河北鑫達鋼鐵有限公司一煉鐵廠認真貫徹落實公司“挖潛增值,降本增效”工作部署,全面查找生產管理環節中可優化改進的各種問題,積極研究制定改進措施,不斷增強工作的針對性和執行力,各項措施落地后降本效果明顯。
2015年7月份之前,1#、2#高爐上料系統5#轉運站冷篩每月要篩分出高返礦10000多噸,需要車隊安排車輛倒運回燒結工段入倉,按每噸2.8元倒運費計算,每月倒運費達2.8萬元。
為了降低倒運費用,廠部領導多次組織燒結工段、設備科、電儀工段的技術人員研究探討解決方案,后經現場論證,制定了簡便可行的技改方案,就是在燒結大成一皮帶處另加裝一臺振篩,把篩余礦全部直接入倉。方案確定后,設備科與維修工段迅速組織人員及所需材料實施安裝改造,相關設備、鋼材等全部為利舊調劑使用。8月份振篩投入使用后,達到了預期效果,既保證了燒結礦的入爐質量,每年還可以降低30多萬元的倒運費用。
目前,降低成本是目前鋼鐵企業的核心所在,課題攻關是技術創新、降本增效的有效途徑。公司各單位都要強化責任意識和危機意識,前移降本增效工作的重心,潛心研究,一定要真正找出各環節、各工序、各層面系統可優化改進的重點問題,增強工作的針對性和執行力,確保各項工作齊頭并進,全力打贏企業的生存保衛戰。
2015年7月份之前,1#、2#高爐上料系統5#轉運站冷篩每月要篩分出高返礦10000多噸,需要車隊安排車輛倒運回燒結工段入倉,按每噸2.8元倒運費計算,每月倒運費達2.8萬元。
為了降低倒運費用,廠部領導多次組織燒結工段、設備科、電儀工段的技術人員研究探討解決方案,后經現場論證,制定了簡便可行的技改方案,就是在燒結大成一皮帶處另加裝一臺振篩,把篩余礦全部直接入倉。方案確定后,設備科與維修工段迅速組織人員及所需材料實施安裝改造,相關設備、鋼材等全部為利舊調劑使用。8月份振篩投入使用后,達到了預期效果,既保證了燒結礦的入爐質量,每年還可以降低30多萬元的倒運費用。
目前,降低成本是目前鋼鐵企業的核心所在,課題攻關是技術創新、降本增效的有效途徑。公司各單位都要強化責任意識和危機意識,前移降本增效工作的重心,潛心研究,一定要真正找出各環節、各工序、各層面系統可優化改進的重點問題,增強工作的針對性和執行力,確保各項工作齊頭并進,全力打贏企業的生存保衛戰。