貴鋼公司高線作業部機電工段副工長盧潤,干一行、愛一行、鉆一行。十多年來積累了豐富的工作經驗,在工作中不斷提出新的合理化管理建議,對設備進行小改小革,提高了生產效率,降低了生產成本。
近日,盧潤向記者講述了濾芯再利用的故事。兩年來,由于潤滑B、C、D系統均出現過濾芯堵塞的情況,濾芯生產廠家相關技術專家說,濾芯是一次性產品,換下來只能報廢處理。濾芯價格貴,成本高。盧潤心里著急,于是他利用停產時間,試著用煤油清洗的方法再次利用,但在回裝時裝不進固定架,他抽出來檢查,發現濾芯內壁有不規則的斷面無法回裝,試驗沒能成功。
此時,盧潤抑制不住內心的興奮,繼續講述他的故事。今年8月14日夜班,在巡檢時,他發現潤滑B系統壓差達到12MPa,觀察一個小時后,壓差上升到14MPa,與平常的顯示存在明顯差異。情急之下,盧潤果斷把濾芯切換使用2號過濾器,然后抽出濾芯進行清洗,同樣用煤油浸泡,浸泡時間比上次少用一半時間,清洗第一次取出涼干后,再用干凈的煤油清洗第二次,再涼干后回裝。當時2號過濾器壓差已達到16MPa,幾乎達到報警狀態。他立即切換到清洗回裝的1號過濾器使用,以便測試一下是否可行,當切換成1號過濾器使用后,發現了驚人的結果,壓差為4MPa。通過一天的使用,沒有上升的趨勢,效果較好。他又用同樣的方法清洗了2號濾芯,8月份最后一天的生產時間來檢測,結果壓差很穩定。
盧潤說,這次試驗成功,不僅證明了B、C、D系統潤滑濾芯只能使用一次無法清洗的錯誤說法,更重要的是掌握了清洗方法,因為高線的減定徑軋機設備比較先進,但容易從軸向進水或雜質到油箱,水或雜質進入到液壓油內,濾芯就容易堵塞。有了這次清洗成功的經驗,他利用空閑時間把之前換下準備丟棄的濾芯全部清洗。
聽到這里,記者控制不住內心的好奇,追問這次試驗成功可以給作業部節約多少成本?盧潤說,潤滑系統C系統濾芯就有30個,用量相當大,目前為止清洗了48個,1個是3500元,節約成本16.8萬元,如果生產時間越多,濾芯被堵的頻率就越高,節約的成本就不是十幾萬元的事了。
盧潤的故事告訴我們,面對鋼鐵“嚴寒”,職工沒有失去信心,而是主動適應新常態,立足于工作崗位,開動腦筋,節約成本。
近日,盧潤向記者講述了濾芯再利用的故事。兩年來,由于潤滑B、C、D系統均出現過濾芯堵塞的情況,濾芯生產廠家相關技術專家說,濾芯是一次性產品,換下來只能報廢處理。濾芯價格貴,成本高。盧潤心里著急,于是他利用停產時間,試著用煤油清洗的方法再次利用,但在回裝時裝不進固定架,他抽出來檢查,發現濾芯內壁有不規則的斷面無法回裝,試驗沒能成功。
此時,盧潤抑制不住內心的興奮,繼續講述他的故事。今年8月14日夜班,在巡檢時,他發現潤滑B系統壓差達到12MPa,觀察一個小時后,壓差上升到14MPa,與平常的顯示存在明顯差異。情急之下,盧潤果斷把濾芯切換使用2號過濾器,然后抽出濾芯進行清洗,同樣用煤油浸泡,浸泡時間比上次少用一半時間,清洗第一次取出涼干后,再用干凈的煤油清洗第二次,再涼干后回裝。當時2號過濾器壓差已達到16MPa,幾乎達到報警狀態。他立即切換到清洗回裝的1號過濾器使用,以便測試一下是否可行,當切換成1號過濾器使用后,發現了驚人的結果,壓差為4MPa。通過一天的使用,沒有上升的趨勢,效果較好。他又用同樣的方法清洗了2號濾芯,8月份最后一天的生產時間來檢測,結果壓差很穩定。
盧潤說,這次試驗成功,不僅證明了B、C、D系統潤滑濾芯只能使用一次無法清洗的錯誤說法,更重要的是掌握了清洗方法,因為高線的減定徑軋機設備比較先進,但容易從軸向進水或雜質到油箱,水或雜質進入到液壓油內,濾芯就容易堵塞。有了這次清洗成功的經驗,他利用空閑時間把之前換下準備丟棄的濾芯全部清洗。
聽到這里,記者控制不住內心的好奇,追問這次試驗成功可以給作業部節約多少成本?盧潤說,潤滑系統C系統濾芯就有30個,用量相當大,目前為止清洗了48個,1個是3500元,節約成本16.8萬元,如果生產時間越多,濾芯被堵的頻率就越高,節約的成本就不是十幾萬元的事了。
盧潤的故事告訴我們,面對鋼鐵“嚴寒”,職工沒有失去信心,而是主動適應新常態,立足于工作崗位,開動腦筋,節約成本。