為穩定燒結生產,繼續推進降本增效工作的開展,九鋼煉鐵廠在廣大員工積極提出合理化建議的基礎上,對設備工序進行了改造,并取得不錯的成效。
九鋼煉鐵廠燒結一車間返三皮帶負責運輸返礦進入配料料倉,需經常正反轉輸送返礦進入兩個料倉內,容易造成皮帶跑偏,機械磨損大,且需要人員對其進行日常點檢和衛生清理,不利于有效降低機物料消耗和人工費用。為降低設備運行成本,員工提出將皮帶機取消,改為料斗翻板形式。經反復論證,該項建議具備可行性。車間立即組織人員利用大修機會將皮帶裝置拆除,自行制作翻板及下料斗,將返礦直接從返二皮帶引到配料料倉。該工序改造后,取得了不錯的效果。一方面減輕了員工的勞動強度,減少了部分揚塵,改善了員工工作環境。另一方面可減少皮帶消耗、電耗、電機托輥配件等損耗,預計年創效達13.5萬元。