時保證了環保效果。
電氣點檢工程師王景娟,牽頭對區域內電機數量、運行環境、耗電情況等進行了全面的整理,制定了《煉鋼區降低電耗管理辦法》,對用電進行全方位管控,減少電機的空耗。300噸轉爐建有傾動電機、罩裙提升電機、冷卻水泵等驅動設備,這些電機用電量很大,以前轉爐檢修時,一些電機仍處于正常運轉狀態,造成電能浪費。王景娟對煉鋼區以往的檢修項目進行了仔細梳理,制訂出詳細的節電措施,根據檢修的項目、時間、區域,明確規定需要關閉或者減速的電氣設備。為防止節電措施流于形式,制定了管理臺賬,每次檢修關閉空耗電機、泵組,記錄關閉時間,并且由能源專業員、電氣點檢師簽字確認,對未執行節能措施的責任人落實考核。同時,煉鋼區組成節電檢查組,由主管領導帶隊深入生產現場和辦公區域,對“長明燈”、超標準用電等現象進行糾正和曝光。今年前10個月,煉鋼區噸鋼電耗由8.67千瓦時降低到7.29千瓦時,每月節省成本約32萬元。