邯鋼礦業分公司經過一個多月的攻關,脫苯塔塔壓由過去的16千帕降低到10-13千帕之間,粗苯收率由0.7%提高到了0.88%,日產量穩定在17噸,較攻關前每日可多生產粗苯6噸,提高了創效能力。
近一段時間以來,該分公司化產回收系統受工藝限制等因素影響,導致洗苯塔阻力增長過快,粗苯收率較低,每日平均收率僅為11噸左右。為了盡快扭轉被動局面,提高粗苯收率,該分公司立即組織化產車間工長與技術人員成立攻關隊,查明原因,解決問題。
技術人員通過測量脫苯塔塔壓,發現原冷凝冷卻器中存在不凝氣體,從而造成脫苯塔塔壓過高。在仔細查看了冷凝冷卻器的構造和工作運行狀況后,篩查影響脫苯塔塔壓的各種因素,決定使用管道連通方式抽取不凝氣體。但是,在操作過程中,發現冷卻器與水冷段之間存在導流管液封現象,造成脫苯塔塔壓差過大,無法抽取不凝氣體。在結合現場實際情況后,又經過反復試驗,重新制定了改造方案。他們用測溫槍測量各段管道溫度,發現在70-80攝氏度的管道之間,存在大量不凝氣體。于是在原冷凝冷卻器與新增冷凝冷卻器水冷段之間,增加了一段直徑為150毫米的旁通管,并在旁通管中間分別開孔,再用管道連接。這樣通過擴孔改變不凝氣體走向,有效降低了脫苯塔塔壓阻力,徹底排空了不凝氣體。改造近一個月以來,脫苯塔塔壓持續平穩。經統計,目前粗苯收率由0.7%提高到了0.88%,較改造前每日可多生產粗苯6噸。
為了實現脫苯塔塔壓長周期穩定,該分公司還認真控制好管式爐過熱蒸汽溫度、出口富油溫度及粗苯回流量。每日結合洗油分析結果,及時增加調節洗油排渣次數,由每日2次增加為4次,最大限度減少粗苯消耗,為粗苯日產穩定在17噸以上提供了有力保障。