“現(xiàn)在我們在操作上是慎之又慎,心里都緊繃著一根弦,合金成分要一次‘進(jìn)線’,所有鋼種幾乎都是在內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的下線控制,稍不留神就會造成成分不合。真不敢分心啊!”班長石磊告訴筆者。
“一爐鋼加多少合金我們都是精打細(xì)算,那才叫摳門呢。怎么說呢,現(xiàn)在比原來累多了,操心多了,但是合金成本也降得多了。”剛剛?cè)∵^鋼水樣的職工欒中元這樣告訴筆者。
合金是煉鋼生產(chǎn)過程中的消耗大戶,在降低煉鋼成本中舉足輕重。為降低合金成本,該廠眼睛向內(nèi),深挖內(nèi)潛,推行精細(xì)化管理,加快技術(shù)攻關(guān),使降本工作取得了實實在在的成果。2015年10月份,該廠合金消耗較預(yù)算降低0.59kg/t,噸鋼降低成本3.96元;11月份再接再厲,合金消耗較預(yù)算降低1.05kg/t,噸鋼降低成本7.04元。
他們從管理和技術(shù)角度深度挖掘合金降耗潛力,分鋼種完善了合金定額制度,嚴(yán)格規(guī)范不同鋼種的合金加入量、加入種類;制定脫氧劑使用管理和成分的控制制度,規(guī)定撒落合金須及時回收,提高脫氧劑使用效率;開展降低合金消耗勞動競賽,提高職工工作積極性。在技術(shù)上,他們扎實開展合金置換攻關(guān),合理選擇同系列低價位合金,如在板坯低合金鋼種中進(jìn)行降錳調(diào)鈦試驗,結(jié)合生產(chǎn)需求,采取“中上限配碳中下限配錳”的窄成分控制工藝路線,配合技術(shù)中心在不影響鋼種性能的情況下,通過調(diào)整鈦合金成分,降低錳鐵用量;加強轉(zhuǎn)爐復(fù)吹長壽命課題攻關(guān),加大底吹維護(hù)力度,保證底吹效果,減少轉(zhuǎn)爐出鋼下渣,進(jìn)一步提高合金收得率;針對當(dāng)前大批量生產(chǎn)品種鋼的實際,進(jìn)一步優(yōu)化合金料配比,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,選擇成本最低的合金料配比方式;優(yōu)化脫氧工藝,通過合理采用電石替代硅鈣合金等有效措施,降低了煉鋼成本。