“混焦溜槽安裝噴灑管以后,的確干凈多了,汽車裝車的時(shí)侯不再粉塵四溢了。”4月13日,山鋼股份萊蕪分公司焦化廠煉焦一車間運(yùn)焦班班長鄧軍看著改造后的設(shè)備滿意地說。該廠煉焦一車間為強(qiáng)化設(shè)備的精益化管理,實(shí)現(xiàn)消除故障隱患、提高運(yùn)行效率的目標(biāo),創(chuàng)新采用“設(shè)備6源管理”措施,從設(shè)備的點(diǎn)檢維護(hù)和清掃入手,全面排查治理設(shè)備存在的各種問題,在降低生產(chǎn)成本的同時(shí),保障了設(shè)備的高效穩(wěn)定運(yùn)行。
“設(shè)備6源管理”是指在設(shè)備運(yùn)行中,通過認(rèn)真排查污染源、清掃源、危險(xiǎn)源、浪費(fèi)源、故障源和缺陷源方面的缺陷,進(jìn)行分類登記,采用行之有效的措施加以解決,根據(jù)問題的性質(zhì)不同采取相應(yīng)的對應(yīng)措施,提高設(shè)備運(yùn)行效率。
在污染源治理方面,該車間連續(xù)出臺了多項(xiàng)措施,從污染源源頭開始,在裝煤、出焦和運(yùn)焦等操作環(huán)節(jié),以及爐體維護(hù)和熱工工藝管理流程方面進(jìn)行全過程控制,對除塵系統(tǒng)的升級改造和熱工調(diào)節(jié)模式進(jìn)一步優(yōu)化,使污染物的排放有了大幅度的降低,職工的操作環(huán)境有了明顯改善。
為提高設(shè)備的精益管理水平,該車間通過實(shí)施設(shè)備跟蹤機(jī)制,強(qiáng)化備品備件的使用管理,利用精益管理工具,在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)對設(shè)備維修費(fèi)用進(jìn)行分解,做好源頭控制,建立設(shè)備詳細(xì)檔案,對每臺設(shè)備關(guān)鍵備件更換進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該車間每天分析維修成本,將當(dāng)天消耗情況按照材料、備件、外委、油料、吊車使用等進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),使得費(fèi)用發(fā)生情況可知可控。
浪費(fèi)源的排查和精益改善項(xiàng)目的推進(jìn),是降低生產(chǎn)成本的一項(xiàng)重要措施。該車間在改善項(xiàng)目實(shí)施過程中跟蹤數(shù)據(jù)變化,不斷修正方案措施,結(jié)合各崗位不同特點(diǎn),把精益管理進(jìn)班組和浪費(fèi)源排查相結(jié)合,細(xì)化分解任務(wù)目標(biāo)。今年初以來,該車間對多處浪費(fèi)源進(jìn)行了治理,完成精益改善項(xiàng)目多項(xiàng)。其中,疏水器溫度調(diào)節(jié)利用水位操作法進(jìn)行控制,每年估計(jì)可節(jié)省60萬元左右的費(fèi)用。刮板機(jī)優(yōu)化操作和爐門編號維修措施的實(shí)施,強(qiáng)化了職工的節(jié)約意識,促進(jìn)了噸焦成本的降低。