高爐生產(chǎn)過程中放渣、冷卻等各環(huán)節(jié)都需要用水,生產(chǎn)用水消耗是噸鐵成本中不可缺少的一項,如何將生產(chǎn)用水控制到最低,該廠將重點工作放在生產(chǎn)用水的開源節(jié)流上。以主管科室機動材料科為核心,制定了《新水消耗、廢水外排管理制度及考核辦法》,明確規(guī)定了各生產(chǎn)車間生產(chǎn)用水標準、日常管理標準,同時還對各車間所管轄區(qū)域內(nèi)的閥門井、排水檢查井、排水溝等給排水設施日常管理標準進行了明確規(guī)定,達不到要求按管理辦法規(guī)定進行嚴格考核。并由機動材料科牽頭,成立煉鐵廠用水、排水情況調(diào)查小組,對全廠生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)用水情況進行層層排查,針對排查出的運行車間、二號高爐車間、三號高爐車間等下水管道堵塞、雨季圍墻外下水系統(tǒng)跑水不足等8處問題,通過組織人員采取疏通、重新鋪設管道的辦法全部進行治理。按制度要求嚴格管理好生產(chǎn)各用水系統(tǒng)使用量,將各生產(chǎn)系統(tǒng)用水量控制在合理范圍之間,嚴格控制跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生,全面做好“節(jié)流”工作。通過正向激勵措施,調(diào)動各車間職工節(jié)水積極性,拓寬思路。組織人員逐步對區(qū)域的墻皮水通過增設廢舊管道、安裝截水槽等辦法對墻皮水進行了回收利用,每天節(jié)約新水1000噸。通過加強水池補水計量儀表管理,完善水池液位裝置,建立水池補水制度,實現(xiàn)了全生產(chǎn)用水無溢流目標,同時每天生產(chǎn)調(diào)度會通報全廠生產(chǎn)用水情況,讓每個車間的管理者清楚自己管轄范圍內(nèi)生產(chǎn)用水情況,做到心中有數(shù)。通過各項措施的有效實施與攻關(guān),煉鐵廠主要用水點每天通過流量計統(tǒng)計新水消耗在1500噸左右,噸鐵消耗達到了0.2立方米,創(chuàng)下了生產(chǎn)最低用水新紀錄,累計創(chuàng)效11.7萬元。