在棒線控冷軋制中經常會出現溫差大、性能不穩定、陰陽面較多等情況而產生待判,為此陜鋼漢鋼鋼軋事業部成立專項攻關小組,開展排查整改,已取得了較好成績。
事業部先是對穿水進水管進行改造。通過在主水管取水,解決了管道水量小、進水壓力小等情況,還可單獨對進水管進行水量調節。
二是對穿水管出口官腔進行改造,把“多進一出”改成“多進多出”,一一對應,和進水閥門調節密切配合,達到調節水量、均衡壓力的作用,這樣上冷床溫度的可控性增強,鋼溫均勻。
三是根據冷床測溫儀的溫度顯示,在連續生產過程中,通過內部管理,加強溝通,及時調節水泵電機的運行頻率,從而調節水量,確保成品上冷床溫度滿足工藝要求。
四是因長期的控冷控軋過程,管道內壁出現了結垢,官腔縮小,水阻力增大,事業部隨即使用自制除垢裝置,采用鹽酸介質循環清洗,保證了官腔內徑無水垢,水管壓力減小,效率明顯。
通過近2個月運行,此項改造效果良好,調節水量方便簡單,壓力均衡可靠,對成品上床溫度可控性增強,使鋼材溫度均勻,減少了批量待判,鋼材平均屈服性能提高15MP,同時降低水系統高壓水泵壓力要求。
事業部先是對穿水進水管進行改造。通過在主水管取水,解決了管道水量小、進水壓力小等情況,還可單獨對進水管進行水量調節。
二是對穿水管出口官腔進行改造,把“多進一出”改成“多進多出”,一一對應,和進水閥門調節密切配合,達到調節水量、均衡壓力的作用,這樣上冷床溫度的可控性增強,鋼溫均勻。
三是根據冷床測溫儀的溫度顯示,在連續生產過程中,通過內部管理,加強溝通,及時調節水泵電機的運行頻率,從而調節水量,確保成品上冷床溫度滿足工藝要求。
四是因長期的控冷控軋過程,管道內壁出現了結垢,官腔縮小,水阻力增大,事業部隨即使用自制除垢裝置,采用鹽酸介質循環清洗,保證了官腔內徑無水垢,水管壓力減小,效率明顯。
通過近2個月運行,此項改造效果良好,調節水量方便簡單,壓力均衡可靠,對成品上床溫度可控性增強,使鋼材溫度均勻,減少了批量待判,鋼材平均屈服性能提高15MP,同時降低水系統高壓水泵壓力要求。